劉天棟
中國石化海南煉油化工有限公司 海南 洋浦 578101
中國石化海南煉油化工有限公司(簡稱海南煉化)60萬噸/年氣體分餾裝置原料為脫硫脫硫醇后的催化裂化液化氣,產(chǎn)品為丙烷、丙烯、碳四等,為下游聚丙烯裝置、MTBE裝置提供原料,原料催化液化氣脫硫脫硫醇裝置采用MDEA胺洗技術(shù),液化氣脫硫醇采用美國Merichem纖維膜接觸脫硫醇技術(shù)。但近年受新冠肺炎的疫情影響,國內(nèi)乃至世界成品油消費(fèi)大幅下滑,煉油企業(yè)汽、煤和柴油出廠困難,庫存大幅上漲,醫(yī)用聚丙烯材料價格飆升,中國丙烯行業(yè)已連續(xù)多年產(chǎn)量、當(dāng)量消費(fèi)全球第一[1]。
本文介紹了海南煉化氣體分餾裝置脫戊烷塔結(jié)焦情況介紹,結(jié)焦物的組成分析,結(jié)焦原因分析、采取調(diào)整手段及改造措施,從而保證氣體分餾裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行,達(dá)到增加效益的目的。
如圖1所示.本裝置按四塔流程設(shè)計,即脫丙烷塔、脫乙烷塔、丙烯塔和脫戊烷塔,其中,由于丙烯塔塔板數(shù)較多,分為兩個塔串聯(lián)操作。經(jīng)過脫丙烷塔塔頂為碳二碳三餾分,塔底為碳四碳五餾分;脫乙烷塔塔頂為碳二餾分,塔底為碳三餾分;丙烯塔進(jìn)一步分離丙烯、丙烷;脫戊烷塔塔頂為碳四餾分,塔底為碳五餾分。
圖1 氣分流程簡圖
近期,氣分裝置脫戊烷塔底冷卻器負(fù)荷降低、重沸器換熱效率下降、戊烷產(chǎn)品泵不上量,導(dǎo)致脫戊烷塔液位上升,影響MTBE原料碳四質(zhì)量,如圖2所示,氣分裝置脫戊烷塔底重沸器換熱水前后溫差的變化趨勢,判斷氣分脫戊烷塔塔底結(jié)焦,被迫切除塔底冷卻器清焦,嚴(yán)重影響氣分裝置、MTBE裝置的長周期運(yùn)行。
圖2 脫戊烷塔底重沸器冷后溫度趨勢
從氣分裝置采出結(jié)焦物靜置一段時間后,取出固體樣品放置烘箱內(nèi),在70℃的溫度下進(jìn)行干燥,對干燥后的樣品進(jìn)行C、H、O、N、S等非金屬的含量分析。結(jié)焦物中含N、O元素,且C含量達(dá)63.53%,H含量僅有7.1%,S含量達(dá)到20.76%。可初步判斷結(jié)焦物中含有液化氣脫硫過程中降解貧胺液的聚酰胺類物質(zhì)、液化氣脫硫醇過程中的部分二硫化物、不飽和聚合烴類物質(zhì)的混合物。
所結(jié)焦物質(zhì)溶于甲苯溶液,且成粘稠狀液體,聚酰胺類物質(zhì)具有一定的粘稠性。進(jìn)一步對結(jié)焦物組分進(jìn)行分析,聚合烴類物質(zhì)占比89.09%,二硫化物占比10.71%,從而相互證明上述非金屬分析結(jié)果。
結(jié)焦物干燥后取3.0g樣品,在550℃溫度下焙燒4小時,焙燒后的樣品成紅褐色,焙燒后余下的樣品質(zhì)量為0.0098g,對該樣品進(jìn)行Fe、Cu、Ca、Mg、Al等金屬含量分析。金屬Fe含量高達(dá)1049.33×10-6,判斷為管道腐蝕產(chǎn)物,但焙燒后樣品質(zhì)量下降較多,因此判斷腐蝕并不嚴(yán)重。
Mauleon等認(rèn)為衡量催化裂化熱裂化程度的一個指標(biāo)為丁二烯,他與熱裂化指數(shù)(<C2/i-C4)比值有很好的對應(yīng)性,隨著提升管頂部溫度的提高,丁二烯含量會急劇上升[2]。
因此熱裂化指數(shù)越高,說明發(fā)生的反應(yīng)中熱裂化程度越高。熱裂化指數(shù)與提升管反應(yīng)出口溫度有很好的對應(yīng)關(guān)系,且從2020年3月份開始因增產(chǎn)液化氣丙烯需要,催化裂化裝置回?zé)挻謿庥颓姨嵘艹隹诘奶岣?,裝置熱裂化指數(shù)升高,一定程度上加劇脫戊烷塔進(jìn)料丁二烯的含量。
貧胺液濃度設(shè)計范圍為25%~30%,從2020年至今平均值為24.08%且呈下降趨勢。貧胺液濃度過低為胺液降解所致,那么降解后產(chǎn)物中含有部分二酸、二胺物質(zhì)。聚酰亞胺類物質(zhì)一般由二胺和二酸反應(yīng)生成[3],為氣分脫戊烷塔底結(jié)焦物的前身物。該列催化液化氣脫硫后富胺液的熱穩(wěn)態(tài)鹽達(dá)5.1w%,遠(yuǎn)大于控制指標(biāo)≯2w%,且消泡時間高達(dá)54s,說明胺液熱穩(wěn)鹽含量高,會導(dǎo)致胺液發(fā)泡,腐蝕性增強(qiáng),雜質(zhì)含量增加,胺液損失增大,影響后路精制液化氣的質(zhì)量,進(jìn)一步影響脫戊烷塔操作。
堿液氧化再生過程中,氣、液兩相反應(yīng)易造成部分二硫化物返回被液化氣之中,抽提溶劑硫含量過低,而C4,C5 餾分中的硫化物主要是甲硫醇、乙硫醇、二硫化物和甲硫醚[4]如圖6所示,抽提效果查導(dǎo)致液化氣中二硫化物增多,進(jìn)入氣體分餾裝置后附著于換熱器殼體及機(jī)泵入口過濾網(wǎng),造成換熱效果下降,機(jī)泵入口堵塞[5]
降低催化裂化提升管出口溫度,提高原料預(yù)熱溫度,提高再生燒焦溫度,進(jìn)一步降低劑油比,從而降低熱裂化反應(yīng)產(chǎn)生,降低液化氣中二烯烴的生成。熱裂化指數(shù)從0.29下降至0.23。
做好胺液加注、使用、儲存方面的質(zhì)量控制,建立標(biāo)準(zhǔn)化加注胺液、儲存胺液操作規(guī)程,胺液加注過程中避免抽空,減少系統(tǒng)內(nèi)氧含量,從而提高貧胺液濃度,保證濃度在25%以上,試用新型高效負(fù)荷脫硫溶劑,減少液化氣中二硫化物,減少胺液降解發(fā)泡。
聚合物在脫戊烷塔底數(shù)量及停留時間長短是結(jié)焦周期不可忽略的因素,塔底結(jié)焦物多,造成停留時間過長,則更易積聚,不利于長周期運(yùn)行[6]。根據(jù)脫戊烷塔的操作工況,利用戊烷返塔線倒引,保證塔底組分正常外送情況,定期置換、清洗脫戊烷塔底冷卻器,增加塔底的擾動效果,減輕聚合物的生成。塔底清焦周期由15天延長至40天,塔底結(jié)焦現(xiàn)象得到緩解。與此同時,在脫戊烷塔底冷卻器前,增設(shè)可切除過濾器,進(jìn)一步保證塔底長周期運(yùn)行。
通過對結(jié)焦物的分析,判斷其組成為降解貧胺液的聚酰胺類物質(zhì)、液化氣脫硫醇過程中的部分二硫化物、不飽和聚合烴類物質(zhì)的混合物,通過降低催化裂化反應(yīng)苛刻度,提高胺液濃度同時試用高效脫硫劑,并在定期清洗脫戊烷塔底冷卻器,增上塔底過濾設(shè)施等一系列設(shè)施,戊烷出裝泵入口堵塞減緩,換熱水用量下降,MTBE質(zhì)量改善,氣分裝置脫戊烷塔裝置運(yùn)行周期顯著增長。