趙 龍,宋青鋒,張 偉
(丹東東方測控技術(shù)股份有限公司,遼寧 丹東 118000)
我國是鋼鐵生產(chǎn)大國,每年鋼鐵總產(chǎn)量超過10 億t,占世界產(chǎn)能的50%以上。燒結(jié)礦是高爐的主要原料,而堿度(R)作為燒結(jié)工藝中的重要控制指標(biāo),其穩(wěn)定率提高10%,則高爐燃料比可降低1%,高爐產(chǎn)量可提高1.5%[1-2]。目前燒結(jié)生產(chǎn)仍采用化驗室指導(dǎo)配料的控制方式,取樣點位于成品礦工藝點,此工藝點距離配料工藝點滯后約2 h,化驗周期為2~4 h,配料工程師得到的燒結(jié)礦成分?jǐn)?shù)據(jù)滯后大于4.5 h,由于控制方式的大滯后特性,很容易造成燒結(jié)礦品質(zhì)波動,進而影響高爐順行[3]。多數(shù)煉鐵廠采用穩(wěn)定原料的方式穩(wěn)定燒結(jié)礦的品質(zhì),也取得了非常理想的成效,燒結(jié)礦一級品率相對較高。目前也存在部分煉鐵廠無法做到原料穩(wěn)定,熔劑品位波動大,沒有鐵質(zhì)原料均化堆廠,造成燒結(jié)配料難度極大,燒結(jié)礦品質(zhì)不穩(wěn)定。針對原料波動較大的燒結(jié)廠,提升燒結(jié)礦品質(zhì)最有效的辦法是采用燒結(jié)礦自動配料系統(tǒng),在配料皮帶上安裝在線元素分析儀實時檢測燒結(jié)混合料中的TFe、CaO、SiO2含量,根據(jù)檢測結(jié)果自動調(diào)整原料配比。
瞬發(fā)伽馬中子活化(PGNAA)技術(shù)是一種元素分析技術(shù),其不受物料粒度以及環(huán)境粉塵、蒸汽等因素影響,非常適合對皮帶輸運的散裝物料進行實時在線檢測[4-5]。由圖1 可知,熱中子照射物料的原子核,原子核俘獲熱中子形成一個質(zhì)量數(shù)+1 的新的原子核,新核處于能量激發(fā)態(tài),激發(fā)態(tài)原子核會通過釋放伽馬射線的形式自動退激到能量穩(wěn)定態(tài),不同的原子核會釋放特定能量的伽馬射線,收集并統(tǒng)計這些特征伽馬射線形成伽馬能譜,對能譜進行解譜運算,即可得到各元素的含量。Fe、Si、Ca 3 種元素的俘獲反應(yīng)公式見公式(1)
圖1 PGNAA 技術(shù)原理示意
瞬發(fā)γ 中子活化分析(PGNAA)技術(shù)從20 世紀(jì)80年代中后期開始研究,到90 年代中期開始形成工業(yè)化產(chǎn)品,發(fā)展到現(xiàn)在,歷經(jīng)了30 多年的研究與發(fā)展,伴隨著探測器技術(shù)、高速電子電路技術(shù)、譜分析技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展,PGNAA 技術(shù)本身已經(jīng)臻于成熟和完善。
PGNAA 技術(shù)對各元素的測量靈敏度取決于中子與被測元素的原子核之間反應(yīng)截面的大小,反應(yīng)截面越大,測量靈敏度越高。表1 列出了PGNAA 技術(shù)用于跨輸送帶在線分析時對一些常見元素的檢測靈敏度[6]。從表中可以看出,PGNAA 技術(shù)對燒結(jié)混合料中的Si、Fe、Ca 元素具有較高的檢測靈敏度,非常適合對燒結(jié)混合料中的TFe 和堿度進行在線檢測。
表1 PGNAA 技術(shù)對某些元素進行分析的檢測靈敏度
由于PGNAA 技術(shù)直接檢測元素含量,其特征伽馬射線來自原子核內(nèi)部的能量躍遷,因此這種技術(shù)無法區(qū)分Fe2+與Fe3+,也就無法檢測FeO 含量;同樣原理,PGNAA 技術(shù)無法區(qū)分燃料中的C 與碳酸根中的C元素,由于PGNAA 設(shè)備內(nèi)部大量使用C、H、O 元素材料,PGNAA 技術(shù)無法對燒結(jié)混合料中的燃料熱值進行準(zhǔn)確的檢測,因此無法指導(dǎo)C 的配料。
分析儀TFe 靜態(tài)檢測標(biāo)準(zhǔn)差小于0.4%,堿度靜態(tài)檢測標(biāo)準(zhǔn)差小于0.05,對照曲線如圖2 所示。從圖2 中可以看到,分析儀檢測結(jié)果具有非常理想的趨勢跟隨性。
圖2 標(biāo)準(zhǔn)樣品檢測結(jié)果對照曲線
燒結(jié)配料具有2 道混合工藝,物料沒有分層現(xiàn)象,且二混后水分含量相對比較穩(wěn)定,為PGNAA 技術(shù)創(chuàng)造了理想的檢測條件,因此PGNAA 技術(shù)在燒結(jié)配料環(huán)節(jié)的最佳安裝工藝點是二混之后,且距離混合機距離較近位置。鞍鋼集團安裝了2 套PGNAA 分析儀用于指導(dǎo)2 個燒結(jié)車間的燒結(jié)堿度配料,現(xiàn)場實測對比數(shù)據(jù)曲線如圖3 所示,動態(tài)檢測誤差數(shù)據(jù)見表2,應(yīng)用分析儀之后這2 個燒結(jié)車間的燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率分別提升了3.98%和3.96%[7-9]。
表2 分析儀動態(tài)檢測誤差數(shù)據(jù)
圖3 現(xiàn)場生產(chǎn)樣品檢測結(jié)果對照曲線
PGNAA 分析儀可以精準(zhǔn)地檢測燒結(jié)混合料中的TFe 和堿度指標(biāo),可以實現(xiàn)燒結(jié)配料過程中的鐵料和熔劑的自動閉環(huán)控制,但是由于燒結(jié)配料的鐵質(zhì)原料配比計算相對復(fù)雜,修改配比需要較高的權(quán)限,因此配料方案暫時跳過了鐵料的控制模塊,首先完成了堿度指標(biāo)的自動控制模塊(圖4)。
圖4 堿度自動控制模塊組成圖
堿度控制模塊被嵌套在工廠原有配料系統(tǒng)內(nèi),這樣一方面控制模塊不需要對底層下料秤進行控制,減少了模塊的工作量,另一方面有利于工廠對程序的日常維護。PGNAA 分析儀通過OPC 通信協(xié)議將堿度檢測結(jié)果發(fā)送給堿度控制模塊,模塊實時讀取現(xiàn)場配料系統(tǒng)的各個料倉的下料量設(shè)定值、各個下料倉的下料反饋值、系統(tǒng)的總流量設(shè)定值、系統(tǒng)啟停信號和系統(tǒng)切換信號。模塊對外輸出可調(diào)整溶劑配比PCaO和其他配比Pother,并且滿足
模塊采用比例控制算法,熔劑倉新配比在前一次配比的基礎(chǔ)上進行增減運算。設(shè)置堿度控制目標(biāo)值RD、堿度控制偏差ΔR,可調(diào)整熔劑配比上下限PCaO-HL、PCaO-LL,分析儀檢測堿度值記為RA。當(dāng)RA-RD>ΔR 時,混合料堿度偏高,此時需要降低可調(diào)熔劑配比PCaO,同時提升其他配比Pother,計算公式見公式(3)
式中:K 為預(yù)設(shè)比例系數(shù)。
當(dāng)RA-RD<-(ΔR)時,混合料堿度偏低,此時需要提升可調(diào)熔劑配比PCaO,同時降低其他配比Pother,計算公式見公式(4)
為了保證控制系統(tǒng)的穩(wěn)定,堿度自動控制模塊選擇一個熔劑倉進行優(yōu)化配比控制,其余熔劑倉執(zhí)行固定配比。根據(jù)各個下料倉的下料反饋值、系統(tǒng)的總流量設(shè)定值計算反饋配比,當(dāng)反饋配比與設(shè)定配比出現(xiàn)較大偏差時,說明下料倉出現(xiàn)故障,模塊會給出報警提示。
堿度自動控制系統(tǒng)在酒鋼集團榆中鋼鐵燒結(jié)廠和鑌鑫鋼鐵得到了應(yīng)用,并取得了理想的應(yīng)用效果。應(yīng)用堿度自動控制系統(tǒng)后,堿度合格率分別提升了6.71%和8.73%。
酒鋼集團榆中鋼鐵燒結(jié)廠受原料條件限制且沒有有效的混勻工藝設(shè)施,原料波動較大,影響了燒結(jié)礦的指標(biāo),燒結(jié)礦堿度波動較大,熔劑浪費現(xiàn)象嚴(yán)重,對高爐爐況順行以及指標(biāo)的優(yōu)化帶來諸多不利影響。PGNAA 分析儀測量裝置安裝于二混-1 皮帶廊中部,距離一次混合機下料口30 m 處,從配料室到二混-1皮帶(一次混合機后)只需要8 min,配料8 min 后即可得到燒結(jié)料成分,有效縮短控制滯后時間。分析儀于2020 年7 月安裝完成,同年11 月開始調(diào)試,優(yōu)化配料系統(tǒng)鑲嵌在原DCS 系統(tǒng)內(nèi),原DCS 系統(tǒng)為羅克韋爾1756 系列。應(yīng)用堿度自動控制系統(tǒng)前后對比數(shù)據(jù)見表3。從表3 中可以看到,應(yīng)用堿度自動控制系統(tǒng)后該燒結(jié)廠的堿度合格率(±0.1)提升了6.71%。
表3 榆中鋼鐵使用堿度控制系統(tǒng)前后對比數(shù)據(jù) %
鑌鑫鋼鐵燒結(jié)廠鐵質(zhì)原料來源相對復(fù)雜,雖然鐵質(zhì)原料具有均化堆場,但每次料頭或料尾都存在成分波動;熔劑全部是外購,成分也存在波動;水分較大造成下料不連續(xù),致使燒結(jié)礦質(zhì)量波動比較大。PGNAA分析儀安裝在燒結(jié)廠二車間(4#燒結(jié)機)一次混合機后H-2b 皮帶頭部,在線實時檢測混合料成分,通過光纖將信號傳送到燒結(jié)中控室,供配料人員隨時查閱當(dāng)前燒結(jié)混合料成分和燒結(jié)礦數(shù)據(jù),自動配料模塊鑲嵌在原DCS 系統(tǒng)內(nèi)(西門子S7-300)。應(yīng)用堿度自動控制系統(tǒng)前后對比數(shù)據(jù)見表4。從表4 中可以看到,應(yīng)用堿度自動控制系統(tǒng)后該燒結(jié)廠的堿度合格率(±0.1)提升了8.73%。
表4 鑌鑫鋼鐵使用堿度控制系統(tǒng)前后對比數(shù)據(jù) %
整個堿度自動控制系統(tǒng)能耗較小,功率小于5 kW;整個系統(tǒng)無人值守運行,且維護工作量較小,不需要專職維護人員;系統(tǒng)的損耗部件為放射源和壓輥,放射源建議增添周期為2.6 年,壓輥建議更換周期為0.5~1年;整個系統(tǒng)能耗小、故障率低、維護工作量少,持續(xù)穩(wěn)定燒結(jié)礦堿度指標(biāo)。
目前燒結(jié)配料控制過程存在大滯后的問題,原料的波動會導(dǎo)致燒結(jié)礦品質(zhì)發(fā)生波動,采用PGNAA 分析儀可以有效解決控制大滯后的難題。將PGNAA 的堿度檢測結(jié)果與熔劑下料配比結(jié)合,形成閉環(huán)控制,組成堿度自動控制系統(tǒng),對堿度指標(biāo)進行實時調(diào)整,從而提升燒結(jié)礦的堿度指標(biāo),該控制系統(tǒng)在酒鋼集團和鑌鑫鋼鐵得到成功應(yīng)用,應(yīng)用堿度自動控制系統(tǒng)后,燒結(jié)廠的堿度合格率(±0.1)分別提升了6.71%和8.73%,且系統(tǒng)工作能耗較低、維護工作量少,保證工廠燒結(jié)礦堿度指標(biāo)持續(xù)穩(wěn)定。
目前,配料系統(tǒng)僅僅完成了堿度自動控制模塊,下一步將研究全鐵的自動調(diào)整模塊,實現(xiàn)堿度、全鐵雙指標(biāo)自動控制,穩(wěn)定燒結(jié)礦的品質(zhì)。