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        某乘用車轉(zhuǎn)向軸黏滑噪聲的分析及優(yōu)化

        2023-05-31 01:55:54顧佳
        汽車零部件 2023年5期
        關鍵詞:花鍵異響臺架

        顧佳

        蒂森克虜伯普利斯坦汽車零部件(上海)有限公司,上海 201315

        0 引言

        黏滑摩擦廣泛存在于機械系統(tǒng)中,發(fā)生在具有相對運動的接觸面之間,表現(xiàn)為接觸面周期性出現(xiàn)黏滯-滑動的自激振蕩現(xiàn)象[1-2],引發(fā)系統(tǒng)振動噪聲問題。整車系統(tǒng)中具有相對運動摩擦面的結(jié)構(gòu)廣泛存在,Yoon等[3]研究了由制動引起的制動器黏滑現(xiàn)象;張立軍等[4]研究了不同刮刷速度下刮水器的黏滑振動;Li等[5]研究了考慮黏滑摩擦特新的離合器驅(qū)動盤自激振動現(xiàn)象;Spencer等[6]對傳動系統(tǒng)中伸縮花鍵的黏滑現(xiàn)象進行了臺架試驗分析,評估了接觸面潤滑劑,花鍵材料,溫度等對黏滑摩擦現(xiàn)象的影響。

        管柱電動助力轉(zhuǎn)向在中小型乘用車中應用占較大比例,其工作原理使得管柱電動助力轉(zhuǎn)向軸在工作中承受了較大的扭矩[7]。轉(zhuǎn)向軸在設計中考慮到整車碰撞后的潰縮,吸收路邊顛簸的振動等原因,一般采用可伸縮滑動副設計。實際工作中當大扭矩傳遞到轉(zhuǎn)向軸處,由于車輛的轉(zhuǎn)向機剛性有限而導致轉(zhuǎn)向系點C位置發(fā)生微小變化,這樣造成了轉(zhuǎn)向軸滑動副在一定扭矩的作用下同時出現(xiàn)相對運動,容易誘發(fā)黏滑摩擦噪聲現(xiàn)象。

        1 問題描述

        某乘用車行駛里程為2 000~10 000 km,通電情況在原地向一側(cè)打方向盤到任意角度,雙手放開的一瞬間存在急促沉悶“咚”異響。在低速(<25 km/h)行駛過程中,當方向盤換向時,存在相同急促沉悶“咚”異響。本文針對問題車輛進行ABA交換試驗,異響問題無法復現(xiàn),即只要拆除轉(zhuǎn)向軸再次裝回原車輛,故障消失且無法再次復現(xiàn)。待故障車再次行駛2 000~10 000 km時,異響重復發(fā)生。為精準定位異響源,使用振動噪聲測試設備采集助力電機,轉(zhuǎn)向軸節(jié)叉,內(nèi)外套管的振動加速度及近場噪聲,如圖1所示。

        圖1 振動噪聲測試設備采集點

        振動噪聲測試結(jié)果如圖2所示,加速度最大發(fā)生在點C,也就是內(nèi)管節(jié)叉處。瞬時振動加速度達到1.6g,且振動加速度對應峰值和麥克風捕捉的噪聲相一致。這表明了噪聲源在內(nèi)管節(jié)叉處,從設計上分析,內(nèi)管節(jié)叉只能和外管能發(fā)生相對滑動,因此問題基本鎖定為內(nèi)外管滑動過程中黏滑噪聲問題。

        圖2 振動噪聲測試結(jié)果

        2 轉(zhuǎn)向軸異響機制分析

        2.1 異響原因分析

        一般認為在滑動副的花鍵配合區(qū)域,油膜被破壞即潤滑效果損壞后的相對運動會造成黏滑噪聲。但拆裝轉(zhuǎn)向軸必然會大范圍移動滑動副使被破壞的表面油膜重新建立,故拆裝轉(zhuǎn)向軸后異響短期內(nèi)無法復現(xiàn)。通過對轉(zhuǎn)向軸的內(nèi)外管拆解,對滑動副油脂進行紅外光譜儀(FTIR)檢測發(fā)現(xiàn)油脂污染嚴重,基油和增稠劑已經(jīng)變性。對污染油脂處理后做進一步能量色散X射線光譜儀(EDX)檢測表明,殘留物中有大量微小的(直徑約10 μm)金屬和氧化物混合物。經(jīng)排查,疑似內(nèi)花鍵旋鍛成型加工過程中殘留物質(zhì)(金屬顆粒、金屬氧化物和油脂混合物,每次旋鍛完成零件都會有一定的金屬殘留物混在旋鍛油里面)附著在花鍵表面,而在后續(xù)化學清洗過程中未能完全清洗干凈。在對噪聲件內(nèi)花鍵加工面的電子顯微鏡觀察也印證了這一觀點,如圖3所示。

        圖3 電子顯微鏡檢測內(nèi)花鍵加工面(問題件)

        2.2 黏滑摩擦機制分析

        摩擦系統(tǒng)有4個部分組成,分別是一對摩擦副、潤滑介質(zhì)和環(huán)境。相對應轉(zhuǎn)向軸摩擦系統(tǒng):摩擦副是外管內(nèi)花鍵和內(nèi)管塑料襯套,油脂起到摩擦過程中潤滑作用,外界環(huán)境主要是溫度和濕度。黏滑現(xiàn)象,也被稱為滑黏現(xiàn)象或者簡稱為黏滑,是發(fā)生在兩個相互滑動物體間的一種自激跳躍運動。摩擦副之間的黏滑可以描述為表面相互粘連和相互滑動之間的交替,摩擦力也會發(fā)生相應的變化[8]。黏滑和速度、摩擦副材料性質(zhì)、受力情況、工作溫度、表面潤滑情況等多種因素相關。摩擦副相互接觸發(fā)生相對運動時,需要克服摩擦副表面粗糙峰的不平整(彈性或塑性)。這就導致出現(xiàn)摩擦力的波動,當波動足夠劇烈時(摩擦力是速度、摩擦副材料屬性、載荷的函數(shù))就產(chǎn)生持續(xù)的黏滑現(xiàn)象。

        用簡單的物理模型表示:當物體受到驅(qū)動力FN作用時,物體在沒有運動之前(瞬間),受到阻力靜摩擦力fs作用,即FN-Fs>0,此時產(chǎn)生加速度a1。之后,由于受力的不平衡,物體開始運動,靜摩擦力轉(zhuǎn)換為動摩擦力,且動摩擦力小于靜摩擦力,此時產(chǎn)生加速度a2。即FN-fd>0且fs>fd,所以a2>a1。 在動靜轉(zhuǎn)換的一瞬間,由于a2>a1,加速度的變化造成沖擊振動,沖擊振動會產(chǎn)生噪聲,當這個過程反復出現(xiàn)的時候(靜止和運動反復出現(xiàn)),就是產(chǎn)生黏滑和持續(xù)的噪聲。同理,當這個沖擊振動大的時候噪聲也就大,而沖擊振動是由動靜摩擦力的差值決定的,所以當動靜摩擦力差值大的時候,產(chǎn)生的噪聲也就大。進一步將此模型轉(zhuǎn)化為質(zhì)量-彈簧機械系統(tǒng)的單自由度力學模型[9],如圖4所示。將接觸面粗糙峰直接的接觸簡化為并聯(lián)的彈性部件和阻尼部件。將整個接觸面所有的粗糙峰之間的接觸整合成一個大的并聯(lián)的彈性部件和阻尼部件。

        圖4 質(zhì)量-彈簧機械系統(tǒng)的單自由度力學模型

        對圖4所示的模型進行受力分析,可以得到如下微分方程:

        (1)

        式中:k為彈性系數(shù);kx為彈性效應項(與運動方向相反取負值);c為阻尼系數(shù);cv為阻尼效應項,阻尼大小與速度正相關(與運動方向相反取負值);f(v)為摩擦力,f=Fs-vλ;F為驅(qū)動力,默認F>Fs>0;v為速度,v>0,且在很短的時間內(nèi)服從該方程。

        使用Python軟件中from scipy.integrate import odeint模塊進行數(shù)值求解。給出如下假設Fs=10,F(xiàn)=15,c=5,k=5,v0=0.3,并且λ分別選取4.9,5.0,5.1,得到力學模型數(shù)值求解結(jié)果,如圖5所示。

        圖5 力學模型數(shù)值求解結(jié)果

        由圖5可以看到,當給物體初速度時,λ=5.0物體會一直做簡諧振動;當λ= 5.1時,物體的振動會越來越劇烈;當λ=4.9時,振動會因為阻尼的影響逐漸停止。

        f=Fs-λv

        (2)

        其中λ為速度系數(shù),表示速度減小和摩擦力減小的關系。也就是說,λ值越大,動靜摩擦力的差值越大。這就表明動靜摩擦因數(shù)差值越大,發(fā)生黏滑和噪聲的趨勢越大。

        (3)

        由公式(3)可以看到,c-λ的值是影響振動是否出現(xiàn)衰減的關鍵因素。當c-λ>0時,代表阻尼作用的c大于代表動靜摩擦力差值的λ,振動會被吸收;當c-λ<0時,代表阻尼作用的c小于動靜摩擦力差值的λ,振動會越來越不穩(wěn)定。所以增加阻尼系數(shù)可使系統(tǒng)更好地吸收振動,防止黏滑和噪聲產(chǎn)生的關鍵因素[9]。而潤滑油膜是直接影響到阻尼系數(shù)的關鍵因素之一。

        3 工藝優(yōu)化方案

        通過對問題件的拆解分析表明,外管內(nèi)花鍵的殘留物是油混合物和金屬殘留物??煞殖蓛深悾阂活愂怯袡C物,如長鏈礦物油、旋鍛油和空氣反應的氧化物、PTFE油脂;另一類是無機物,如旋鍛產(chǎn)生的金屬粉末、機加工產(chǎn)生的金屬碎片。堿性清洗劑配合超聲波清洗,可以將有機殘留物從加工表面松脫,清洗劑將其帶到表面,漂浮在浴槽中被過濾器撇去,這是一個物理轉(zhuǎn)換。而無機殘留物在旋鍛過程中被壓制到表面,最終形成一種“金屬糊”,清除它必須使用酸性清洗劑。酸性清洗劑能溶解固體,能有效溶解“金屬糊”,這是一個化學轉(zhuǎn)換。超聲波清洗流程如圖6所示。經(jīng)過超聲波清洗的外管內(nèi)花鍵拆解后對旋鍛加工面分別進行FTIR(紅外光譜儀)檢測和EDX(能量色散X射線光譜儀)檢測,均未發(fā)現(xiàn)有機污染物和無機金屬污染物。對加工面電鏡進行掃描檢測,如圖7所示。由圖可知,內(nèi)花鍵旋鍛加工表面已無污染。

        圖6 超聲波清洗流程

        圖7 電子顯微鏡檢測內(nèi)花鍵加工面(超聲波清洗件)示意

        4 模擬臺架試驗設計

        針對轉(zhuǎn)向軸黏滑噪聲在整車上的表現(xiàn)為一定里程后出現(xiàn)且一旦拆卸在短期內(nèi)無法再次復現(xiàn)的特點,為了驗證轉(zhuǎn)向軸改進方案的有效性和高效性,必須在線下臺架上模擬出整車對轉(zhuǎn)向軸的綜合工況,并且能夠復現(xiàn)轉(zhuǎn)向軸黏滑噪聲。第一步是整車綜合路況路試的數(shù)據(jù)采集,在路試過程中需要采集相關參數(shù)有:轉(zhuǎn)向軸扭矩、轉(zhuǎn)向軸滑動副伸縮距離、伸縮頻率、循環(huán)時間和轉(zhuǎn)向軸工作溫度。經(jīng)過對路試采集數(shù)據(jù)的匯總和分析,對轉(zhuǎn)向軸工作最有代表性的是比利時路段和側(cè)放停車路段。

        圖8為比利時路段轉(zhuǎn)向軸的伸縮距離和伸縮頻率。圖9為比利時路段電機輸出力矩和駕駛員手力矩,由圖可知,最大電機輸出力矩為0.7 N·m,最大駕駛員手力矩為3.2 N·m。

        圖8 比利時路段轉(zhuǎn)向軸的伸縮距離和伸縮頻率

        圖9 比利時路段電機輸出力矩和駕駛員手力矩

        根據(jù)蝸輪蝸桿的放大比例以及傳動效率和轉(zhuǎn)向軸的傳動效率,可以計算出轉(zhuǎn)向軸的工作扭矩為15.8 N·m。同時測得比利時路轉(zhuǎn)向軸最高溫度為31.6 ℃。側(cè)放停車路段轉(zhuǎn)向軸的伸縮距離和伸縮頻率可以使用同樣方法獲得,如圖10所示。通過測試可知,轉(zhuǎn)向軸的工作扭矩約為40 N·m(排除方向盤打到接近極限位置的區(qū)域),如圖11所示。

        圖10 側(cè)放停車路段轉(zhuǎn)向軸的伸縮距離和伸縮頻率

        圖11 側(cè)放停車路段轉(zhuǎn)向軸扭矩

        根據(jù)采集的路譜,整理歸納得出黏滑噪聲模擬試驗臺架參數(shù)見表1,整個試驗步序1+2需完成562次循環(huán)。經(jīng)試驗驗證在轉(zhuǎn)向軸經(jīng)過100個循環(huán)左右,試驗臺架進入到模擬側(cè)放停車工況時,轉(zhuǎn)向軸每一次伸縮,即能清晰地聽到急促沉悶“咚”異響,同時接觸轉(zhuǎn)向軸能明顯感受到隨異響的振動。當拆卸轉(zhuǎn)向軸再次安裝后,啟動試驗臺架異響消失,經(jīng)過100循環(huán)左右后異響再次發(fā)生,完全與整車的轉(zhuǎn)向軸噪聲特征相吻合。

        5 方案有效性驗證

        5.1 模擬臺架試驗

        對經(jīng)過超聲波工藝清洗過的轉(zhuǎn)向軸進行模擬臺架試驗驗證。為了清楚地對比清洗前后的效果,試驗安排了3組:組1為確認的轉(zhuǎn)向軸噪聲抱怨件(無清洗);組2為通過整車路試耐久后轉(zhuǎn)向軸無噪聲抱怨件(化學清洗);組3為超聲波清洗后轉(zhuǎn)向軸。3組零件上試驗臺架,按照之前擬定的模擬工況經(jīng)行試驗,為進一步獲得客觀的可評價數(shù)據(jù),試驗中在轉(zhuǎn)向軸滑動副貼上加速度傳感器,在離滑動副5 mm處安置麥克風,捕捉黏滑噪聲。

        通過振動加速度傳感器與麥克風信號對比發(fā)現(xiàn):當加速度不大于0.9g時,麥克風信號沒有異響;當加速度在1.6~0.9g時,麥克風信號有輕微異響;當加速度大于1.6g時,麥克風信號有明顯異響。3組模擬臺架試驗結(jié)果見表2。試驗結(jié)果表明:組1在模擬實驗15%進程后開始發(fā)出異響,30%進程后異響明顯且不斷加大;組2在30%進程中開始發(fā)出異響,60%進程后異響明顯且不斷加大但異響始終好于組1;組3直至進程60%都無異響,在進程90%有一件輕微異響??v觀3組樣件,明顯組3的噪聲表現(xiàn)最為優(yōu)異,從而驗證了超聲波清洗對消除轉(zhuǎn)向軸黏滑噪聲的有效性。

        表2 3組模擬臺架試驗結(jié)果

        5.2 整車路試試驗

        整車路試試驗是整車開發(fā)流程中必不可少的驗證環(huán)節(jié),它能最有效、全面、真實地驗證產(chǎn)品是否在整個設計壽命內(nèi)滿足絕大多數(shù)的使用工況。

        本文通過對不同車輛進行超聲波清洗轉(zhuǎn)向軸路試試驗,超聲波清洗轉(zhuǎn)向軸路試匯總見表3。由表可以看出,超聲波清洗轉(zhuǎn)向軸在客戶的路試端全部通過考核,并且測試結(jié)果顯示均無噪聲,即無一例抱怨轉(zhuǎn)向軸噪聲。這也驗證了本文的改善方案是可行的,有效解決了轉(zhuǎn)向軸黏滑噪聲問題。

        表3 超聲波清洗轉(zhuǎn)向軸路試匯總

        5.3 售后市場統(tǒng)計

        一般整車廠通過 IPTV(incidents per thousand vehicles)來統(tǒng)計車輛各個零部件的質(zhì)量情況。整車廠對于IPTV的要求一般是小于0.5。這里展示了兩款車型在切換超聲波清洗轉(zhuǎn)向軸前后的IPTV 統(tǒng)計,如圖12所示。結(jié)果表明兩款車12個月的IPTV分別從200和150降到了幾乎為零。所以從售后市場上的數(shù)據(jù)反饋來看,改善是相當成功的,徹底解決了轉(zhuǎn)向軸黏滑噪聲問題。

        圖12 兩款車型IPTV統(tǒng)計

        6 結(jié)束語

        本文針對某乘用車管柱電動助力轉(zhuǎn)向軸黏滑噪聲問題,使用了NVH測量鎖定噪聲源,通過理論研究和拆解分析檢測發(fā)現(xiàn)油膜破壞是造成轉(zhuǎn)向軸黏滑噪聲的原因。增加超聲波清洗工藝對旋鍛外管內(nèi)花鍵進行清洗,可以去除加工殘留的有機物和無機物。同時又對整車路試數(shù)據(jù)采集制定了模擬臺架試驗參數(shù)。最后對工藝優(yōu)化后的轉(zhuǎn)向軸進行臺架模擬和整車路試的驗證,確認了有效性。在工藝優(yōu)化后轉(zhuǎn)向軸批量生產(chǎn)后收集了市場的售后數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)再次表明改善后的轉(zhuǎn)向軸徹底消除了黏滯噪聲的問題。

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