周 朋
(中化弘潤石油化工有限公司,山東濰坊 262513)
中化弘潤石油化工有限公司CFL-50/0.8 液氮儲(chǔ)槽自投用后一直運(yùn)行正常,在運(yùn)行中儲(chǔ)槽內(nèi)液氮壓力突然上漲較快,需定期開放空閥進(jìn)行排放泄壓,給操作帶來不便而且存在安全隱患。現(xiàn)場檢查罐體無“冒汗”、“結(jié)霜”現(xiàn)象。聯(lián)系廠家對真空度進(jìn)行檢測結(jié)果超過100 Pa,已嚴(yán)重超過夾層封結(jié)真空度≤3 Pa的要求。該液氮儲(chǔ)槽采用立式雙圓筒結(jié)構(gòu),內(nèi)筒材料選用06Cr19Ni10 不銹鋼,外筒選用Q235 碳素鋼,夾層厚度250 mm充填珍珠巖絕熱材料并抽真空,有效容積50 m3。經(jīng)抽真空達(dá)到封結(jié)真空度以下后經(jīng)過短時(shí)間進(jìn)行反彈,一周內(nèi)真空度反彈到45 Pa。為了查明該液氮儲(chǔ)槽真空度反彈的原因并進(jìn)行有效處理。聯(lián)系廠家對該儲(chǔ)槽再次進(jìn)行抽真空至封結(jié)真空度以下,并進(jìn)行定期真空度測量。
液氮儲(chǔ)槽夾層真空度的保持是儲(chǔ)槽絕熱性能的首要保證,更是儲(chǔ)槽正常運(yùn)行的根本保證。在儲(chǔ)槽投入使用后,常見問題往往與真空度保持程度好壞有關(guān)。液氮儲(chǔ)槽真空度的變化大多原因是由內(nèi)外筒殼體漏氣和夾層材料放氣引起的。液氮儲(chǔ)槽在使用過程中如果存在漏氣或夾層珍珠巖珠光砂放氣,就會(huì)導(dǎo)致夾層真空度升高。在再次抽真空后,在很短的時(shí)間內(nèi)真空度經(jīng)過測量呈現(xiàn)出緩慢的上升,且小幅波動(dòng)(表1)。
表1 液氮儲(chǔ)槽真空度 Pa
(1)首先分析儲(chǔ)槽頂部預(yù)防爆口。防爆口在抽真空后形成真空狀態(tài)將防爆蓋緊緊吸住,實(shí)現(xiàn)夾層的密封。防爆蓋密封圈老化會(huì)出現(xiàn)密封不嚴(yán)的情況,導(dǎo)致外部空氣進(jìn)入到夾層內(nèi),影響真空度。
(2)液氮儲(chǔ)槽真空隔離閥、抽真空口密封面密封不嚴(yán)導(dǎo)致真空度下降。抽真空閥在抽真空過程中會(huì)進(jìn)行開關(guān)操作,操作的力度和密封面的老化程度會(huì)直接影響其密封性能,抽真空口在抽完真空后密封不嚴(yán)也會(huì)造成真空度降低。使用真空閥門要注意衛(wèi)生,不允許任何雜質(zhì)進(jìn)入閥門內(nèi)部或貼附法蘭表面。法蘭密封口應(yīng)注意保護(hù),不允許有任何劃傷、凹坑及其他影響密封性能的缺陷。聚四氟乙烯密封圈兩平面不得有明顯劃痕、斑點(diǎn)及其他影響真空密封性能的缺陷。
(3)真空規(guī)管銹蝕、變形或損壞。真空規(guī)管出問題會(huì)造成不能準(zhǔn)確測量出低溫絕熱壓力容器夾層的真空度,無法判斷其熱性能是否符合要求。造成真空規(guī)管無法使用的原因主要有:①測量真空度時(shí)測量儀器使用不當(dāng),造成真空規(guī)管變形。一般的真空規(guī)管接口有4 個(gè)頭,目前使用的真空測量儀有8 個(gè)插孔和4 個(gè)插孔兩種。在檢驗(yàn)中,檢驗(yàn)人員在接口形式不匹配的情況下強(qiáng)行將測量儀與真空規(guī)管連接會(huì)造成規(guī)管的接觸柱損壞,不能將準(zhǔn)確的信號(hào)傳輸給測量儀;②使用劣質(zhì)的真空規(guī)管。一些制造單位在生產(chǎn)中使用了劣質(zhì)的真空規(guī)管,或在更換損壞的真空規(guī)管時(shí)使用了劣質(zhì)產(chǎn)品;③真空規(guī)管無任何保護(hù)措施,長期暴露在潮濕的空氣中或長期日曬,使規(guī)管嚴(yán)重銹蝕,甚至破損。
(4)液氮儲(chǔ)槽下部存在上下部進(jìn)液管、放空管、泵后回流管、液體測滿管、液面計(jì)管路等各類管線接口,管路焊縫部位的滲漏也是需要考慮的原因之一(圖1)。這些管路成為搭在真空夾層空間上的熱橋,并傳遞、承受著由于內(nèi)外罐的相對運(yùn)動(dòng)及冷縮變形所產(chǎn)生的力。使用過程中在-196 ℃與環(huán)境溫度間交替變化,在溫差變化較大時(shí)也會(huì)造成焊縫處會(huì)產(chǎn)生交變應(yīng)力,如果內(nèi)部存在原始缺陷會(huì)加劇裂紋的延伸和擴(kuò)大,造成真空度降低。接口下部泄漏部位處在不銹鋼與碳鋼外殼焊接處或銅管與不銹鋼內(nèi)筒連接處,即異種焊接接頭處,主要原因是在異種焊接接頭處存在電化學(xué)腐蝕。該液氮儲(chǔ)槽已經(jīng)投用8 年,管路若發(fā)生故障或漏孔,將引起貯罐真空絕熱失效,嚴(yán)重時(shí)低溫貯罐內(nèi)壓力急劇升高,威脅人員和場地的安全。但管路故障點(diǎn)的檢查及修復(fù)非常困難,甚至需要將整個(gè)外罐體切開。
圖1 管路接口
(5)夾層珠光砂(表2)放氣。夾層材料放氣是暫時(shí)的,充裝低溫液體后將加速放氣,且會(huì)很快停止放氣。該低溫液氮儲(chǔ)槽已運(yùn)行較長時(shí)間,夾層珠光砂放氣的原因基本可以排除。但由于投入使用一段時(shí)間后珠光砂下沉,在容器頂部形成空間,造成局部的絕熱效果下降,導(dǎo)致容器跑冷。這需要檢查珠光砂是否下沉。
表2 珠光砂性能指標(biāo)
根據(jù)兩次連續(xù)抽真空和連續(xù)幾天真空度測量觀察情況進(jìn)行分析,真空度增大是由于細(xì)微的漏氣引起,如果不進(jìn)行處理真空度還會(huì)繼續(xù)下降。將可能影響液氮儲(chǔ)槽內(nèi)真空度的因素逐一排除,更換老化的防爆蓋密封圈;抽真空閥與夾層直接連接,泄漏的可能性也較大,且存在密封面老化現(xiàn)象,真空規(guī)管處是否泄漏無法排除,直接進(jìn)行更換;檢查夾層內(nèi)珠光砂情況,排除粉化下沉現(xiàn)象;進(jìn)行正壓查漏;夾層抽真空。
(1)因條件限制需要在現(xiàn)場進(jìn)行查漏檢測:先用吊車吊籃把維修人員吊到儲(chǔ)槽上面,用三爪拉馬把防爆蓋拉緊后從儲(chǔ)槽下部抽真空閥門處進(jìn)行夾層置換氮?dú)?。置換平衡后,儲(chǔ)槽夾層用氮?dú)獯蛘龎海瑝毫Υ虻?.05 MPa 后用肥皂水檢查防爆蓋密封是否有漏點(diǎn),如無漏點(diǎn)則用肥皂水檢查儲(chǔ)槽下封頭的焊縫是否有漏點(diǎn)。因儲(chǔ)槽使用時(shí)間過長,需要排除外部磕碰損傷的部位。如發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)放壓后補(bǔ)焊,如焊縫沒有漏點(diǎn)就是液氮儲(chǔ)槽上面防爆蓋的密封橡膠圈密封不嚴(yán),更換橡膠圈。更換儲(chǔ)槽上面防爆蓋密封橡膠圈,先把真空閥門打開,把儲(chǔ)槽夾層壓力放空,放到儲(chǔ)槽夾層沒有壓力后,維修人員把三爪拉馬去掉,再把防爆蓋打開,再把防爆口內(nèi)的凹槽用去油劑清洗干凈,清洗干凈后用真空脂涂抹,再用真空脂涂抹新的橡膠圈,然后把橡膠圈放在放爆口凹槽里,并蓋好防爆蓋。
(2)對夾層試壓后補(bǔ)砂。先對珠光砂粉末罐通入150~180 ℃的熱空氣,烘干8 h,開動(dòng)真空泵將珠光砂罐連同抽砂管道抽真空,當(dāng)壓力≤-0.098 MPa 后置換入氮?dú)庵?.1 MPa。使在吸砂入夾層的過程中基本沒有潮濕空氣進(jìn)人夾層,吸入夾層的氣體只有惰性氣體。因夾層和珠光砂罐存在壓力差,故在充砂過程中可利用此壓力差將夾層的珠光砂壓實(shí)、充滿。防止吸砂時(shí)有少量的濕空氣進(jìn)人夾層被分子篩(珠光砂)吸附,在補(bǔ)砂時(shí)向分子篩(珠光砂)通入0.02~0.05 MPa 的氮?dú)狻?/p>
本工藝流程主要特點(diǎn)是補(bǔ)砂的過程不讓潮濕空氣進(jìn)人夾層,夾層的氣體是惰性氣體,補(bǔ)砂完后對夾層抽真空約5 h 即能使夾層的真空度達(dá)到規(guī)定要求。因分子篩對惰性氣體的吸附力很小,不影響分子篩吸附性能,因而補(bǔ)充后不需要對分子篩作再生處理。
(3)抽真空檢查真空閥門,安裝真空泵,再把真空泵的4 芯電源線接好,接好后上電測試真空泵的正反轉(zhuǎn)。調(diào)試好真空泵后,連接真空泵的降溫水循環(huán),水循環(huán)的作用是對真空泵進(jìn)行降溫。首先把抽水泵放在存水容器上。抽水泵安裝好后,把抽真空泵的進(jìn)岀水口和抽水泵出水、回水口連接好,抽水泵電源線接好后進(jìn)行試泵。如一切正常,則進(jìn)行抽真空閥門的檢查,把新真空閥安裝在波紋管上,再把波紋管連接到抽真空泵,在連接時(shí)應(yīng)用清洗劑把管口清洗干凈。連接好后打開真空泵對真空閥門抽真空。然后測量真空閥門的真空度,檢查真空是否能保持住,以上檢查真空閥門合格后把真空閥門重新用清洗劑清洗干凈后把儲(chǔ)槽下面的抽真空法蘭用清洗劑清洗干凈,涂抹真空脂,安裝抽真空閥門,安裝時(shí)應(yīng)注意4 個(gè)螺栓緊力要均勻,不要緊偏。
(4)對儲(chǔ)槽夾層抽真空,首先先把真空閥門關(guān)嚴(yán)后打開水循環(huán)泵,開啟抽真空泵,真空泵啟動(dòng)后再慢慢打開真空閥門,抽真空要保證24 h 連續(xù)工作,開始時(shí)抽真空時(shí)應(yīng)每2 h 對真空度進(jìn)行測量,查看真空度是否有異常。如抽真空正常,繼續(xù)抽真空的過程中應(yīng)保證每天最少測量3 次。在達(dá)到儲(chǔ)槽封結(jié)真空度要求時(shí),先關(guān)閉真空閥門,再關(guān)真空泵和水循環(huán)泵,保持48 h。在保真空時(shí)也應(yīng)每天對真空度進(jìn)行3 次測量,保真空48 h 后真空保持良好無反彈,維修任務(wù)完成。
低溫液氮儲(chǔ)槽真空度降低是在生產(chǎn)運(yùn)行中常見的問題,其產(chǎn)生的原因也多種多樣。本文通過對使用過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,采取相應(yīng)的維修措施,使其恢復(fù)完好狀態(tài)。同時(shí)通過真空度降低問題的分析,在設(shè)備不進(jìn)行整體拆卸返廠檢查維修的前提下,在現(xiàn)場進(jìn)行問題排查和處理,從而縮短了設(shè)備維修時(shí)間,節(jié)省了設(shè)備維修費(fèi)用,達(dá)到良好效果。