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        循環(huán)流化床鍋爐微熔電磁輻射技術(shù)研究與應(yīng)用

        2023-03-01 07:30:12陳志軍馬永吉
        儀器儀表用戶 2023年3期

        銀 浩,陳志軍,馬永吉,肖 冰

        (通遼盛發(fā)熱電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古自治區(qū) 通遼 028000)

        0 引言

        循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)是近幾年發(fā)展起來的一項新的較為成熟的工業(yè)技術(shù)[1],具有燃燒效率高、煤種適應(yīng)性好、燃燒過程污染控制性能優(yōu)、運行調(diào)節(jié)簡單便利等突出優(yōu)點[2-4]。循環(huán)流化床鍋爐節(jié)能工程研究是國內(nèi)長期節(jié)能專項規(guī)劃中極為重要的一項節(jié)能工程,對于該工程項目而言,要從治理角度、中國國情以及工業(yè)發(fā)展實際需要等多方面進行考慮,研究開發(fā)出新型節(jié)能技術(shù),落實好節(jié)能減排政策,進一步提高企業(yè)的綜合效益。

        針對節(jié)能這一課題,楊洪良[5]抓住循環(huán)流化床鍋爐的運行參數(shù)控制細節(jié),探索鍋爐最佳運行參數(shù);何青云[6]、張華[7]主要針對150MW循環(huán)流化床鍋爐展開節(jié)能分析,提出了回收排煙余熱,改進用電裝置技術(shù),改善燃料質(zhì)量以及鍋爐送風(fēng)系統(tǒng)等措施;季海龍[8]專門針對300MW循環(huán)流化床鍋爐煙氣余熱回收節(jié)能改造技術(shù)進行了探究;徐俊紅等[9]針對產(chǎn)能下降、效率低問題,對240t/h的循環(huán)流化床鍋爐進行節(jié)能提效和低氮燃燒優(yōu)化改造;李曉宏[10]通過對循環(huán)流化床鍋爐啟動過程進行詳細分析,探索整理了一套節(jié)點式節(jié)能控制技術(shù)和管理模式。

        循環(huán)流化床鍋爐微熔電磁輻射節(jié)能技術(shù)可行性研究正是針對國家長期節(jié)能專項規(guī)劃,立足科技,結(jié)合研究實踐,做好優(yōu)化運行工作,提高鍋爐燃燒效率,達到經(jīng)濟節(jié)能、穩(wěn)定可靠運行的目的,為電站循環(huán)流化床鍋爐節(jié)能開辟新的方向。本文對內(nèi)蒙古盛發(fā)熱電廠135MW機組480t/h自然循環(huán)單汽包循環(huán)流化床鍋爐實施了微熔電磁輻射節(jié)能材料涂層噴涂改造,并從鍋爐運行狀況以及各項性能方面進行了分析。

        1 機組鍋爐與運行分析

        1.1 機組鍋爐概況

        內(nèi)蒙古盛發(fā)熱電廠有兩臺自然循環(huán)單汽包循環(huán)流化床鍋爐,單爐膛,一次中間再熱,露天布置,固態(tài)排渣,受熱面采用全懸吊方式。過熱蒸汽流量480t/h,過熱蒸汽出口壓力13.73MPa,過熱蒸汽出口溫度540℃,再熱蒸汽流量360.8t/h,再熱蒸汽進口壓力3.54MPa,再熱蒸汽進口溫度358℃,再熱蒸汽出口壓力3.44MPa(g),再熱蒸汽出口溫度540℃,給水溫度245℃。

        1.2 當(dāng)前存在的問題

        目前,機組在運行時,存在鍋爐受熱面吸熱能力下降、床溫偏高、磨損嚴重、排煙溫度高于設(shè)計值等現(xiàn)象。出現(xiàn)問題的部位主要包括爐膛水冷壁密相區(qū)及懸吊屏等受熱面,運行過程中周期性床溫頻繁升高,水冷壁密相區(qū)、懸吊屏磨損量增大,造成停爐檢修事故。上述現(xiàn)象是該電廠長期以來存在的,之前采取了優(yōu)化燃料、優(yōu)化設(shè)計、優(yōu)化運行技術(shù)等措施,但未找到切實可靠的方法。

        1.3 運行問題分析

        1)受熱面磨損情況嚴重,有兩種常見情況:①受燃料作用,受熱面金屬表層被沖刷,有些部位受沖擊后被劃傷,磨損明顯;②受熱面金屬表層氧化膜脆性強。當(dāng)受到震動、敲擊后,會出現(xiàn)新的氧化膜,導(dǎo)致磨損。反復(fù)動作,水冷壁管就會被嚴重磨損,越來越薄,長時間未發(fā)現(xiàn)解決就會出現(xiàn)爆管,從而導(dǎo)致非停事故的發(fā)生。

        2)結(jié)焦情況,一般是水冷壁頂棚、返料器部位結(jié)焦嚴重,有兩種常見原因:①煤種變化,導(dǎo)致局部區(qū)域溫度過高,形成結(jié)焦;②輸煤量盲目增大,爐床溫度超出工藝設(shè)定值,灰渣處于熔融態(tài),在水冷壁及頂棚出現(xiàn)結(jié)焦情況。

        1.4 解決方案

        微熔電磁輻射節(jié)能涂料在煤粉爐已經(jīng)有多年的應(yīng)用。本課題是在循環(huán)流化床鍋爐爐膛內(nèi)水冷壁應(yīng)用微熔電磁輻射節(jié)能提效技術(shù),通過提高水冷壁管路輻射系數(shù)到0.9以上,達到減少燃料的消耗,增加鍋爐的出力,改善鍋爐使用效率的目的,幫助運行人員快速有效地優(yōu)化鍋爐運行調(diào)整,顯著提高鍋爐燃燒效率。

        由于電磁輻射熱系數(shù)的改變,導(dǎo)致鍋爐水冷壁受熱面吸熱效率提升,可以通過檢修前后鍋爐的運行參數(shù),包括床溫、火焰平均溫度、水冷壁溫,物料濃度、受熱面布置尺寸、煙氣速度,煙氣、顆粒對流系數(shù)、煙氣輻射系數(shù)、水冷壁管的輻射率等相關(guān)參數(shù)計算鍋爐的吸熱效率。

        2 微熔電磁輻射節(jié)能涂層技術(shù)的基本原理

        微熔電磁輻射節(jié)能涂料是一套無機、水性、納米陶瓷高溫耐磨涂層材料,技術(shù)先進,使用后可使噴涂區(qū)域表面形成一層保護膜,可以使噴涂區(qū)域受到最大程度的抗磨損、抗腐蝕保護。這種單組分涂層技術(shù)涂料不含揮發(fā)性有機化合物,不含溶劑,不具可燃性,固體含量為50%。

        任何物體都可以不斷輻射、吸收和發(fā)射電磁波,其能力大小通常取決于其溫度和物質(zhì)本身的性質(zhì)。一般將物體與絕對黑體(一種理想模型,認為可以完全吸收外界的電磁輻射)相比較來衡量輻射熱能的大小,并以“黑度”表示。依據(jù)熱力學(xué)原理和基爾霍夫定律,黑體的吸收和發(fā)射本領(lǐng)是一致的,輻射的總能量和它表面絕對溫度的四次方成正比,預(yù)測輻射的能量,如式(1)所示。

        式(1)中:Q為熱輻射能量,Ew為涂層的發(fā)射率,σ為斯蒂芬-波爾茨曼常數(shù),TC為涂層溫度,Tl為負載溫度。

        微熔電磁輻射節(jié)能材料的發(fā)射率Ew為0.90,是指輻射熱吸收達到可吸收能量的90%。大多鍋爐材料的發(fā)射率約0.4~0.75。由于ΔT被提高到第四能源級,再輻射能量的量隨著涂層和負載之間溫度差的增加而成倍增長。如果Tc4-Tl4足夠小或為零,那么高電磁輻射發(fā)射率塗料的使用將會是一個經(jīng)濟的選擇。常溫下爐管或者耐火材料的發(fā)射率一般為0.6~0.8,隨著爐溫的升高會大幅度下降,高溫下只有0.4~0.75。高溫輻射材料的輻射波長大都集中在1μm~5μm范圍內(nèi),在1000℃和1300℃分別有76%和85%集中在這一波段。

        綜合以上機理及實驗對比數(shù)據(jù),使用微熔電磁輻射節(jié)能材料系列產(chǎn)品有如下優(yōu)勢:提高輻射效率,減少對爐管的侵蝕和減少積灰,提高了熱循環(huán)效率,減少熱損失,改善表面耐腐蝕,防止?fàn)t管表面結(jié)焦結(jié)渣。

        3 微熔電磁輻射節(jié)能涂層噴涂應(yīng)用過程

        應(yīng)用微熔電磁輻射節(jié)能涂層對水冷壁管和懸吊擴展屏管進行噴涂作業(yè),先要對作業(yè)區(qū)域進行去污除垢,消除氧化層和噴砂粗化等相關(guān)預(yù)處理操作,目的是使節(jié)能涂層更好地附著在噴涂表面,提高結(jié)合強度。清潔粗化完成后,對其進行微熔電磁輻射節(jié)能材料的噴涂,如圖1為水冷壁管噴涂前后的效果。

        圖1 水冷壁管噴涂節(jié)能涂層前后效果圖Fig.1 Effects before and after spraying energy-saving coating on water wall tube

        微熔電磁輻射節(jié)能涂層噴涂作業(yè)完成后,機組鍋爐點火運行,期間對落渣情況進行監(jiān)控,并記錄鍋爐耗煤量等相關(guān)參數(shù)。機組正常運行3個月停爐后,對噴涂區(qū)進行檢查評判,結(jié)果發(fā)現(xiàn)水冷壁管路表面無明顯磨損,抵近觀測水冷壁頂棚及返料器區(qū)域沒有形成焦渣層,床溫明顯下降,出口煙溫、脫硝入口溫度、排煙溫度等都有不同程度地下降。

        4 微熔電磁輻射節(jié)能涂層應(yīng)用經(jīng)濟和社會效益分析

        微熔電磁輻射節(jié)能涂層噴涂完成后,電廠聯(lián)合有資質(zhì)的電科院多角度、全方位評判了鍋爐運行狀況,通過噴涂前后各項參數(shù)指標(biāo)的對比,發(fā)現(xiàn)應(yīng)用微熔電磁輻射節(jié)能涂層后,安全穩(wěn)定生產(chǎn)、節(jié)能減排及生產(chǎn)能力增加效果顯著。涂層應(yīng)用于鍋爐水冷壁及擴展懸吊屏輻射換熱面爐管基材的綜合效果如下:①提高鍋爐單位時間負荷能力;②降低循環(huán)流化床的床溫;③節(jié)約燃料單位時間的消耗;④增加鍋爐安全穩(wěn)定運行連續(xù)時間;⑤改善鍋爐溫度場的均勻梯度分布;⑥延長爐管基材壽命;⑦降低爐膛出口溫度;⑧減少運行成本;⑨減少氮氧化物 (NOx)排放。

        4.1 保證安全生產(chǎn)收益

        微熔電磁輻射節(jié)能涂層可輕易地實現(xiàn)在鍋爐機組中目測識別磨損圖案、相關(guān)的侵蝕性區(qū)域和結(jié)焦區(qū)域。為發(fā)電廠的工作人員提供了一個可見的磨損指示標(biāo)志,建立鍋爐水冷壁管路減薄量3D立體圖如圖2(a)。同時提供穩(wěn)定的黑度輻射系數(shù),減少燃料的消耗,增加鍋爐的出力。微熔電磁輻射節(jié)能涂層技術(shù)是確定高侵蝕磨損區(qū)域的有用手段。在隨后的檢查可重復(fù)涂覆涂料,通過噴砂粗糙化所述基底層并重新涂一層涂層厚度即可。

        圖2 鍋爐水冷壁管路減薄量3D立體圖Fig.2 3D Perspective view of boiler water wall pipeline thinning

        4.2 節(jié)能減排,降碳效益

        微熔電磁輻射節(jié)能涂層噴涂完成后,依據(jù)給煤量、蒸發(fā)量、平均床溫、爐膛出口溫度、分離器出口溫度、排煙溫度、風(fēng)量、大渣含碳量、飛灰含碳量等檢測指標(biāo)對鍋爐進行節(jié)能性評估,通過表1所示數(shù)據(jù),可知噴涂節(jié)能涂層后鍋爐能耗降低了1.2%,節(jié)能減排降碳效果顯著提高。

        表1 鍋爐節(jié)能檢測指標(biāo)監(jiān)測對比情況Table 1 Monitoring and comparison of boiler energy-saving detection indicators

        4.3 大氣環(huán)境保護收益

        大氣污染對環(huán)境的危害是極為嚴重的,且污染源眾多,氮氧化物(NOx)是其中之一。國內(nèi)70%的氮氧化物排放來自煤炭的直接燃燒,而燃煤又是火力發(fā)電的主要動力,使得火力發(fā)電廠成為了主要排放者之一,約占35%[11]。爐溫是熱力型氮氧化物生成量的一個主要影響因素,且爐溫與氮氧化物生成占比呈正相關(guān)性。應(yīng)用微熔電磁輻射節(jié)能涂層后,基于涂層特性,使得傳熱效率提高,爐膛床溫、水冷壁管表面溫度及爐膛溫度顯著降低,其中,爐膛床溫有20℃~30℃的溫降幅度,尾部排煙溫度也下降了2℃~3℃,由此可推斷出氮氧化物生成量顯著減少,具有良好的環(huán)保效益。

        4.4 鍋爐節(jié)能的社會經(jīng)濟效益

        噴涂微熔電磁輻射節(jié)能涂層所產(chǎn)生的社會經(jīng)濟效益主要表現(xiàn)為3方面:

        1)節(jié)能產(chǎn)生低成本經(jīng)濟效益。在同等條件下,對比分析噴涂前后能耗情況,噴涂節(jié)能涂層后,能耗降低了1.2%。按年利用 7000h 計算,一臺機組每年可節(jié)約標(biāo)煤1060t,若按1000元的標(biāo)煤單價,即每年可節(jié)約高達百萬元的煤炭成本。

        2)解決運行相關(guān)問題帶來連鎖經(jīng)濟效益。噴涂節(jié)能涂層后,磨損、結(jié)渣等狀況得到改善,鍋爐可靠穩(wěn)定運行有了進一步保障,停爐頻次減少,參數(shù)波動情況緩解,可大幅提高煤種的燃燒配比,降低燃燒成本和檢修維護費用,帶來連鎖效益。

        3)附加指導(dǎo)性效益。噴涂節(jié)能涂層后,能夠通過目視判讀鍋爐的防磨指數(shù),為鍋爐爐管檢修提供指導(dǎo)建議。

        5 結(jié)束語

        135MW機組循環(huán)流化床鍋爐采用微熔電磁輻射節(jié)能涂層技術(shù)改造后,經(jīng)過3個月的運行及對比觀察,鍋爐運行安全穩(wěn)定可靠,各項指標(biāo)正常且得到優(yōu)化,鍋爐受熱面水冷壁及懸吊屏改造區(qū)域吸熱、抗磨損能力得到了提高,氮氧化物(NOx)排放量減少,經(jīng)濟收益和社會效益明顯。在后續(xù)運行周期,需要更長時間地監(jiān)控與分析,對現(xiàn)有能力的持續(xù)性以及鍋爐能效變化情況進行跟蹤,以評判長期運行效果,指導(dǎo)后續(xù)工作的展開。

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