吳志達(dá) 石獅市鴻峰環(huán)保生物工程有限公司
垃圾焚燒發(fā)電充分體現(xiàn)了生活垃圾處理的“資源化、減量化、無(wú)害化”原則。目前,國(guó)內(nèi)外主要的垃圾焚燒技術(shù)為循環(huán)流化床、回轉(zhuǎn)窯、爐排爐、熱解氣化爐方式。其中,循環(huán)流化床垃圾焚燒爐具有對(duì)生活垃圾適合范圍廣、燃燒性能良好、投資費(fèi)用較低等優(yōu)點(diǎn),在國(guó)內(nèi)外獲得了廣泛應(yīng)用。但由于生活垃圾焚燒發(fā)電過(guò)程中產(chǎn)生的煙氣中包含有CO、HCl、SO2、NOX、重金屬、二噁英、有機(jī)物等多種污染物,因此循環(huán)流化床焚燒爐雖然有點(diǎn)較多,可在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中卻存在空氣平衡難以控制、燃燒溫度波動(dòng)較大以及二次風(fēng)燃燒參與程度不高、爐膛正負(fù)壓波動(dòng)性明顯等問(wèn)題,易造成CO排放不穩(wěn)定對(duì)環(huán)境帶來(lái)污染。
1.1.1 循環(huán)流化床垃圾焚燒爐工作原理
循環(huán)流化床垃圾焚燒爐是利用爐內(nèi)流態(tài)化的熱載體進(jìn)行焚燒垃圾的一種技術(shù)。在焚燒爐內(nèi)有大量的床料(如石英砂等)作為熱載體,垃圾經(jīng)破碎后投入爐內(nèi),與流態(tài)化的床料強(qiáng)烈混合,高溫床料使垃圾迅速充分受熱,水分很快蒸發(fā),同時(shí)揮發(fā)分和固定碳燃燒。循環(huán)流化床垃圾焚燒爐,由爐膛和旋風(fēng)筒返料器組成,爐膛內(nèi)部又分為燃燒室、爐床(布風(fēng)板)、配風(fēng)室,在布風(fēng)板鋪上大量的石英砂,并在爐底鼓入200℃以上的熱風(fēng),使熱砂沸騰起來(lái),并具有較高的流化速度(3.0~7.0m/s),當(dāng)床料加熱到850℃以上時(shí)投入垃圾,此時(shí)床料熱容量高、導(dǎo)熱性好,整個(gè)焚燒爐處于均勻的高溫燃燒狀態(tài),大量物料在焚燒爐反應(yīng)區(qū)燃燒,重顆粒下沉到爐膛與空氣繼續(xù)反應(yīng),輕的顆粒隨煙氣出爐膛經(jīng)旋風(fēng)分離器分離后,大部分返回至流化床,小于旋風(fēng)分離尺寸的顆粒隨煙氣尾部煙道。
1.1.2 循環(huán)流化床垃圾焚燒爐的優(yōu)點(diǎn)
①具有良好的傳質(zhì)、傳熱特性,對(duì)于垃圾適用范圍廣,特別適合我國(guó)水分高、熱值低的生活垃圾;②具有較好的燃燒性能,垃圾燃燒完全,爐渣熱灼減率低;③煙氣排放環(huán)保性能好,NOx、SO2和HCl的排放較低。
1.1.3 循環(huán)流化床焚燒爐的缺點(diǎn)
①需要加入輔助燃料,能耗較大;②要得到良好的流化狀態(tài),對(duì)入爐焚燒的垃圾尺寸要求高,需配置預(yù)處理系統(tǒng)對(duì)垃圾進(jìn)行破碎和篩選;③燃燒工況不易控制,運(yùn)行操作難度較大。
垃圾作為燃料時(shí)的燃燒反應(yīng)主要為垃圾中揮發(fā)分的釋放、燃燒和垃圾中固定碳的燃燒,而CO主要來(lái)源于這兩部分的反應(yīng)過(guò)程,有機(jī)化合物中C元素本應(yīng)該在正常氧環(huán)境下生成CO2, 但由于氧化氛圍和反應(yīng)時(shí)間不足等因素,燃燒不完全,大量轉(zhuǎn)化為中間產(chǎn)物CO直接排放導(dǎo)致。
當(dāng)垃圾作為燃料時(shí),由于我國(guó)生活垃圾熱值低、水分高的特點(diǎn),垃圾投入焚燒爐后水分迅速揮發(fā),導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)壓力增大,造成冒正壓現(xiàn)象,爐內(nèi)煙氣流速瞬間增大,煙氣在高溫區(qū)停留時(shí)間不足,燃燒不充分,CO 濃度會(huì)急劇增大。
給料波動(dòng)造成實(shí)時(shí)所需氧量會(huì)出現(xiàn)較大的波動(dòng),是導(dǎo)致CO超標(biāo)的另一原因。給料超過(guò)設(shè)計(jì)值較多,會(huì)導(dǎo)致需氧量激增,故爐內(nèi)氧量會(huì)急速下降造成缺氧環(huán)境;給料低于設(shè)計(jì)值,則會(huì)導(dǎo)致垃圾焚燒爐膛平均溫度下降,燃燒不充分。
一二次風(fēng)分配不合理,無(wú)法保證足夠的氧氣供應(yīng)。隨著燃燒反應(yīng)的進(jìn)行,在循環(huán)流化床爐膛中心區(qū)域存在著一個(gè)明顯的缺氧區(qū)域,如果二次風(fēng)布置不合理,將導(dǎo)致中心缺氧狀態(tài),無(wú)法提供充足的氧氣來(lái)支持充分燃燒,也無(wú)法提供所需的停留時(shí)間。
爐膛內(nèi)反應(yīng)溫度過(guò)低,著火時(shí)間慢,燃料在爐內(nèi)燃盡時(shí)間長(zhǎng),可燃性氣體在爐內(nèi)停留時(shí)間短;其次一氧化碳在650℃以上才能著火燃燒,床溫低勢(shì)必造成一氧化碳不能及時(shí)燃燒而排放量加大。
1.4.1 反應(yīng)溫度
根據(jù)化學(xué)反應(yīng)理論,CO燃燒與反應(yīng)溫度成正相關(guān),即溫度越高CO燃燒速率越高,燃燒完全所需時(shí)間會(huì)大大減少,燃燒剩余的CO濃度就越低。研究表明,在750~950℃區(qū)間內(nèi),每升高25℃,CO燃燒速率常數(shù)增加約一倍,相對(duì)應(yīng)的燃燒時(shí)間約減少一半??梢?jiàn)溫度對(duì)CO減排的效果是顯著的,保證合適的溫度可有效地使CO燃燒完全,降低CO排放濃度。
1.4.2 停留時(shí)間
生活垃圾在焚燒爐中燃燒反應(yīng)的停留時(shí)間包括燃燒室密相區(qū)熱解時(shí)間和稀相區(qū)燃盡時(shí)間之和。該時(shí)間與爐膛結(jié)構(gòu)、流化狀態(tài)以及生活的粒徑和密度相關(guān),停留時(shí)間越長(zhǎng),分解越徹底,則排放的CO濃度便越低;相反,停留時(shí)間不充分,化學(xué)反應(yīng)不完全,CO的排放量就會(huì)明顯增加,應(yīng)根據(jù)《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》保證高溫?zé)煔庠跔t膛停留2s以上。
1.4.3 湍流混合程度
湍混程度指焚燒爐內(nèi)溫度處于均勻條件時(shí),物料與空氣相互混合的速度。當(dāng)湍流度大或者混合程度均勻時(shí),CO與氧充分接觸,燃燒比較完全。湍流混合在循環(huán)流化床鍋爐中主要體現(xiàn)在一二次風(fēng)。一次風(fēng)的作用首先為保持物料完成正常流化,其次給密相區(qū)提供部分氧氣,二次風(fēng)主要為物料燃燒提供充足的氧氣,主要作用于流化床稀相區(qū),使氧氣送入爐膛中心,起攪動(dòng)作用,加強(qiáng)氣固兩相物料的充分混合,使燃料能完全燃燒。
1.4.4 過(guò)??諝饬?/p>
過(guò)量空氣量直接影響垃圾燃燒時(shí)氧氣氛圍,充足的氧量是保證CO快速以及充分燃燒主要因素之一。由于生活垃圾主要可燃組分為揮發(fā)分且析出迅速,因此需保證向燃燒室內(nèi)送入過(guò)量空氣。同時(shí),生活垃圾成分分布不一,為保證生活垃圾的燃燒充分即較低的CO排放濃度,焚燒爐運(yùn)行時(shí)保持較高的過(guò)量空氣系數(shù)非常必要。因?yàn)?,過(guò)??諝饬刻邉t會(huì)吸收過(guò)多的熱量,導(dǎo)致絕熱燃燒溫度降低,導(dǎo)致?tīng)t膛溫度無(wú)法達(dá)到《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18485-2014)所規(guī)定的850℃,所以垃圾在焚燒時(shí)需要權(quán)衡考慮過(guò)量空氣系數(shù),以保證整個(gè)燃燒過(guò)程的氧化反應(yīng)順利進(jìn)行。
控制CO排放關(guān)鍵在于提供良好的燃燒條件,循環(huán)流化床垃圾焚燒爐燃燒溫度越高,停留時(shí)間越長(zhǎng),湍流混合越充分的時(shí)候,合理范圍內(nèi)過(guò)量空氣越高,垃圾給料及特性越穩(wěn)定,燃燒就越充分,CO排放量就也越低。
選取福建省某垃圾發(fā)電廠2臺(tái)型號(hào)為TG-75/3.82-LJ- 550型 CFB 垃圾焚燒爐為研究對(duì)象,鍋爐為單鍋筒、單爐膛,自然循環(huán),垃圾和煤混燒高溫分離異重流化床鍋爐,鍋爐外形尺寸(寬×深×高)為13.4m×22.3m×38.5m。鍋爐燃料采用煤和生活垃圾,兩者設(shè)計(jì)質(zhì)量比約為1: 4。該2臺(tái)CFB生活垃圾焚燒鍋爐于2008年投入運(yùn)行,在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中存在爐膛溫度偏低、爐膛正負(fù)壓波動(dòng)大、CO排放指標(biāo)不可控、不穩(wěn)定等問(wèn)題,焚燒發(fā)電的主要生產(chǎn)工藝流程如圖1所示。根據(jù)“3T + E”原則,結(jié)合焚燒爐實(shí)際情況,采取措施對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,給予所需的反應(yīng)條件。
2.1.1 存在問(wèn)題
原垃圾前處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用“料斗+輸送鏈板機(jī)+人工分選、磁選機(jī)+破碎機(jī)組合”工藝分選出大件、石塊、廢鐵等物質(zhì)后進(jìn)入成品垃圾庫(kù)。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)全部采用國(guó)產(chǎn)早期設(shè)備,由于垃圾成分復(fù)雜,紡織物(長(zhǎng)布條)較多,采用人工分選效率低,破碎機(jī)破碎效果差,不能滿足均化提質(zhì)的要求。垃圾在爐前給料系統(tǒng)易產(chǎn)生纏繞抱團(tuán)入爐現(xiàn)象,造成焚燒爐燃燒不充分。
2.1.2 改進(jìn)措施
改進(jìn)垃圾的破碎處理系統(tǒng),該系統(tǒng)采用“粗破+磁選+篩分+風(fēng)選+細(xì)破”組合工藝,通過(guò)兩級(jí)破碎(粗破、細(xì)破)和篩分組合工藝,垃圾經(jīng)過(guò)抓斗進(jìn)入粗破碎機(jī)破碎至90%≤200mm的物料,物料經(jīng)過(guò)磁選機(jī)進(jìn)入齒形篩,其中的篩上物經(jīng)過(guò)風(fēng)選去除不可燃的重質(zhì)物料,輕質(zhì)可燃物料進(jìn)入細(xì)破碎機(jī),最終將垃圾制成90%≤80mm的物料進(jìn)入成品垃圾庫(kù),有利于垃圾給料均勻進(jìn)入流化床充分燃燒。
2.2.1 存在問(wèn)題
原有系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的多級(jí)鏈板機(jī)輸送入爐設(shè)計(jì),加上部分入爐垃圾仍然存在布條較多,導(dǎo)致垃圾抱團(tuán)入爐現(xiàn)象,使焚燒爐燃燒工況不穩(wěn)定。同時(shí),在人員操作方面,行車工卸料時(shí)將整個(gè)抓斗的垃圾完全放下,垃圾覆蓋整個(gè)料槽,導(dǎo)致垃圾搭橋或成團(tuán)進(jìn)入爐膛,大團(tuán)的垃圾進(jìn)入爐膛內(nèi)致使?fàn)t膛穩(wěn)定工況被破壞,爐膛突然正壓燃燒,CO 值波動(dòng)就瞬間增加。
2.2.2 改進(jìn)措施
針對(duì)上述問(wèn)題,增設(shè)采用入爐均質(zhì)給料機(jī),達(dá)到高效均勻給料目的。均質(zhì)給料機(jī)工作原理為被擠壓過(guò)的物料通過(guò)入爐均質(zhì)給料機(jī)進(jìn)料端的進(jìn)料。設(shè)備內(nèi)壁設(shè)置有螺旋揚(yáng)板,在設(shè)備旋轉(zhuǎn)的情況下,壓縮在一起的物料隨揚(yáng)板上升到設(shè)備頂部,然后受自身重力作用的作用自由落下,從而起到打散物料的作用。松散的物料又在螺旋揚(yáng)板向前推力作用下,往出料端前進(jìn),最終通過(guò)出料裝置均勻的進(jìn)入焚燒爐內(nèi)焚燒,從而起到給鍋爐均勻給料穩(wěn)定焚燒爐燃燒工況的效果。
將雙垃圾給料系統(tǒng),改造成“單條鏈板機(jī)+無(wú)軸螺旋給料機(jī)+滾筒均質(zhì)給料機(jī)”垃圾給料系統(tǒng),由于雙給垃圾料系統(tǒng)存在兩個(gè)垃圾給料口,大量的冷風(fēng)從鍋爐垃圾進(jìn)料口吸入鍋爐,影響焚燒爐工況穩(wěn)定性。新的給料系統(tǒng)不但可以垃圾進(jìn)行松散和攪拌,使物料均質(zhì)化,還可以減小給料口漏風(fēng),提高焚燒爐燃燒穩(wěn)定性。此外,行車工細(xì)致的操作也是保證均勻給料的重要手段,行車工操作抓斗置于投料口后上方,分?jǐn)?shù)次間斷投料,每次投放少量垃圾,使垃圾平鋪在輸送機(jī)上。
2.3.1 存在問(wèn)題
一二次風(fēng)分配不合理,二次風(fēng)風(fēng)壓不夠。
2.3.2 改進(jìn)措施
將二次風(fēng)噴管伸入爐膛內(nèi),減小二次風(fēng)因需穿爐膛內(nèi)壁的高濃度流化物料壁膜,減小二次壓頭損失,提高二次的穿透能力,增加二次風(fēng)在爐內(nèi)的擾動(dòng),同時(shí)能夠及時(shí)補(bǔ)充爐膛中心區(qū)域垃圾燃燒所需的氧氣。根據(jù)鍋爐情況況,在鍋爐左右兩側(cè)三層和爐后兩層二次風(fēng)管處加裝風(fēng)門,通過(guò)調(diào)整各層風(fēng)門,使二次風(fēng)布風(fēng)合理,促進(jìn)燃料的完全燃燒。
控制燃燒溫度即二次風(fēng)口上部溫度為850℃。一二次風(fēng)配比要合理,加減風(fēng),一二次風(fēng)要同時(shí)進(jìn)行??刂圃瓌t要適當(dāng)加大二次風(fēng)壓,關(guān)小下二次風(fēng),氧量控制原則為6~10??紤]流化床焚燒爐的床料特點(diǎn),床溫要≯850℃。流化床床壓正常保持10kPa,料層厚度可控制在700~800mm。對(duì)鍋爐風(fēng)帽、返料器破損及時(shí)進(jìn)行修復(fù),同時(shí)下渣口可適當(dāng)擴(kuò)大,確保日常返料順暢與物料分離效果,減少未燃盡物料量,使燃燒充分。鍋爐及煙道漏風(fēng)處要及時(shí)處理解決。
做好新舊垃圾的分區(qū)堆放及垃圾發(fā)酵工作,降低垃圾水分;對(duì)破粹機(jī)進(jìn)行日常和定期維護(hù),保證設(shè)備長(zhǎng)周期運(yùn)行,提高垃圾破碎的分選質(zhì)量和效率;加強(qiáng)入爐煤水分和熱量的監(jiān)管,入爐煤質(zhì)的水分以及熱值等因素的好壞對(duì)鍋爐正常燃燒非常重要,只有保證鍋爐正常燃燒才能保證鍋爐正常投燒垃圾的穩(wěn)定性,可根據(jù)煤質(zhì)的好壞及時(shí)做好鍋爐燃燒調(diào)整。減少入爐污泥的摻燒比例并考慮污泥干化處理,由于流化床鍋爐摻燒污泥對(duì)鍋爐受熱面腐蝕很嚴(yán)重,同時(shí)污泥成分含鈉堿等成分,熔化溫度700℃,對(duì)流化床鍋爐流化及床溫影響很大。
系統(tǒng)改造完成后,委托第三方檢測(cè)公司對(duì)CO排放進(jìn)行了監(jiān)測(cè),結(jié)果分別為<1.25mg/m3、35mg/m3。同時(shí)委托第三方檢測(cè)公司對(duì)CO排放濃度定期監(jiān)測(cè),結(jié)果表明CO排放濃度遠(yuǎn)小于時(shí)均值100mg/m3、日均值80mg/m3。
通過(guò)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備對(duì)CO排放情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),改造完成當(dāng)月CO日均值分別為13.87mg/m3、14.634mg/m3,同時(shí)查閱改造后近年來(lái)數(shù)據(jù),排放溫度小于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),時(shí)均值為100mg/m3、日均值為80mg/m3。經(jīng)檢測(cè)有限公司出具的焚燒爐廢氣檢測(cè)報(bào)告,以及煙氣在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,一氧化碳排放指標(biāo)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,本次達(dá)標(biāo)排放系統(tǒng)改造實(shí)施成效明顯,已實(shí)現(xiàn)煙氣穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
在遵循垃圾焚燒“3T + E”理論基礎(chǔ)上,循環(huán)流化床垃圾焚燒爐在實(shí)際焚燒處理過(guò)程中采取優(yōu)化垃圾燃料預(yù)處理、均勻的給料方式、提供合理的一二次風(fēng)配比、加強(qiáng)日常鍋爐運(yùn)行及檢修管理等方法降低CO 排放,最終實(shí)現(xiàn) CO長(zhǎng)期穩(wěn)定、達(dá)標(biāo)排放。通過(guò)綜合改造后,循環(huán)流化床垃圾焚燒爐膛負(fù)壓波動(dòng)明顯降低,CO 排放指標(biāo)符合國(guó)家環(huán)保要求。