胡 久 元
(中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司,南京 210048)
中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司1.39 Mt/a連續(xù)重整裝置(簡稱揚(yáng)子石化1#重整裝置)采用UOP公司第一代連續(xù)重整技術(shù),催化劑再生能力為907 kg/h。該裝置于1990年2月首次開車,使用進(jìn)口催化劑。為適應(yīng)裝置擴(kuò)能改造的需要,2004年該裝置換用鉑含量高、積炭速率低的國產(chǎn)PS-Ⅶ型連續(xù)重整催化劑。2017年9月裝置大修更換新劑后,對該催化劑運(yùn)行初期裝置運(yùn)行情況進(jìn)行了標(biāo)定;至2022年3月該批催化劑已運(yùn)行了283個(gè)再生周期。本研究利用透射電鏡(TEM)及元素分析儀對運(yùn)行283個(gè)再生周期后的催化劑結(jié)構(gòu)及組成進(jìn)行分析,并使用R-sim軟件對其催化活性與選擇性進(jìn)行模擬;進(jìn)而,基于產(chǎn)物分布和操作條件的變化,對催化劑運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析,旨在為同類裝置催化劑應(yīng)用與換劑提供相關(guān)參考。
PS-Ⅶ型催化劑運(yùn)行初期(2017年9月)與末期(第256再生周期)時(shí)連續(xù)重整裝置的原料性質(zhì)見表1。由表1可見,與催化劑運(yùn)行初期相比,催化劑運(yùn)行末期的原料密度與終餾點(diǎn)變化不大,初餾點(diǎn)提高3.4℃,芳烴潛含量降低3.12百分點(diǎn),水含量和溴值明顯增大。
表1 催化劑運(yùn)行初期和末期的原料油組成與性質(zhì)對比
為了掌握PS-Ⅶ型催化劑結(jié)構(gòu)和元素分布的變化情況,利用透射電鏡表征運(yùn)行末期催化劑樣品的形貌,結(jié)果如圖1所示。從圖1可以看出,該催化劑上已經(jīng)出現(xiàn)部分鉑晶粒聚集點(diǎn),主要原因在于揚(yáng)子石化1#重整裝置再生器氧氯化區(qū)設(shè)計(jì)氧體積分?jǐn)?shù)為14%~17%,遠(yuǎn)低于目前新建裝置再生器氧氯化區(qū)設(shè)計(jì)氧含量水平(體積分?jǐn)?shù)21%,0.25 MPa),催化劑再生過程中,由于氧分壓較低而無法實(shí)現(xiàn)鉑晶粒完全分散。鉑晶粒聚集會(huì)造成催化劑活性下降。
圖1 PS-Ⅶ催化劑運(yùn)行末期TEM照片
運(yùn)行初期和運(yùn)行末期PS-Ⅶ型催化劑的組成變化情況見表2。由表2可見,運(yùn)行末期催化劑上鐵含量遠(yuǎn)高于運(yùn)行初期的催化劑。這主要是因?yàn)樵谒?、空氣及HC1的氛圍下,裝置產(chǎn)生的鐵銹在催化劑再生燒焦過程中與催化劑接觸,使催化劑上的鐵含量不斷增加。此外,在裝置開工裝劑過程以及反應(yīng)過程中,也不可避免地在催化劑上引入鐵元素[1]。鐵等金屬能和金屬鉑形成非常穩(wěn)定的化合物,導(dǎo)致催化劑發(fā)生不可逆的永久中毒失活[2]。
表2 運(yùn)行初期及運(yùn)行末期的催化劑組成
研究表明[3]:當(dāng)催化劑中鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于1 000 μg/g時(shí),對催化劑的性能影響較??;當(dāng)催化劑中鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于1 000μg/g時(shí),由于鉑-鐵化合物的形成,使鉑金屬中心的活性受到影響,催化劑性能下降。
催化劑比表面積與催化劑的持氯能力有直接關(guān)系,當(dāng)比表面積下降到一定程度,催化劑無法保持足夠量的氯元素,催化性能隨之下降[4]。對不同運(yùn)行周期PS-Ⅶ型催化劑的比表面積進(jìn)行跟蹤分析,其變化趨勢如圖2所示。由圖2可見:隨著再生次數(shù)增加,催化劑的比表面積不斷下降;在第283個(gè)再生周期,催化劑的比表面積已降至149 m2/g。由于裝置運(yùn)行過程中需要不斷補(bǔ)充新鮮催化劑,因此在2017年裝置大修后首批填裝催化劑的比表面積會(huì)更低。一般而言,當(dāng)連續(xù)重整催化劑比表面積降至140~145 m2/g時(shí)已無法滿足裝置運(yùn)行的需要,必須更換催化劑[5]。
圖2 催化劑比表面積隨再生次數(shù)的變化
隨著催化劑比表面積下降,催化劑的持氯能力大幅降低,需要補(bǔ)充更多的氯元素來維持催化劑的氯含量在適宜范圍,從而導(dǎo)致氯化物的消耗增加。圖3為不同再生周期催化劑運(yùn)行中氯化物(二氯乙烷)消耗量的變化趨勢。由圖3可見,催化劑運(yùn)行后期,二氯乙烷的消耗量增至90 kg/d,遠(yuǎn)高于運(yùn)行初期的18 kg/d。同時(shí),隨著注氯量提高,重整反應(yīng)系統(tǒng)的氯元素流失加快,設(shè)備腐蝕加劇,脫氯劑壽命縮短,影響下游裝置的安穩(wěn)運(yùn)行。
圖3 氯化物消耗量隨再生次數(shù)的變化
在連續(xù)重整催化劑輸送過程中,催化劑與輸送管線及反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件之間的碰撞會(huì)造成催化劑結(jié)構(gòu)的破壞。特別是第一代催化劑輸送技術(shù)中沒有減輕催化劑碰撞的特殊彎頭設(shè)計(jì),催化劑與提升管線上部彎頭的碰撞劇烈,再加上苛刻再生條件對催化劑的損傷,造成催化劑的機(jī)械強(qiáng)度損失較大。圖4為不同再生周期催化劑粉塵量的變化趨勢。由圖4可見:隨著催化劑再生次數(shù)增加,催化劑機(jī)械強(qiáng)度不斷降低,催化劑在循環(huán)流動(dòng)過程中磨損加劇,粉塵量增加;運(yùn)行末期催化劑粉塵量高達(dá)40 kg/d(根據(jù)篩分粒度分布,凈粉塵量最高達(dá)16.5 kg/d),比運(yùn)行初期的粉塵量(10 kg/d)顯著升高,超過技術(shù)協(xié)議值(15 kg/d)。粉塵量的增加導(dǎo)致催化劑損耗加劇,為維持系統(tǒng)催化劑藏量,保證催化劑料位,需要頻繁補(bǔ)充新鮮催化劑,導(dǎo)致裝置運(yùn)行成本增加。同時(shí),粉塵量過高可能存在淘析不盡的風(fēng)險(xiǎn),會(huì)造成粉塵在反應(yīng)系統(tǒng)局部發(fā)生積聚,導(dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件損壞及下料管堵塞。此外,運(yùn)轉(zhuǎn)283個(gè)再生周期后,催化劑壓碎強(qiáng)度明顯降低,為42 N/粒,雖然其可以繼續(xù)使用,但遠(yuǎn)低于新鮮劑的壓碎強(qiáng)度水平(約52 N/粒)。
圖4 催化劑粉塵量隨再生次數(shù)的變化
連續(xù)重整催化劑的活性是指使用某種特定催化劑生產(chǎn)出滿足質(zhì)量指標(biāo)要求產(chǎn)品所需的操作溫度,如各反應(yīng)器加權(quán)平均入口溫度(WAIT)或各反應(yīng)器加權(quán)平均床層溫度(WABT)等。對于質(zhì)量相同的產(chǎn)品(如相同辛烷值汽油,相同產(chǎn)率芳烴),連續(xù)重整催化劑所需的 WAIT或 WABT越低,則說明其活性越好。對揚(yáng)子石化1#重整裝置而言,催化劑活性可以用重整生成油選擇性(該催化劑作用下反應(yīng)產(chǎn)物中C6+液體收率)來表征,反應(yīng)產(chǎn)物中C6+液體收率越高,說明催化劑的活性越好。
為準(zhǔn)確考察催化劑活性與選擇性的變化,采用KBC公司的R-sim模型對催化劑運(yùn)行末期的裝置工況進(jìn)行了校正。即使用運(yùn)行末期的裝置原料性質(zhì)與操作參數(shù)對模型進(jìn)行校正,得到表征運(yùn)行末期催化劑性能的各個(gè)參數(shù);然后將這些參數(shù)作為固定值,再將運(yùn)行初期的裝置原料性質(zhì)與操作條件帶入模型中,得出裝置運(yùn)行的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo);將其與運(yùn)行初期的標(biāo)定結(jié)果進(jìn)行比較,借此判斷催化劑選擇性與活性的變化,結(jié)果如表3所示。由表3可見,與催化劑運(yùn)行初期相比,PS-Ⅶ型催化劑運(yùn)行末期的裝置原料性質(zhì)和操作參數(shù)發(fā)生了較大變化,WAIT降低了4.7℃,重整C6+液體收率降低了1.33百分點(diǎn),芳烴產(chǎn)率降低了1.25百分點(diǎn),純氫產(chǎn)率降低了0.15百分點(diǎn)。
表3 PS-Ⅶ型催化劑運(yùn)行初期與末期原料操作條件及催化劑性能對比
由表3可知,在同樣反應(yīng)條件下,催化劑運(yùn)行末期生產(chǎn)相同辛烷值汽油的反應(yīng)溫度比催化劑運(yùn)行初期提高4.7℃,重整反應(yīng)加熱爐熱負(fù)荷相應(yīng)增加2.89 MW。按照裝置平均熱效率為91.5%(余熱回收后)、年運(yùn)行時(shí)間為8 760 h計(jì)算,則需多消耗2 838 t/a燃料。燃料價(jià)格為2 051元/t(注:文中經(jīng)濟(jì)性分析用物料價(jià)格均為企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品互相供應(yīng)指導(dǎo)價(jià)),則每年燃料消耗成本增加432萬元。
此外,重整產(chǎn)物的液體收率降低了1.33百分點(diǎn),芳烴產(chǎn)率降低了1.25百分點(diǎn),純氫產(chǎn)率降低了0.15百分點(diǎn)。按照重整裝置年加工負(fù)荷為80%、年加工量為1.219 2 Mt、干氣收率增加0.5%、輕烴(C5-)收率增加0.98%計(jì)算,因液體收率和純氫產(chǎn)率下降造成每年的經(jīng)濟(jì)效益損失為:
121.92×1.33%×5 699+152.4×0.15%×9 000-152.4×0.5%×2 051-152.40×0.98%×5 137=2 063.46萬元。
其中,重整生成油價(jià)格按照5 699元/t計(jì),干氣價(jià)格按照2 051元/t計(jì),C5-價(jià)格按照5 137元/t計(jì),純度(φ)89%(設(shè)計(jì)值,實(shí)際氫純度超過92%)重整氫氣價(jià)格按照9 000元/t計(jì)。
僅上述兩項(xiàng)合計(jì),因催化劑活性下降導(dǎo)致該裝置每年經(jīng)濟(jì)效益損失達(dá)2 495.46萬元。
(1)PS-Ⅶ型連續(xù)重整催化劑運(yùn)轉(zhuǎn)末期,催化劑上Pt金屬粒子出現(xiàn)積聚,鐵含量明顯增加,比表面積大幅下降,從而導(dǎo)致催化劑活性下降4.7℃,C6+液體收率降低1.33百分點(diǎn),芳烴產(chǎn)率降低1.25百分點(diǎn),純氫產(chǎn)率降低0.15百分點(diǎn)。
(2)催化劑運(yùn)轉(zhuǎn)末期,催化劑機(jī)械強(qiáng)度明顯下降,粉塵量大幅增加;同時(shí)裝置運(yùn)行注氯量顯著增加,設(shè)備腐蝕加劇,脫氯劑壽命縮短,嚴(yán)重影響裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。
(3)由于催化劑活性下降,該裝置每年燃料消耗成本增加432萬元;因液體收率和純氫產(chǎn)率下降,每年的經(jīng)濟(jì)效益損失為2 063.46萬元,兩項(xiàng)合計(jì)該裝置每年經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2 495.46萬元。因此,從裝置平穩(wěn)運(yùn)行及技術(shù)經(jīng)濟(jì)性等方面考慮,PS-Ⅶ型連續(xù)重整催化劑在運(yùn)行到283個(gè)再生周期后已經(jīng)處于運(yùn)行末期,達(dá)到了換劑條件,需要及時(shí)更換新鮮催化劑。