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        停堆斷路器T3響應(yīng)時(shí)間超差問題分析與處理

        2023-06-17 08:03:52黃正東楊文清
        儀器儀表用戶 2023年7期
        關(guān)鍵詞:板卡插件斷路器

        黃正東,張 軍,楊文清,羅 昊

        (中廣核工程有限公司 核電安全監(jiān)控技術(shù)與裝備國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東 深圳 518172)

        0 引言

        停堆斷路器的主要功能是接收來自反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)(RPS)的自動(dòng)停堆信號(hào)和來自主控室的手動(dòng)緊急停堆信號(hào),觸發(fā)斷路器跳閘,從而切斷控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)(CRDM)動(dòng)力電源。失去電源后,控制棒組件在重力的作用下迅速落至堆芯底部,使反應(yīng)堆停堆[1]。作為實(shí)現(xiàn)緊急停堆的關(guān)鍵敏感設(shè)備,為滿足停堆響應(yīng)時(shí)間的安全要求,停堆斷路器的響應(yīng)時(shí)間(T3)應(yīng)在規(guī)定限值內(nèi)[2]。在工程建設(shè)期間,一般在機(jī)組調(diào)試啟動(dòng)熱態(tài)功能試驗(yàn)階段對(duì)停堆斷路器響應(yīng)時(shí)間進(jìn)行測(cè)量。

        與以往CPR1000 技術(shù)路線采用260V 交流電作為CRDM 電源不同,某三代核電機(jī)組CRDM 驅(qū)動(dòng)電源改為220V 直流供電,控制CRDM 動(dòng)作的棒控和棒位系統(tǒng)(RGL)電源柜在部分硬件設(shè)計(jì)上也進(jìn)行了適應(yīng)性變化。這些設(shè)計(jì)與設(shè)備上的變化帶來的影響并不局限于所屬系統(tǒng)本身,還會(huì)涉及到關(guān)聯(lián)系統(tǒng),如反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng),可能造成相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果超差,影響設(shè)備的可靠性和安全性[3],應(yīng)盡早發(fā)現(xiàn)并及時(shí)消除缺陷。

        1 T3響應(yīng)時(shí)間超差問題

        在該機(jī)組熱態(tài)功能試驗(yàn)期間執(zhí)行裝料前,保護(hù)通道響應(yīng)時(shí)間檢查試驗(yàn)(TP-RPS-14)中進(jìn)行停堆斷路器響應(yīng)時(shí)間T3 的測(cè)量,試驗(yàn)實(shí)測(cè)值約為350ms,超出試驗(yàn)程序要求的T3 ≤150ms 的期望值要求。

        T3 時(shí)間測(cè)量方法為:

        1)將高速記錄儀連接至緊急停堆信號(hào)入口及RGL 一個(gè)電源柜固定夾持線圈(SG)回路測(cè)試接口。

        2)觸發(fā)緊急停堆信號(hào),并測(cè)量失電跳閘線圈失電至RGL 固定夾持線圈(SG)電流值從額定值降低到30%的時(shí)間。

        多次試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),停堆信號(hào)觸發(fā)后,RGL 電源柜的SG動(dòng)力插件輸出電流在停堆信號(hào)觸發(fā)后不會(huì)立即降低,而是繼續(xù)維持300ms 左右的穩(wěn)定輸出再逐漸減小,如圖1 所示。

        圖1 T3響應(yīng)時(shí)間測(cè)量波形圖Fig.1 Waveform of T3 response time measurement

        反應(yīng)堆緊急停堆信號(hào)的允許時(shí)間延遲(Trt=T1+T2+T3+T4)需要小于等于核電廠最終安全分析報(bào)告事故分析中假設(shè)的數(shù)值,如源量程高中子注量率停堆Trt ≤700ms,汽機(jī)跳閘與冷凝器不可用,觸發(fā)停堆Trt ≤600ms。

        T3 時(shí)間過長超差將導(dǎo)致Trt 時(shí)間裕度大幅減少甚至超差,導(dǎo)致事故分析假設(shè)條件失效,影響反應(yīng)堆安全運(yùn)行[4],對(duì)于此類非設(shè)計(jì)預(yù)期且影響最終安全分析報(bào)告結(jié)論的事件,必須查明原因并設(shè)法消除。

        2 原因分析

        2.1 緊急停堆響應(yīng)時(shí)間定義

        緊急停堆過程中各環(huán)節(jié)響應(yīng)時(shí)間定義如下:

        T1:傳感器/變送器響應(yīng)時(shí)間。

        T2:模擬通道和邏輯電路的響應(yīng)時(shí)間,即從變送器輸出至停堆斷路器失壓線圈輸入端子之間的時(shí)間。

        T3:停堆斷路器打開的時(shí)間,即失壓線圈去激勵(lì)至SG線圈電流開始減小之間的時(shí)間,T3 的結(jié)束對(duì)應(yīng)著保持勾爪線圈開始失電[5]。

        T4:固定夾持鉤爪釋放時(shí)間(SG 線圈電流開始減小至控制棒組件開始下落的時(shí)間)。

        T5:控制棒從開始下落到進(jìn)入緩沖段的時(shí)間。

        T6:控制棒從緩沖段到完全插入的時(shí)間。

        緊急停堆的響應(yīng)時(shí)間(T),指從緊急停堆工況的發(fā)生到控制棒組件完全落入堆芯,引入最大負(fù)反應(yīng)性使反應(yīng)堆停閉所經(jīng)歷的時(shí)間,T=T1+T2+T3+T4+T5+T6。

        2.2 控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)動(dòng)力電供電分析

        T3 響應(yīng)時(shí)間測(cè)量采集的信號(hào)是送至停堆斷路器的RPS停堆信號(hào)和輸出至CRDM SG 線圈的電流信號(hào),如圖2 CRDM 動(dòng)力電供電示意簡(jiǎn)圖所示。

        圖2 CRDM動(dòng)力電供電示意簡(jiǎn)圖Fig.2 Schematic diagram of CRDM power supply

        220VDC 動(dòng)力電經(jīng)停堆斷路器、RGL 電源分配盤柜RGL3006TB 到每個(gè)RGL 電源柜,在電源柜中要經(jīng)過主電源插件、動(dòng)力插件等部件,最終由動(dòng)力插件輸出一定時(shí)序的電流至CRDM 的線圈驅(qū)動(dòng)磁力機(jī)構(gòu),使控制棒完成提升、下插或保持動(dòng)作。

        動(dòng)力插件的輸出還受到電源柜內(nèi)其他控制信號(hào)的影響,其中電流通斷插件的控制信號(hào)與T3 響應(yīng)時(shí)間測(cè)量試驗(yàn)密切相關(guān)。如圖3 所示,當(dāng)電源柜接收到RPS/多樣性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)(KDS)停堆信號(hào)時(shí),或RGL 電源柜內(nèi)電壓監(jiān)測(cè)板卡監(jiān)測(cè)到220V 動(dòng)力電丟失時(shí),電流通斷插件的控制信號(hào)會(huì)切斷動(dòng)力插件的電流輸出以實(shí)現(xiàn)冗余保護(hù)。

        圖3 電流通斷插件控制信號(hào)示意圖Fig.3 Schematic diagram of current on/off plug-in control signal

        2.3 影響T3響應(yīng)時(shí)間的因素分析

        根據(jù)T3 時(shí)間定義及CRDM SG 線圈供電回路,T3 時(shí)間涉及了停堆斷路器、RGL 電源分配盤柜、主電源插件、電壓監(jiān)測(cè)板卡、電流通斷插件、動(dòng)力插件等主要部件的響應(yīng)。

        2.3.1 停堆斷路器

        手動(dòng)觸發(fā)停堆信號(hào)后,RPS 停堆信號(hào)作用于停堆斷路器的失電跳閘線圈和得電跳閘線圈,使停堆斷路器打開,切斷CRDM 動(dòng)力電源。

        同時(shí),RPS 停堆信號(hào)經(jīng)2s 的前延時(shí)后通過電流通斷插件作用于動(dòng)力插件切斷其電流輸出,作為冗余停堆保護(hù)。

        另外,當(dāng)停堆斷路器切斷動(dòng)力電后,“220V 動(dòng)力電丟失”信號(hào)也將通過電流通斷插件作用于動(dòng)力插件切斷其電流輸出。

        從圖1 的試驗(yàn)曲線看,停堆斷路器本身的動(dòng)作時(shí)間在90ms 以內(nèi),這個(gè)數(shù)值與采用同類型斷路器的CPR1000 機(jī)組調(diào)試啟動(dòng)期間的T3 時(shí)間接近。結(jié)合T3 定義及試驗(yàn)采集信號(hào)的位置,造成T3 超差的因素在停堆斷路器下游設(shè)備環(huán)節(jié)。

        2.3.2 電流通斷插件和動(dòng)力插件

        電流通斷插件主要功能是接收RPS/KDS 停堆信號(hào)、220V 動(dòng)力電丟失信號(hào)以及插件上的鑰匙開關(guān)信號(hào),通過邏輯判斷使繼電器動(dòng)作來控制動(dòng)力插件的IGBT 驅(qū)動(dòng)電路,實(shí)現(xiàn)CRDM 電流“通”和“斷”。

        動(dòng)力插件主要實(shí)現(xiàn)輸出滿足要求的CRDM 電流的功能,此外還可實(shí)現(xiàn)電流定值設(shè)定和定值信號(hào)檢測(cè)報(bào)警、電流調(diào)節(jié)與波形測(cè)量和輸出等功能。

        停堆斷路器不接收KDS 停堆信號(hào),因此KDS 停堆信號(hào)觸發(fā)時(shí),停堆斷路器并不打開,CRDM 動(dòng)力電不丟失,監(jiān)測(cè)板卡“220V 動(dòng)力電丟失”信號(hào)不觸發(fā)。

        根據(jù)圖3 示意圖的原理,為驗(yàn)證停堆斷路器下游RGL電流通斷插件和動(dòng)力插件對(duì)T3 時(shí)間的影響,可以通過觸發(fā)KDS 停堆信號(hào)來進(jìn)行測(cè)試。通過接入KDS 停堆信號(hào)、SG 線圈電流到記錄儀,測(cè)量KDS 停堆信號(hào)觸發(fā)到SG 從半電流下降至額定夾持電流30%的時(shí)長,經(jīng)測(cè)量該時(shí)長為13ms。測(cè)試結(jié)果說明,動(dòng)力插件和電流通斷插件在切斷SG電流時(shí)響應(yīng)時(shí)間足夠短,不是導(dǎo)致T3 超差的主要因素。

        2.3.3 電壓監(jiān)測(cè)板卡

        電源柜XR 電壓監(jiān)測(cè)板卡結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖4 所示,輸入端連接RGL 電源分配盤柜輸出的220VDC 動(dòng)力電及監(jiān)測(cè)回路的24V 查詢電壓,輸出端為代表“220V 動(dòng)力電丟失”的24V 信號(hào),送至SG/MG/LC 機(jī)箱以及PLC 指示燈。

        圖4 XR電壓監(jiān)測(cè)板卡結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖Fig.4 Structure diagram of XR voltage monitoring board

        正常情況下,220V 動(dòng)力電使監(jiān)測(cè)板卡內(nèi)繼電器勵(lì)磁,送到各個(gè)動(dòng)力機(jī)箱的“220V 動(dòng)力電丟失”信號(hào)不觸發(fā),2/3/4 端口保持高電平輸出。當(dāng)220V 動(dòng)力電失電后,“220V動(dòng)力電丟失”信號(hào)生效,送至各個(gè)機(jī)箱的24V 查詢電壓變?yōu)榈碗娖剑靡郧袛鄤?dòng)力插件電流輸出。

        T3 響應(yīng)時(shí)間測(cè)量中,當(dāng)停堆斷路器打開后,SG 電流仍然在“主電源插件-動(dòng)力插件”的鏈路上保持了超過200ms 的穩(wěn)定輸出,需要厘清SG 電流異常保持的原因是否為電壓監(jiān)測(cè)板卡引起,也需要明確監(jiān)測(cè)板卡本身的響應(yīng)時(shí)間是否超標(biāo)。

        通過接入XR 監(jiān)測(cè)板卡輸入端的220V 動(dòng)力電、XR 監(jiān)測(cè)板卡輸出端的24V 查詢電壓、SG 線圈電流、RPS 停堆信號(hào)、停堆斷路器打開反饋信號(hào)到記錄儀,在電源分配盤柜所有開關(guān)閉合情況下觸發(fā)RPS 停堆信號(hào)進(jìn)行T3 響應(yīng)時(shí)間測(cè)量。結(jié)果顯示,停堆斷路器打開后,XR 監(jiān)測(cè)板卡輸入端的220V 動(dòng)力電開始下降,直到電壓下降到約16V 時(shí),XR監(jiān)測(cè)板卡才判斷“失電”,輸出端24V 查詢電壓變?yōu)榈碗娖?,該過程耗時(shí)約246ms。XR 監(jiān)測(cè)板卡輸出表征“失電”的低電平信號(hào)后,SG 線圈電流才開始下降,導(dǎo)致了T3 超差。

        由于220V 動(dòng)力電既參與SG 線圈供電,又是XR 電壓檢測(cè)板塊的輸入信號(hào),兩者都與SG 電流輸出異常存在因果關(guān)系。實(shí)際測(cè)試過程中,停堆斷路器打開后,220V 動(dòng)力電下降導(dǎo)致XR 監(jiān)測(cè)板卡24V 查詢電壓轉(zhuǎn)低電平,即“220V動(dòng)力電丟失”信號(hào)生效,與此同時(shí)SG 線圈電流開始下降,需進(jìn)一步分析導(dǎo)致輸入端電壓“緩慢下降”的原因是“失電”信號(hào)延遲觸發(fā)還是SG 上游220V 供電下降緩慢。

        在工廠使用測(cè)試電源220VDC,及外接繼電器(用以監(jiān)測(cè)失電時(shí)刻),通過外接繼電器切斷電源柜樣機(jī)220VDC供電模擬斷路器打開。測(cè)試結(jié)果顯示,在外接繼電器動(dòng)作(等效現(xiàn)場(chǎng)停堆斷路器打開)后49ms,監(jiān)測(cè)板“220VDC 丟失”信號(hào)觸發(fā),SG 線圈電流開始下降,比現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)時(shí)間短約200ms,即電壓監(jiān)測(cè)板卡響應(yīng)時(shí)間約為50ms,符合部件的性能要求。

        2.3.4 電源分配盤柜

        每個(gè)電源柜在RGL 電源分配盤柜RGL3006TB 內(nèi)對(duì)應(yīng)一個(gè)分配開關(guān),這些開關(guān)連接到盤柜內(nèi)同一供電母排。由于試驗(yàn)過程中觸點(diǎn)開關(guān)保持閉合且不動(dòng)作,而開關(guān)本身和盤柜內(nèi)動(dòng)力電回路不含電容、電感等元件,也無自動(dòng)控制信號(hào),即分配盤柜本身不存在響應(yīng)遲滯問題,但存在如下可能性:試驗(yàn)電源柜在失電時(shí),接收到其他電源柜通過母排“倒送”的電壓,或者試驗(yàn)電源柜內(nèi)包含了動(dòng)力電失電時(shí)能夠讓電壓延遲下降的部件。因此,需要進(jìn)一步排查電源分配柜下游設(shè)備即電源柜相關(guān)供電模塊。

        2.3.5 主電源插件

        電源柜內(nèi)主電源插件的功能是接收220VDC 動(dòng)力電輸入,經(jīng)由電抗器、濾波電容、尖峰抑制電路后,輸出220VDC 直流動(dòng)力電源提供給動(dòng)力插件。

        如圖5 主電源插件原理框圖所示,該部件設(shè)計(jì)中存在的“濾波網(wǎng)絡(luò)”部分,可能在動(dòng)力電失電時(shí)對(duì)上下游進(jìn)行放電,充當(dāng)了“電源”,延緩了電壓的下降。

        圖5 主電源插件原理框圖Fig.5 Schematic diagram of the main power supply plug-in

        為驗(yàn)證該設(shè)想,并排除其他電源柜可能通過電源分配盤柜“倒送電”的影響,將電源分配柜RGL3006TB 內(nèi)其他電源柜對(duì)應(yīng)的開關(guān)全部斷開,僅保留試驗(yàn)電源柜的開關(guān)合閘,試驗(yàn)電源柜內(nèi)的主電源插件也完全拔出。再次觸發(fā)RPS 停堆信號(hào)以查看動(dòng)力電的下降情況(此工況因SG 線圈電流一直為零電流而無需納入測(cè)量),結(jié)果顯示,監(jiān)測(cè)板卡上的220V 動(dòng)力電在停堆信號(hào)觸發(fā)84ms 后速降至0V,其電壓下降過程幾乎無延遲。

        將試驗(yàn)電源柜內(nèi)的主電源插件恢復(fù)插入,其他電源柜在分配盤柜內(nèi)的開關(guān)仍保持?jǐn)嚅_,將RPS 停堆信號(hào)、停堆斷路器打開反饋、XR 監(jiān)測(cè)板卡220V 動(dòng)力電輸入信號(hào)、XR監(jiān)測(cè)板卡24V 查詢電壓(輸出端)、SG 線圈電流接入記錄儀,再次觸發(fā)RPS 停堆信號(hào),結(jié)果顯示監(jiān)測(cè)板卡上220V動(dòng)力電下降時(shí)間超過250ms。

        由此可見,在觸發(fā)RPS 停堆信號(hào)后,CRDM 動(dòng)力電失電時(shí)其電壓的延遲下降由主電源插件引起,且某一電源柜的SG 失電延遲時(shí)間與其他電源柜220V 分配開關(guān)是否閉合無關(guān),主電源插件的異?!胺烹姟笔窃斐蒚3 響應(yīng)時(shí)間超差的根本原因。

        2.4 設(shè)計(jì)原因分析

        該三代機(jī)組對(duì)T3 響應(yīng)時(shí)間定義、試驗(yàn)方法及驗(yàn)收準(zhǔn)則均與CPR1000 機(jī)組一致。其RGL 系統(tǒng)在設(shè)計(jì)上也如CPR機(jī)組文件未單獨(dú)對(duì)T3 進(jìn)行定義和要求,僅對(duì)各個(gè)線圈電流動(dòng)作時(shí)間有要求,其中SG 電流要求見表1。因此,RGL 供應(yīng)商在設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造時(shí)未將主電源插件、電壓監(jiān)測(cè)板卡等部件的響應(yīng)時(shí)間與T3 響應(yīng)時(shí)間的需求耦合。

        表1 RGL SG線圈電流動(dòng)作時(shí)間要求Table 1 RGL SG coil current action time requirements

        由于該機(jī)組將CRDM 動(dòng)力電源在設(shè)計(jì)上由CPR1000 機(jī)組三相260V AC 變更為單相220V DC,導(dǎo)致RGL 電源柜主電源插件電路設(shè)計(jì)時(shí),相比CPR1000 機(jī)組也發(fā)生變化。CPR1000 機(jī)組主電源插件內(nèi)上游電源的輸入端使用了3 個(gè)二極管對(duì)交流電進(jìn)行斬波得到直流電,由于二極管的反向截止特性,在260V AC 失電過程中C1/C2/C7/C8 等電容的放電不會(huì)影響外部供電回路。

        由于該機(jī)組的主電源插件采用直流供電,因而插件內(nèi)電源輸入端不再設(shè)置斬波二極管。在220V DC 失電后,C7/C8 的反向放電無法與外部供電隔離,電容的反向放電導(dǎo)致供電電壓下降緩慢,表現(xiàn)為SG 電流輸出異常保持,造成T3 響應(yīng)時(shí)間超差。

        3 改進(jìn)方案

        考慮上游動(dòng)力電供電的變化及主電源插件中“濾波網(wǎng)絡(luò)、電壓檢測(cè)”環(huán)節(jié)的電氣特性,擬在主電源插件中增加二極管模塊,作為失電過程中避免電容反向放電的截止手段,避免電壓延遲下降對(duì)T3 響應(yīng)時(shí)間的影響,改造方案以“上游電源斷開到SG 半電流降至30%不超過60ms”作為驗(yàn)收要求。改造后主電源插件原理框圖如圖6 所示。

        圖6 主電源插件的改造方案Fig.6 Transformation plan for the main power plug in

        使用改造后的主電源插件,在現(xiàn)場(chǎng)重新進(jìn)行T3 響應(yīng)時(shí)間測(cè)量,A 列和B 列結(jié)果均為96ms,滿足期望值要求,該方案作為最終解決方案。

        4 結(jié)論

        針對(duì)某核電機(jī)組熱態(tài)功能試驗(yàn)階段停堆斷路器T3 響應(yīng)時(shí)間測(cè)量結(jié)果超差問題進(jìn)行分析研究,通過原因分析與分段定位排查,確定了T3 響應(yīng)時(shí)間超差的根本原因是CRDM動(dòng)力電失電過程中主電源插件電容反向放電導(dǎo)致的供電電壓下降緩慢。

        通過對(duì)CRDM 供電及監(jiān)測(cè)回路研究,提出了在主電源插件供電環(huán)節(jié)增加二極管,消除濾波電容反向放電對(duì)設(shè)備失電響應(yīng)造成延遲的改造方案。通過卡件改造與現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試驗(yàn)證,使用增加了截止二極管的主電源插件后,T3 響應(yīng)時(shí)間測(cè)量結(jié)果合格,表明改造方案有效,在保障了設(shè)備的可靠性和安全性的同時(shí),相關(guān)經(jīng)驗(yàn)反饋也值得后續(xù)同類型機(jī)組借鑒。

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