張文君,陳均祥,劉 偉
(湖北大峪口化工有限責(zé)任公司,湖北荊門 431910)
大峪口公司磷肥生產(chǎn)部一期裝置173 區(qū)T3562 輸送機(jī)安裝在磷肥16 m 平面上。設(shè)備自2005 年安裝以來(lái),已經(jīng)連續(xù)使用17 年。近年來(lái)裝置改產(chǎn)復(fù)合肥,日常工作中主要輸送化工原料變更為氯化鉀、硫酸鉀、尿素、復(fù)合肥等物料,產(chǎn)品顆粒不穩(wěn)定,粒度在0.18~4.5 mm 之間變化。生產(chǎn)過(guò)程中,物料自上游T3560 輸送機(jī)輸送進(jìn)入分料閥X3561 后墜落于T3562 輸送帶上,產(chǎn)生的大量粉塵從輸送帶兩側(cè)溢出,經(jīng)常需要更換輸送帶兩側(cè)擋皮。有時(shí)由于物料潮濕粘接在輸送帶兩側(cè)擋皮上,細(xì)小的顆粒與輸送帶產(chǎn)生摩擦,造成輸送帶兩側(cè)磨損加劇直至損壞。輸送帶在輸送細(xì)小顆粒時(shí),排料后輸送帶表面總會(huì)有少量細(xì)小顆粒粘接在輸送帶表面,再經(jīng)過(guò)下部平托輥后墜落到地面,造成現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境粉塵污染?,F(xiàn)場(chǎng)的粉塵還會(huì)造成電動(dòng)滾筒兩側(cè)的油封磨損加快,出現(xiàn)漏油情況。粉塵飄落在輸送帶支架和現(xiàn)場(chǎng)鋼構(gòu)上,吸潮后腐蝕金屬物。輸送機(jī)8 條支腿和機(jī)架、護(hù)罩都已出現(xiàn)不同程度的腐蝕,需要更換加固處理,降低了設(shè)備運(yùn)行效率和設(shè)備使用壽命,增加了維修工作量。
分析目前設(shè)備使用中出現(xiàn)的各種問(wèn)題,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況,通過(guò)觀察、測(cè)量,查閱相關(guān)資料得知,使用溜槽輸送物料可消除粉塵、泄漏等不利因素,解決日常維修工作頻次高、難度大,現(xiàn)場(chǎng)粉塵、銹蝕、環(huán)境差等問(wèn)題,同時(shí)可降低能源消耗?,F(xiàn)場(chǎng)T3562帶式輸送機(jī)及上下游設(shè)備布置情況如圖1 所示。T3562 輸送機(jī)參數(shù):P=4.0 kW,B=800 mm,L=4 m,Q=120 t/h,v=1.0 m/s。
T3562 輸送機(jī)輸送的物料通過(guò)X3564 電動(dòng)分料閥供應(yīng)給R3570 磷酸鹽倉(cāng)和R3566 鉀鹽倉(cāng)。R3566 鉀鹽倉(cāng)相距X3561 電動(dòng)分料閥水平距離較遠(yuǎn),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量測(cè)出R3566 鉀鹽倉(cāng)距X3561分料閥水平間距3.0 m,鉀鹽倉(cāng)距X3561 分料閥19 m 平面垂直高度5.6 m(圖1)。依據(jù)直角三角形計(jì)算得出,取消輸送機(jī)T3562,改為溜槽將物料輸送到R3566 鉀鹽倉(cāng)的角度a 是61.82°(圖2)。
圖1 改造前輸送機(jī)布置情況
依據(jù)煤礦企業(yè)溜槽選擇角度表(表1),公司輸送的物料硫酸鉀、氯化銨、高磷肥與溜槽選擇角度表中末精煤13~0.1 mm相近,滿足溜槽角度選用。
表1 溜槽角度選擇表
輸送機(jī)帶速1 m/s,出口與溜槽高度1 m,計(jì)算1 kg物料進(jìn)入溜槽后的沖擊力。依據(jù)勻加速運(yùn)動(dòng)計(jì)算得出:1 kg 物料進(jìn)入溜槽后會(huì)產(chǎn)生20 N 的沖擊力,溜槽對(duì)物料的摩擦力為3 N。通過(guò)計(jì)算得出,1 kg 重的物料進(jìn)入溜槽后產(chǎn)生的沖擊力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于溜槽對(duì)物料的摩擦力,且溜槽角度合理,可以實(shí)施改造。
溜槽斷面積A=Q/(3600 фvγ)。式中:Q 是輸送的物料量,80 t/h;800 輸送帶設(shè)計(jì)輸送能力為120 t/h,可在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用中輸送料量最多能達(dá)到80 t/h;因此輸送量定為80 t/h;ф 是裝滿系數(shù),斷面大時(shí)取值0.3,煤取值0.3~0.4,矸石取值0.2~0.3;v 是物料平均流動(dòng)速度,1 m/s;γ 是輸送物料的堆密度,1 t/m3。計(jì)算得出A=0.07 m2。
溜槽斷面積0.07 m2,適用于300 mm×300 mm 的方管溜槽。由于矩形溜槽適用于溜槽傾斜段,同時(shí)為了后期現(xiàn)場(chǎng)清理、檢查方便,決定將方管制作為寬400 mm、高300 mm 的矩形管。
(1)清理現(xiàn)場(chǎng)的粉塵,關(guān)閉輸送機(jī)動(dòng)力電源并拆除電源線。將T3562 輸送機(jī)機(jī)頭、中間架、尾輪等輸送機(jī)部件拆除后轉(zhuǎn)移出場(chǎng)地妥善放置。
(2)鑒于X3561 電動(dòng)三通閥出口為500 mm×500 mm 方管,而溜槽選用400 mm×300 mm 矩形管,需要使用5 mm 厚碳鋼板材Q235 制作變徑直通一個(gè)500 mm×500 mm 變400 mm×300 mm 單法蘭連接。
(3)使用5 mm 厚碳鋼板材Q235 制作,連接X(jué)3561 電動(dòng)三通分料閥與R3566 鉀鹽倉(cāng)之間400 mm×300 mm 溜槽6.5 m。需在16 m 樓層重新開(kāi)孔,連接溜槽。
(4)X3564 電動(dòng)分料閥由于角度的原因,在修改溜槽后已不能使用。需要重新制作分料閥保障R3570 磷酸鹽倉(cāng)供料。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)溜槽的角度,考慮安裝插板閥,用以控制向R3570 磷酸鹽倉(cāng)和R3566 鉀鹽倉(cāng)供料(圖3)。
圖3 插板閥
(5)X3564 氣動(dòng)插板閥安裝完畢后,在后部制作安裝進(jìn)入R3570 磷酸鹽倉(cāng)400 mm×300 mm 溜槽,完成改造工作(圖4)。
圖4 改造后溜槽布置
(1)溜槽的制作必須保證溜槽四面相鄰兩板焊接平整,無(wú)錯(cuò)口、夾渣、氣孔等缺陷。焊接完畢后需使用角磨機(jī)對(duì)焊縫打磨、清渣,消除妨礙物料滑動(dòng)的棱角,溜槽外部油漆防腐。
(2)制作變徑直通一個(gè)500 mm×500 mm 變400 mm×300 mm單法蘭連接,要求底板平直與400 mm×300 mm 溜槽底板無(wú)縫連接。應(yīng)避免不必要的垂直落差,以免產(chǎn)生噪聲和砸壞溜槽。
(3)插板閥安裝高度在16 m 樓面上1 m 高度,便于安裝和操作。減小閥板與閥體的高度差,防止物料在閥板與閥體間聚集,影響物料在溜槽內(nèi)的滑動(dòng)速度。
(4)溜槽上部需制作觀察清理門,便于后期生產(chǎn)中觀察物料的狀態(tài)。觀察清理門四周制作迷宮密封,放置羊毛氈,防止粉塵自觀察清理門溢出,造成環(huán)境污染。觀察清理門所開(kāi)的位置應(yīng)設(shè)在容易堵塞便于檢查的地方,門的尺寸大小應(yīng)根據(jù)溜槽斷面大小及用途來(lái)確定。清理門不但能觀察物料情況,出現(xiàn)堵塞時(shí)還能及時(shí)排除。
(5)溜槽穿過(guò)樓面處,需制作安裝固定支架。固定支架與樓面充分連接,但不允許與溜槽焊接,因?yàn)榱锊墼诃h(huán)境溫度變化中有熱脹冷縮。
(6)做好R3570 磷酸鹽倉(cāng)和R3566 鉀鹽倉(cāng)的檢查門密封。物料通過(guò)溜槽進(jìn)入料倉(cāng)后,有2 m 左右高度呈自由落體狀態(tài),會(huì)在料倉(cāng)內(nèi)產(chǎn)生大量揚(yáng)塵。要在料倉(cāng)上方焊接出氣管≥100 mm,及時(shí)緩解密封空間的壓力,防止粉塵爆炸。
通過(guò)取消T3562 輸送機(jī)改為溜槽輸送,從根本上解決生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)粉塵、腐蝕、磨損等設(shè)備隱患,解決跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。在保證裝置正常生產(chǎn)的前提下降低了維修率,單臺(tái)設(shè)備維修費(fèi)用節(jié)約90%。每年按300 d 開(kāi)車率,可節(jié)約用電28 800 kW·h,還延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命,實(shí)現(xiàn)裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行,在實(shí)際生產(chǎn)中取得良好效果。