楊小龍 王樂 張加升
摘要:為提高液力自動變速器(AT)輸入連接機構(gòu)的抗振性能和可靠性,在原輸入連接機構(gòu)的單列深溝球軸承支撐結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,優(yōu)化設(shè)計為兩件圓錐滾子軸承的支撐結(jié)構(gòu),同時相應(yīng)更改前端蓋。更改后不但前端蓋的剛度提高,軸承的承載能力和壽命大幅提高,同時整個結(jié)構(gòu)的抗振能力也顯著提高,輸入機構(gòu)的可靠性更好。
關(guān)鍵詞:輸入連接機構(gòu);傳動軸;液力自動變速器;前端蓋;軸承;適配器
在整車設(shè)計時,由于整車布置空間限制的需求,有時需要發(fā)動機和變速器分開布置,如圖1所示,發(fā)動機動力通過傳動軸來傳遞。這樣變速器的輸入端就需要結(jié)合變速器的結(jié)構(gòu)特性設(shè)計相應(yīng)的輸入連接機構(gòu),與發(fā)動機輸出端傳遞動力的傳動軸連接,實現(xiàn)動力的傳遞和輸入。
原變速器輸入連接機構(gòu)
該變速器為一款A(yù)T(液力自動變速器)產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于貨車、客車及各種特種車輛。帶6個前進擋和1個倒擋,前端是液力變矩器,后面是行星齒輪組和濕式離合器,同時還有液壓控制系統(tǒng)和電子控制系統(tǒng)等組成。發(fā)動機動力通過輸出機構(gòu)及傳動軸傳遞到變速器輸入端,變速器輸入機構(gòu)經(jīng)法蘭、適配器及柔性盤將動力傳遞給變矩器,通過變矩器將動力傳遞至后方行星齒輪組,再經(jīng)輸出法蘭將動力傳遞至后傳動系統(tǒng)。變速器輸入連接機構(gòu)由前端蓋、輸入法蘭、輸入適配器及軸承等零件組成,如圖2所示。
變速器輸入連接機構(gòu)優(yōu)化
原變速器輸入連接機構(gòu)小批量裝車使用后,在車輛運行過程中由于該機構(gòu)需要承受前端傳動系統(tǒng)傳動軸帶來的交變載荷和振動沖擊,以及從車架傳遞過來的整車振動。該結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了軸承損壞和螺栓松動的故障,為提高輸入連接機構(gòu)的抗振性能及可靠性,對該結(jié)構(gòu)做如下更改。
原輸入連接機構(gòu)采用單列深溝球軸承支撐結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)如圖3a所示。改進后結(jié)構(gòu)由一個深溝球軸承改為兩個圓錐滾子軸承支撐,如圖3b所示,新結(jié)構(gòu)安裝長度增加30mm,質(zhì)量增加6kg。相應(yīng)更改前端蓋、輸入適配器和油封,同時法蘭盤緊固螺栓加長,其余零件與原方案相同。
輸入連接機構(gòu)優(yōu)化更改論證分析
新的方案相較于原方案,強化了前端蓋殼體設(shè)計及軸承支撐設(shè)計,以下針對前端蓋殼體強度及軸承壽命進行計算分析。
1.前端蓋靜強度分析
如圖4所示,前端蓋承受質(zhì)量96kg(包括1/2傳動軸質(zhì)量30kg和2/3變矩器質(zhì)量66kg),材料為HT200,按下表載荷譜進行分析,X/Z平面選取8個方向,各施加10g(g為重力加速度)載荷,計算分析結(jié)果見表1。
結(jié)論:經(jīng)計算分析,原方案安全系數(shù)1.76,新方案安全系數(shù)2.58,改進后強度提升顯著,符合要求。原方案變形最大0.2973mm,新方案變形最大0.1732mm,剛度顯著提高。部分工況的應(yīng)力/位移云圖如圖5、圖6所示。
2.軸承壽命校核
如圖7所示,對軸承布置方案進行建模。整體坐標方位為:從法蘭盤端看,x軸豎直向上,y軸水平向左,z軸水平向后。由于新方案采用2個相同的圓錐滾子軸承JM511946(2P-8986/2P-8987)支撐,為方便區(qū)分,靠近法蘭盤端的軸承編號為1#,遠離法蘭盤端編號為2#。軸承相關(guān)參數(shù)見表2,軸承布置細節(jié)見表3。
載荷譜相關(guān)信息:
載荷持續(xù)時間設(shè)定為10000h,輸入適配器轉(zhuǎn)速為2100r/min,載荷施加于輸入適配器與法蘭盤連接花鍵軸向中心位置(96kg)。
載荷譜分如下三種工況(見圖8):
1)施加1g的徑向載荷。
2)施加1g的徑向載荷+軸向向后(遠離法蘭盤方向)的1g載荷。
3)施加1g的徑向載荷+軸向向前(指向法蘭盤方向)的1g載荷。
經(jīng)計算,軸承的壽命及損傷計算結(jié)果見表4。
軸承的壽命及損傷對比如圖9所示。
根據(jù)上述計算分析,原方案軸承在載荷譜3工況下,ISO 16281計算損傷最大值24.2%,改進后新方案軸承壽命大幅提升,損傷下降,最大值為0.2%。新方案軸承額定動載荷由52.4kN提升至119.8kN,優(yōu)化為雙軸承結(jié)構(gòu),承載能力及壽命優(yōu)于原方案。
新方案相較于原方案,結(jié)構(gòu)上有一定的調(diào)整,其主要零部件結(jié)構(gòu)如圖10所示。
其裝配順序調(diào)整如下:
1)將右端軸承外圈裝入前端蓋,將右端油封裝入前端蓋。
2)將柔性盤裝上適配器,將右端軸承內(nèi)圈裝入適配器。
3)將軸套裝入適配器。
4)測量尺寸A、B、C、D,如圖11、圖12所示,尺寸A為前端蓋端面至軸套端面的距離,尺寸B為前端蓋端面至軸承安裝孔端面距離,尺寸C為軸承外圈至內(nèi)圈的寬度,尺寸D為軸承內(nèi)圈的寬度。
5)選調(diào)整墊片,使得調(diào)整墊片厚度H=(A-B)+(C-D)+(0.15~0.25)mm,將調(diào)整墊片裝入適配器。
6)依次裝入左端軸承、左端油封、法蘭等。
7)將上述前端蓋總成裝上變速器。
新結(jié)構(gòu)在設(shè)計和裝配工藝方面的風(fēng)險分析
1.兩個圓錐滾子軸承游隙的風(fēng)險及應(yīng)對措施
圓錐滾子軸承通常為成對使用,并且承受徑向載荷時會派生軸向力,為了確保軸承擁有較高的使用壽命,需要使軸承在比較合適的游隙中工作,工作游隙過大或過小都會降低軸承的使用壽命。一般通過控制軸承配合零件的尺寸精度,但由于實際裝配零件的尺寸鏈累積,若僅從控制軸承配合零件的尺寸精度調(diào)節(jié),會極大的提高生產(chǎn)成本,批量生產(chǎn)難以實現(xiàn),因此需要在軸承端部增加調(diào)整墊片,確保軸承在工作時處于合適的工作游隙。如圖13所示結(jié)構(gòu),調(diào)整墊片為一系列不同厚度的墊片,通過輸入端、軸套、軸承等相關(guān)尺寸公差計算,可選擇合適厚度的墊片裝于左端軸承和軸套之間,確保軸承在合適的工作游隙。選墊尺寸可根據(jù)零件裝配結(jié)構(gòu),畫出尺寸鏈如圖14所示。
墊片厚度的計算可參考如下公式進行:
δX=B2+B3+X+B1-T1-C3-T2
如表5,通過尺寸鏈理論計算可知,調(diào)整墊片選擇范圍在1.15~1.67mm時,可以使軸承游隙δX為-0.02~0.2mm,此時軸承擁有較高的工作壽命。
2.兩個圓錐滾子軸承方案裝配工藝的風(fēng)險分析
該輸入連接結(jié)構(gòu)中軸承調(diào)整墊片在裝配前,需要測量相關(guān)尺寸,通過計算后,才能選出合適的墊片。所需測量尺寸如圖15所示。各測量尺寸分別為:前端蓋端面至軸套的距離A;前端蓋端面至左側(cè)軸承擋肩的距離B;左側(cè)軸承外圈和內(nèi)圈的總寬度C;左側(cè)軸承內(nèi)圈寬度D。
尺寸測量好后,選擇合適的墊片,使得墊片厚度H為:
H=(A-B)+(C-D)+(0.15~0.25)mm。
由于實際測量尺寸時不僅需要增加工時,且測量有誤差,特別是尺寸A和尺寸C測量誤差可能略大。尺寸A需要將已裝零件豎直放置,且適配器需要被支撐穩(wěn)妥(見圖16);尺寸C需要將軸承放置平臺上且增加配重情況下測量(見圖17)。因此不可避免的存在一定的測量誤差,任何一個尺寸的測量結(jié)果,都會影響軸承調(diào)整墊片的選用準確性,因此這給裝配工藝帶來一定的挑戰(zhàn),并且需要額外增加工時,影響變速器的生產(chǎn)節(jié)拍。
為避免零件裝配時由于測量誤差帶來的風(fēng)險,此處零件裝配過程需加強控制,配備相應(yīng)的測量平臺及工具,防止誤差過大,并相應(yīng)提高測量效率和準確性。
測量尺寸A和B所需配備工具如下:測量平臺,并準備能支撐適配器的墊塊1件;深度尺1把(量程100mm),量棒一件,用于輔助測量。
測量尺寸C和D所需配備工具如下:測量平臺,軸承壓塊1件(用于壓緊軸承外圈和內(nèi)圈);游標卡尺1把(量程100mm)。
振動測試驗證
對改進后輸入連接機構(gòu)變速器輸入端殼體振動情況進行實車測試,根據(jù)測試結(jié)果,使用新輸入連接機構(gòu)后變速器輸入端殼體振動明顯小于改進前原輸入連接機構(gòu)。新輸入連接方案可有效減少傳遞至變速器輸入端殼體的振動。
為研究不同變速器輸入連接機構(gòu)在車輛上路試時的振動響應(yīng)特征,分別對安裝兩種狀態(tài)變速器輸入連接機構(gòu)的車輛關(guān)鍵位置的振動響應(yīng)進行測試分析。測試分 9 種工況,分別為原地怠速、起步、加速過程(0~60km/h)、40km/h、50km/h、60km/h、70km/h、80km/h及熄火工況。
發(fā)動機及變速器分別通過 4 個隔振器固定于汽車的大梁之上,隔振器振動測點為單軸加速度測點,安裝方向為垂直與隔振器安裝表面(圖中16 測點,減振方向),變速器后部頂端布置一枚單向測點(圖中 17 測點,垂向)。變速器輸入端蓋布置 4 個 3 軸加速度測點,輸入軸承座頂部及發(fā)動機飛輪殼兩側(cè)分別布置1 個3軸加速度及2個3軸加速度 測點。三向測點方向為:X方向為前后方向,Y方向為左右方向,Z向為垂直于地面方向。測點及坐標如圖18所示。相關(guān)測試結(jié)果如圖19、圖20所示。圖19、圖20中測點變速器9點、12點、15點、18點及輸入軸承分別對應(yīng)圖18中變速器輸入端蓋立面-主視圖中的測點3、4、5、7、6點。
由以上振動測試結(jié)果對比可知,新方案的振動幅度明顯小于舊方案,新方案的抗振性能好于舊方案。
結(jié)語
該變速器輸入連接機構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計方案,在原輸入連接機構(gòu)的單列深溝球軸承支撐結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,更改為兩件圓錐滾子軸承的支撐結(jié)構(gòu),相應(yīng)更改前端蓋。結(jié)合理論分析和試驗驗證,更改后不但前端蓋的剛度提高,軸承的承載能力和壽命大幅提高,結(jié)構(gòu)設(shè)計和裝配工藝風(fēng)險可控,同時整個結(jié)構(gòu)的抗振能力也顯著提高,有效減少了從動力傳動系統(tǒng)傳遞至變速器輸入端的振動沖擊,輸入機構(gòu)的可靠性更好,這個優(yōu)化設(shè)計方案是合理的。