*霍玉濤 劉丹丹
(北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司 北京 100142)
根據(jù)2014年8月8日山西省人民政府辦公廳文件(晉政辦發(fā)〔2014〕62號)《關(guān)于推進(jìn)全省燃煤發(fā)電機(jī)組超低排放的實施意見》,本項目為現(xiàn)役機(jī)組改造,低熱值煤發(fā)電機(jī)組,改造后需要滿足SO2排放濃度≤35mg/Nm3,NOx排放濃度≤50mg/Nm3,粉塵排放濃度≤10mg/Nm3。
表1 高效脫硫技術(shù)比較表
本文只對脫硫改造內(nèi)容進(jìn)行闡述說明。
隨著SO2排放濃度要求的不斷提高,特別是超低排放濃度的提出,各火電廠采取了多種方式,控制SO2排放濃度。單塔雙循環(huán)技術(shù)、雙塔雙循環(huán)技術(shù)、旋匯耦合脫硫技術(shù)。
本項目為了滿足要求的超低排放,原脫硫系統(tǒng)改造為單塔雙循環(huán)工藝,將兩級平板式除霧器改為三級屋脊式除霧器。吸收塔入口SO2濃度4000mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6% O2),吸收塔出口SO2濃度保證值小于35mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6% O2),脫硫效率不低于99.2%。除霧器出口霧滴含量小于20mg/Nm3。
本項目為兩臺循環(huán)流化床空冷機(jī)組,兩臺機(jī)組配置一座間冷塔。爐后增設(shè)2套全煙氣量處理的濕法煙氣脫硫裝置,該裝置與主體工程同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投運。采用煙囪、間冷塔、吸收塔“三合一”布置方案。
原有FGD濕法脫硫裝置按入口SO2濃度為2663.3 mg/Nm3,脫硫裝置的脫硫效率不低于95.2%設(shè)計考慮;當(dāng)FGD入口SO2濃度增加到2873.7mg/Nm3、鍋爐BMCR工況條件下,脫硫裝置能安全運行,煙氣中的SO2達(dá)標(biāo)排放(即出口排放≤200mg/Nm3)。
目前運行狀況:脫硫系統(tǒng)隨機(jī)組同時投入運行,投運以來脫硫系統(tǒng)運行正常,在設(shè)計硫份范圍內(nèi)脫硫系統(tǒng)能夠滿足設(shè)計效率要求。脫硫系統(tǒng)入口硫份在2000mg/Nm3左右時,脫硫出口硫份可達(dá)80mg/Nm3左右;機(jī)組負(fù)荷在200MW左右時,脫硫系統(tǒng)入口硫份達(dá)到3000mg/Nm3左右時,脫硫出口硫份可達(dá)100mg/Nm3以下。
由于近年來入爐煤硫份變化,脫硫系統(tǒng)入口硫份不斷提高,因硫份超標(biāo)脫硫系統(tǒng)時常發(fā)生排放超標(biāo)現(xiàn)象。在負(fù)荷較高時脫硫系統(tǒng)入口硫份達(dá)到3000mg/Nm3以上時,脫硫系統(tǒng)出口硫份能達(dá)到300mg/Nm3以上。
隨著國內(nèi)日益嚴(yán)峻的環(huán)保形勢,本次需對#1、#2機(jī)組脫硫裝置進(jìn)行超低排放技術(shù)改造。
脫硫系統(tǒng)改造后,吸收塔入口SO2濃度按4000mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基、6% O2),吸收塔出口SO2濃度保證值小于35mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基、6% O2),脫硫系統(tǒng)采用單塔雙循環(huán)工藝,脫硫綜合效率不低于99.2%。
本項目采用煙囪、間冷塔、吸收塔“三合一”布置方案。其中,脫硫系統(tǒng)的吸收塔、循環(huán)泵、石膏排放泵、攪拌器等布置在間冷塔內(nèi),冷塔內(nèi)底部環(huán)境溫度較高,所有轉(zhuǎn)動設(shè)備考慮耐高溫;氧化風(fēng)機(jī)與石灰石漿液制備系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、電控室等布置在綜合樓內(nèi)。
本次改造有如下幾個系統(tǒng):
①煙氣系統(tǒng)
A.煙道改造
本次改造對原吸收塔出口凈煙道高度及走向進(jìn)行調(diào)整,拆除原吸收塔旁路煙道及其擋板。新建煙道采用鋼結(jié)構(gòu),煙道支架盡量利舊原有煙道支架,凈煙道采用玻璃鱗片防腐。
B.增壓風(fēng)機(jī)改造
原增壓風(fēng)機(jī)利舊改造。
②SO2吸收系統(tǒng)
脫硫系統(tǒng)原為托盤噴淋單塔,本次選擇單塔雙循環(huán)方案。
A.原吸收塔改造
現(xiàn)有吸收塔噴淋層及漿液循環(huán)泵保留,拆除托盤,將兩級平板式除霧器改為三級屋脊式除霧器。
將原吸收塔氧化風(fēng)機(jī)及附屬設(shè)備(共4臺)拆除,更換新的氧化風(fēng)機(jī)。
原有吸收塔石膏排出系統(tǒng)保留,將石膏排出泵電機(jī)更換為變頻電機(jī),同時增加變頻器。
原吸收塔在第2、3層噴淋層之間截斷,增加塔高~17.6m,中間設(shè)置集液盤,下部設(shè)2層噴淋,集液盤上部設(shè)3層噴淋層。
原漿液循環(huán)泵A更換。
原漿液循環(huán)泵B原地利舊。
原漿液循環(huán)泵C移位后利舊,泵漿液循環(huán)泵C入口與塔外循環(huán)塔相連接,原漿液循環(huán)泵C用于改造后吸收塔次高層。
新增兩臺漿液循環(huán)泵:漿液循環(huán)泵D、漿液循環(huán)泵E,兩臺泵的入口均與塔外循環(huán)塔相連接。
B.新建塔外循環(huán)塔
塔外循環(huán)塔設(shè)離心式漿液循環(huán)泵3臺,2臺為新增循環(huán)泵(漿液循環(huán)泵D、E),1臺利舊原吸收塔循環(huán)漿泵(漿液循環(huán)泵C)。
每臺機(jī)組設(shè)置2臺氧化風(fēng)機(jī)(一臺備用)及相應(yīng)的氧化風(fēng)系統(tǒng)。
每座塔外循環(huán)塔新增2臺石膏旋流泵(一臺備用)和1座聯(lián)絡(luò)旋流站。
每臺機(jī)組在間冷塔內(nèi)現(xiàn)有吸收塔的西側(cè)新建塔外循環(huán)塔。
新建塔外循環(huán)塔漿液循環(huán)泵在現(xiàn)吸收塔循環(huán)泵的西向延伸段布置。
每座新建塔外循環(huán)塔設(shè)置必要數(shù)量的側(cè)進(jìn)式攪拌器。
③公用系統(tǒng)
原公用系統(tǒng)利舊并局部改造。
圖1 工藝流程圖
圖2 吸收塔區(qū)平面布置圖
本工程采用煙囪、間冷塔、吸收塔“三合一”布置方案。每臺機(jī)組在間冷塔內(nèi)現(xiàn)有吸收塔的西側(cè)新建外置塔外循環(huán)塔。新建塔外循環(huán)塔循環(huán)泵在現(xiàn)吸收塔循環(huán)泵的西向延伸段布置。石灰石制漿系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)和脫硫廢水處理系統(tǒng)的設(shè)備在冷卻塔外的聯(lián)合建筑物(脫硫工藝樓)內(nèi)布置。
本項目于2015年12月#1機(jī)組完成了性能驗收,監(jiān)測結(jié)果見圖3至圖11。
圖3 脫硫出口煙塵濃度
圖4 脫硫出口二氧化硫濃度
圖5 脫硫出口氮氧化物濃度
圖6 脫硫出口煙塵濃度
圖7 脫硫出口二氧化硫濃度
圖8 脫硫出口氮氧化物濃度
圖9 脫硫出口煙塵濃度
圖10 脫硫出口二氧化硫濃度
圖11 脫硫出口氮氧化物濃度
由監(jiān)測結(jié)果表明:在監(jiān)測的三種工況條件,#機(jī)組脫硫凈煙氣煙塵排放濃度在1.91~4.02mg/m3之間,二氧化硫排放濃度在3~28mg/m3之間,氮氧化物排放濃度在15~39mg/m3之間,均低于煙氣超低排放要求的標(biāo)準(zhǔn)限制,達(dá)標(biāo)率為100%。
本項目主體采用煙囪、間冷塔、吸收塔“三合一”布置方案;在超低排放改造過程中,脫硫采用單塔雙循環(huán)工藝,吸收塔頂部安裝有高效除塵除霧一體化裝置。
單塔雙循環(huán)技術(shù)適用于高含硫量煤或者脫硫效率要求很高的FGD系統(tǒng),每個循環(huán)獨立控制,易于優(yōu)化和快速調(diào)整,能適應(yīng)含硫量和負(fù)荷的大幅變化;同時采用高效除塵除霧一體化裝置,保證了脫硫塔出口煙塵達(dá)標(biāo)排放,無需設(shè)置濕式電除塵裝置;單塔雙循環(huán)工藝以及高效除塵除霧一體化裝置都在滿足超低排放的同時,達(dá)到了節(jié)能降耗的效果。
該工程于2015年5月15日開工,2015年11月10日完工,2015年11月25日完成168h運行,目前各系統(tǒng)運行穩(wěn)定。