周 揚,竇長安,陳 武
(揚州船用電子儀器研究所,江蘇揚州 225001)
隨著科學(xué)技術(shù)不斷地發(fā)展,國防裝備也在日新月異的更新迭代,為滿足現(xiàn)代國防裝備的發(fā)展需求,需要研制出高性能、高可靠性的裝備。發(fā)射機柜是雷達(dá)的重要組成單元,內(nèi)部集成了各種規(guī)格、型號數(shù)量眾多的電子元器件,如行波管、油箱、調(diào)整管單元和相應(yīng)的電源模塊及電路等[1-2]。調(diào)整管單元作為發(fā)射機的核心部件,對發(fā)射機工作起關(guān)鍵作用,負(fù)責(zé)高壓線性電源的穩(wěn)壓功能,而隨著電子元器件的小型化,集成電路的高集成化和微組裝等,元器件、組件的熱流密度不斷提高,熱設(shè)計也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)[3]。而調(diào)整管單元極高的功率密度,對散熱一直有很高的要求。發(fā)射機柜布局中,調(diào)整管單元與高壓油箱、高壓隔離變壓器等元器件共同安裝在發(fā)射機柜底板上,高壓油箱、高壓隔離變壓器均為貨架標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)尺寸無法變更。為滿足調(diào)整管單元及發(fā)射機柜的內(nèi)部整體散熱需求,對調(diào)整管單元的結(jié)構(gòu)設(shè)計及散熱方式提出了較高的要求。
本文基于現(xiàn)有研究理論,結(jié)合項目實際特點和需求,根據(jù)發(fā)射機柜內(nèi)部空間布局及散熱要求優(yōu)化調(diào)整管單元的散熱形式,對調(diào)整管單元結(jié)構(gòu)進(jìn)行了設(shè)計,通過熱、力仿真分析及相關(guān)環(huán)境試驗驗證,經(jīng)設(shè)計改進(jìn)后的調(diào)整管單元在結(jié)構(gòu)強度上能夠滿足要求,便于使用和維護(hù),從而降低調(diào)整管的故障率,保證調(diào)整管單元在實際工作中運行穩(wěn)定可靠。
調(diào)整管單元主要由風(fēng)機座、風(fēng)機、調(diào)整管、高壓無感電阻和散熱器等組成。由于調(diào)整管單元內(nèi)部器件較多、外形較大、重量較大等原因,為保證發(fā)射機柜重心、布局要求,一般將調(diào)整管單元安裝在發(fā)射機柜底部。新機柜的結(jié)構(gòu)形式摒棄了常規(guī)的非密閉機柜形式,采用了密閉機柜,該結(jié)構(gòu)形式使機柜內(nèi)部形成一個密閉空間,不僅能有效隔絕外部熱源干擾,還可以有效改善機柜內(nèi)部電子元氣件的使用環(huán)境,提高了電子元器件的可靠性及環(huán)境適應(yīng)性。新設(shè)計的機柜利用旁路風(fēng)道將冷卻風(fēng)引至機柜底部,保證機柜底部調(diào)整管單元及其他模塊的散熱風(fēng)量。最后利用風(fēng)機將熱空氣上升至機柜頂部并進(jìn)入氣液交換器中形成循環(huán)。機柜散熱方式如圖1所示[4]。
圖1 機柜冷卻方式示意圖
目前,發(fā)射機柜的冷卻方式主要有自然冷卻、強迫風(fēng)冷和液體冷卻3種方式[5]。液體冷卻通過結(jié)合熱管、微通道技術(shù),更好地實現(xiàn)了熱量控制的目標(biāo),液體冷卻相對于其他兩種冷卻方式而言,其冷卻速度更快[6]。在新設(shè)計中,為提高機柜內(nèi)部的散熱性能,發(fā)射機柜內(nèi)部采用氣液交換冷卻技術(shù),替代了原發(fā)射機柜底部散熱采用單一風(fēng)冷方式。發(fā)射機工作時,輸出功率只占輸入功率的一小部分,其功率損失一半都以熱能的形式散發(fā)出來,電子設(shè)備內(nèi)部任何具有實際電阻的器件都是一個熱源[7]。電子元器件隨著溫度的升高,時效率迅速增加。一般元器件的環(huán)境溫度升高10℃,元器件的失效率會增加一個數(shù)量級[8]。調(diào)整管單元是發(fā)射機的核心部件,也是發(fā)射機柜內(nèi)主要熱源之一,調(diào)整管的熱量主要包括兩部分:一為高壓工作時在調(diào)整管上約3 kV的管壓降帶來的損耗;二為調(diào)整管的燈絲產(chǎn)生的熱耗。因此調(diào)整管的熱量為ΔP調(diào)整管=245 W。
根據(jù)機柜的冷氣出口位置,將調(diào)整管單元的進(jìn)氣口設(shè)計在底板上,安裝位置與之對應(yīng),便于上方風(fēng)機排氣。調(diào)整管單元中的調(diào)整管是整個單元內(nèi)部熱耗最高的器件,采用將調(diào)整管安裝于風(fēng)機與進(jìn)風(fēng)口之間及散熱器置于調(diào)整管下端的結(jié)構(gòu)方式,能最快速度降低調(diào)整管的溫度。調(diào)整管通過導(dǎo)熱硅脂將熱量傳導(dǎo)至翅片散熱器,而該散熱器的處理能力有限,作為輔助手段,通過增加一個交流風(fēng)機進(jìn)行強迫風(fēng)冷,將調(diào)整管的熱量及時帶走,以降低調(diào)整管的管殼溫度。如圖2所示。
圖2 調(diào)整管單元散熱形式設(shè)計示意圖
調(diào)整管單元內(nèi)部核心結(jié)構(gòu)件為調(diào)整管座,調(diào)整管座主要由調(diào)整管、散熱器、散熱器底座、散熱器側(cè)座構(gòu)成,如表1所示。
表1 調(diào)整管單元主要結(jié)構(gòu)件
按GJB150A-2009振動條件要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計,對以下零件的進(jìn)行了設(shè)計[9-10]:
(1)為了提高零件強度設(shè)計余量,對聚砜底座進(jìn)行了設(shè)計,保證爬電距離不變的情況下,增加了端面法蘭的厚度以及中心支撐直徑,增加工藝圓角;
(2)由于散熱器重量較重,對散熱器進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臏p重設(shè)計,且在不影響主風(fēng)道的情況下,在散熱器側(cè)面增加輔助安裝面以減小懸臂振動的影響;
(3)增加側(cè)板過渡安裝件,采用聚四氟乙烯材料,與側(cè)板的連接采用尼龍螺栓,避免懸浮地?fù)舸?/p>
調(diào)整管與散熱器通過調(diào)整管端部M24×1-6g的螺紋連接,散熱器與座通過6個GB/T5782-2000 M4×20的螺釘連接,座與底部固定板通過6個GB/T819.2-2000 M4×16的螺釘連接。新設(shè)計的調(diào)整管座結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 調(diào)整管座結(jié)構(gòu)及安裝圖
由于機柜內(nèi)部空間緊密,調(diào)整管單元的上端有其他單元器件,加之調(diào)整管單元本身的重量較重,為了滿足密閉機柜維修性設(shè)計,調(diào)整管單元的安裝方式采用插銷加螺釘緊固方式。如圖4所示,該方式通過導(dǎo)銷定位調(diào)整管單元的安裝位置,利用靠近機柜門一側(cè)的空間,將調(diào)整管單元推送至導(dǎo)銷端,待其安裝到位,在靠近機柜門端一側(cè)利用螺釘將調(diào)整管單元固定在機柜底部的安裝板上,拆卸時與安裝步驟相反,只需拆除前端安裝螺釘便可直接將調(diào)整管單元從機柜內(nèi)部抽處,有效的避免了裝卸是與上端器件的碰撞。提高了發(fā)射機柜內(nèi)部的整體的維修性。
圖4 調(diào)整管單元安裝方式
機柜內(nèi)部的其他部件的外形橫向增加25 mm,依據(jù)其尺寸對調(diào)整管單元的外形尺寸進(jìn)行了重新設(shè)計,將模塊橫向尺寸設(shè)計成240 mm,調(diào)整管單元的外形尺寸如圖5所示。
圖5 調(diào)整管單元外形尺寸
綜合以上設(shè)計,新設(shè)計的調(diào)整管單元結(jié)構(gòu)圖如圖6所示,接下來對該結(jié)構(gòu)進(jìn)行熱力學(xué)及力學(xué)仿真分析。
圖6 調(diào)整管單元內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
3.1.1 散熱性能仿真
仿真條件:進(jìn)口風(fēng)溫為30℃,風(fēng)量為120 m3/h。調(diào)整管單元熱耗為245 W。
仿真結(jié)果分析:最高溫度在85℃左右,結(jié)果表明該散熱方案可行,散熱效率高,滿足調(diào)整管單元表明不高于90℃的散熱要求;由圖7空氣流場云圖可看出,空氣流動比較順暢。圖8為調(diào)整管單元溫度場放大圖。
圖7 流動跡線圖
圖8 調(diào)整管視圖局部視圖
3.1.2 力學(xué)仿真
調(diào)整管單元聚砜樹脂材料的抗拉強度為77~82 MPa,疲勞強度約為24 MPa(1/3的抗拉強度)[11]。對新設(shè)計后的調(diào)整管單元進(jìn)行了2種振動工況的分析,分別按照高速公路卡車振動環(huán)境和掃頻振動的進(jìn)行仿真[12]。
通過計算結(jié)構(gòu)的模態(tài),來分析結(jié)構(gòu)振動剛度,前幾階模態(tài)對底座的影響較大,仿真結(jié)果一階模態(tài)為155 Hz,剛度有大幅度提高,如圖9所示。
圖9 優(yōu)化件一階振型和各階模態(tài)頻率
高速公路振動條件下,在模型優(yōu)化后,底座上部內(nèi)側(cè)根部處的最大應(yīng)力值約為2.62 MPa,鋼板的最大位移為0.017 mm,如圖10所示。
圖10 高速公路振動條件下底座及鋼板應(yīng)力云圖
振動掃頻條件下,經(jīng)過仿真分析,在模型優(yōu)化后,底座上部內(nèi)側(cè)根部處的最大應(yīng)力值約為2.38 MPa,鋼板的最大位移為0.007 mm,如圖11所示。
圖11 振動掃頻條件下底座及鋼板應(yīng)力云圖
仿真結(jié)果表明:兩種工況下底座上部內(nèi)側(cè)根部處的最大應(yīng)力值都遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于疲勞強度約為24 MPa。
對新設(shè)計的聚砜底座實物進(jìn)行了模擬負(fù)載的高速公路運輸振動試驗驗證(X向/Z向),并在試驗過程中對底板風(fēng)道加強筋處增加傳感器測試,試驗結(jié)束后底座零件狀態(tài)正常,傳感器顯示加強筋處振幅局部放大,如圖12所示。
圖12 高速公路運輸振動試驗驗證(X向/Z向)
聚砜底座、散熱器、過渡塊進(jìn)行了整體安裝,并按GJB150A-2009振動試驗條件進(jìn)行驗證(X向/Z向),試驗結(jié)束后檢查各零件狀態(tài)正常,如圖13所示。
圖13 GJB150A-2009振動試驗驗證(X向/Z向)
本文調(diào)整管單元為滿足發(fā)射機柜散熱要求,通過設(shè)計新結(jié)構(gòu)形式,將機柜底部的冷卻空氣吸入調(diào)整管內(nèi)部,并將熱量排出至機柜內(nèi)部,散發(fā)至發(fā)射機柜內(nèi)部熱量通過其他輔助器件上升至機柜頂部并進(jìn)入氣液交換器中,從而完成風(fēng)冷循環(huán)。為解決了發(fā)射機柜內(nèi)部空間緊湊安裝繁瑣的問題,重新設(shè)計了調(diào)整管內(nèi)部風(fēng)機安裝位置,并優(yōu)化設(shè)計了調(diào)整管安裝底座結(jié)構(gòu)外形。最終通過對調(diào)整管單元進(jìn)行實物試驗驗證,證明了新設(shè)計的調(diào)整管單元結(jié)構(gòu)形式能夠滿足密封機柜的使用要求。綜上所述,通過熱、力仿真得出新設(shè)計的調(diào)整管單元滿足發(fā)射機柜內(nèi)部散熱設(shè)計及力學(xué)強度要求。有效的提高了空間使用率和維修性,在實際工作中運行穩(wěn)定、可靠,效果明顯。