龍思海,彭志軍,李 彬,張海東
(航空工業(yè)洪都,江西 南昌,330024)
排氣管是發(fā)動機(jī)系統(tǒng)的重要部件之一,它的工作情況直接關(guān)系到發(fā)動機(jī)的工作可靠性、耐久性、動力性和廢氣排放情況[1]。此外發(fā)動機(jī)排氣溫度較高,排氣管長期處于高溫下工作,排氣管還需要承受在飛機(jī)機(jī)動載荷下的自身重量產(chǎn)生的載荷作用。當(dāng)前,發(fā)動機(jī)排氣管使用的材料主要集中在鑄鋼、鑄鐵以及不銹鋼等,這些材料均具備較好的耐熱特性,但是在這種日趨惡劣的工作環(huán)境下,排氣管仍然會出現(xiàn)疲勞失效風(fēng)險,這些風(fēng)險主要表現(xiàn)為應(yīng)力過于集中和疲勞開裂等[2-4]。
某型飛機(jī)晝間飛行時,發(fā)生發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速下降,無法維持飛行狀態(tài),導(dǎo)致場內(nèi)迫降的飛行事故征候。 經(jīng)檢查分析,判定故障原因為:發(fā)動機(jī)第5 號氣缸排氣管焊縫處疲勞斷裂,進(jìn)氣溫度從35 度急劇上升到150 度,高溫廢氣噴入發(fā)動機(jī)左進(jìn)氣口,燒熔進(jìn)氣加溫盒濾網(wǎng)框架,熔融物堵塞汽化器濾網(wǎng),導(dǎo)致進(jìn)氣溫度急增,進(jìn)氣量急降,發(fā)動機(jī)富油燃燒轉(zhuǎn)速下降,飛機(jī)難以保持姿態(tài),發(fā)生場內(nèi)迫降。排氣管裂紋故障如圖1 所示。
圖1 排氣管裂紋故障圖
某型飛機(jī)發(fā)動機(jī)排氣總管由右排氣總管和左排氣總管兩個單獨部分組成,將廢氣從飛機(jī)下部排出。右排氣總管由右部的四段排氣管組成,相應(yīng)與發(fā)動機(jī)的五個氣缸相連接;左排氣總管由左部的四段排氣管組成,相應(yīng)與發(fā)動機(jī)的四個氣缸相連接,見圖2。
圖2 排氣管安裝示意圖
某型飛機(jī)發(fā)動機(jī)第5 號氣缸排氣管整體由0.8mm的不銹鋼1Cr18Ni9Ti 焊接而成,為“Y”字形管,與加溫管連接端焊有環(huán)狀法蘭,與發(fā)動機(jī)氣缸連接端焊有帶坡度喇叭口,與第5 號氣缸連接的排氣管結(jié)構(gòu)圖見圖3。
圖3 第5 號氣缸排氣管結(jié)構(gòu)示意圖
針對斷裂故障件開展了失效分析,失效分析表明造成排氣管疲勞斷裂的主要原因是:排氣管靠發(fā)動機(jī)側(cè)的接管嘴與管體周向搭接焊縫焊趾處存在較大的裝配彎曲應(yīng)力;焊縫處存在漏焊、寬度超差等焊接缺陷從而降低了焊趾處疲勞強(qiáng)度,促進(jìn)了疲勞裂紋的產(chǎn)生,結(jié)論為疲勞斷裂。
排氣管斷裂處焊縫結(jié)構(gòu)為空間變截面組合焊接的支管插入球面管嘴形成的搭接焊縫,支管橢圓度允許不大于3mm,搭接焊縫焊接前焊接間隙延圓周存在不均勻情況,當(dāng)制造過程中校正不到位時,局部(圖4)會存在超出1.5mm 乃至2mm 以上的情況,焊接后會造成連接兩構(gòu)件的焊縫與母材出現(xiàn)劇烈過渡的情況,構(gòu)件在使用過程中會出現(xiàn)應(yīng)力集中的現(xiàn)象,進(jìn)而造成疲勞斷裂。 同時搭接焊縫背面焊漏未去除,會進(jìn)一步加大應(yīng)力集中的趨勢。
圖4 搭接焊縫截面
安裝排氣管以及外場更換其中一段排氣管的過程中,由于排氣管屬焊接件,互換性較差,如果各排氣管先剛性固定與各氣缸接頭,再安裝各排氣管之間的金屬石棉墊并用卡箍裝緊,則可能會出現(xiàn)支管軸線超過2mm 偏心的情況。 此種情況將在排氣管與發(fā)動機(jī)氣缸連接處產(chǎn)生較大裝配應(yīng)力,導(dǎo)致使用過程中故障件斷裂位置出現(xiàn)疲勞斷裂。
根據(jù)制造分析結(jié)果可知,排氣管在制造過程中容易出現(xiàn)偏差,為分析制造偏差對排氣管受力的影響,建立了兩個排氣管有限元分析模型。模型1 中考慮發(fā)動機(jī)氣缸連接處環(huán)向焊縫階差2mm,過渡區(qū)域5mm;模型2 中考慮發(fā)動機(jī)氣缸連接處環(huán)向焊縫階差3mm,過渡區(qū)域3mm。為模擬可能存在的強(qiáng)迫裝配對排氣管強(qiáng)度的影響,在排氣管與加溫管連接口中心施加不同的強(qiáng)迫位移,以便分析強(qiáng)迫裝配的影響趨勢。
排氣管采用殼單元模擬,約束排氣管與發(fā)動機(jī)氣缸連接處節(jié)點局部坐標(biāo)系下X、Y、Z 三個方向的平動自由度和X、Y 兩個方向的轉(zhuǎn)動自由度,在排氣管與加溫管連接口中心建立一個加載節(jié)點,采用RBE2 單元將節(jié)點與管口周圍節(jié)點耦合在一起,加溫管慣性載荷和強(qiáng)迫位移均施加在這個節(jié)點上。排氣管本體厚度為0.8mm,與發(fā)動機(jī)氣缸和加溫管連接端頭處局部為1.6mm,排氣管材料為1Cr18Ni9Ti,彈性模量為196000MPa,泊松比為0.3,密度為7.9×103kg/m3,有限元模型見圖5。
圖5 第5 號氣缸排氣管有限元模型示意圖
材料1Cr18Ni9Ti 在不同溫度下的力學(xué)性能見表1,排氣管采用氬弧焊的焊接方法,焊后不進(jìn)行熱處理,考慮0.6 的焊縫削弱系數(shù),發(fā)動機(jī)排氣溫度約500℃,焊縫處的實際強(qiáng)度極限值σb=441×0.6=265MPa。
表1 不同溫度下1Cr18Ni9Ti 的材料性能
有限元應(yīng)力分析的載荷情況見表2。
表2 有限元應(yīng)力分析載荷情況
各載荷情況下排氣管與發(fā)動機(jī)氣缸連接段有限元計算結(jié)果見圖6,圖6(c)為施加1mm 強(qiáng)迫位移的計算結(jié)果,其他位移的計算結(jié)果見表3。
表3 載荷情況3 在施加不同強(qiáng)迫位移情況下排氣管最大應(yīng)力計算結(jié)果
圖6 有限元計算結(jié)果
由上述計算結(jié)果可以得到以下結(jié)論:
1) 從圖6(a)可以看到,當(dāng)焊縫階差為2mm 時,在最大當(dāng)?shù)剡^載的慣性載荷作用下,排氣管與發(fā)動機(jī)氣缸連接處應(yīng)力僅為25.5MPa,應(yīng)力水平遠(yuǎn)小于排氣管焊縫處的實際強(qiáng)度極限值265MPa;
2) 圖6(b)給出了在相同受載條件下,焊縫階差為3mm 的排氣管與發(fā)動機(jī)氣缸連接處應(yīng)力為42.1MPa ,這表明焊縫階差越大,排氣管焊縫處的應(yīng)力集中越大,應(yīng)力水平越高;
3) 圖6(c)給出了1.0mm 的強(qiáng)迫裝配位移下,排氣管與發(fā)動機(jī)氣缸連接處的應(yīng)力為189MPa,小于強(qiáng)度極限值265MPa,但應(yīng)力水平明顯大于正常受載情況下的應(yīng)力水平,表明強(qiáng)迫裝配對排氣管的強(qiáng)度影響較大;
4) 在安裝排氣管時,如果存在強(qiáng)迫裝配,排氣管與發(fā)動機(jī)氣缸連接處的應(yīng)力會隨著強(qiáng)迫位移的增大而明顯增大。
在確定了排氣管斷裂原因的基礎(chǔ)上,制定了如下優(yōu)化改進(jìn)措施[5-6]:
1) 將排氣管管口環(huán)向焊縫由原來的搭接焊縫改為對接,可以有效避免由焊縫與母材劇烈過渡而導(dǎo)致的應(yīng)力集中,改進(jìn)后焊接形式見圖7;
圖7 焊接形式對比圖
2) 對于排氣管的裝配工藝也進(jìn)行了優(yōu)化, 明確了排氣管拆裝時應(yīng)在松開所有與氣缸相連接的螺套狀態(tài)下調(diào)整連接各段排氣管對接部位,盡量避免強(qiáng)迫裝配。
針對發(fā)動機(jī)排氣管斷裂故障,從制造、裝配、結(jié)構(gòu)受力狀態(tài)與應(yīng)力水平分布和失效等方面進(jìn)行了分析,結(jié)果表明,產(chǎn)生裂紋的主要原因是:
1) 排氣管管口環(huán)向焊縫與母材劇烈過渡,焊縫尺寸不均勻,背面焊漏未打平,造成應(yīng)力集中,局部應(yīng)力增大;
2) 排氣管裝配過程中偏差過大,存在強(qiáng)迫裝配,造成排氣管管口焊接區(qū)域承受附加應(yīng)力;
3) 在以上兩種因素及交變載荷的作用下,排氣管管口環(huán)向焊縫出現(xiàn)了疲勞裂紋并最終發(fā)生斷裂。