譚善明 陸日?!×河袕V 賴國鋒 李海平
摘 要:針對某小型純電汽車怠速開空調(diào)時存在轟鳴聲問題,運(yùn)用頻譜相關(guān)性分析、振動噪聲源傳遞路徑分析、CAE仿真分析等手段,找到了車內(nèi)產(chǎn)生轟鳴聲的原因,是由于開空調(diào)后壓縮機(jī)在3800rpm,頻率在63Hz附近振動較大,通過電驅(qū)動力總成后懸置Z向傳遞至車身與車內(nèi)聲腔模態(tài)耦合,產(chǎn)生轟鳴聲;最后犧牲空調(diào)系統(tǒng)制冷性能,通過降低壓縮機(jī)最高轉(zhuǎn)速至3400rpm,使壓縮機(jī)激勵轉(zhuǎn)速與整車聲腔模態(tài)解耦,最終解決該問題。
關(guān)鍵詞:頻譜相關(guān)性分析 轟鳴聲 聲腔模態(tài)
1 引言
隨著國家對新能源汽車的重視,新能源汽車在國內(nèi)得到了蓬勃發(fā)展;由于能源的使用方式不同,新能源汽車與傳統(tǒng)汽車相比,動力系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)上存在較大差異,車輛怠速時少了發(fā)動機(jī)噪聲;開啟空調(diào)系統(tǒng)時,傳統(tǒng)燃油車,通過發(fā)動機(jī)皮帶帶動壓縮機(jī)轉(zhuǎn)動,實(shí)現(xiàn)制冷;而新能源汽車則由動力電池組提供電能,通過電動壓縮機(jī)工作,實(shí)現(xiàn)制冷。與傳統(tǒng)燃油車相比,新能源汽車電動壓縮機(jī)存在較多優(yōu)勢,它不受汽車車速的影響,可以根據(jù)車內(nèi)實(shí)際溫度調(diào)節(jié)精準(zhǔn)控制壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速,從而達(dá)到快速降低車內(nèi)溫度的效果;低速或者怠速時,新能源汽車少了發(fā)動機(jī)噪聲的掩蓋,空調(diào)系統(tǒng)作為一個獨(dú)立的振動、噪聲源,相比傳統(tǒng)燃油車空調(diào)系統(tǒng)振動噪聲會更突出。
本文針對某后驅(qū)小型電動車開空調(diào)后車內(nèi)存在轟鳴聲的問題,通過NVH測試分析,找出車輛怠速開空調(diào)時車內(nèi)后排存在低頻轟鳴的原因,并通過壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速策略,降低壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速的方法達(dá)到優(yōu)化車內(nèi)轟鳴聲的效果,從而解決該問題。
2 汽車轟鳴聲產(chǎn)生機(jī)理
2.1 什么是轟鳴聲
轟鳴詞義為連續(xù)混雜的呼嘯聲。在汽車NVH分析中指在某一特定工況下,乘客在車內(nèi)感受到的壓耳膜的聲音。持續(xù)的轟鳴聲會容易引起人耳感覺不適,嚴(yán)重的甚至?xí)霈F(xiàn)頭暈、惡心等癥狀。
2.2 車內(nèi)轟鳴產(chǎn)生原理
汽車車內(nèi)是一個密閉的空間,里面充滿空氣。密閉狀態(tài)下的車內(nèi)空氣存在許多聲腔模態(tài)。較薄結(jié)構(gòu)板通過沖壓成型再焊接成一個車身,在受到來自動力系統(tǒng)的振動、路面不平衡導(dǎo)致的振動、壓縮機(jī)(獨(dú)立安裝)等振動的激勵下通過車身傳遞,導(dǎo)致車身某些鈑金受迫振動,振動頻率與車內(nèi)密閉空氣的聲腔模態(tài)頻率達(dá)到一致,將會產(chǎn)生耦合作用,車內(nèi)的空氣壓力就會發(fā)生變化,在車內(nèi)造成較強(qiáng)的壓力脈動,從而產(chǎn)生讓人難以接受的轟鳴聲[1]。
3 問題描述
某小型電動汽車在中期改款時,將車身加長、電動空調(diào)壓縮機(jī)安裝位置從車輛前副車架更改安裝到動力總成上,前圍鈑金結(jié)構(gòu)也做了更改,動力總成由前驅(qū)改為后驅(qū)之后,激勵源位置發(fā)生改變。
車輛怠速開空調(diào)時,隨著壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速不斷升高在到達(dá)某特定轉(zhuǎn)速后,車內(nèi)后排存在低頻壓耳感,主觀上聲品質(zhì)較差,不可接受。
4 問題診斷分析
4.1 NVH數(shù)據(jù)采集
本次NVH數(shù)據(jù)采集使用西門子 LMS SCADAS MOBILE 40通道數(shù)據(jù)采集前端,采用PCB 1/2自由場傳聲器,靈敏度為50mv/pa量程3Hz~20kHz,測點(diǎn)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn),試驗(yàn)地點(diǎn)為整車半消聲試驗(yàn)室,布置在駕駛員座椅內(nèi)耳,后排座椅中間位置,測試工況1:車輛怠速開空調(diào)工況,鼓風(fēng)機(jī)1檔風(fēng)量,制冷溫度調(diào)到最冷,迎面風(fēng)模式;測試工況2:鼓風(fēng)機(jī)1檔風(fēng)量,制冷溫度調(diào)到最冷,迎面風(fēng)模式壓縮機(jī)1000~6000rpm掃略工況。
4.2 原狀態(tài)測試數(shù)據(jù)分析
從數(shù)據(jù)頻譜上看,車內(nèi)前排、后排噪聲數(shù)據(jù)在63Hz附近均存在較突出峰值,其中前排噪聲為56.1dB(A),后排噪聲為67.6dB(A),前后排噪聲相差10dB(A),與主觀感受一致,后排轟鳴聲較前排明顯(如下圖1);打開尾門,車內(nèi)后排噪聲63Hz單頻噪聲降低5.3dB(A)、總聲壓級噪聲降低4.9dB(A),降低較明顯,主觀上與客觀數(shù)據(jù)一致,噪聲降低明顯,基本屬于可接受狀態(tài)。說明車內(nèi)轟鳴聲跟車內(nèi)聲腔模態(tài)相關(guān)性較大(如下圖2)。
從掃略工況上看壓縮機(jī)低轉(zhuǎn)速1000~3000rpm車內(nèi)噪聲無較明顯突出峰值,3000rpm開始隨著壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速不斷升高,車內(nèi)后排總聲壓級噪聲曲線也隨著升高,直至壓縮機(jī)到4500rpm后,車內(nèi)后排總聲壓級噪聲曲線回落到最低點(diǎn),數(shù)據(jù)中可看出壓縮機(jī)在3800rpm附近車內(nèi)后排噪聲峰值達(dá)到最高值(如下圖3),根據(jù)轉(zhuǎn)速階次關(guān)系進(jìn)行壓縮機(jī)1階激勵對車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn)頻率計(jì)算,車內(nèi)后排中間轟鳴聲頻率為63.3Hz左右與怠速開空調(diào)測試頻譜噪聲峰值一致。
4.3 振動噪聲傳遞分析
根據(jù)源——傳遞路徑——響應(yīng)點(diǎn)分析,對車輛怠速開空調(diào)車內(nèi)后排存在轟鳴聲進(jìn)行分析。壓縮機(jī)振動噪聲傳播主要有兩種路徑,第一為結(jié)構(gòu)路徑傳遞,第二為空氣噪聲傳遞[2]。該車輛壓縮機(jī)是布置在電驅(qū)動動力總成上面,動力總成驅(qū)動形式為后驅(qū),壓縮機(jī)振動噪聲傳遞路徑分析如下(如下圖4):
(1)結(jié)構(gòu)噪聲路徑為:壓縮振動噪聲通過電驅(qū)動總成懸置、空調(diào)管路、膨脹閥,通過車身、前圍防火墻傳遞車內(nèi);
(2)空氣噪聲路徑為:壓縮機(jī)本體噪聲輻射通過空氣從后車體地板、后側(cè)門、尾門傳遞車內(nèi);
由于車內(nèi)噪聲貢獻(xiàn)頻率為63.3Hz左右,頻率較低,故空氣噪聲路徑傳播車內(nèi)占比較小,優(yōu)先排查結(jié)構(gòu)噪聲路徑。
根據(jù)源傳遞路徑測試分析,分別在壓縮機(jī)懸置被動側(cè)、膨脹閥處布置加速度傳感器進(jìn)行測試,測試狀態(tài)分為原狀態(tài)及斷開空調(diào)壓縮機(jī)全部管路安裝點(diǎn)狀態(tài),通過測試數(shù)據(jù),對這幾個測點(diǎn)的振動傳遞對車內(nèi)后排噪聲的貢獻(xiàn)量進(jìn)行相關(guān)分析。
通過后排車內(nèi)噪聲與振動源路徑振動相關(guān)性對比數(shù)據(jù)可知,動力總成被動側(cè)、膨脹閥振動側(cè)點(diǎn)在63Hz均存在振動峰值且與車內(nèi)轟鳴聲峰值對應(yīng)。
通過各振動路徑的振動數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),后懸置Z向63Hz振動峰值較其他測點(diǎn)振動幅值高很多,初步判斷車內(nèi)后排63Hz轟鳴聲是由壓縮機(jī)激勵通過動力總成后懸置傳遞車內(nèi)(如下圖5)。
再對比仿真整車聲腔模態(tài)數(shù)據(jù)(如下圖6),車內(nèi)轟鳴聲的主要貢獻(xiàn)頻率63Hz與整車空腔1階模態(tài)頻率65.37Hz十分接近。
根據(jù)以上分析,綜合轟鳴聲主要發(fā)生在后排的特點(diǎn),并且打開尾門轟鳴聲明顯改善的情況,可以得到結(jié)論:此轟鳴聲為整車聲腔模態(tài)與壓縮機(jī)工頻耦合所致。
5 方案驗(yàn)證
通過問題診斷分析及結(jié)論,得到以下三個優(yōu)化方案:
(1)改變整車聲腔模態(tài)頻率,使其與轟鳴聲主要貢獻(xiàn)頻率解除耦合;
(2)調(diào)試動力總成懸置剛度,從傳遞路徑進(jìn)行優(yōu)化;
(3)調(diào)整壓縮機(jī)工作轉(zhuǎn)速,改變其振動基頻,從源頭解決問題。
方案(1),由于項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)行到后期階段,想要提高整車聲腔模態(tài),涉及到車身多處改動,該方案實(shí)施難度大,故排除該方案。
方案(2),對壓縮機(jī)振動的傳遞路徑進(jìn)行分解,顯示主要傳遞路徑為動力總成懸置,通過手工降低懸置剛度進(jìn)行初步驗(yàn)證,測試對比原狀態(tài)懸置與手工樣件懸置的隔振效果。
通過測試結(jié)果可分析得出(如上圖7),手工軟懸置在壓縮機(jī)3400rpm~4200rpm轉(zhuǎn)速區(qū)間,其X向和Z振動明顯優(yōu)于原狀態(tài)懸置,說明手工軟懸置對壓縮機(jī)3400rpm~4200rpm振動的隔振效果要更好,證明排查方向是有效果的。但該方案下一步需要對不同剛度的懸置進(jìn)行測試分析,逐一排查驗(yàn)證,所需的周期長,整改成本高,只能作為備選方案。
方案(3),直接改變壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速,屏蔽引起車內(nèi)轟鳴的轉(zhuǎn)速區(qū)間。最終結(jié)果是:犧牲一定的制冷性能,降低壓縮機(jī)最高轉(zhuǎn)速在3400rpm,可以非常好的避開壓縮機(jī)工作激勵頻率和整車聲腔模態(tài),從而得以解決轟鳴問題。
經(jīng)多方會議評審,方案三既不影響項(xiàng)目進(jìn)度,同時也可以節(jié)省時間和成本,是相對最合理的方案。
6 結(jié)語
通過車內(nèi)轟鳴聲問題,透過結(jié)果反推問題原因,研究分析問題起源及傳遞路徑,再針對實(shí)際情況提出方案進(jìn)行驗(yàn)證,選擇最合理的方案實(shí)施,從而解決問題。
通過對問題進(jìn)行分析,采取最適合的方案去解決問題,既能降低車型開發(fā)成本,省時省力,同時還能有效的提升車型的NVH性能,增強(qiáng)車型市場競爭力。
基金項(xiàng)目:2020年度湖南省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新引領(lǐng)計(jì)劃項(xiàng)目:封閉特定場景無人駕駛通用底盤平臺開發(fā)關(guān)鍵共性技術(shù)研究與應(yīng)用(2020GK4010)。
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