李睿峰
(馬道頭煤業(yè)有限責任公司,山西 大同 037100)
大同礦區(qū)現(xiàn)主采煤層為石炭系太原組3~5號特厚煤層,主要開采方法為一次采全厚綜采放頂煤采煤法,近年來為響應綠色開采號召,提高資源回收率,逐步開始推廣小煤柱沿空掘巷技術(shù)[1-2]。因煤層頂板屬于堅硬頂板,工作面初采期間礦壓顯現(xiàn)強烈,頂煤冒放性差;臨空側(cè)小煤柱巷道雖處于采空區(qū)側(cè)向應力降低區(qū)內(nèi),但同時也伴隨著巷道圍巖整體松軟破碎,小煤柱整體完整性較差,承壓能力弱,不利于巷道維護,為綜放工作面安全管控帶來一定隱患。為了給本工作面及相鄰工作面回采創(chuàng)造有利的安全條件,通過借鑒同類礦井經(jīng)驗[3-5],本文提出采用切頂卸壓技術(shù)來解決工作面的強礦壓顯現(xiàn)問題。
同忻礦位于大同煤田東部,主采石炭系太原組3~5號特厚煤層,煤層平均煤厚12.54 m,煤層平均傾角1.5°.8210綜放工作面為三巷布置,分別是進風巷2210、回風巷5210、高抽巷。8210綜放工作面設計可采走向長度768 m,傾向長度235 m,該工作面為同忻礦第三個小煤柱工作面,其中5210巷為沿空小煤柱巷道,與相鄰8305工作面采空區(qū)煤柱寬度5 m.工作面平均埋深519.9 m,頂板以泥巖及砂巖為主,其中上覆K3及K8屬于堅硬頂板,距3~5號煤層底板距離分別為18.06 m、43.65 m.
致裂目標層位為K8砂巖,爆破終孔位置在K8砂巖14 m處,處于該層砂巖厚度的2/3處。由于鉆孔長度和仰角過大將不易裝藥等施工工序,因此將炮孔垂高定為56 m,鉆孔深度65 m,仰角60°.
在工作面切巷深孔布置三組爆破炮孔,其中A組為切頂孔共計26個,深度65m,仰角60°,水平方向上與切巷夾角30°;B組為破碎孔共計23個,深度40 m,仰角30°,與切巷方向夾角10°;C組爆破鉆孔6個,深度60 m,仰角70°和80°.
在工作面兩巷布置D組鉆孔16個,深度60 m,仰角45°,5210巷自切巷10 m起開始布置9個,每個鉆孔間距5 m;2210巷自切巷10 m起開始布置,D10、D11、D13、D14、D15、D16鉆孔垂直于2210巷,各組間距5 m,D12與2210巷夾角為75°;5210巷布置E組鉆孔9個,深度65 m,仰角60°,間距5 m;2210巷布置F組鉆孔7個,深度70 m,仰角30°;F3與2210巷夾角分別為75°,其余均垂直于2210巷。2210巷靠煤柱側(cè)1.5 m布置G組鉆孔9個,深度60 m,仰角60°,間距2 m.爆破孔布置如圖1所示。
圖1 爆破孔設計平剖面圖
5210巷爆破切頂孔設計孔深39 m,鉆孔直徑70 mm,距煤柱幫1 m,孔間距1.5 m,鉆孔傾角α=80°,鉆孔傾角β=70°,如圖2所示。爆破切頂選用三級煤礦許用乳化炸藥,炮孔內(nèi)分為裝藥段和封孔段,裝藥段采用聚能管裝藥,炸藥間隔安裝,每6卷炸藥采用水炮泥分隔;封孔段采用注漿封孔,孔內(nèi)并聯(lián)、孔間串聯(lián)連接。炸藥引爆采用“礦用電雷管+礦用導爆索”引爆,導爆索沿聚能管布置,布置在聚能管內(nèi),在聚能管最下部采用兩發(fā)雷管引爆,一起爆破的炮眼雷管段別相同。
圖2 5210巷爆破切頂鉆孔布置示意
2210巷超長孔定向水力壓裂施工涉及整條巷道,為下一工作面沿空小煤柱巷道掘進、維護提供保障,壓裂目標層位對應頂板情況如表1所示。鉆場設計如圖3所示。
表1 鉆場對應壓裂層位
圖3 鉆場設計
初采前,工作面切眼爆破放頂孔已全部施工并爆破完畢,5210巷爆破切頂孔已全部施工完畢并完成爆破80 m,2210巷超長孔定向水力壓裂已全部施工并致裂完畢?;夭善陂g,5210巷深孔預裂爆破應在采動范圍外進行,現(xiàn)場超前工作面40 m爆破。通過將8210工作面與相鄰已回采的8305工作面進行對比,分析本次礦壓治理效果。
8305工作面初次來壓礦壓顯現(xiàn)強烈,工作面安全隱患大,安全管控難度高,不利于工作面安全高效回采。8210工作面初采爆破放頂后,工作面礦壓顯現(xiàn)平緩,日常生產(chǎn)工作及設備均不受影響,工作面無安全隱患,8210及8305工作面初采期間礦壓特征對比如表2所示。
表2 初次來壓顯現(xiàn)對比
8210工作面為同忻礦開采的第3個小煤柱工作面,通過比較圍巖控制率來比較切頂卸壓效果效果,圍巖控制率為巷道變形后斷面與原設計斷面之比,5210巷原設計斷面為5.2 m×3.8 m,5210巷回采過程中平均巷道斷面4 m×3 m,圍巖控制率為60%,相臨8305工作面5305小煤柱巷回采期間平均巷道斷面2.5 m×1.8 m,圍巖控制率在23%.5210巷采用爆破切頂卸壓后巷道變形得到極大控制,圍巖控制率提高了37%.
2210巷水力致裂起裂壓力分布在20~31 MPa,保壓壓力在16~23 MPa;壓裂期間切眼和巷道有明顯的滲水漏水現(xiàn)象,可以判斷出壓裂半徑在10 m以上,現(xiàn)經(jīng)過2個鉆場12個孔的超長孔定向水力壓裂,2210巷端頭懸板隨采隨落,有效消除了2210巷懸板隱患,同時為下一個工作面小煤柱巷道提供了良好的應力環(huán)境。
1) 初采爆破放頂成本。切眼初采爆破放頂成本包含鉆孔費170.8萬元、爆破材料費15.3萬元、人工費5.2萬元,總計成本191.3萬元。
2) 5210巷爆破切頂卸壓成本。5210巷爆破切頂卸壓成本包含鉆孔費594.4萬元、注漿設備費14.3萬元、爆破材料費165.3萬元、人工費25.6萬元,總計成本799.6萬元,每米成本1.04萬元。
3) 2210巷水力致裂成本。2210巷水力致裂成本包含鉆孔費962.6萬元、致裂費567萬元、人工費138.2萬元,總計成本1 667.7萬元,每米成本2.1萬元。
1) 煤炭回收經(jīng)濟效益。8210工作面較8305工作面相比可放煤距離提前7 m,整個初采階段頂煤回收率提升25.6%,工作面初采期間較8305工作面多回收精煤11.6萬t,共創(chuàng)造經(jīng)濟效益8 120萬元。
2) 礦壓治理經(jīng)濟效益。傳統(tǒng)小煤柱巷回采期間補強支護多、單體木垛回收率低,巷道維護成本高,5210巷采取爆破切頂后回采期間無需采取其他巷道維護措施,對比5305小煤柱巷維護成本節(jié)約176萬。
1) 8210工作面切眼爆破放頂后,初采可放煤距離大大縮短,頂煤完全垮落步距由19 m減少至12 m;頂煤冒放性增強,回收率提高了25.6%;工作面初次來壓步距及來壓強度得到有效縮短弱化,端頭懸板垮落步距大大減少,初次來壓期間礦壓顯現(xiàn)平緩,來壓期間支架行程全部滿足要求。
2) 5210巷采用爆破切頂卸壓后巷道變形得到極大控制,圍巖控制率提高了37%.
3) 2210巷采用水力致裂后,端頭懸板隨采隨落,有效消除了端頭懸板超標隱患,同時為下一個工作面小煤柱巷道提供了良好的應力環(huán)境。
4) 8210工作面較以往小煤柱工作面,初采可增加精煤回收11.6萬t,創(chuàng)收8 120萬元,節(jié)約巷道維護費用176萬元。