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        某機(jī)組真空偏低原因診斷分析及對(duì)策

        2023-08-12 09:29:40張鴻軍
        當(dāng)代化工研究 2023年16期
        關(guān)鍵詞:凝汽器汽輪機(jī)

        *張鴻軍

        (國家電投協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司 江蘇 224500)

        1.機(jī)組概述

        某廠1、2號(hào)機(jī)組均是由上海汽輪機(jī)有限公司引進(jìn)德國西門子技術(shù)生產(chǎn)的1000MW超超臨界汽輪發(fā)電機(jī)組,型號(hào)為N1050-27/600/600。凝汽器采用上海電氣電站設(shè)備有限公司生產(chǎn)的N-53000單背壓、雙殼體、雙流程、表面式凝汽器;真空系統(tǒng)配置3×50%容量的水環(huán)式真空泵,正常運(yùn)行時(shí)1臺(tái)運(yùn)行、2臺(tái)備用;循環(huán)水系統(tǒng)采用擴(kuò)大單元制海水直流式供水系統(tǒng),每臺(tái)機(jī)組配置3臺(tái)混流式循環(huán)水泵。

        2.機(jī)組真空異?,F(xiàn)象

        自8月份以來一直存在同工況下2號(hào)機(jī)組真空低于1號(hào)機(jī)組的現(xiàn)象,1、2號(hào)機(jī)組負(fù)荷-真空變化曲線如圖1所示。

        圖1 1、2號(hào)機(jī)組負(fù)荷-真空變化曲線圖

        由圖1可以看出同等工況下2號(hào)機(jī)組真空偏低于1號(hào)機(jī)組,且隨著負(fù)荷的增加,偏差越來越大,1000MW時(shí)比1號(hào)機(jī)組真空低約1.12kPa。

        在機(jī)組運(yùn)行期間,真空度的降低將直接引起汽輪機(jī)熱耗、汽耗增大和出力降低。當(dāng)汽輪機(jī)的負(fù)荷不變時(shí),真空每下降1kPa,將引起汽輪機(jī)功率降低約額定容量的1%;當(dāng)汽輪機(jī)負(fù)載保持恒定時(shí),真空度每下降1%會(huì)增加標(biāo)煤耗1.5g/kWh;真空度每降低1kPa,汽輪機(jī)的蒸汽消耗量就會(huì)增加1.5%至2.5%。此外,機(jī)組的低真空度也會(huì)增加汽輪機(jī)的排氣溫度,導(dǎo)致汽輪機(jī)軸承的中心偏移。在嚴(yán)重的情況下,它還可能導(dǎo)致渦輪機(jī)組的振動(dòng)增加。由此可見,凝汽器的真空度高低將直接影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和安全性。

        3.汽輪機(jī)凝汽器真空度下降故障分析

        (1)真空降低的原因

        在凝汽器中,汽輪機(jī)末級(jí)葉片排氣的冷卻過程是循環(huán)運(yùn)動(dòng)反應(yīng)發(fā)生物理相變過程。凝汽器中蒸汽凝結(jié)的空間是汽液兩相共存的,其壓力決定于汽、水熱力平衡溫度,即該溫度對(duì)應(yīng)的飽和壓力。從以上分析可以看出,提高汽輪機(jī)組凝汽器真空度的主要方法是減少凝汽器中的不凝氣體,降低蒸汽冷凝溫度,即pc=f(tc),飽和溫度可使用以下公式計(jì)算:

        式中:tw1冷卻水進(jìn)口溫度;△t 為冷卻水溫升;δt為凝汽器端差;hc、hc’分別為汽輪機(jī)的排氣焓和冷凝焓;DC、Dw分別為汽輪機(jī)排氣量和冷卻水量;Ac、k分別為冷卻面積和冷凝器傳熱系數(shù);cp為冷卻水的比熱容。根據(jù)計(jì)算結(jié)果分析了冷凝器的流動(dòng)和傳熱特性,結(jié)果表明,pc與tw1有關(guān)、汽輪機(jī)排汽量Dc和冷卻水量Dw、Ac和k有關(guān)。因此,凝汽系統(tǒng)及凝汽器真空影響因素先前已知包括:抽氣設(shè)備性能、進(jìn)水溫度、凝汽器熱負(fù)荷和冷卻水流量、凝汽器冷凝面積及冷凝器的型式、真空系統(tǒng)高度的嚴(yán)密性、凝汽器清潔系數(shù)等。

        (2)診斷試驗(yàn)過程

        ①真空表計(jì)準(zhǔn)確性的檢查

        經(jīng)檢查凝汽器真空值與汽輪機(jī)排汽溫度一一對(duì)應(yīng),說明運(yùn)行表計(jì)測量沒有問題。

        ②真空泵運(yùn)行性能的檢查

        機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),真空泵為一運(yùn)兩備。運(yùn)行真空泵B的電流為166A,與去年同期及1號(hào)機(jī)組均接近,檢查真空泵B冷卻水進(jìn)水溫度28~32℃之間,水溫在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),同時(shí)將真空泵由B切至A或C,機(jī)組真空均未有變化,由此可以判斷真空泵抽氣能力正常。

        ③真空系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗(yàn)

        2號(hào)機(jī)組凝汽器真空正常,機(jī)組負(fù)荷應(yīng)穩(wěn)定在額定負(fù)荷的80%以上。試驗(yàn)過程中,機(jī)組負(fù)荷及其運(yùn)行參數(shù)應(yīng)保持穩(wěn)定,實(shí)測試驗(yàn)結(jié)果如下,A/B側(cè)冷凝器的真空下降率分別為58Pa/min和62Pa/min。真空度基本未變化,空氣泄漏不顯著,排除了該設(shè)備泄漏對(duì)真空度的影響。

        ④凝汽器循環(huán)冷卻水量

        循環(huán)冷卻水的流量由循環(huán)水泵的性能特性、循環(huán)水泵的運(yùn)行方式和循環(huán)水系統(tǒng)的管道特性決定。6月15日前循環(huán)水系統(tǒng)采用兩機(jī)三泵聯(lián)絡(luò)運(yùn)行,通過調(diào)整兩臺(tái)機(jī)組循環(huán)水回水門開度控制兩臺(tái)機(jī)組真空一致。隨著環(huán)境溫度的上升,6月15日循環(huán)水系統(tǒng)改為兩機(jī)四泵循環(huán)水運(yùn)行,同時(shí)兩臺(tái)機(jī)組循環(huán)水進(jìn)、回水門全開。兩臺(tái)機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)布置示意圖如圖2所示。

        圖2 循環(huán)水系統(tǒng)布置示意圖

        由圖2可以看出循環(huán)水至2號(hào)機(jī)組凝汽器距離大于1號(hào)機(jī)組,相應(yīng)其管道阻力也大于1號(hào)機(jī)組,當(dāng)循環(huán)水聯(lián)絡(luò)門開啟時(shí),因管道阻力不一致,兩臺(tái)機(jī)組循環(huán)水量會(huì)存在分配不均,1號(hào)機(jī)組循環(huán)水量大于2號(hào)機(jī)組。6月24日關(guān)閉循環(huán)水聯(lián)絡(luò)門,2機(jī)組凝汽器主要參數(shù)變化數(shù)據(jù)見表1。

        表1 機(jī)組凝汽器主要參數(shù)變化(聯(lián)絡(luò)門關(guān)閉前后)

        從表1可以明顯看出,聯(lián)絡(luò)門關(guān)閉后,2號(hào)機(jī)組凝汽器循環(huán)水入口壓力增加約7kPa,循環(huán)水出口溫度降低0.5℃,排汽溫度下降0.7℃,真空提高0.2kPa。聯(lián)絡(luò)門關(guān)閉后,1、2號(hào)機(jī)組負(fù)荷-真空變化曲線如圖2所示。

        從圖3可以明顯看出,聯(lián)絡(luò)門關(guān)閉后,兩臺(tái)機(jī)組真空偏差有明顯減小,機(jī)組負(fù)荷1000MW時(shí)由原來的0.88kPa減小至0.49kPa,但2號(hào)機(jī)組真空仍比1號(hào)機(jī)組偏低,且隨著負(fù)荷的升高而逐漸增大。由此可以得出結(jié)論,循環(huán)水流量不是2號(hào)機(jī)組真空度低的主要原因。

        圖3 1、2號(hào)機(jī)組負(fù)荷-真空變化曲線圖(聯(lián)絡(luò)門關(guān)閉后)

        ⑤凝汽器清潔度

        凝汽器冷卻管的污垢堵塞或結(jié)垢會(huì)對(duì)機(jī)組的真空度產(chǎn)生重大影響。隨著機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間的增加,凝汽器冷卻管道很可能會(huì)被循環(huán)水中所攜帶的膠體、填料、海洋生物等雜物堵塞管道。碎屑堵塞程度越高,可用于循環(huán)水流動(dòng)的冷凝器冷卻管道的橫截面積越小,內(nèi)部阻力越大。單位時(shí)間內(nèi)冷卻管道中循環(huán)水流量的大小和速度將明顯低于標(biāo)準(zhǔn)水平,使得循環(huán)水溫升增大,機(jī)組真空降低。如果單側(cè)冷凝器的冷卻管道出現(xiàn)結(jié)垢或堵塞,會(huì)造成運(yùn)行中凝汽器真空緩慢下降,該側(cè)循環(huán)水受到溫升作用的時(shí)間變長,導(dǎo)致凝汽器兩側(cè)循環(huán)水出口溫度產(chǎn)生很大偏差。與此同時(shí),該側(cè)凝汽器循環(huán)水進(jìn)出口水壓力也會(huì)發(fā)生明顯變化。與去年同期2號(hào)機(jī)組凝汽器主要參數(shù)對(duì)比如表2所示。

        表2 額定工況下2號(hào)機(jī)組凝汽器主要參數(shù)同期對(duì)比

        由表2可以看出B側(cè)循環(huán)水進(jìn)、出口壓力均增大,特別是B側(cè)循環(huán)水溫升高明顯,同比升高2.6℃,比A側(cè)偏高3.5℃。由此表明2號(hào)機(jī)組B側(cè)凝汽器存在冷卻管結(jié)垢或臟污現(xiàn)象。

        ⑥真空低原因診斷結(jié)果

        綜上所述,可見2號(hào)機(jī)組真空偏低的主要原因是機(jī)組長周期運(yùn)行,循環(huán)水中所攜帶的膠體、填料、海洋生物等雜物在B側(cè)凝汽器內(nèi)緩慢堆積,造成冷卻管道可用于循環(huán)水流通的橫截面積減小,內(nèi)部阻力增大,與標(biāo)準(zhǔn)水平相比,單位時(shí)間內(nèi)冷卻管道中循環(huán)水的流量和速度變小,特別是當(dāng)兩臺(tái)機(jī)組循環(huán)水聯(lián)絡(luò)門開啟后,因2號(hào)機(jī)B側(cè)凝汽器因鈦管存在臟堵,阻力增大,造成2號(hào)機(jī)循環(huán)水量會(huì)大幅度減小,兩臺(tái)機(jī)組真空偏差更明顯。故本次2號(hào)機(jī)組真空偏低的根本原因是B側(cè)凝汽器的清潔度系數(shù)降低造成機(jī)組真空度降低。

        4.應(yīng)對(duì)措施及建議

        (1)在停機(jī)期間或機(jī)組運(yùn)行期間,隔離半側(cè)凝汽器,檢查并清潔2號(hào)機(jī)組的B側(cè)冷凝器,并盡快恢復(fù)冷凝器的正常清潔。

        (2)未對(duì)B側(cè)凝汽器清污前,盡量增大B側(cè)循環(huán)水流量。兩機(jī)四泵、循環(huán)水回水門全開時(shí)采用關(guān)閉循環(huán)水聯(lián)絡(luò)門,避免因B側(cè)凝汽器內(nèi)阻大,造成循環(huán)水大量流向1號(hào)機(jī)組,同時(shí)可以關(guān)小2A凝汽器循環(huán)水回水門,增大2B凝汽器循環(huán)水流量。兩臺(tái)機(jī)組循環(huán)水采用聯(lián)絡(luò)運(yùn)行時(shí),關(guān)小1A、1B、2A凝汽器循環(huán)水回水門,開大2B凝汽器循環(huán)水回水門,保持兩臺(tái)機(jī)組各臺(tái)凝汽器循環(huán)水溫升一致。

        (3)加強(qiáng)循環(huán)水旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的清潔保養(yǎng)。設(shè)備維護(hù)人員應(yīng)定期清潔循環(huán)水濾網(wǎng),發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時(shí)修復(fù),盡量將污垢留在濾網(wǎng)外,并根據(jù)循環(huán)水臟的情況及時(shí)調(diào)整循環(huán)水旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的運(yùn)行方式,確保循環(huán)水的潔凈度。

        (4)加強(qiáng)膠球清洗裝置的維護(hù)和運(yùn)行管理。發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)聯(lián)系維修人員排除,確保膠球清洗系統(tǒng)正常運(yùn)行;同時(shí),規(guī)范運(yùn)行管理,確保每天定期使用膠球清洗,及時(shí)查明膠球清洗裝置接球率下降的原因,確保膠球系統(tǒng)的可靠運(yùn)行。

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