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        卡車制造端的CAN總線故障分析與排除(2)

        2023-05-24 18:27:07王鵬理高恩壯杜金凱劉從萍
        汽車電器 2023年5期
        關(guān)鍵詞:電氣故障CAN總線分析方法

        王鵬理 高恩壯 杜金凱 劉從萍

        【摘? 要】本文是《卡車制造端的CAN總線故障分析與排除》的第2篇。由于車輛CAN總線故障形式的復(fù)雜多變,加之不同車輛電控系統(tǒng)的差異配置,很難通過幾篇文章概括,因此本文承接上篇內(nèi)容,繼續(xù)選取一些典型的卡車制造階段的CAN總線故障加以探討和學(xué)習(xí)。

        【關(guān)鍵詞】CAN總線;電氣故障;分析方法

        中圖分類號:U463.6? ? 文獻標(biāo)志碼:B? ? 文章編號:1003-8639( 2023 )05-0089-03

        【Abstract】This paper is the second part of the“CAN-bus fault analysis and disposal in truck manufacturing”,due to the complex and changeable fault forms of CAN-bus and the different configurations of electronic control systems on vehicles,it is difficult to summarize through several articles. Therefore,this paper continues the previous content and select some typical CAN-bus faults in the truck manufacturing stage for discussion and learning.

        【Key words】CAN-bus;electrical fault;analytical method

        作者簡介

        王鵬理(1987—),男,工程師,主要從事汽車電氣工藝及檢測工作。

        1? 前言

        上篇文章中已對整車下線檢測作了簡單介紹,并列舉了少量通過電檢結(jié)果分析車輛CAN總線故障的案例。鑒于電檢在卡車制造過程中的重要作用,本文重點列舉這方面的案例加以分析和探討。

        同時本文作為上篇內(nèi)容的延續(xù),依然沿用上篇的3個默認(rèn)設(shè)定,即車輛采用標(biāo)準(zhǔn)OBD-Ⅱ診斷接口、關(guān)于電檢的各類控制器與診斷設(shè)備的通信路徑以及各組CAN總線的電壓等方面的設(shè)定,在此不再贅述。

        2? 案例分析與故障排除

        2.1? 案例1:電控數(shù)據(jù)的干擾

        某車的儀表提示ABS故障燈,診斷設(shè)備連接ABS控制器讀取到的故障信息如圖1所示。查看電檢記錄發(fā)現(xiàn)ABS檢測通過,但發(fā)動機控制單元EMS未通過。從讀取的ABS故障信息難以識別出排查方向,EMS無故障。

        先根據(jù)ABS控制器管腳定義測量其供電、搭鐵及CAN線電壓,均未見異常,因此初步判斷是控制器本體故障。更換一新控制器后故障仍然存在,應(yīng)當(dāng)從整車方向繼續(xù)排查。通過與其他同類型車輛的對比,發(fā)現(xiàn)該車故障現(xiàn)象屬于個例,由于沒有清晰的排查思路,嘗試對發(fā)動機控制單元EMS重新電檢。

        EMS電檢時仍無法通過,原因是在基本信息校對環(huán)節(jié)未能識別到發(fā)動機電控數(shù)據(jù)零件號。讀取EMS基本信息發(fā)現(xiàn)該車電控數(shù)據(jù)未完成刷寫,重新寫入電控數(shù)據(jù)后,電檢通過,ABS故障排除。

        2.2? 案例2:診斷CAN搭鐵

        某車各控制器除儀表外均無法通過電檢,產(chǎn)線電檢設(shè)備正常且操作規(guī)范。對于這類故障應(yīng)當(dāng)查看OBD診斷接口處的診斷CAN管腳,如檢查接線端子是否完好或者測量其電壓是否正常。

        檢查發(fā)現(xiàn)OBD診斷接口處診斷CAN接線正常,測得其CANH和CANL分別為0.16V和0V,表明CAN線可能搭鐵,阻斷了診斷CAN的通信功能。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浯_定排查方向,其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖2所示。

        首先斷開儀表板線束與左底盤線束的對接,再次測量OBD診斷接口處的診斷CAN電壓,其仍為0.16V和0V,表明搭鐵點在儀表板線束端。然后依次拔下儀表板線束端診斷CAN上的節(jié)點,逐個排除節(jié)點的故障。將網(wǎng)關(guān)、車身控制器及車隊均拔下后,測得電壓均為0,但其中一路仍然搭鐵,表明故障不在節(jié)點而是在線束本身。最終發(fā)現(xiàn)線束一處表皮破損,導(dǎo)致搭鐵,如圖3所示。

        2.3? 案例3:診斷CAN互連

        某車各控制器除儀表外均無法通過電檢,產(chǎn)線電檢設(shè)備正常且操作規(guī)范。測得OBD診斷接口的診斷CAN電壓均為2.53V,僅從電壓來看似乎并無問題,其診斷CAN網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖2所示。此時可在車輛下電狀態(tài)測量發(fā)動機端的終端電阻,測量發(fā)現(xiàn)該電阻為0,表明CANH和CANL之間可能存在短路,正常阻值應(yīng)約為120Ω。

        排除方法仍然是斷開儀表板線束與左底盤線束對接處,分別測量兩端的電阻。測得儀表板端的CANH和CANL呈導(dǎo)通狀態(tài),檢查發(fā)現(xiàn)該處的CANH和CANL接線被焊絲搭接在一起導(dǎo)致互連。

        清除焊絲后,故障排除。

        2.4? 案例4:診斷CAN線序反接

        某車的各控制器僅發(fā)動機控制單元EMS無法通過電檢,診斷設(shè)備連接其他控制器時未讀取到故障信息,該車診斷CAN拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖2所示。由于發(fā)動機控制單元EMS是診斷CAN上的終端節(jié)點,可檢查插接器的插接是否牢靠。

        檢查發(fā)現(xiàn)可以起動發(fā)動機,表明發(fā)動機控制單元EMS肯定是在工作狀態(tài)。測量OBD診斷接口處的診斷CAN電阻,可測得120Ω電阻,表明插接也牢靠。懷疑是其他控制器的干擾,因此將診斷CAN總線上其他節(jié)點拔掉,但診斷設(shè)備仍無法連接EMS。

        測量EMS的診斷CAN接線至OBD診斷接口處的通斷,發(fā)現(xiàn)EMS的CANL、CANH分別與OBD診斷接口的CANH、CANL導(dǎo)通,表明EMS端的診斷CAN接線線序顛倒。由于診斷CAN接線還經(jīng)過儀表板線束與左底盤線束對接處,對比圖紙發(fā)現(xiàn)是左底盤線束端接線錯誤。

        重新調(diào)整線序后,故障排除。

        2.5? 案例5:動力CAN搭鐵

        某車的儀表、緩速器控制單元RCU及ABS均未通過電檢,儀表上提示發(fā)動機冷卻液溫度報警燈、尿素液位報警燈、緩速器故障燈、ABS故障、車道偏離預(yù)警故障燈,其診斷和動力CAN網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分別如圖2、圖4所示。

        由于上述3個控制器均為動力CAN上的節(jié)點,可在OBD診斷接口處測量動力CAN電壓。測得CANH和CANL電壓分別為0V和0.165V,斷定由CANH接線搭鐵導(dǎo)致。

        用診斷設(shè)備讀取發(fā)動機控制單元EMS故障信息為:車輛動力CAN總線中斷狀態(tài)。先斷開儀表板與底盤的線束對接,未見異常,并測量該處的動力CAN線電壓,發(fā)現(xiàn)底盤端電壓正常,由此可斷定故障點位于儀表板線束端。根據(jù)經(jīng)驗,地板與儀表板線束對接處存在4條CAN線,出現(xiàn)故障的概率大。檢查該處發(fā)現(xiàn)搭鐵線彎曲并與CANH接觸,修復(fù)后故障排除。

        其實該車儀表上還顯示了多個異常圖標(biāo),如無尿素液位數(shù)值,因尿素液位信號是先由后處理CAN上的尿素品質(zhì)傳感器發(fā)送到EMS,再由其傳遞至儀表。動力CAN也是各控制器信息傳遞的通道,所以當(dāng)該組CAN線出故障時會導(dǎo)致儀表提示各種故障。

        2.6? 案例6:動力CAN互連

        某車的電檢結(jié)果、儀表提示故障及CAN網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)同案例5,讀取發(fā)動機控制單元EMS和網(wǎng)關(guān)的故障信息分別如圖5和圖6所示。由此可知故障信息指向了動力CAN,而電檢未通過的電控也均為動力CAN上的節(jié)點。測得OBD診斷接口處的動力CAN電壓均為2.5V,表明CANH和CANL呈等電位,二者可能出現(xiàn)互連。

        發(fā)現(xiàn)地板線束被螺栓壓住導(dǎo)致CAN線絕緣層破損并接觸,如圖7所示。線束修復(fù)后,故障排除。

        2.7? 案例7:動力CAN接入高電平

        某車電檢結(jié)果、儀表提示故障及CAN網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渫咐?,讀取發(fā)動機控制單元EMS和網(wǎng)關(guān)的故障信息分別如圖8和圖9所示,同樣將故障出處指向了動力CAN。測量OBD診斷接口處動力CANH電壓竟然高達24V,顯然CAN線可能與其他高電平線搭接在了一起。

        該線為后處理系統(tǒng)的尿素進氣閥供電,標(biāo)準(zhǔn)電壓為24V,顯然高電平的接入,對動力CAN的干擾更大。線束修復(fù)后,故障排除。

        本案例只是論述了CAN線接入高電平的情形,其實車輛還有多種電位的接線,從0V到24V不一而足,且既有穩(wěn)恒電壓,也有脈動電壓[1],它們同樣可能與CAN線搭接在一起,本文無法完全列舉,但分析思路和排除方法是基本一致的。

        2.8? 案例8:動力CAN斷路

        某車電檢結(jié)果、儀表提示故障及CAN網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)同案例5,讀取發(fā)動機控制單元EMS的故障信息與案例7相同,即如圖8所示,讀取網(wǎng)關(guān)的故障信息與案例6相同,即如圖6所示,故障現(xiàn)象和故障信息表明動力CAN存在故障。

        測量OBD診斷接口處的動力CANH電壓約為3.3~3.4V,明顯高于正常值。下電狀態(tài)測量動力CAN的終端電阻,測得阻值約為120Ω,顯然動力CAN上存在斷點。

        根據(jù)動力CAN網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?,可斷開儀表板與左底盤電線束對接處,分別測量兩端的電阻。拔下對接處發(fā)現(xiàn),底盤線束端有一雙絞線縮退(因接線插針的倒刺無法起到鎖止作用,接線被頂出的現(xiàn)象)。接線修復(fù)后,故障排除。

        2.9? 案例9:電檢均通過

        某車電檢時所有控制器都通過檢測,但儀表仍提示故障,其故障形式和CAN網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渫咐?。

        發(fā)動機控制單元EMS的故障信息為車輛動力CAN中斷;儀表及網(wǎng)關(guān)的故障信息均為發(fā)動機控制單元節(jié)點丟失。由于電檢均通過,表明診斷CAN正常,根據(jù)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浜凸收闲畔⒖芍l(fā)動機控制單元EMS是動力CAN上的節(jié)點,同時儀表和網(wǎng)關(guān)都報EMS節(jié)點丟失故障,因此懷疑發(fā)動機控制單元EMS端的動力CAN存在斷點或者反接。

        拔下發(fā)動機控制單元EMS的插接器,測量其動力CAN的CANH和CANL電壓分別為2.34V和2.63V,顯然與正常值相反。發(fā)現(xiàn)儀表板與底盤線束對接處EMS端動力CAN接線線序顛倒,重新調(diào)整接線順序后,故障排除。

        車輛動力CAN方面的故障案例介紹到這里,值得關(guān)注的是,如果車輛配置有AMT,而自動變速器控制器TCU也是動力CAN總線上的節(jié)點,若動力CAN發(fā)生如案例5~9的故障時很可能會導(dǎo)致發(fā)動機無法起動。因為起動所需的TCU擋位信號無法通過動力CAN發(fā)送至發(fā)動機控制單元EMS,儀表也會提示相應(yīng)的變速器故障燈。

        2.10? 案例10:舒適CAN方面的故障

        某車型的診斷、動力CAN網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渫咐?,舒適CAN網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淙鐖D11所示。結(jié)合上述案例的分析和排除方法,舒適CAN方面的故障也與其大同小異,在此作簡單探討,其中行車記錄儀TCO和車載信息服務(wù)終端VIST不參與電檢。由于車輛OBD診斷接口處無舒適CAN接線,因此測量舒適CAN電壓時需在線束對接處或節(jié)點處。

        2.10.1? 儀表板與右底盤線束對接處(BCM端或網(wǎng)關(guān)端)的CANH、CANL互連

        某車電檢時僅胎壓監(jiān)測控制器TPMS、攝像頭LDW無法通過,儀表提示車道偏離預(yù)警故障燈,開啟危險報警開關(guān),左右雙閃指示異常。讀取車身控制器和網(wǎng)關(guān)的故障信息均為舒適CAN-bus off。由于網(wǎng)關(guān)、車隊和車身控制器BCM是診斷CAN上的節(jié)點,因此可通過電檢。

        測量儀表板與底盤線束對接處的舒適CAN電壓,發(fā)現(xiàn)其均為2.52V,顯然呈等電位,查找搭接點即可。

        2.10.2? 舒適CAN與其他電源線互連

        某車的舒適CANH與倒車視頻電源線互連在一起,該電源線的正常電壓為12V,測量舒適CAN的CANH和CANL電壓分別約為12.7V和13.2V。電檢時TMPS、LDW均未通過,讀取網(wǎng)關(guān)和車身控制器的故障信息均為舒適CAN-bus off,讀取的儀表故障信息如圖12所示。由于舒適CAN的電壓異常,通信功能阻斷,因此儀表會報這些故障,而網(wǎng)關(guān)和車隊還是動力CAN上的節(jié)點,還可通過動力CAN與儀表通信,因此儀表未報此二節(jié)點丟失。

        2.10.3? 舒適CAN斷路

        某車電檢時所有電控均通過,但儀表提示的故障現(xiàn)象與2.10.1中相同,讀取的網(wǎng)關(guān)故障信息如圖13所示,讀取的儀表故障信息為車身控制器節(jié)點丟失。

        由電檢結(jié)果可斷定車身控制器是處于工作狀態(tài)的,只是舒適CAN存在故障導(dǎo)致無法與網(wǎng)關(guān)、儀表通信,可測量車身控制器端的舒適CAN電壓是否正常。測得電壓分別為2.2V和1.7V,故障原因是儀表板與底盤線束對接處BCM端的CANL線縮退所致。

        當(dāng)該車的儀表板與底盤線束對接處網(wǎng)關(guān)端的CANL線縮退時,TPMS將無法通過電檢,讀取的儀表故障信息為:車身控制器節(jié)點丟失和胎壓監(jiān)測系統(tǒng)節(jié)點丟失;車身控制器的故障信息為網(wǎng)關(guān)節(jié)點丟失;網(wǎng)關(guān)的故障信息則為車身控制器節(jié)點丟失、胎壓監(jiān)測系統(tǒng)節(jié)點丟失以及舒適CAN limphome。

        2.11? 案例11:私有CAN簡介

        車輛除了上述介紹的幾組CAN總線,在一些電控系統(tǒng)內(nèi)部還會設(shè)置私有CAN,用于控制器與其子模塊或傳感器的通信。

        例如上文提到的攝像頭和雷達,其功能分別為車輛偏離預(yù)警功能LDW和前防碰撞預(yù)警功能FCW,此二功能目前被列為牽引車的標(biāo)配[2]。攝像頭也是雷達的控制器,二者通過一組私有CAN通信,攝像頭還是車輛舒適CAN上的節(jié)點。

        私有CAN的故障分析和排除較為簡單,只要熟悉控制器及子模塊的接線原理,通過讀取控制器的故障信息幾乎就能識別故障出處,在此不再贅述。

        3? 總結(jié)

        本文重點列舉了結(jié)合電檢結(jié)果分析CAN總線故障的應(yīng)用案例,尤其是對動力CAN和舒適CAN故障的分析思路和排除方法作了探討,希望讀者閱讀本文時能對比二者的區(qū)別。

        參考文獻:

        [1] 孫駿. 汽車電子工程學(xué)[M]. 合肥:合肥工業(yè)大學(xué)出版社,2010.

        [2] GB 7258—2017,機動車運行安全技術(shù)條件[S].

        (編輯? 楊? 景)

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