馬向榮
(中海油石化工程有限公司,山東 青島 266101)
某石化公司60萬噸/年催化汽油選擇性加氫脫硫裝置于2015年8月開工,2016年8月二反產(chǎn)物空冷器入口管線發(fā)生了腐蝕穿孔泄漏。該管線材質(zhì)為20#GB9948,公稱直徑為DN300,設(shè)計(jì)壁厚為SCH40(即10.31mm),運(yùn)行環(huán)境為油氣+H2+H2S+NH3+HCl+H2O,操作溫度112.6℃,操作壓力1.7MPa,泄漏點(diǎn)為管線注水點(diǎn)對面下游約300mm處。泄漏發(fā)生后,現(xiàn)場采取臨時(shí)應(yīng)急措施,對管線進(jìn)行了包盒子堵漏處理。經(jīng)過腐蝕原因分析并提出相應(yīng)改進(jìn)措施后,于2017年3月完成了腐蝕管線更換和注水噴嘴更換,并重新開工,目前管線運(yùn)行良好。
泄漏點(diǎn)處工藝流程詳如圖1所示,物流數(shù)據(jù)詳如表1所示,管道布置詳如圖2所示。
表1 泄漏點(diǎn)附近物流數(shù)據(jù)
圖1 泄漏點(diǎn)處工藝流程
圖2 泄漏點(diǎn)附近的管道布置
由物流數(shù)據(jù)可知,二反加氫產(chǎn)物為氣液兩相,主要組成為油氣、氫氣、H2S和NH3,由于氯離子的存在是不可避免的[1],認(rèn)為反應(yīng)產(chǎn)物中還有少量HCl。因此,空冷器入口管線所處的腐蝕環(huán)境為H2S-NH3-HCl-H2O。NH3與H2S、HCl可形成NH4Cl和NH4HS兩種銨鹽,固態(tài)干燥的銨鹽對碳鋼沒有腐蝕,如果這兩種銨鹽結(jié)垢析出,吸濕后可形成嚴(yán)重的銨鹽腐蝕。NH4Cl大概在177~232℃時(shí)析出,NH4HS大概在27~66℃時(shí)析出[2]。此處操作溫度為112.6℃,注水的目的主要是溶解和稀釋氯化銨鹽,同時(shí)稀釋H2S濃度,避免形成高濃度的H2S水溶液。注水點(diǎn)安裝在豎直管上,且物流為氣液兩相,流速較大,銨鹽難以沉積,所以此處的腐蝕主要表現(xiàn)為酸性環(huán)境下的濕H2S腐蝕和Cl-腐蝕以及流體沖刷腐蝕。
對泄漏點(diǎn)附近的管道壁厚進(jìn)行超聲波檢測,測厚示意圖如圖3所示。注水口附近主管道測厚為8.8~10.3mm,注水口上游主管道測厚為9.6~10.4mm,注水口下游主管道測厚為9.1~10.1mm,對比發(fā)現(xiàn),注水口附近及下游主管道壁厚相比注水口上游管道壁厚明顯減薄,腐蝕最嚴(yán)重處在一年內(nèi)減薄1.6mm(10.4-8.8=1.6mm)。
圖3 測厚示意圖
泄漏點(diǎn)為反應(yīng)產(chǎn)物空冷器入口管線注水點(diǎn)對面下游約300mm處,注水點(diǎn)與主管的連接方式為通過加強(qiáng)管接頭直連,未采用專用注水設(shè)施和霧化噴頭。此時(shí),注水進(jìn)入管道后,形成水柱噴向注水點(diǎn)對面的主管管壁。由于主管物流為氣液兩相,流速較高,油氣攜帶水柱向上流動,流態(tài)如圖4所示。水柱不斷沖刷注水點(diǎn)下游約300mm處的位置,加上濕H2S和Cl-的腐蝕,金屬層不斷從母材溶解剝離,壁厚持續(xù)減薄,直至薄弱處不能承受管道內(nèi)壓,發(fā)生穿孔泄漏。
圖4 注水流態(tài)示意圖
根據(jù)腐蝕原因和腐蝕位置,采取了更換泄漏點(diǎn)附近管線和優(yōu)化注水結(jié)構(gòu)兩種解決措施。
空冷器入口管線原設(shè)計(jì)為DN300,20#GB 9948材質(zhì),壁厚為SCH40(即10.31mm),腐蝕余量為1.6mm。
對泄漏點(diǎn)附近的管線進(jìn)行更換,為延長鋼管在濕H2S和氯離子腐蝕環(huán)境下的使用壽命,將泄漏點(diǎn)附近管線壁厚提高到SCH60(即14.27mm)。更換管段為注水點(diǎn)位置上游500mm 處開始至下游1500mm處,焊接接頭均應(yīng)進(jìn)行焊后熱處理,以消除殘余應(yīng)力,避免應(yīng)力腐蝕開裂。
原注水管僅通過加強(qiáng)管接頭與主管連接,未插入被注入管中心,發(fā)生偏流,也未采用專用注水設(shè)施,水與油品混合不均,直接沖刷管道,加快局部腐蝕,因此原設(shè)計(jì)注入結(jié)構(gòu)不合理。
更換原注水結(jié)構(gòu),從廠家成套購買專用注水設(shè)施,如圖5所示。新的注水結(jié)構(gòu)出水方向與油氣方向一致,且采用霧化噴頭,油水混合更均勻,減少了因局部腐蝕介質(zhì)濃度過高帶來的腐蝕。且不形成直接沖刷管道的噴射水柱,減少了局部沖刷腐蝕,避免穿孔泄漏現(xiàn)象的發(fā)生。
圖5 改進(jìn)后注水結(jié)構(gòu)圖
2017年3月,更換管線和注水結(jié)構(gòu)后重新開工,2018年3月重新測量壁厚,測量結(jié)果如圖6所示。更換管道原始壁厚為14.27mm,管道測厚最薄處為14.13mm,一年內(nèi)腐蝕速率為0.14mm,腐蝕速率較小。目前,改進(jìn)后主管已良好運(yùn)行5年。
圖6 測厚示意圖
催化汽油加氫裝置二反產(chǎn)物空冷器入口管線腐蝕穿孔泄漏是酸性環(huán)境下的濕H2S腐蝕、氯離子腐蝕及原設(shè)計(jì)注水結(jié)構(gòu)不合理產(chǎn)生的局部沖刷腐蝕共同造成的。通過更換泄漏點(diǎn)附近管線及優(yōu)化注水結(jié)構(gòu)的措施,解決了局部腐蝕的問題,確保了該系統(tǒng)的長周期平穩(wěn)運(yùn)行。工程設(shè)計(jì)中對該類管線應(yīng)加大腐蝕裕量考慮,合理選材,并合理設(shè)置注水結(jié)構(gòu),如采用霧化噴頭,使水流噴出方向與主管介質(zhì)流向一致等。生產(chǎn)過程中,對容易發(fā)生腐蝕的管線應(yīng)按周期測量壁厚,加強(qiáng)巡檢,以便及早發(fā)現(xiàn)管線壁厚快速減薄處,避免泄漏事故發(fā)生。