梁鋼濤
摘 要:主機廠在汽車生產(chǎn)制造過程中,冷媒加注失敗問題時有發(fā)生,會影響生產(chǎn)線節(jié)拍及FTQ(一次下線合格率),造成冷媒加注失敗的原因有很多,本文主要針對對主機廠某車型前蒸發(fā)器低壓管與壓縮機進氣管接頭泄漏問題,通過5M1E分析根本原因,采取控制措施將問題予以解決。
關(guān)鍵詞:冷媒加注失敗 接頭泄漏 原因分析 對策 鞏固措施
Abstract:In the process of automobile production and manufacturing, refrigerant filling failure problems occur from time to time, which will affect the production line beat and FTQ (one-time off line qualification rate). There are many reasons for refrigerant filling failure, and this paper is mainly aimed at the leakage problem of the joint between the low-pressure pipe and the compressor inlet pipe of the front evaporator of a model of the main engine factory, through 5M1E analysis of the root cause, taking control measures to solve the problem.
Key words:refrigerant filling failure, joint leakage, cause analysis, countermeasures, consolidation measures
1 問題描述
(1)車間反饋某車型2019年12月發(fā)生141起冷媒加注失敗問題,小組馬上對現(xiàn)狀展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)冷媒加注失敗的故障表現(xiàn):A、前蒸發(fā)器低壓管與壓縮機進氣管接頭密封不良存在泄漏;B、加注設(shè)備故障導(dǎo)致一次抽真空失?。籆、密封圈表面破損、有異物等;D、其他故障,如接頭無密封圈等,見圖1。
(2)經(jīng)統(tǒng)計:其中前蒸發(fā)器低壓管與壓縮機進氣管接頭密封不良泄漏,導(dǎo)致冷媒加注失敗126例,占問題總數(shù)的89.4%!是問題癥結(jié)。
2 原因分析
針對接頭泄漏問題,小組召開頭腦風(fēng)暴會進行潛在失效模式分析如下
前蒸發(fā)器低壓管與壓縮機進氣管接頭密封不良可能原因如下:
(1)員工未按SOS標(biāo)準(zhǔn)操作;
(2)連接螺柱擰緊扭矩不足;
(3)密封圈內(nèi)徑與線徑尺寸偏??;
(4)脹接管路內(nèi)徑尺寸偏大;
(5)脹接管路密封面不平整;
(6)密封圈安裝溝槽尺寸偏小;
(7)管路接頭密封尺寸偏小;
(8)冷凍油涂抹工具附著異物。
3 要因確認(rèn)
要因確認(rèn)1:員工未按SOS標(biāo)準(zhǔn)操作
小組在下線返修工位跟蹤加注反饋10 臺抽真空失敗故障車,拆開接頭確認(rèn)密封圈表面均涂有冷凍油,見圖2。
結(jié)論:員工未按SOS 標(biāo)準(zhǔn)操作為非要因
要因確認(rèn)2:連接螺柱擰緊扭矩不足
故障車扭矩復(fù)測:此處螺柱擰緊扭矩標(biāo)準(zhǔn)6-12N.m,設(shè)定9N.m,隨機測量10 臺故障車,復(fù)測扭矩范圍在7.59-9.27N.m 之間,扭矩?zé)o問題,見圖3。
結(jié)論:連接螺柱擰緊扭矩不足為非要因
要因確認(rèn)3:密封圈內(nèi)徑與線徑尺寸偏?。ǚ且颍?/p>
(1)尺寸測量:由于密封圈裝配后會發(fā)生形變,無法判定裝車前密封圈尺寸是否合格。小組經(jīng)討論后決定隨機抽查100件未裝車密封圈,然后從中選取部分投影檢測合格的密封圈進行裝車跟蹤驗證。
(2)影響度驗證:選取50件線徑投影尺寸在2.350-2.405mm范圍的合格密封圈裝車驗證,并在接頭做打鉤標(biāo)識,跟蹤50臺驗證車,反饋4臺冷媒加注失敗。返修強加冷媒對故障進行確認(rèn),發(fā)現(xiàn)仍是從前蒸發(fā)器低壓管與壓縮機進氣管接頭泄漏。見圖4。
結(jié)論:密封圈內(nèi)徑與線徑尺寸偏小是非要因。
要因確認(rèn)4:脹接管路內(nèi)徑尺寸偏大(非要因)
(1)現(xiàn)場調(diào)查:小組成員隨機抽取10 件前蒸發(fā)器低壓管,用游標(biāo)卡尺測量脹接壓板后管路內(nèi)徑尺寸d1,測量結(jié)果18.32-18.38mm,均符合要求18.3-18.40mm。結(jié)果見圖5。
(2)影響度驗證:小組成員將測量合格的10件前蒸發(fā)器低壓管進行裝車跟蹤驗證,結(jié)果出現(xiàn)2臺接頭泄漏
結(jié)論:脹接管路內(nèi)徑尺寸偏大是非要因。
要因確認(rèn)5:脹接管路密封面不平整(要因)
(1)交叉驗證:該車型同時在柳州和重慶兩地生產(chǎn),供應(yīng)商的前蒸發(fā)器低壓管與壓縮機進氣管也分別在柳州工廠和重慶工廠生產(chǎn),而重慶基地未反饋該處接頭泄漏問題。緊急切換一批200件重慶工廠生產(chǎn)的壓縮機進氣管裝車驗證,驗證車無泄漏問題發(fā)生。問題初步鎖定在柳州工廠生產(chǎn)的前蒸發(fā)器低壓管。
(2)對比分析:由于前面已經(jīng)對故障車前蒸發(fā)器低壓管脹接尺寸進行測量分析,已排除了尺寸變異的影響。進一步對比前蒸器低壓管,發(fā)現(xiàn)柳州工廠生產(chǎn)的前蒸發(fā)器低壓管脹接壓板管路內(nèi)壁密封面凹凸不平。如圖6所示。
結(jié)論:脹接管路密封面不平整是要因。
要因確認(rèn)6:密封圈安裝溝槽尺寸偏?。ǚ且颍?/p>
(1)現(xiàn)場確認(rèn):小組成員隨機選取10件壓縮機進氣管,用游標(biāo)卡尺測量進氣管接頭密封圈安裝溝槽尺寸d3,實測值為14.46-14.54mm,均符合圖紙尺寸要求14.45-14.55mm。結(jié)果見圖7。
(2)影響度驗證:小組將測量合格的10 件壓縮機進氣管進行裝車跟蹤驗證,結(jié)果出現(xiàn)2 臺接頭泄漏。
結(jié)論:密封圈安裝溝槽尺寸偏小是非要因
要因分析7:管路接頭密封尺寸偏小(非要因)
(1)現(xiàn)場確認(rèn):小組成員隨機選取10 件壓縮機進氣管,用游標(biāo)卡尺測量進氣管接頭密封圈安裝溝槽尺寸d3,實測值為18.16-18.24mm均符合圖紙尺寸要求18.1-18.25mm。結(jié)果見圖8。
(2)影響度驗證:小組將測量合格的10 件壓縮機進氣管進行裝車跟蹤驗證,結(jié)果出現(xiàn)1臺接頭泄漏。
結(jié)論:管路接頭密封尺寸偏小是非要因
要因確認(rèn)8:冷凍油涂抹工具附著異物(非要因)
(1)小組成員總裝現(xiàn)場調(diào)查空調(diào)管接頭連接工位,確認(rèn)冷凍油涂抹刷頭表面無異物、脫毛等情況,涂抹工具不使用時使用瓶蓋保護。
結(jié)論:冷凍油涂抹工具附著異物是非要因。
經(jīng)上述調(diào)查確認(rèn)、分析,得出前蒸發(fā)器低壓管與壓縮機進氣管密封不良泄漏問題主要原因為:前蒸發(fā)器低壓管脹接管路密封面不平整。
4 制定對策
小組團隊針對前蒸發(fā)器低壓管脹接管路密封面不平整要因分析討論,經(jīng)調(diào)查分析該要因是由于模具表面受損,不平整導(dǎo)致。因此小組制定如下措施,見表1。
5 對策實施
對策實施1:按模具圖紙要求,重新加工前蒸發(fā)器低壓管脹接模具,消除前蒸發(fā)器低壓管內(nèi)壁密封面不平整現(xiàn)象。
6 效果檢查/確認(rèn)
小組在各項措施實施后對措施實施效果及鞏固期效果進行了統(tǒng)計,結(jié)果表明:小組達到了目標(biāo),且實施效果問題有效。因受疫情影響,2020年2月未生產(chǎn),特此跟蹤6個月數(shù)據(jù),見圖9。
7 制定鞏固措施
為了鞏固相關(guān)措施,防止問題再次發(fā)生,小組在跟蹤各項措施實施的同時也對措施進行了標(biāo)準(zhǔn)化、文件化的更新。
(1)完善模具管理,編制工裝模具檢具管理辦法:模具委外加工回來后,由模具接收人員提出申請,聯(lián)合技術(shù)質(zhì)量、制造部門多方測量、驗證合格后再入庫,并將模具納入日常保養(yǎng)維護管理。
(2)脹接工位制作質(zhì)量警示卡,將管路密封面不平整的缺陷照片與正常照片放在一起制作現(xiàn)場質(zhì)量警示卡,便于員工自檢,防止后續(xù)類似問題流出。
參考文獻:
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