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        濕磨裝置工藝優(yōu)化與礦漿品質(zhì)提升研究

        2023-04-06 17:59:30雷銀貴
        磷肥與復(fù)肥 2023年1期
        關(guān)鍵詞:浮選機(jī)磷礦磨機(jī)

        雷銀貴

        (云南云天化紅磷化工有限公司,云南 開遠(yuǎn) 661699)

        云南云天化紅磷化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)濕磨裝置原礦處理能力設(shè)計(jì)為120 萬t/a(160 t/h),磷精礦產(chǎn)量100萬t/a(140 t/h),該裝置建成投產(chǎn)以來,很快達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。隨著公司挖潛增效方案的開展,磷酸裝置產(chǎn)能得到進(jìn)一步提升,滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)裝置制酸能力為45 萬t/a(含半水-二水裝置),年需磷精礦160萬t(200 t/h),目前濕磨裝置磷礦品質(zhì)提升系統(tǒng)生產(chǎn)能力遠(yuǎn)不能滿足磷酸裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)制酸需要的磷精礦量。為此,利用現(xiàn)有裝置優(yōu)化工藝進(jìn)一步提升濕磨裝置原礦處理能力及磷精礦產(chǎn)能是公司發(fā)展的關(guān)鍵。

        1 現(xiàn)狀分析

        1.1 原料工序

        目前公司濕磨裝置現(xiàn)有的均化堆場(chǎng)、配礦皮帶、主運(yùn)輸皮帶和料臺(tái)、料倉能夠滿足工藝要求,無須進(jìn)行設(shè)備改造和場(chǎng)地?cái)U(kuò)建。

        1.2 磨礦分級(jí)工序

        目前有3臺(tái)磨機(jī)和旋流器,通過對(duì)旋流器、添加鋼球介質(zhì)量和給水管網(wǎng)的研究,將兩段兩閉路磨礦分級(jí)流程優(yōu)化為兩段一閉路磨礦分級(jí)流程[1],可以達(dá)到180 t/h(粒徑<0.750 mm顆粒占比85%)的處理能力。只要將另一臺(tái)磨機(jī)的旋流器、礦漿泵、礦漿管優(yōu)化成一段一閉路磨礦分級(jí)流程,可以達(dá)到80 t/h(粒徑<0.750 mm 顆粒占比85%)的處理能力。為此,現(xiàn)有3臺(tái)磨機(jī)能夠滿足工藝優(yōu)化要求。

        1.3 磷礦品質(zhì)提升工序

        裝置原設(shè)計(jì)建設(shè)2 臺(tái)粗選浮選柱、3 個(gè)掃選浮選槽,原礦處理量為160 t/h。多次提高生產(chǎn)負(fù)荷經(jīng)驗(yàn)證明,系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行、保證礦漿質(zhì)量的最大處理量為180 t/h。負(fù)荷再高時(shí),一是浮選柱給料礦漿泵(額定流量只有430 m3/h,最大流量為600 m3/h)無法輸送更多的礦漿量;二是浮選柱礦漿通過量較大,浮選時(shí)間不夠,MgO達(dá)不到指標(biāo)要求,精礦品質(zhì)難以保證;三是浮選柱排出大量泡沫尾礦,導(dǎo)致掃選浮選槽通過量較大,尾礦品位容易跑高,資源損失大,產(chǎn)率降低。為此,磷礦品質(zhì)提升工序能力不足是工藝優(yōu)化的主要瓶頸之一。

        1.4 精礦、尾礦濃密過濾工序

        目前1 臺(tái)?24 m 精礦濃密機(jī)磷精礦漿處理能力為160 t/h,精礦w(固)約60%。1 臺(tái)?18 m 尾礦濃密機(jī)尾礦處理能力約30 t/h,尾礦w(固)能達(dá)到50%左右。若將負(fù)荷提升到240 t/h,增大精礦濃密機(jī)處理量,再加上使用原酸法礦A、B 2 臺(tái)?16 m濃密機(jī)(現(xiàn)基本停用),能夠處理220 t/h 的磷精礦漿。

        將尾礦濃密機(jī)底流w(固)降低至40%左右,雖然濃密機(jī)能處理40~50 t/h 的尾礦,但目前的2臺(tái)尾礦壓濾機(jī)不足以處理40~50 t/h 的尾礦,必須擴(kuò)充尾礦過濾能力。

        1.5 精礦漿輸送工序

        目前濕磨裝置有2個(gè)有效容積400 m3的精礦中轉(zhuǎn)儲(chǔ)槽,2 條?219 mm 輸漿管線,2 臺(tái)電機(jī)功率75 kW、揚(yáng)程36 m、流量190 m3/h的礦漿輸送泵(1開1 備)。從現(xiàn)有配置看,泵的輸送能力和兩條精礦輸送管線能滿足優(yōu)化要求,但沒有礦漿儲(chǔ)槽緩沖,會(huì)影響半水-二水磷酸裝置的供礦;同時(shí),對(duì)礦石加工工序和磷酸生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、連續(xù)性和均衡性也有較大影響,需要增加一定儲(chǔ)量的精礦儲(chǔ)槽以滿足工藝優(yōu)化需要。

        1.6 回水工序

        目前礦石加工工序沒有事故應(yīng)急池和較大的循環(huán)水池,只有1 個(gè)500 m3回水池和2 個(gè)100 m3循環(huán)水槽,生產(chǎn)用水就地循環(huán)使用。遇濃密機(jī)跑渾和裝置緊急停車等偶然事故時(shí),水和礦漿沒法轉(zhuǎn)移緩存,存在生產(chǎn)用水無法平衡、易出現(xiàn)漫水的問題。擴(kuò)能100 t/h要增加300 m3/h循環(huán)水量,現(xiàn)有回水設(shè)施不能滿足1 000 m3/h 的循環(huán)水緩存,需增加1 個(gè)循環(huán)回水槽便于調(diào)節(jié)生產(chǎn)水平衡和回水利用。

        2 優(yōu)化方案

        2.1 磨礦分級(jí)工序優(yōu)化

        將1#磨機(jī)的旋流器、礦漿泵、礦漿管優(yōu)化成一段一閉路,增加旋流器、礦漿泵各1臺(tái),將1#磨機(jī)生產(chǎn)的礦漿二級(jí)旋流后送至磷礦品質(zhì)提升工序。

        2.2 磷礦品質(zhì)提升工序優(yōu)化

        根據(jù)前面的分析,擴(kuò)能80 t/h 原礦處理能力,需增加一個(gè)系列的磷礦品質(zhì)提升工藝流程和設(shè)備配置。方案一,柱槽配置方案,增加1臺(tái)與現(xiàn)有浮選柱相同的浮選柱作為粗選設(shè)備,增加3 臺(tái)與現(xiàn)有浮選機(jī)相同的XCF-16 浮選機(jī)作為掃選或精選設(shè)備,增加2 個(gè)與現(xiàn)有加酸加藥礦化攪拌槽相同的?4 600 mm×4 500 mm 攪拌槽;增加1 個(gè)與現(xiàn)有掃選加酸攪拌槽同樣的?2 500 mm×2 500 mm攪拌槽作為掃選礦化中間攪拌槽;增加1臺(tái)流量430 m3/h、揚(yáng)程35 m 礦漿泵(形成2 開1 備),增加一根長(zhǎng)30 m 的DN250 礦漿管和一個(gè)給礦緩沖箱。方案二,浮選機(jī)配置方案,增加2 臺(tái)KYF-50 浮選機(jī)作為粗選設(shè)備,增加3臺(tái)與現(xiàn)有浮選機(jī)相同的XCF-16浮選機(jī)作為掃選設(shè)備,增加2個(gè)與現(xiàn)有?4 600 mm×4 500 mm加酸加藥礦化攪拌槽相同的攪拌槽,增加1 個(gè)與現(xiàn)有掃選加酸攪拌槽相同的?2 500 mm×2 500 mm 槽作為掃選礦化攪拌槽;增加1 臺(tái)流量430 m3/h、揚(yáng)程35 m 的礦漿泵(形成2開1備),增加?259 mm × 1 233 m 礦漿管和1 個(gè)給礦緩沖箱??紤]到與現(xiàn)有規(guī)格型號(hào)相同的設(shè)備,便于今后生產(chǎn)管理、操控和備品備件匹配通用,決定采用方案一。另外,在磨礦分級(jí)系統(tǒng)與新增磷礦品質(zhì)提升系統(tǒng)之間增加80 m長(zhǎng)的DN300礦漿管。

        2.3 精、尾礦濃密工序優(yōu)化

        增加1 臺(tái)PYNTK-60A 加壓過濾機(jī),解決尾礦過濾能力不足的問題。

        2.4 精礦漿輸送、回水工序優(yōu)化

        為充分利用分公司現(xiàn)有設(shè)備,將閑置的硫酸庫搬遷,并配套攪拌裝置,作為循環(huán)水槽使用,解決漫水和水平衡問題。

        3 結(jié)論

        通過對(duì)濕磨裝置工藝優(yōu)化,磷礦漿質(zhì)量及產(chǎn)量明顯提高,原礦處理能力達(dá)到200萬t/a,磷精礦產(chǎn)量達(dá)到160萬t/a(200 t/h),經(jīng)濟(jì)效益顯著。

        入磨原礦w(P2O5)26.23%、w(MgO)1.61%、w(R2O3)2.41%,經(jīng)過粗選,獲得反粗精礦w(P2O5)27.96%、w(MgO)0.75%、w(R2O3)2.25%,MER值0.107。新工藝的反粗精礦與老工藝的反掃精礦進(jìn)入精礦濃密機(jī)混合后供制酸裝置使用,混合精礦w(P2O5) 28.15% 、w(MgO) 0.75% 、w(R2O3)2.47%,MER 值0.115。精礦實(shí)際產(chǎn)率89.79%,實(shí)際收率96.72%,與理論產(chǎn)率90.19%、理論收率96.79%基本吻合,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求。

        由于采用一段閉路磨礦分級(jí)且裝填鋼球?yàn)榇箐撉颍C(jī)負(fù)荷可能超過額定負(fù)荷,礦漿細(xì)度較難達(dá)到粒徑<0.075 mm 顆粒占比≥80%的要求,須在生產(chǎn)中進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化磨機(jī)鋼球裝填級(jí)配、磨機(jī)給水量及礦漿泵流量,提升磨機(jī)處理量和磨礦細(xì)度。

        在生產(chǎn)過程中還需考慮隨著產(chǎn)能提升,進(jìn)入精礦濃密機(jī)的精礦漿量及固含量增加時(shí)水平衡問題。

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