吳剛
摘要:通過(guò)對(duì)國(guó)產(chǎn)某品牌汽車(chē)變速器在路試過(guò)程中出現(xiàn)的二擋脫擋故障的分析研究,拆解故障變速器并檢測(cè)二擋換擋相關(guān)零部件后,發(fā)現(xiàn)一二擋撥叉偏擺量過(guò)大,初步分析出一二擋撥叉偏擺量過(guò)大的原因及其對(duì)二擋脫擋有一定貢獻(xiàn),評(píng)估出失效風(fēng)險(xiǎn),提出遏制措施和后續(xù)優(yōu)化方案,對(duì)解決該型號(hào)變速器二擋脫擋及后續(xù)變速器的優(yōu)化設(shè)計(jì)和提高變速器的換擋性能,具有一定的指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:變速器;撥叉;脫擋;優(yōu)化
針對(duì)某國(guó)產(chǎn)品牌汽車(chē)的一款前驅(qū)變速器在路試過(guò)程中出現(xiàn)的二擋跳擋問(wèn)題,通過(guò)互換試驗(yàn)排除整車(chē)因素和變速器外圍件影響后,拆解故障變速器并檢測(cè)換擋相關(guān)零部件,發(fā)現(xiàn)一二擋撥叉在使用過(guò)程中受力變形導(dǎo)致?lián)懿嫫珨[量過(guò)大。而該型號(hào)變速器二擋換擋行程尺寸鏈要求又較為苛刻,撥叉偏擺超差后對(duì)二擋跳擋有一定貢獻(xiàn),后續(xù)采用設(shè)計(jì)優(yōu)化(迭代方案中使用鋼撥叉和直線軸承)或零件加工工藝優(yōu)化(提升撥叉的硬度和強(qiáng)度)等方法,抑制因撥叉偏擺量過(guò)大對(duì)二擋換擋行程帶來(lái)的影響,降低該失效模式的發(fā)生概率。
故障原因分析
1.故障現(xiàn)象描述及原因探究
某國(guó)產(chǎn)品牌汽車(chē)在路試過(guò)程中,反饋在正常行駛中發(fā)生二擋脫擋現(xiàn)象。更換整車(chē)操縱機(jī)構(gòu)和換擋拉索,故障依舊存在,說(shuō)明此二擋脫擋現(xiàn)象與整車(chē)操縱機(jī)構(gòu)及換擋拉索無(wú)關(guān)。然后通過(guò)把跳擋車(chē)和不跳擋車(chē)變速器互換,二擋脫擋這一故障模式跟隨變速器轉(zhuǎn)移,失效源鎖定變速器。
2.換擋原理
為了最大限度地滿足汽車(chē)總體布局的需要,目前手動(dòng)變速器的操縱機(jī)構(gòu)基本采用拉索式結(jié)構(gòu),即外部操縱機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)通過(guò)拉索傳給內(nèi)部操縱機(jī)構(gòu),其機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖1所示。
外部操縱機(jī)構(gòu)由換擋桿鉚合件、底座焊合件、連動(dòng)板組件、滑套和扭簧等構(gòu)成,如圖2所示。
內(nèi)部操縱機(jī)構(gòu)包括操縱器蓋、選擋搖臂、選擋撥頭、換擋搖臂、換擋撥頭、撥叉軸、撥塊、自鎖、互鎖和安全裝置等。駕駛員撥動(dòng)變速桿左右運(yùn)動(dòng)時(shí),變速桿的下端帶動(dòng)選擋拉索中的軟軸在套管中實(shí)現(xiàn)推、拉運(yùn)動(dòng)。選擋搖臂在拉索軟軸的作用下壓縮操縱器蓋中的回位彈簧,使卡在換擋撥頭槽中的選擋撥頭做橫向運(yùn)動(dòng),換擋撥頭在撥塊槽中進(jìn)行橫向選擋,這一過(guò)程即為選擋;空擋時(shí)撥頭被回位彈簧限定在撥塊槽中。當(dāng)換擋撥頭到達(dá)所選定擋位的撥塊槽中部時(shí),駕駛員向前、后方向推動(dòng)變速桿,換擋拉索軟軸帶動(dòng)換擋撥頭推動(dòng)撥塊移動(dòng),使得撥叉帶著同步器接合套與待結(jié)合齒嚙合,實(shí)現(xiàn)換擋。
由此可見(jiàn),駕駛員的換擋過(guò)程應(yīng)該是:先選擋(推動(dòng)變速桿左、右運(yùn)動(dòng))再進(jìn)擋(推動(dòng)變速桿前、后運(yùn)動(dòng)),變速桿的運(yùn)動(dòng)軌跡是一個(gè)“王”字形。
尺寸測(cè)量和失效原因分析
1.尺寸測(cè)量
故障變速器拆解后,對(duì)二擋脫擋重點(diǎn)關(guān)注零件項(xiàng)進(jìn)行測(cè)量,結(jié)果見(jiàn)表1。
根據(jù)以上測(cè)量結(jié)果,操縱蓋換擋行程、后殼體位置度等重點(diǎn)關(guān)注零件尺寸均符合圖樣要求,唯獨(dú)一二擋撥叉偏擺量明顯偏大。
2.失效原因鎖定
為探究一二擋撥叉偏擺量明顯偏大是否偶發(fā)個(gè)案,從市場(chǎng)返回件倉(cāng)庫(kù)隨機(jī)挑選18臺(tái)失效模式為二擋脫擋的變速器進(jìn)行拆解,并就一二擋撥叉偏擺量展開(kāi)測(cè)量(測(cè)量位置A處、B處和C處見(jiàn)圖3),測(cè)量數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
基于表2中18臺(tái)測(cè)量出的變速器一二擋撥叉偏擺量,繪制出一二擋撥叉偏擺量分布圖(見(jiàn)圖4)。
根據(jù)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),該型號(hào)變速器一二擋撥叉偏擺量經(jīng)驗(yàn)值為0.5mm,A、B、C三點(diǎn)測(cè)出的撥叉偏擺量,A處最為突出,全都大于該經(jīng)驗(yàn)值,甚至達(dá)到了1.05mm,勢(shì)必使得撥叉叉口兩平面與叉孔中心不垂直(發(fā)生一定量的傾斜),二擋換擋行程也隨之發(fā)生變化。
3.原因分析
根據(jù)上述測(cè)量結(jié)果以及數(shù)據(jù)分析,該型號(hào)變速器操縱蓋換擋行程、后殼體位置度等重點(diǎn)零件尺寸均符合圖樣要求,唯獨(dú)一二擋撥叉偏擺量明顯偏大,一二擋撥叉偏擺量明顯超出經(jīng)驗(yàn)值為0.5mm,有可能是引起二擋跳擋的直接原因。
(1)零件質(zhì)量問(wèn)題 生產(chǎn)線上隨機(jī)挑選50件未裝配使用的撥叉進(jìn)行詳細(xì)測(cè)量,并跟蹤檢測(cè)壓裝后尺寸,壓裝襯套各相關(guān)參數(shù)測(cè)量結(jié)果均符合圖樣要求(一二擋撥叉偏擺量更是分布在0.2~0.45mm,詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3)。
(2)壓裝工藝排查 根據(jù)工藝要求,襯套裝配后100%通止規(guī)檢測(cè)。現(xiàn)場(chǎng)排查,通止規(guī)尺寸符合圖樣要求。抽取5件對(duì)撥叉軸孔的圓度進(jìn)行排查,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)呈現(xiàn)橢圓狀,確認(rèn)為撥叉變形導(dǎo)致偏擺超差。
(3)變形誘因 變形是機(jī)械零部件在使用過(guò)程中普遍存在的一種現(xiàn)象,會(huì)使零部件的質(zhì)量和使用性能發(fā)生改變,從而影響零部件的精度和壽命。此處撥叉孔變形,大致可以從磨損和受力兩個(gè)方面進(jìn)行深入排查。
1)磨損變形。排查結(jié)果:倉(cāng)庫(kù)隨機(jī)抽取5件對(duì)襯套鉬層厚度進(jìn)行檢測(cè)(見(jiàn)圖5),發(fā)現(xiàn)襯套內(nèi)側(cè)磨損均勻,故排除因?yàn)槟p導(dǎo)致的撥叉軸孔變形。
2)受力變形。從市場(chǎng)返回二擋脫擋故障變速器,隨機(jī)挑選5套測(cè)量襯套圓度(襯套安裝在撥叉上)、撥叉軸孔圓度和撥叉二擋側(cè)硬度,排查結(jié)果和相關(guān)尺寸見(jiàn)表4。
從表4數(shù)據(jù)可知,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的使用,襯套有了一定程度上的變形,二擋側(cè)圓度分布在0.03mm左右;對(duì)比撥叉孔圓度,二擋側(cè)圓度基本在0.01mm左右,
設(shè)定換擋力為1200N,在拉力和壓縮情況下,軸套孔邊緣棱線最大位移分別為0.3296mm和0.2124mm。
整改措施及總結(jié)
根據(jù)以上分析,針對(duì)零公里和市場(chǎng)反饋的二擋脫擋情況,后續(xù)建議更換偏上差的操縱蓋,二擋換擋凸輪角度由18.05°-0 -0.5更改為18.55°-0 -0.5,提高產(chǎn)品的魯棒性。目前整改措施實(shí)行后,市場(chǎng)反饋良好,未有新的問(wèn)題產(chǎn)生。
根據(jù)故障重現(xiàn)試驗(yàn)、二擋脫擋重點(diǎn)關(guān)注尺寸測(cè)量、壓裝工藝排查和CAE分析等,發(fā)現(xiàn)一二擋撥叉在使用過(guò)程中受力變形導(dǎo)致?lián)懿嫫珨[量過(guò)大,而該型號(hào)變速器二擋換擋行程尺寸鏈要求又較為苛刻,撥叉偏擺超差后對(duì)二擋跳擋有一定貢獻(xiàn)。
根據(jù)一二擋撥叉變形誘因,提出以下兩點(diǎn)優(yōu)化方案,抑制因撥叉偏擺量過(guò)大對(duì)二擋脫擋帶來(lái)的影響,降低該失效模式的發(fā)生概率。
1)撥叉(目前采用R14材料),現(xiàn)有硬度水平在65HRB左右,優(yōu)化零件加工工藝(提升撥叉的硬度和強(qiáng)度)。
2)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化(迭代方案中使用鋼撥叉和直線軸承)。
CAE分析中,換擋力設(shè)定為1200N;駕駛?cè)嗽趯?shí)際駕駛過(guò)程中換擋力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于1200N,則可認(rèn)為撥叉孔最終變形量<0.3mm,并且現(xiàn)有零件狀態(tài)可以抑制撥叉孔變形量<0.3mm引起的二擋換擋行程變化。目前市場(chǎng)使用變速器正常行駛6000km以后,若無(wú)其他零件明顯超差或存在異常磨損,一二擋撥叉偏擺量引起的二擋跳擋風(fēng)險(xiǎn)概率極低。
結(jié)語(yǔ)
本文對(duì)某型號(hào)變速器二擋跳擋問(wèn)題分析,通過(guò)互換試驗(yàn)、零件測(cè)量和CAE有限元分析,發(fā)現(xiàn)一二擋撥叉在使用過(guò)程中受力變形導(dǎo)致?lián)懿嫫珨[量過(guò)大,對(duì)二擋跳擋有一定貢獻(xiàn),后續(xù)進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化(迭代方案中使用鋼撥叉和直線軸承)或零件加工工藝優(yōu)化(提升撥叉的硬度和強(qiáng)度)等方法,抑制因撥叉偏擺量過(guò)大對(duì)二擋脫擋帶來(lái)的影響,降低該失效模式的發(fā)生概率。
盡管是對(duì)某一型號(hào)變速器具體故障的失效分析,并不具有普遍的指導(dǎo)意義,但是找到了一二擋撥叉偏擺量過(guò)大的直接原因,對(duì)于解決變速器脫擋問(wèn)題,提升變速器性能,避免類(lèi)似失效模式再次發(fā)生,依舊具有一定的實(shí)用性,為今后變速器的設(shè)計(jì)提供一定的參考價(jià)值。
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