劉濤 宋濤
摘要:
為了解決楊房溝水電站拱壩結(jié)構(gòu)混凝土澆筑初期出現(xiàn)內(nèi)部溫差及最高溫度合格率低、總體溫度控制水平低的問題,通過調(diào)查分析和數(shù)理統(tǒng)計,確定了溫控超標(biāo)的原因,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)方案。結(jié)果表明:通過混凝土配合比優(yōu)化、智能通水設(shè)備保護(hù)、通水調(diào)控和智能溫控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級,拱壩結(jié)構(gòu)混凝土溫度控制指標(biāo)合格率大幅提高,滿足設(shè)計要求。研究成果可為大壩混凝土澆筑過程中的混凝土內(nèi)部溫度控制提供參考。
關(guān)鍵詞:
結(jié)構(gòu)混凝土; 混凝土澆注; 智能通水; 溫度控制; 楊房溝水電站
中圖法分類號:TV544
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2023.S1.004
文章編號:1006-0081(2023)S1-0009-04
0 引 言
楊房溝水電站混凝土雙曲拱壩的壩身布置1個生態(tài)泄放孔、3個泄洪中孔和4個泄洪表孔,中、表孔結(jié)構(gòu)澆筑C35二級配混凝土,中、表孔面主要為C18030四級配混凝土,并依靠智能化手段進(jìn)行混凝土內(nèi)部溫度控制。經(jīng)統(tǒng)計,生態(tài)泄放孔結(jié)構(gòu)混凝土澆筑初期內(nèi)部溫差控制合格率僅為64%,最高溫度合格率僅為83.0%,不滿足混凝土內(nèi)部溫差合格率不低于85.0%、混凝土內(nèi)部最高溫度合格率不低于95.0%的要求。拱壩結(jié)構(gòu)混凝土溫度超標(biāo)屬于工程常見問題,但是溫度超標(biāo)原因及采取的改進(jìn)措施與工程所在地氣候環(huán)境、混凝土所用原材料、澆筑環(huán)境、人員素質(zhì)、通水系統(tǒng)可靠性等密切相關(guān)。因此,混凝土內(nèi)部溫差及最高溫度超標(biāo)問題需要結(jié)合工程實際情況研究解決。
1 混凝土溫度控制現(xiàn)狀
楊房溝水電站拱壩的生態(tài)泄放孔區(qū)域結(jié)構(gòu)復(fù)雜、鋼筋分布密集,為保證混凝土施工質(zhì)量,多采用低級配、高坍落度混凝土進(jìn)行澆筑,是混凝土溫度控制的重難點。
為確保拱壩中、表孔混凝土的溫度控制滿足要求,對已施工完成的生態(tài)泄放孔結(jié)構(gòu)混凝土溫度控制情況進(jìn)行了統(tǒng)計分析[1],如表1所示:內(nèi)部溫差控制合格率僅為64.0%,最高溫度合格率為83.0%,不符合設(shè)計要求。
對生態(tài)泄放孔結(jié)構(gòu)混凝土溫度控制超標(biāo)頻次及頻率統(tǒng)計如表3所示。
從表3可知,混凝土內(nèi)部溫差和最高溫度超標(biāo)頻次共111次,累計頻率達(dá)85%,占統(tǒng)計樣本比重較大。因此,內(nèi)部溫差、最高溫度超標(biāo)是拱壩結(jié)構(gòu)部位混凝土溫度控制的最主要問題,需要降低內(nèi)部溫差、最高溫度超標(biāo)頻率,使其合格率滿足設(shè)計要求,進(jìn)而提高結(jié)構(gòu)混凝土內(nèi)部溫度總體合格率。
2 超標(biāo)原因分析
結(jié)合類似工程經(jīng)驗以及該工程實際,從人員、原材料、施工機(jī)具及儀器設(shè)備、方法、施工作業(yè)環(huán)境、檢測6個方面進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致生態(tài)泄放孔混凝土內(nèi)部溫差及最高溫度超標(biāo)的原因共有15項:① 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求交底不到位;② 施工人員責(zé)任意識不強(qiáng)、質(zhì)量獎懲考核不到位;③ 混凝土水泥用量大;④ 骨料預(yù)冷不到位;⑤ 智能通水設(shè)備異常[2];⑥ 冷卻供水系統(tǒng)異常;⑦ 冷卻水管布置不合理;⑧ 管路保護(hù)不到位;⑨ 通水調(diào)控不到位;⑩ 坯層覆蓋時間過長;B11 保溫、保濕不到位;B12 溫度計位置偏移;B13 氣溫過高;B14 智能溫控系統(tǒng)運行不正常;B15 測量儀器故障或數(shù)據(jù)錯誤。
2020年5月9~18日,結(jié)合以上15個方面的潛在原因,對可能導(dǎo)致
楊房溝水電站拱壩
生態(tài)泄放孔混凝土內(nèi)部溫差及最高溫度超標(biāo)的原因進(jìn)行以下分析,確認(rèn)其主要原因。
(1) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求交底方面。查閱了拱壩混凝土溫控施工作業(yè)人員的相關(guān)溫控培訓(xùn)資料,調(diào)查了現(xiàn)場溫控施工管理人員對溫度控制重難點和標(biāo)準(zhǔn)的熟悉情況。結(jié)果表明:交底培訓(xùn)內(nèi)容全面細(xì)致,無缺失,滿足規(guī)范要求;相關(guān)溫控作業(yè)人員對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)掌握情況較好。
(2) 施工人員責(zé)任意識與質(zhì)量獎懲考核方面。經(jīng)查閱總承包部及工區(qū)溫控質(zhì)量獎懲考核記錄資料,確認(rèn)施工單位嚴(yán)格執(zhí)行了質(zhì)量考核制度,獎懲考核兌現(xiàn)及時、記錄資料齊全,獎懲兌現(xiàn)率100%。
(3) 混凝土水泥用量方面。由于混凝土溫度升高主要受水泥水化熱影響[3],因此,研究小組重點對每方混凝土水泥的用量進(jìn)行調(diào)查,拱壩結(jié)構(gòu)混凝土部分材料用量統(tǒng)計如表4所示,結(jié)果表明:結(jié)構(gòu)區(qū)域每方混凝土水泥用量比非結(jié)構(gòu)區(qū)域多180 kg,是造成內(nèi)部溫差和最高溫度超標(biāo)的原因。
(4) 骨料預(yù)冷方面。查閱了骨料預(yù)冷終溫測量記錄,并現(xiàn)場對骨料砸石溫度進(jìn)行抽檢。結(jié)果表明:相關(guān)測量記錄完善,骨料預(yù)冷終溫均滿足《預(yù)冷混凝土原材料溫度控制參數(shù)》相關(guān)要求。
(5) 智能通水設(shè)備。跟蹤調(diào)查現(xiàn)場溫控智能通水設(shè)備運行情況,查閱了設(shè)備運行維護(hù)記錄,發(fā)現(xiàn)智能通水設(shè)備開度、流量不匹配及智能控制模塊損壞的情況時有發(fā)生,進(jìn)而導(dǎo)致混凝土冷卻通水不連續(xù),對混凝土最高溫度及內(nèi)部溫差影響較大,是造成超標(biāo)的原因之一。
(6) 冷卻供水系統(tǒng)。楊房溝水電站共6臺冷水機(jī)組,分別布置于壩后左、右岸坡位置,每升高20 m左右布置一臺,機(jī)組有效揚程能達(dá)到40~60 m,滿足現(xiàn)場供水壓力需求。壩后各級棧橋冷卻供水主管布置均滿足施工方案和現(xiàn)場施工要求。機(jī)組運行情況穩(wěn)定,且定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),工況良好,未出現(xiàn)因冷卻供水系統(tǒng)故障導(dǎo)致混凝土冷卻通水無法正常開展的情況。
(7) 冷卻水管布置。倉內(nèi)大面無結(jié)構(gòu)部位4級配混凝土澆筑區(qū)域,主要采用外徑32 mm高密度聚乙烯(HDPE)管,水管間距1.5 m(豎向)×1.5 m(水平);結(jié)構(gòu)部位2級配混凝土澆筑區(qū)域主要采用外徑40 mm高密度聚乙烯(HDPE)管,水管間距1.0 m×1.0 m或1.0 m×0.8 m。此外,倉面設(shè)計根據(jù)不同澆筑倉結(jié)構(gòu)形式差異和實際溫度控制效果,對冷卻水管布置形式不斷優(yōu)化調(diào)整[4],并經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批后實施。因此,冷卻水管布置滿足設(shè)計要求。
(8) 管路保護(hù)。經(jīng)查詢施工記錄、監(jiān)理旁站記錄及影像資料,確認(rèn)在施工過程中對現(xiàn)場澆筑過程中冷卻水管的保護(hù)到位,未出現(xiàn)打斷、破損、接頭漏水等現(xiàn)象,滿足設(shè)計要求。
(9) 通水調(diào)控。對溫控系統(tǒng)中的結(jié)構(gòu)倉混凝土冷卻通水調(diào)控記錄進(jìn)行調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)部分結(jié)構(gòu)倉通水調(diào)控操作存在不合理及調(diào)控響應(yīng)滯后等情況,主要表現(xiàn)為:工程施工前期,主要依托于智能溫控系統(tǒng)進(jìn)行自動化混凝土冷卻通水,必要時采取人工干預(yù)的方式;但對于出現(xiàn)溫差較大的復(fù)雜結(jié)構(gòu)倉號,智能溫控系統(tǒng)未能實現(xiàn)較好的自動化通水控制,對混凝土內(nèi)部溫度及溫差控制的影響較大。因此,通水調(diào)控不到位是超標(biāo)的原因之一。
(10) 坯層覆蓋時間。結(jié)構(gòu)倉混凝土坯層覆蓋時間最多6.7 h,最少4.6 h,平均5.6 h,超過一般要求的4.0 h,但實際澆筑過程中未出現(xiàn)混凝土初凝現(xiàn)象,且對混凝土澆筑溫度復(fù)核表明,澆筑溫度合格率為100%。因此,混凝土坯層覆蓋時間影響程度較小,滿足設(shè)計要求。
(11) 保溫、保濕情況。檢查混凝土表面保溫、保濕情況,確認(rèn)倉面已及時進(jìn)行保溫被覆蓋,上、下游壩面及模板背側(cè)均采用苯板或卷材等保溫材料進(jìn)行保溫隔熱,保溫被覆蓋嚴(yán)密,苯板粘貼牢固;橫縫混凝土面花管養(yǎng)護(hù)覆蓋均勻、養(yǎng)護(hù)及時,能有效防止高溫時段外接氣溫倒灌和幫助混凝土散熱。因此,保溫、保濕措施到位。
(12) 溫度計位置情況。對結(jié)構(gòu)倉混凝土澆筑施工過程中溫度計的位置偏移情況進(jìn)行了跟蹤調(diào)查。溫度計均按批準(zhǔn)的倉面設(shè)計均勻分布于倉內(nèi)上、中、下游各部位,采用Φ14 mm螺紋鋼進(jìn)行固定;且開倉前已做警示標(biāo)識,澆筑過程中安排了專人看護(hù),有效避免了溫度計與倉內(nèi)其他施工設(shè)備發(fā)生碰撞。
(13) 氣溫情況。對現(xiàn)場溫控施工的高溫天氣應(yīng)對措施進(jìn)行了檢查。混凝土運輸車的車廂防曬、隔熱等措施落實到位,混凝土澆筑倉噴霧覆蓋完整,噴霧降溫效果滿足設(shè)計要求。此外,施工中根據(jù)現(xiàn)場實際情況,盡量避開高溫時段澆筑混凝土、充分利用低溫季節(jié)和早晚氣溫低的時段澆筑。因此,對高溫天氣的應(yīng)對措施到位,不屬于溫控超標(biāo)的主要原因。
(14) 智能溫控系統(tǒng)。對拱壩現(xiàn)場智能溫控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行情況進(jìn)行了調(diào)查。受壩體結(jié)構(gòu)遮擋影響,網(wǎng)絡(luò)覆蓋不完整,個別分控站信號較弱,且個別拱壩監(jiān)控設(shè)備占用溫控網(wǎng)絡(luò)資源,溫控網(wǎng)絡(luò)中斷情況時有發(fā)生。因此,智能網(wǎng)絡(luò)對溫控系統(tǒng)的正常運行和通水調(diào)控影響較大,屬于主要原因之一。
(15) 測量儀器或數(shù)據(jù)問題。對拱壩混凝土溫控施工中溫度計、流量計等監(jiān)測儀器使用情況進(jìn)行了調(diào)查。相關(guān)儀器質(zhì)量證明文件及率定記錄完整、儀器配備數(shù)量充足、定期維護(hù)保養(yǎng)記錄完善,滿足現(xiàn)場施工需求,未發(fā)生測量儀器故障或數(shù)據(jù)錯誤現(xiàn)象。
綜上所述,最終確認(rèn)了導(dǎo)致結(jié)構(gòu)倉混凝土內(nèi)部溫差及最高溫度超標(biāo)的4個主要原因:① 混凝土水泥用量大;② 智能通水設(shè)備異常;③ 通水調(diào)控不到位;④ 智能溫控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定。
3 方案實踐
根據(jù)分析結(jié)果,針對4個主要原因制定了解決方案:① 優(yōu)化配合比,在保證混凝土澆筑質(zhì)量的前提下,盡量減少高流態(tài)、低級配混凝土用量,減少水泥用量,進(jìn)一步降低混凝土內(nèi)部水化熱;② 加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng),在備足相關(guān)配件的基礎(chǔ)上,落實設(shè)備防水措施,提升智能設(shè)備用電穩(wěn)定性;③ 針對重點結(jié)構(gòu)倉建立通水調(diào)控臺賬,加密觀測及調(diào)控頻次;④ 形成溫控系統(tǒng)專用網(wǎng)絡(luò),對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基站分布進(jìn)行優(yōu)化。
3.1 改進(jìn)目標(biāo)
綜合工程現(xiàn)場實際、技術(shù)要求規(guī)定,并參考同類工程經(jīng)驗,認(rèn)為解決70%的混凝土內(nèi)部溫差和最高溫度超標(biāo)問題具有技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性,拱壩(中、表孔)結(jié)構(gòu)部位混凝土溫度控制整體合格率能提升至95%,見式(1)。
A={1-[(a+b)×(1-c)+d]/S}×100% (1)
式中:A為以生態(tài)泄放孔結(jié)構(gòu)混凝土溫度控制統(tǒng)計值為基數(shù),采取改進(jìn)措施后期望可達(dá)到的中、表孔結(jié)構(gòu)混凝土溫控總體合格率,即總體目標(biāo)值;a為生態(tài)泄放孔結(jié)構(gòu)混凝土內(nèi)部溫差頻次;b為生態(tài)泄放孔結(jié)構(gòu)混凝土內(nèi)部最高溫度超標(biāo)頻次;c為以生態(tài)泄放孔結(jié)構(gòu)混凝土內(nèi)部溫差、最高溫度超標(biāo)頻次為基數(shù)的期望改進(jìn)值,取70%;d為降溫速率超標(biāo)頻次;S為生態(tài)泄放孔結(jié)構(gòu)混凝土溫度控制監(jiān)測總頻次,取1 050次。根據(jù)表2可知a=76、b=35、d=19,計算得到A=95%。
因此,根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查和目標(biāo)測算分析,確定改進(jìn)研究目標(biāo),將拱壩結(jié)構(gòu)部位混凝土溫度控制整體合格率提高至95%。
3.2 改進(jìn)方案
3.2.1 混凝土配合比優(yōu)化
針對混凝土水泥用量大的問題,經(jīng)過現(xiàn)場試驗發(fā)現(xiàn):根據(jù)孔口倉實際結(jié)構(gòu)形式差異,大部分孔口部位可采用110~130 mm坍落度的C35二級配混凝土進(jìn)行澆筑,局部可采用90~110 mm坍落度的C35三級配混凝土澆筑,每立方米混凝土水泥使用量較原160~180 mm坍落度的C35二級配混凝土分別減少17 kg和52 kg,優(yōu)化前后的混凝土配合比見表5。在實際實施過程中,加強(qiáng)倉面設(shè)計編制及審核,細(xì)化孔口倉混凝土澆筑區(qū)域劃分,并在現(xiàn)場落實專人對混凝土澆筑區(qū)域進(jìn)行監(jiān)督,嚴(yán)格控制低級配、高坍落度混凝土澆筑范圍和使用量。
通過以上優(yōu)化,降低了水泥水化熱,進(jìn)而降低了初期冷卻通水階段控溫壓力,對孔口倉混凝土最高溫度及內(nèi)部溫差控制起到關(guān)鍵作用。
3.2.2 智能通水設(shè)備保護(hù)
根據(jù)對現(xiàn)場智能溫控通水設(shè)備異常情況的全面檢查結(jié)果,分析出現(xiàn)異常的主要原因是設(shè)備接線端口外露使其容易遇水受潮短路,以及施工電壓不穩(wěn)定導(dǎo)致設(shè)備受損。因此,除了要求設(shè)備維護(hù)人員加強(qiáng)對設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)外,還需組織現(xiàn)場溫控施工班組對所有設(shè)備接線端口部位采用保護(hù)罩、防水膠帶及覆蓋薄膜等防水措施。同時,為現(xiàn)場溫控智能通水設(shè)備單獨配置配電柜,采取專電專供,嚴(yán)禁其他施工用電混接,在配電柜前段增設(shè)電壓穩(wěn)定裝置,并在各個分控站外側(cè)加裝斷電信號指示燈及報警器,當(dāng)出現(xiàn)電路跳閘時立即報警,以便于電工能及時發(fā)現(xiàn)和修復(fù)故障。
通過以上措施,現(xiàn)場智能通水設(shè)備故障發(fā)生的概率明顯降低。
3.2.3 通水調(diào)控
針對結(jié)構(gòu)混凝土溫度控制,建立了冷卻通水調(diào)控臺賬,主要用于對重點結(jié)構(gòu)倉通水調(diào)控情況進(jìn)行跟蹤記錄,要求現(xiàn)場安排專人按照系統(tǒng)觀測頻率(1次/4 h)對結(jié)構(gòu)倉混凝土溫度及通水情況進(jìn)行重點監(jiān)控和記錄,并及時發(fā)布臺賬。同時,相關(guān)溫控管理人員每天在現(xiàn)場指揮中心結(jié)合智能溫控系統(tǒng)和通水調(diào)控臺賬對調(diào)控效果進(jìn)行檢查復(fù)核,并對后續(xù)通水計劃提出建議,指導(dǎo)現(xiàn)場實施。將原智能溫控系統(tǒng)自動調(diào)控的1次/d調(diào)控頻次提升至由人工和系統(tǒng)共同調(diào)控的3~4次/d。
通過實施上述對策,拱壩孔口倉混凝土通水調(diào)控工作在及時性、準(zhǔn)確性和針對性等方面均得到不同程度的提高,為混凝土最高溫度及內(nèi)部溫差的控制提供了有利條件。
3.2.4 完善智能溫控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)
對現(xiàn)場溫控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了多次專項檢查,經(jīng)討論、分析確定了采取有線和無線相結(jié)合的網(wǎng)絡(luò)布置方式,將相關(guān)非溫控設(shè)備從溫控網(wǎng)絡(luò)中移除,確保專網(wǎng)專用。對現(xiàn)場無線網(wǎng)絡(luò)基站位置進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和調(diào)整,保證溫控網(wǎng)絡(luò)無死角覆蓋,且針對受壩體結(jié)構(gòu)遮擋可能存在信號衰弱的部位增設(shè)了中繼路由裝置,以進(jìn)一步提升溫控網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。
通過對智能溫控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的升級改造,網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量及數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性得到明顯的提高,保障了智能溫控工作的順利開展。
3.3 改進(jìn)效果
對實施改進(jìn)措施后的拱壩中、表孔結(jié)構(gòu)倉混凝土溫度控制情況進(jìn)行統(tǒng)計,見表6~7。
拱壩孔口部位混凝土內(nèi)部溫差合格率由64.0%提至83.5%,內(nèi)部最高溫度合格率由83.0%提至98.6%,整體合格率由改進(jìn)前的88.0%提至95.6%,高于預(yù)期目標(biāo)值(95%),改進(jìn)效果良好。
4 結(jié) 語
該研究指導(dǎo)了楊房溝水電站拱壩孔口部位的混凝土內(nèi)部溫控工作,使孔口部位混凝土內(nèi)部最高溫度、內(nèi)部溫差等監(jiān)測指標(biāo)的合格率有了大幅提高。研究成果可用于該工程后續(xù)澆筑的混凝土內(nèi)部溫控工作,為類似工程提供參考。
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