摘要:火力發(fā)電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)一般采用進口樹脂,價格高、購買周期長。當(dāng)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)發(fā)生樹脂泄漏時,不僅會造成樹脂浪費,還會影響機組的正常運行;泄漏的樹脂可能堵塞給水泵濾網(wǎng),造成給水泵跳閘,引發(fā)停機;樹脂進入熱力系統(tǒng)時還可能引起機組熱力系統(tǒng)嚴(yán)重腐蝕,導(dǎo)致金屬過熱和爆管事故,威脅機組的安全運行。鑒于此,針對一次典型的發(fā)電廠凝結(jié)水精處理樹脂泄漏事件進行了全面分析,制定了相應(yīng)的防范對策,為其他電廠避免火力發(fā)電機組出現(xiàn)類似問題提供了一定的指導(dǎo)。
關(guān)鍵詞:火力發(fā)電廠;凝結(jié)水精處理;樹脂泄漏
中圖分類號:TM621? 文獻標(biāo)志碼:A? 文章編號:1671-0797(2023)11-0065-03
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.11.017
0? ? 引言
火力發(fā)電機組參數(shù)提高,對水質(zhì)要求也越來越嚴(yán)格,由于凝汽器的滲漏和泄漏、系統(tǒng)中金屬腐蝕產(chǎn)物的污染、返回水夾帶雜質(zhì)等因素的影響,熱電廠凝結(jié)水存在著不同程度的污染,因此,對凝結(jié)水進行處理已是大型火電廠水處理一個極為重要的環(huán)節(jié)[1]。
提高汽水品質(zhì)最常用的措施就是采用凝結(jié)水精處理裝置,最常見的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)是前置過濾器加高速混床的中壓凝結(jié)水精處理系統(tǒng)。凝結(jié)水精處理系統(tǒng)可以連續(xù)除去凝結(jié)水中的雜質(zhì),提高給水質(zhì)量;縮短機組啟動時間,降低汽包鍋爐的排污量,節(jié)省能耗和經(jīng)濟成本;可在凝汽器微量泄漏時,保障機組安全連續(xù)運行,除去漏入的鹽分及懸浮雜質(zhì),使維護人員有時間采取查漏、堵漏措施;嚴(yán)重泄漏時,可保證機組按預(yù)定程序停機[2]。但凝結(jié)水精處理系統(tǒng)樹脂泄漏不僅會造成樹脂浪費,增加運行成本,還會影響機組的正常運行;泄漏的樹脂可能堵塞給水泵濾網(wǎng),造成給水泵跳閘,引發(fā)停機[3];由于樹脂主要成分為有機物,樹脂泄漏進入熱力系統(tǒng)后這些有機物會在爐管壁上生成碳質(zhì)沉積物,常導(dǎo)致金屬過熱和爆管事故;樹脂中的有機物在高溫作用下還會產(chǎn)生揮發(fā)性酸,進入汽輪機時會引起汽輪機腐蝕[4]。
凝結(jié)水精處理系統(tǒng)樹脂泄漏的原因有很多,主要有水帽變形損壞、水帽濾元繞絲間隙超標(biāo)、水帽安裝后與多孔板結(jié)合面不嚴(yán)密、樹脂捕捉器濾元損壞、濾元繞絲間隙超標(biāo)、閥門關(guān)閉不嚴(yán)等。
鑒于此,本文針對一次典型的發(fā)電廠凝結(jié)水精處理樹脂泄漏事件進行了全面分析,制定了相應(yīng)的防范對策,為其他電廠避免火力發(fā)電機組出現(xiàn)類似問題提供了一定的指導(dǎo)。
1? ? 系統(tǒng)介紹
某電廠1號機組凝結(jié)水100%進行處理,設(shè)3臺高速混床和3臺樹脂捕捉器(按3×50%凝結(jié)水全容量處理設(shè)計),高速混床采用圓柱形結(jié)構(gòu),設(shè)備參數(shù)如表1所示;并設(shè)1臺出力為單臺高速混床正常出力50%~70%的再循環(huán)泵。凝結(jié)水精處理系統(tǒng)分為兩部分,一部分為凝結(jié)水精處理部分,包括高速混床、樹脂捕捉器和再循環(huán)系統(tǒng);另一部分為體外再生部分,包括再生單元,酸、堿計量單元,沖洗水泵單元及羅茨風(fēng)機單元。凝結(jié)水精處理部分和體外再生部分一起組成了一套中壓凝結(jié)水精處理裝置。
本凝結(jié)水精處理系統(tǒng)采用中壓系統(tǒng),高速混床串于主凝泵與低壓加熱器之間,系統(tǒng)壓力為2.80 MPa,最大壓力為3.53 MPa,每臺機組設(shè)置3臺混床,樹脂采用美國DOW化學(xué)公司或德國拜耳公司的凝膠型均粒樹脂。
2? ? 事故經(jīng)過
2月10日,1號機組臨修后準(zhǔn)備啟動。11:00,1號機組給水系統(tǒng)檢查完畢;13:30,啟動電動給水泵;15:25,投入爐水泵連續(xù)注水,1號鍋爐開始上水。18:27,1號機組電動給水泵因入口濾網(wǎng)差壓高保護動作跳閘,檢查為濾網(wǎng)堵塞,隔絕電動給水泵清理濾網(wǎng)時發(fā)現(xiàn)存在樹脂。
2月11日01:00,濾網(wǎng)清理完畢啟動電動給水泵上水。02:00,電動給水泵前濾網(wǎng)再次差壓高報警,電動給水泵入口前壓力逐漸降低,手動停運電動給水泵,清理濾網(wǎng);04:23,啟動1A汽泵前置泵運行;05:47,啟動1B汽泵前置泵運行;06:02,1A汽泵前置泵濾網(wǎng)差壓大報警,07:55停運。因電泵前置泵、汽泵前置泵濾網(wǎng)均發(fā)現(xiàn)大量樹脂,隨即對系統(tǒng)進行了全面檢查,卸壓排水后檢查發(fā)現(xiàn)1號機組凝補水箱底部有大量樹脂。17:00,凝補水箱內(nèi)部的樹脂清理完畢,系統(tǒng)恢復(fù)正常運行,機組進入正常啟動程序。
2月12日04:18機組并網(wǎng)。
此次事故導(dǎo)致機組推遲啟動達19 h,損失發(fā)電量達711萬kW·h。
3? ? 樹脂泄漏原因分析
1月17日,1號機組精處理B混床沖洗進水氣動蝶閥出現(xiàn)了無法關(guān)閉的缺陷,熱工檢修人員對氣動執(zhí)行器氣缸進行了解體檢查,內(nèi)部部件活動正常無卡澀,判斷故障點為電磁閥閥體。檢修人員隨即回裝了傳動齒,恢復(fù)了氣缸,并更換了故障電磁閥。檢修完成后操作就地按鈕對該氣動蝶閥進行空載開關(guān)操作,蝶閥動作及開關(guān)反饋狀態(tài)均正常。將執(zhí)行機構(gòu)完全恢復(fù)再進行試運,就地指示和電磁閥柜指示燈指示正常,運行人員及熱工檢修人員確認(rèn)該氣動閥門已恢復(fù)正常動作。隨后,1號機組精處理B混床處于備用狀態(tài)。由于該執(zhí)行器屬于雙控氣缸、角行程執(zhí)行器,在氣動蝶閥處于開啟位置時順時針、逆時針均能90°動作,1號機組精處理B混床沖洗進水氣動蝶閥執(zhí)行器檢修過程中,檢修人員未對執(zhí)行器氣缸內(nèi)部驅(qū)動部件安裝位置進行記錄。檢修人員對執(zhí)行器氣缸進行恢復(fù)時將內(nèi)部驅(qū)動部件傳動齒裝反,導(dǎo)致蝶閥開關(guān)時反方向動作,雖然蝶閥開關(guān)反饋指示正確,但蝶閥閥瓣密封面已背向閥瓣密封圈,由于該氣動蝶閥閥瓣為非對稱結(jié)構(gòu),閥瓣密封面背向閥瓣密封圈時閥門處于不嚴(yán)密狀態(tài)。氣缸內(nèi)部傳動齒結(jié)構(gòu)圖如圖1、圖2所示。
2月4日,1號機組精處理C混床樹脂失效,準(zhǔn)備投運1B混床,運行人員按照操作票進行1B混床升壓操作。第一次升壓時,壓力最高升至2.86 MPa,未達到精處理進口母管壓力3.3 MPa,此時,在系統(tǒng)出現(xiàn)異常狀況、未分析出準(zhǔn)確原因的情況下,運行人員操作不規(guī)范,未按照操作中發(fā)現(xiàn)異常情況后必須終止操作并進行原因查找,待故障消除后再進行操作的原則來執(zhí)行操作票,而是選擇了重復(fù)多次、長時間對1B混床進行升壓操作,由于沖洗進水氣動蝶閥密封面背向閥瓣密封圈,閥門處于不嚴(yán)密狀態(tài),混床壓力從沖洗進水氣動蝶閥處泄掉,運行人員總計進行了6次升壓操作,均未達到精處理進口母管壓力,升壓過程時間合計持續(xù)約20 min,持續(xù)的升壓操作導(dǎo)致1B混床內(nèi)大量樹脂通過關(guān)閉不嚴(yán)密的沖洗進水氣動蝶閥后經(jīng)沖洗水管道倒流至沖洗水泵出口,沖洗水泵出口雖設(shè)有止回閥,但沖洗水泵出口設(shè)置有再循環(huán)管回到泵入口管處,樹脂經(jīng)過再循環(huán)管進入沖洗水泵入口后在混床升壓時的壓力作用下倒流至1號機組凝補水箱。
1號機組凝補水系統(tǒng)一直處于運行狀態(tài),樹脂從凝補水箱進入凝結(jié)水系統(tǒng)、給水系統(tǒng)。樹脂泄漏路徑如圖3所示。
4? ? 防范措施
針對此次典型的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)樹脂泄漏事件,制定了以下防范措施:
(1)規(guī)范設(shè)備檢修工藝,嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),檢修人員在檢修前要對重要部件做好標(biāo)記,提高作業(yè)規(guī)范意識,避免此類雙控氣缸、角行程執(zhí)行器檢修后出現(xiàn)裝反導(dǎo)致閥門開關(guān)方向錯誤,關(guān)閉不嚴(yán)密的情況。
(2)規(guī)范運行人員操作,運行人員在操作中發(fā)現(xiàn)異常情況后必須立即終止操作并進行原因查找,待故障消除后再進行操作,避免事故擴大。
(3)對凝結(jié)水精處理系統(tǒng)可能存在樹脂泄漏隱患的設(shè)備進行優(yōu)化改造,在沖洗水泵出口母管上加裝樹脂捕捉器,從根本上消除樹脂進入凝補水箱從而進入熱力系統(tǒng)的隱患。
改造后系統(tǒng)如圖4所示。
5? ? 結(jié)語
凝結(jié)水精處理樹脂泄漏將會嚴(yán)重威脅機組的安全運行,因此防止樹脂泄漏至關(guān)重要。日常檢修中除做好水帽、樹脂捕捉器等易導(dǎo)致樹脂泄漏的設(shè)備檢修外,對于凝結(jié)水精處理系統(tǒng)閥門的檢修需嚴(yán)格按照檢修工藝標(biāo)準(zhǔn)來進行,運行人員操作時也需嚴(yán)格遵守運行規(guī)程。同時,對凝結(jié)水精處理系統(tǒng)存在的風(fēng)險需進行全面評估,盤查故障后可能導(dǎo)致樹脂泄漏的系統(tǒng)及設(shè)備,制定改造方案和防范措施,徹底消除樹脂泄漏的隱患。
[參考文獻]
[1] 《火力發(fā)電職業(yè)技能培訓(xùn)教材》編委會.火力發(fā)電職業(yè)技能培訓(xùn)教材 電廠化學(xué)設(shè)備運行[M].北京:中國電力出版社,2005.
[2] 《火力發(fā)電職業(yè)技能培訓(xùn)教材》編委會.火力發(fā)電職業(yè)技能培訓(xùn)教材 電廠化學(xué)設(shè)備檢修[M].北京:中國電力出版社,2005.
[3] 道客巴巴.國產(chǎn)600 MW級機組典型事件匯編(化學(xué))[EB/OL].(2021-04-02)[2023-02-26].http://www.doc88.com/p-84087134011030.html.
[4] 楊道武,朱志平,李宇春,等.電化學(xué)與電力設(shè)備的腐蝕與防護[M].北京:中國電力出版社,2004.
收稿日期:2023-03-08
作者簡介:羅洪(1980—),男,四川宜賓人,工程師,從事電廠脫硫、脫硝、化學(xué)設(shè)備檢修工作。