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        推盤爐生產(chǎn)線滲碳齒輪的熱處理返修工藝研究

        2023-03-17 01:34:54馮海波
        金屬加工(熱加工) 2023年3期
        關(guān)鍵詞:滲碳齒輪合格

        馮海波

        大眾汽車自動變速器天津有限公司 天津 300301

        1 序言

        推盤爐是一種可控氣氛氣體滲碳自動生產(chǎn)設(shè)備,其設(shè)計合理,性能可靠穩(wěn)定,自動控制程度高,且節(jié)能效果明顯,廢棄排放少,對環(huán)境污染小,也是一種在齒輪生產(chǎn)中廣泛使用的爐型。

        推盤爐生產(chǎn)線是由預(yù)熱爐、滲碳爐、淬火機構(gòu)、清洗機、回火爐、料盤轉(zhuǎn)移機構(gòu)、供氣系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng),以及碳勢控制系統(tǒng)組成。溫度控制系統(tǒng)是由溫度測量裝置、溫度控制器、加熱裝置組成,溫度控制器通過溫度傳感器的輸出來調(diào)節(jié)加熱功率輸出,從而控制溫度達到一個設(shè)定目標。碳勢控制系統(tǒng)則由Lambda探頭、碳控箱和碳控表組成。因為采用了先進的自動化和機械化的過程控制技術(shù),所以生產(chǎn)線可以連續(xù)不斷地上料運行,生產(chǎn)效率高,大批量連續(xù)滲碳淬火,具有產(chǎn)量大、節(jié)省能源、質(zhì)量穩(wěn)定的特點[1,2]。

        齒輪在滲碳過程中,不可避免地會出現(xiàn)由于工藝制定不合理或設(shè)備發(fā)生故障造成滲碳零件未滿足驗收指標的情況。此類零件會出現(xiàn)殘留奧氏體過多、表面硬度低、滲碳層太淺,以及零件表層和心部出現(xiàn)組織異常等現(xiàn)象[3]。為了挽救不合格產(chǎn)品,需對不同的缺陷產(chǎn)品,制定有針對性的返修工藝,最終使產(chǎn)品滿足使用性能的要求。

        對于連續(xù)推盤熱處理生產(chǎn)線來講,由于生產(chǎn)線為大批量連續(xù)滲碳生產(chǎn),受到設(shè)備結(jié)構(gòu)及最小生產(chǎn)周期的限制,對于缺陷產(chǎn)品的返修非常困難,這就對工藝的制定與控制提出了更高的要求。本文以連續(xù)推盤爐為例,介紹了缺陷齒輪產(chǎn)品的返修工藝。

        2 產(chǎn)品簡介及技術(shù)要求

        差速器是汽車變速器中重要的傳動部件,其轉(zhuǎn)矩的分配和各零件的強度決定著汽車的可靠性,由于其不斷承受著變化的轉(zhuǎn)速和載荷,因此對齒輪的傳動平穩(wěn)性、耐磨性和疲勞強度有很高的要求。差速器齒輪的制造過程為:毛坯精鍛→去應(yīng)力退火→粗加工→滲碳處理→精加工→拋丸→清洗。

        差速器齒輪的材料為16MnCr5鋼,化學(xué)成分技術(shù)要求見表1,熱處理驗收要求見表2。

        表1 16MnCr5鋼的化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))技術(shù)要求 (%)

        表2 差速器齒輪熱處理驗收要求

        3 檢測結(jié)果分析

        一批差速器齒輪在抽檢過程中發(fā)現(xiàn),表面硬度不合格。其熱處理工藝為:預(yù)氧化區(qū)溫度為450℃;加熱區(qū)溫度為910℃;滲碳區(qū)溫度為940℃,碳勢為1.02%;淬火區(qū)溫度為930℃,碳勢為0.82%;熱處理生產(chǎn)線周期為550s。

        通過進一步檢測發(fā)現(xiàn),該批零件表面硬度為670~676HV,低于驗收標準680HV,滲碳層深度為0.51~0.55mm,接近下限,檢測結(jié)果見表3。

        表3 差速器齒輪熱處理檢測結(jié)果

        零件表面硬度偏低的原因有很多,比如碳濃度高,產(chǎn)生殘留奧氏體含量高;滲碳層中碳含量偏低;回火溫度過高,回火時間太長;原材料淬透性低;表層脫碳,出現(xiàn)大量的非馬氏體組織等。

        通過火花光譜分析表明,母材的化學(xué)成分符合16MnCr5鋼的要求,化學(xué)成分檢測結(jié)果見表4。經(jīng)計算淬透性為31.4HRC,符合30~34HRC的要求。

        表4 16MnCr5鋼的化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))檢測結(jié)果 (%)

        查看回火爐溫度記錄數(shù)據(jù),溫度偏差在5℃以內(nèi),無異常,因此判斷不是由于回火溫度異常導(dǎo)致的表面硬度不合格。對比零件齒廓位置的金相組織,發(fā)現(xiàn)不合格零件殘留奧氏體偏少,與合格零件差別明顯。圖1a所示為不合格零件齒廓位置的金相組織,為馬氏體+極少量殘留奧氏體。圖1b所示為合格零件相同位置的金相組織,為馬氏體+10%殘留奧氏體。從表層組織以及滲層偏低的結(jié)果來分析,初步懷疑是由于表面碳含量太少,從而導(dǎo)致表面硬度不合格。

        圖1 不合格零件與合格零件表層金相組織對比(500×)

        進一步測定不合格零件表面碳含量發(fā)現(xiàn),零件表層wC只有0.5%左右,遠低于合格零件的0.8%。

        由此確定,這批零件不合格的主要原因是滲碳層中碳含量過低造成的。不合格零件表層碳濃度變化曲線如圖2所示。

        圖2 不合格零件表層碳濃度變化曲線

        通過調(diào)查生產(chǎn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),是由于熱處理生產(chǎn)線Lambda探頭故障,造成爐內(nèi)碳勢出現(xiàn)異常,最終導(dǎo)致產(chǎn)品表面碳含量過低。

        4 返修試驗結(jié)果與分析

        通過以上分析可知,造成該批零件不合格的原因是滲碳層中碳含量過低。對于這種情況,我們只能選擇重新進爐滲碳的方式來增加滲層碳含量,以達到提高表面硬度的目的。

        返修試驗選取3個不合格零件,在連續(xù)式推盤滲碳爐中進行二次滲碳。由于產(chǎn)品已經(jīng)有一次滲碳,且受到連續(xù)推盤爐最小周期的限制,太高的滲碳溫度會造成滲層太深,超出驗收要求的上限,因此返工工藝的滲碳溫度不能太高。結(jié)合以往的經(jīng)驗,選取滲碳區(qū)的溫度為880℃。最終制定的返修工藝為:預(yù)氧化區(qū)溫度為300℃;加熱區(qū)溫度為860℃;滲碳區(qū)溫度為880℃,碳勢為1.2%;淬火區(qū)溫度為860℃,碳勢為0.82%;連續(xù)推盤爐生產(chǎn)線周期為545s。根據(jù)以往的經(jīng)驗,零件二次滲碳后,表層碳含量較高,受到淬火油冷卻能力的限制,組織中不可避免地會出現(xiàn)過量的殘留奧氏體,因此在二次滲碳后,增加了深冷處理。此外,深冷處理可以有效提高零件表面硬度[4]。深冷處理的工藝參數(shù)為-50℃冷凍,170℃回火。返修試驗的檢測結(jié)果見表5。

        表5 返修試驗零件檢測結(jié)果

        返修試驗的檢測結(jié)果說明,表面硬度在通過二次滲碳和深冷處理后達到740~750HV,在檢測金相組織的過程中,發(fā)現(xiàn)齒頂位置有顆粒狀碳化物,如圖3所示。出現(xiàn)碳化物的原因,可能是碳勢過高造成的。由于該產(chǎn)品不允許存在碳化物,大量碳化物的存在會降低零件的使用壽命[5],因此需要重新試驗。

        圖3 齒輪齒頂位置的碳化物(500×)

        對返修工藝進行優(yōu)化,滲碳區(qū)碳勢調(diào)整為1.1%,減小碳勢的目的是降低零件表層碳含量。淬火區(qū)溫度調(diào)整為870℃,目的是讓更多的碳原子溶解在馬氏體晶格中。其他參數(shù)不變,進行第二次返修試驗,結(jié)果見表6。第二次返修試驗后,齒尖位置沒有發(fā)現(xiàn)碳化物,表面硬度741~754HV,其他項目檢測結(jié)果也都滿足標準要求。第二次返修試驗齒尖位置的金相組織如圖4所示。

        表6 第二次返修試驗零件檢測結(jié)果

        圖4 第二次試驗齒尖位置的金相組織(500×)

        5 結(jié)束語

        由以上的試驗實例得出,通過采用連續(xù)推盤熱處理爐,并選擇合理的工藝參數(shù),可將不合格的16MnCr5鋼齒輪零件返修合格。返修成功的關(guān)鍵在于明確產(chǎn)品不合格的原因,并制定合理的返修滲碳溫度和碳勢。

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