王 云
(河鋼集團邯鋼公司熱軋廠,河北 邯鄲 056015)
鋼坯在加熱爐內(nèi)加熱時會受到O2、CO2、H2O和SO2的作用而使鋼坯的表面被氧化而形成氧化鐵皮,大約每塊鋼坯被加熱完成后就約有0.5%~3%的鋼坯被氧化而成為氧化鐵皮(即氧化燒損率)[1]。鋼坯在加熱爐內(nèi)被加熱氧化后,不僅造成產(chǎn)品成材率降低,而且脫落的大量氧化鐵皮堆積到爐底,尤其是均熱段爐底上氧化鐵皮堆積最多最高,均熱段氧化鐵皮堆積到一定高度時,必須要將加熱爐停爐清理爐內(nèi)氧化鐵皮。如果氧化燒損嚴重,就會縮短清渣周期,另外大量氧化鐵皮堆積到均熱段,還會增加鋼坯噸鋼燃耗和降低鋼坯加熱溫度均勻性。結(jié)合某鋼廠2 250 mm熱連軋加熱爐的實際生產(chǎn)情況,分析了影響氧化燒損偏高的主要原因,制定和采取了相應(yīng)的控制措施,氧化燒損率得到了降低,取得了較好的經(jīng)濟效益和改善了產(chǎn)品質(zhì)量。
2 250 mm熱連軋生產(chǎn)線于2008年投產(chǎn),設(shè)計年產(chǎn)量為480萬 t。配備了四座步進梁式加熱爐,采用空氣單預(yù)熱技術(shù),助燃空氣預(yù)熱溫度最高為550 ℃。使用燃料為高、焦、轉(zhuǎn)爐混合煤氣,其溫度為常溫,水梁采用汽化冷卻技術(shù),其燃燒控制方式為脈沖式數(shù)字化燃燒方式。單爐冷裝產(chǎn)量為375 t/h,有效爐長54.85 m,爐子內(nèi)寬為12.1 m。沿爐長方向由熱回收段、預(yù)熱段、一加熱段、二加熱段和均熱段組成,其中熱回收段長度為24 m。燃燒控制段均采用側(cè)向上下加熱,二加熱段和均熱段采用可調(diào)焰燒嘴。
鋼坯氧化燒損是在加熱爐加熱過程中,氧原子與鐵原子發(fā)生反應(yīng)的結(jié)果。即在加熱過程中,爐氣中的氧原子通過鋼坯表面向鋼坯內(nèi)部擴散,而鐵原子則由鋼坯內(nèi)部向外擴散,當(dāng)兩種元素相遇時,在一定條件下就會起化學(xué)反應(yīng)生成氧化物[2]。鐵的氧化反應(yīng)方程式如下:
O2:
Fe+1/2O2=FeO
(1)
3FeO+1/2O2=Fe3O4
(2)
2Fe3O4+1/2O2=3Fe2O3
(3)
H2O:
Fe+H2O=FeO+H2
(4)
3FeO+H2O=Fe3O4+H2
(5)
3Fe+4H2O=Fe3O4+4H2
(6)
CO2:
Fe+CO2=FeO+CO
(7)
3FeO+CO2=Fe3O4+CO
(8)
3Fe+4CO2=Fe3O4+4CO
(9)
SO2:
3Fe+SO2=FeS+2FeO
(10)
鋼坯的氧化過程中,鋼坯最外層因氧的質(zhì)量濃度大于鐵的質(zhì)量濃度,因而生成高價氧化鐵;鋼坯內(nèi)層因鐵的質(zhì)量濃度大于氧的質(zhì)量濃度,因而內(nèi)層生成低價氧化鐵。氧化層由外到內(nèi)依次為:Fe2O3、Fe3O4、FeO,鋼坯氧化層結(jié)構(gòu)示意圖見圖1。其中Fe2O3約占氧化層的2%,F(xiàn)e3O4約占氧化層的18%,F(xiàn)eO占比最大,約占80%[3]。
圖1 鋼坯氧化層結(jié)構(gòu)示意圖
鋼坯表面在加熱爐內(nèi)與氧化性氣體氧化反應(yīng)生成氧化燒損量,還與鋼坯在高溫加熱下的時間、加熱溫度以及與鋼坯自身成分有著很大關(guān)系。
鋼坯并非只有在高溫下才開始氧化的,鋼的氧化在室溫下就在慢慢地進行著,只是氧化的速度異常緩慢而已。鋼坯一旦處于760 ℃以上的溫度環(huán)境下,其氧化速度開始增加;超過1 000 ℃時氧化燒損量成倍增加。在600~1 200 ℃,碳鋼的燒損量溫度、時間函數(shù)關(guān)系的經(jīng)驗公式為[4]
(11)
式中:ω為氧化燒損量,g/m3;τ為加熱時間,min;e為自然對數(shù)的底數(shù),取值2.718 3;T為鋼的表面溫度,K。
由式(11)可知,碳鋼的氧化燒損量與鋼的表面溫度呈指數(shù)關(guān)系,鋼的表面溫度越高,其生成的燒損量越大。在600~1 200 ℃,單位時間內(nèi)溫度與氧化燒損量關(guān)系見圖2。
由圖2可計算,假設(shè)單位時間內(nèi)800 ℃時的燒損量為1,則1 000 ℃時為3,1 200 ℃時為7.5。2 250 mm熱軋加熱爐在加熱鋼坯時燒嘴控制段爐溫控制非常高,二加熱段基本在1 300 ℃以上,鋼坯加熱平均出爐溫度為1 230 ℃。與同類型產(chǎn)線對比,平均出爐溫度偏高。因此,加熱溫度高是氧化燒損率高的主要因素之一。造成2 250 mm熱軋加熱爐加熱鋼坯溫度高的主要原因一是鋼坯入爐溫度檢測不準(zhǔn)確,導(dǎo)致熱裝鋼坯入爐溫度經(jīng)常偏低失真,從而導(dǎo)致二級燒鋼模型計算溫度失真,造成加熱溫度偏高。二是軋線因粗軋電機電流超值等原因通常使用3+5道次粗軋軋制,軋制過程中鋼坯溫降大,為了保證軋制中間坯溫度能夠達到開軋溫度,軋線往往要求提高加熱出爐溫度。
圖2 單位時間內(nèi)溫度與氧化燒損量的關(guān)系
由式(11)可知,在溫度相同的條件下,碳鋼的氧化燒損量與在爐時間成正比關(guān)系。即在相同條件下,在爐時間越長,氧化生產(chǎn)的鐵皮越厚,鋼坯的氧化燒損率越大。當(dāng)鋼坯在超過1 000 ℃的環(huán)境下停留時間越長,氧化鐵皮生產(chǎn)量將會成倍增加。在1 000 ℃時,不同在爐時間生成的氧化燒損量見圖3。
圖3 1 000 ℃時不同在爐時間生成的氧化燒損量
根據(jù)鋼坯在爐加熱總時間τ∑的經(jīng)驗計算公式[5]:
τ∑=ZS/0.6
(12)
式中:S為鋼坯厚度,m;Z為單位加熱時間,min/cm。對于雙面加熱0.15~0.25 m厚度低碳鋼的步進梁式加熱爐,Z一般為6.6 min/cm。2 250 mm熱軋加熱爐通常加熱的鋼坯厚度為0.24 m,通過經(jīng)驗公式計算可得,加熱0.24 m厚度的低碳鋼的最短加熱時間需要158 min。而目前,2 250 mm熱軋加熱爐平均在爐時間為210 min,寬度小于1 500 mm的鋼坯平均在爐時間高達220 min(見表1)。因此,2 250 mm熱軋加熱爐在爐時間偏長同樣是造成氧化燒損率偏高的主要因素。而導(dǎo)致在爐時間偏長的主要原因是用三座加熱爐生產(chǎn)窄斷面鋼坯時,軋線生產(chǎn)節(jié)奏慢,鋼坯往往到達出鋼位后不能及時出爐而等待,從而增加了鋼坯在高溫爐溫下的時間,增加了氧化燒損。
表1 改進前不同板坯寬度的平均在爐時間 min
爐氣成分對鋼坯氧化的影響是很大的,爐氣成分決定于燃料成分、空氣消耗系數(shù)、完全燃燒程度等。2 250 mm熱軋加熱爐是脈沖燃燒方式,其燃燒器是否完全燃燒主要受煤氣主管壓力、空氣主管壓力的匹配設(shè)定和穩(wěn)定性,以及各燒嘴的空煤氣量的匹配。目前,2 250 mm熱軋加熱爐已投產(chǎn)運行13年,各燒嘴煤氣手閥和ON/OFF閥精度已下降,通過測量很多燒嘴煤氣支管差壓達不到要求,從而導(dǎo)致助燃空氣過剩,使鋼坯氧化更加嚴重。
4.1.1 提高鋼坯裝爐溫度采集準(zhǔn)確性
在每座加熱爐裝鋼機旁邊安裝了專用高溫計,高溫計檢測點統(tǒng)一調(diào)整到爐前輥道的中點。當(dāng)鋼坯達到需要裝爐的爐前輥道而被該輥道檢測光柵檢測到后,該爐前高溫計開始檢測采集鋼坯入爐溫度,直到該鋼坯不被光柵檢測到的瞬間,一級系統(tǒng)程序就將此時檢測的鋼坯表面溫度鎖定,從而在鋼坯被裝入爐內(nèi)時發(fā)送到加熱爐二級系統(tǒng)。通過該措施的實施,使鋼坯裝爐溫度采集的準(zhǔn)確性達到了100%。解決了因裝爐溫度采集偏低,造成鋼坯加熱溫度超高,氧化燒損率偏高的問題。
4.1.2 控制低碳鋼加熱溫度
根據(jù)低碳鋼軋制不同厚度、寬度,將其R2Dt(2號粗軋機最后一道次中間坯上表溫度)從之前設(shè)定的目標(biāo)值基礎(chǔ)上降低20 ℃進行控制,從而降低出爐溫度20 ℃左右,減少氧化燒損量。
4.1.3 提高3+3道次軋制比例
軋線粗軋使用3+5道次軋制,鋼坯從加熱爐出爐到粗軋軋制完成,其軋制過程溫降達到180 ℃以上,因此3+5道次軋制需要的出爐溫度比較高。如果粗軋使用3+3道次,其軋制過程溫降在150 ℃左右,比使用3+5道次軋制溫降減少近30 ℃。因此,3+3道次可以將鋼坯出爐溫度降低控制,也能達到精軋前開軋溫度要求,既能減少氧化燒損,還可以減少燃料消耗,是降本增效的有效措施。
通過軋線攻關(guān),3+3道次比例達到了84.2%(見圖4)。出爐溫度呈現(xiàn)下降趨勢(見圖5)。
圖4 粗軋R2軋制道次柏拉圖
圖5 鋼坯出爐溫度的趨勢分析圖
4.2.1 優(yōu)化鋼坯裝鋼間隙控制
將鋼坯寬度小于1 500 mm的裝鋼間隙(加熱爐內(nèi)前后兩塊鋼坯之間的距離)根據(jù)加熱爐有效長度、小時出鋼塊數(shù)和在爐時間在程序中通過計算自動給定,打破了所有鋼坯寬度裝鋼間隙都為50 mm的最初設(shè)計值。優(yōu)化后比如鋼坯寬度為1 200 mm的裝鋼間隙可以設(shè)定到400 mm,從而減少了窄斷面鋼坯在加熱爐內(nèi)的在爐時間。
4.2.2 提高生產(chǎn)節(jié)奏
提高鋼坯在整個加熱爐內(nèi)的移動速度,可以有效減少鋼坯在爐時間。為了提高鋼坯移動速度,提高生產(chǎn)節(jié)奏,一是提高了裝/出鋼輥道速度(見表2)。二是改進了步進梁動作時序,將步進梁在裝鋼機裝完鋼坯后完全退至安全位后開始運行,改進為裝鋼機下降至下位后步進梁就開始運行。該動作時序的優(yōu)化可使步進梁提前抬升15 s,使板坯到達出鋼位。三是三座加熱爐出鋼時序的優(yōu)化,具體優(yōu)化內(nèi)容有兩項:①離軋線較遠的2#、3#、4#加熱爐出鋼機出鋼觸發(fā)條件由前一塊鋼坯過了B8輥道后觸發(fā)優(yōu)化為鋼坯過了B7輥道即可觸發(fā),出鋼觸發(fā)條件提前了6 s。②鋼坯過了B8輥道后下一個加熱爐才可觸發(fā)出鋼條件改進為出鋼信號slab on生成后即可觸發(fā)下個加熱爐出鋼。使出鋼間隔時間縮短了近20 s。
表2 裝出鋼輥道速度改進
通過以上措施的實施,鋼坯寬度小于1 500 mm以下的平均在爐時間減少為190 min,雖然比理想達到的最短在爐時間還有一定的差距,但現(xiàn)在已經(jīng)比之前減少了30 min的在爐時間,有效降低了氧化燒損率。
4.3.1 標(biāo)定燒嘴參數(shù)
開發(fā)了燒嘴燃燒參數(shù)標(biāo)定軟件(見圖6)。輸入空氣壓力、煤氣壓力、溫度參數(shù)和空氣過剩系數(shù),自動計算出每個燒嘴需要標(biāo)定嘴前空氣和煤氣差壓值,對加熱爐每個燒嘴進行標(biāo)定差壓,使每個燒嘴達到最優(yōu)燃燒狀態(tài),實現(xiàn)完全燃燒。
圖6 燒嘴參數(shù)標(biāo)定軟件
4.3.2 燒嘴前手動閥門和ON/OFF閥精度提升
在加熱爐爐役停爐前,測量每個燒嘴前燒嘴在打開和關(guān)閉狀態(tài)下的空氣、煤氣壓力。通過測量的空氣壓力、煤氣壓力判斷出燒嘴的工作狀態(tài),排查出存在泄漏或者達不到參數(shù)要求的燒嘴。然后通過加熱爐爐役,將存在問題的燒嘴前煤氣ON/OFF閥下機修復(fù),對開閉不靈活的手動閥門有針對性的更換,提高閥門控制精度,從而控制爐氣成分。
通過上述措施的實施,2021年8月做氧化燒損試驗測得的氧化燒損率為0.95%,比2020年11月份測得的氧化燒損率降低了0.29%(因軋線二次氧化鐵皮質(zhì)量小,試驗數(shù)據(jù)不作考慮),數(shù)據(jù)對比見表3。同樣,2021年全年成材率比2020年提高了0.25%,驗證了降低氧化燒損率取得的成績。
表3 2 250 mm熱軋加熱爐氧化燒損率攻關(guān)前后數(shù)據(jù)對比