劉家林 王曉占 馮 蕾 李燦倫 季 琨 張世一 黃 赟
(上海衛(wèi)星裝備研究所 上海 200240)
寬溫區(qū)控溫型自復(fù)疊制冷系統(tǒng)主要用于航天器空間環(huán)模設(shè)備,提供真空、黑冷背景和熱輻射環(huán)境,主要用于宇航單機及艙內(nèi)部組件的模擬測試及試驗。由于此類試驗頻率高、周期長,對所配制冷系統(tǒng)的穩(wěn)定性及可靠性提出了更高的要求。
其中,可靠的回油是此制冷系統(tǒng)穩(wěn)定高效運行的關(guān)鍵因素之一[1]。由于試驗的特殊性,在試驗過程中,系統(tǒng)的熱負荷一直隨著負載在不斷變化,且很長時間系統(tǒng)停留在極限工況下運行,此時,大部分制冷劑呈氣液兩相,流速降低,制冷劑大都存留在蒸發(fā)器里,潤滑油易積存在蒸發(fā)器和低壓管路段,一方面導(dǎo)致壓縮機由于缺潤滑,軸承或活塞缸抱死,造成壓縮機損壞;另一方面也極易引起壓縮機“液擊”,造成閥片擊穿或連桿斷裂等等[2]。
某項目宇航產(chǎn)品試驗用自復(fù)疊制冷系統(tǒng),其原理如圖1所示。
此制冷循環(huán)系統(tǒng)回油管路如圖1虛線所示,采用φ12 紫銅管直接連接到壓縮機。為避免系統(tǒng)回油問題,此系統(tǒng)在設(shè)計時,已考慮將管路沿制冷劑流動方向傾斜一定角度,在合適位置,設(shè)計了回油彎等[3]。但在系統(tǒng)正常運行約兩年時間時,在極限工況下,突然整機開始出現(xiàn)較大的振動,并伴隨著轟隆聲,現(xiàn)場人員立馬采取了停電停機措施。后經(jīng)拆機發(fā)現(xiàn),曲軸箱內(nèi)一轉(zhuǎn)子連桿出現(xiàn)斷裂,如圖2所示。
圖1 某項目宇航產(chǎn)品試驗用自復(fù)疊制冷循環(huán)系統(tǒng)原理圖Fig.1 Principle diagram of auto-cascade refrigeration cycle system of a project for aerospace product test
圖2 壓縮機連桿斷裂圖Fig.2 Fracture diagram of compressor connecting rod
經(jīng)分析,出現(xiàn)上述問題的原因主要有以下幾點。
系統(tǒng)發(fā)生液擊。在系統(tǒng)運行到極限工況時,由于大量制冷劑呈現(xiàn)氣液兩相,特別是在蒸發(fā)器中,聚集了很多液態(tài)的制冷劑,這時候很容易發(fā)現(xiàn)液擊,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子或連桿斷裂。由于系統(tǒng)中配置了合適大小的氣液分離器,所以這種情況發(fā)生的概率較小。
系統(tǒng)缺油。壓縮機排氣口排出的潤滑油,分成兩部分回到壓縮機,一小部分潤滑油隨著高溫制冷劑進入到系統(tǒng)管路中,伴隨著制冷劑流動回到壓縮機吸氣口。另外,絕大部分潤滑油經(jīng)油分離器分離后,回到壓縮機曲軸箱內(nèi)。經(jīng)分析,此次故障大概率是在極限工況下,由于油分離器回油管路設(shè)計不合理,回油阻力大,長期運行后,回到壓縮機的油量逐漸減少,最終導(dǎo)致系統(tǒng)由于缺油造成壓縮機故障。
此系統(tǒng)配置進口品牌ESK 油分離器,回油管路采用φ12 紫銅管,經(jīng)過幾個倒U 型后,直接連接油分和壓縮機。中間經(jīng)過了幾個倒U 字型,由于試驗過程的特殊性,一定時間內(nèi),在極限工況下,高壓壓力會驟降,導(dǎo)致高壓壓力不足,會導(dǎo)致回油不暢。正常情況,當系統(tǒng)運行穩(wěn)定后,回油量會保持一個相對不變的值,連續(xù)的經(jīng)油分回到壓縮機中。結(jié)合以上分析,為避免系統(tǒng)在極限工況下出現(xiàn)回溫困難,特對現(xiàn)有回油管路進行優(yōu)化設(shè)計。
首先將原有回油管路管徑由φ12 減小到φ10,忽略增加的阻力,增強了管路中潤滑油的虹吸作用,且在此回油管路上增加安裝一電磁閥和油視鏡,用于控制此回路的通斷,通過油視鏡可以清晰的看出潤滑的流動狀態(tài)及含量,此路適用于熱負載溫度在達到≥-70℃。另外,在此回油管路的兩端并聯(lián)一新的回路,管徑選擇φ10,增加安裝一控制通斷的電磁閥和增強虹吸作用的φ6 毛細管,此路適用于熱負載溫度達到<-60℃。其中,此毛細管的長度可根據(jù)單相流阻力計算公式[4]進行計算。
其中,ΔP為毛細管兩端的壓力差,Pa;f為摩擦阻力系數(shù);ρ為潤滑油密度,kg/m3;w為流速,m/s;ΔL為毛細管長度,m;DC為毛細管公稱直徑,m。
經(jīng)計算可知,設(shè)計用毛細管長度約為90cm。
優(yōu)化后的回油管路如圖3虛框所示。
圖3 優(yōu)化設(shè)計的回油管路圖Fig.3 The return pipeline diagram after optimizing design
借助于此制冷系統(tǒng)平臺,在優(yōu)化后的管路上再增加兩個量程范圍1~1000g/min 流量計,原理圖如圖4所示。本文的實驗周期滿足常規(guī)產(chǎn)品一個試驗周期,大約180h,測量制冷系統(tǒng)穩(wěn)定一個試驗周期內(nèi)回油量數(shù)據(jù)。本實驗壓縮機自帶有特制的油視鏡,通過油視鏡對壓縮機內(nèi)部潤滑油的油面及液面進行判定,如圖5所示。通過試驗周期內(nèi)流量計變化值及油視鏡液面位置,判斷優(yōu)化后的回油管路效果。實驗全程開啟視頻監(jiān)控。
圖4 回油優(yōu)化測試圖Fig.4 Test diagram of oil return optimization
圖5 壓縮機油視鏡液位位置圖Fig.5 Liquid level diagram of compressor oil mirror
當系統(tǒng)開啟運行時,壓縮機高低壓壓差慢慢建立起來,通過油視鏡可以觀察到透明清澈的油里有很多白色小氣泡,這是由于混合在潤滑油里的制冷劑由于壓差的原因分離出來[5]。如圖6及圖7實驗結(jié)果所示,運行前期階段,回油量呈現(xiàn)快速上升狀態(tài),當運行時間達15h 左右時,這時,壓縮機高低壓壓差達到最大,回油量也達到最大值,約為22.5L/min,油液位也達到最大位置3/4 刻度。這時,熱負載溫度已達到-60℃,隨著熱負載溫度、排氣及吸氣壓力的降低,回油量呈現(xiàn)下降趨勢,當運行時間約50h 時,回油量達到最低,約為19.8L/min,油液位達到最低位置1/4 刻度。當熱負載溫度達≤-68℃時,打開下路電磁閥,關(guān)閉上路電磁閥,回油量及油液位均由上升趨勢,這是因為下路管路裝有毛細管,起到了降壓作用,增加了回油管路中的虹吸作用。當系統(tǒng)運行約80h 后,整個系統(tǒng)回油量及油液位均達到一個穩(wěn)定平衡狀態(tài),回油量在22.4L/min 附近浮動,油液位也基本在3/4 刻度附近。
圖6 優(yōu)化后回油管流量變化趨勢圖Fig.6 The chart of changing trend of return pipe after optimizing
圖7 優(yōu)化后油視鏡液位刻度變化趨勢圖Fig.7 The chart of changing trend of liquid level of oil mirror after optimizing
通過實驗結(jié)果可知,驗證對此系統(tǒng)回油管路優(yōu)化設(shè)計的合理性。另外,整個系統(tǒng)在試驗周期內(nèi),其主要性能參數(shù)如排氣溫度、吸氣溫度、排氣壓力、吸氣壓力等均在合理運行范圍內(nèi)。在對系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計后,在進行了近百次宇航產(chǎn)品試驗后,觀察壓縮機油位,發(fā)現(xiàn)其仍然保持在1/2~3/4 刻度之間,滿足使用需求。
根據(jù)實際應(yīng)用案例,對現(xiàn)有故障設(shè)備進行原因分析,根據(jù)最大可能的原因,對系統(tǒng)回油管路進行優(yōu)化設(shè)計。經(jīng)實驗,優(yōu)化后的回油管路解決了原有系統(tǒng)回油困難的問題,極大的提高了壓縮機及整個系統(tǒng)的運行壽命,提高了宇航產(chǎn)品試驗的可靠及穩(wěn)定性。同時,也為解決此類系統(tǒng)在極限工況下可能出現(xiàn)回油困難提出了一種實際可行的方法,也為其他制冷系統(tǒng)回油管路設(shè)計提供一定參考價值。