董慶歡
(1.中煤科工生態(tài)環(huán)境科技有限公司;2.天地科技股份有限公司)
以某金屬礦為背景,對勘查報告進行分析,發(fā)現(xiàn)基巖裂隙含水層的厚度較大,井筒穿越必然會面臨地下水侵入的危險,所以在開挖井筒前要做好設(shè)計工作。對副井和主井基巖含水層治理時,采用地面預(yù)注漿技術(shù)。由于某金屬礦地質(zhì)條件復(fù)雜,破碎帶地層破碎嚴重,裂隙密集發(fā)育及溝通交錯,注漿施工工藝需要較高的技術(shù)要求。通過對破碎帶地層的分析和注漿壓力、注漿時間的控制,便于更好地完成注漿工作,并進行壓水試驗檢測,確定出最終剩余涌水量。
根據(jù)井檢孔鉆探揭露,擬建副井處場地自上而下巖土層分布主要是第四系巖土層、巖土層、風(fēng)化層和基巖層。
礦區(qū)西部發(fā)育有大斷裂,勘察孔位于向斜構(gòu)造帶東側(cè)。為了確定巖體的主要構(gòu)造,進行鉆孔操作,經(jīng)過勘查后確定其結(jié)構(gòu)面屬于破碎帶,同時對其規(guī)模做出界定,屬于較小—中等狀態(tài),壓扭性構(gòu)造所占比重較大[1],主要分布在副井436~440 m、463~472 m和主井668~703 m。
對副井和主井井筒施工采用全直孔注漿的方式,井筒注漿孔的總數(shù)量均為12個,布孔方式采用雙圈布孔法,內(nèi)圈和外圈各為6 個(圖1)。結(jié)合現(xiàn)場實際條件,在施工作業(yè)時分別有4 臺鉆機同時操作,其中2臺負責(zé)施工內(nèi)圈,另2臺負責(zé)施工外圈,按照3個序次進行施工[2]。
以含水層的位置、厚度為重要指標,結(jié)合注漿泵的性能、巖層巖性、裂隙發(fā)育特點等劃分注漿段高度,同時還要遵循針對性、特殊性、一致性的原則,并以目前所掌握的地質(zhì)資料為依據(jù),完成不同注漿段高的劃分工作[3]。不論是巖帽段還是其他注漿段的注漿終壓,顯然都大于靜水壓力,分別超過了1.5~2.5 倍、2.0~2.5 倍。根據(jù)實際情況進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié),二序孔施工過程中將全孔注漿段終壓調(diào)整到靜水壓力的2.5~3倍。
根據(jù)現(xiàn)場實際情況,分別對副井的W5 第6 段(430~455m)和N3 第7 段(455~473m)注漿情況進行分析;對主井的Z10第11段(668~703m)和Z12第11段(668~703m)進行工業(yè)性試驗,通過P-t曲線圖對注漿的結(jié)果進行分析總結(jié)。
3.1.1 副井鉆探施工
副井地面預(yù)注漿工程分3 個次序進行,第1 序注漿孔最先揭露地層,最能真實反映副井整體地質(zhì)情況,鉆進過程出現(xiàn)孔口不返泥漿的現(xiàn)象。第2序、第3序注漿孔造孔已形成了一定的帷幕,其位置在井筒整體地層,能夠發(fā)揮出一定的堵水作用,避免出現(xiàn)大的鉆井泥漿漏失的情況。在室內(nèi)飽和單軸抗壓強度的實驗過程中,發(fā)現(xiàn)巖石硬度較高,注漿造孔施工過程中鉆進效率較低,平均僅10 m/d。按照施工組織設(shè)計,對注漿孔終孔偏斜率保證低于5‰。施工時為了解決斜度較大的問題,分別采用加密測斜法與及時定向糾偏法。通過現(xiàn)場勘查發(fā)現(xiàn),鉆孔在注漿圈徑上的分布并無異常,基本都處于均勻狀態(tài),落點雖然所處的深度不同,但總體是均布的,能夠達到注漿所要求的質(zhì)量標準[4]。
3.1.2 注漿施工情況
在注漿施工最初階段,金屬礦層有許多微裂隙,且存在裂隙貫通性的問題,難以保證注漿工作正常進行。在注漿工程中漿液注入量很難把握[5],在副井鉆一序孔的部分層段中時有出現(xiàn)漏漿問題;注漿施工中竄漿頻繁,多次發(fā)生本孔注漿,本孔返漿或與其他孔竄漿等現(xiàn)象。副井地面預(yù)注漿工程12個注漿孔共注漿256次,其中單液水泥漿和黏土水泥漿的注入量分別達到1 160.5 m3、27 441 m3。漿液總注入量已確定為28 601.5 m3,原設(shè)計注漿量為18 540 m3,前都超過后者10 061.5 m3,達到了設(shè)計總量的154%。
3.1.3 副井破碎帶地層注漿量分析
副井破碎帶地層巖石破碎十分嚴重,從節(jié)理來看處于裂隙發(fā)育狀態(tài),擠壓揉皺情況較為突出,導(dǎo)致實際注入量嚴重超出設(shè)計注入量[6]。全孔RQD 值在0~50%的工程地質(zhì)不良層位基本都處在破碎帶中,造成了注漿壓力增大。在注漿過程中出現(xiàn)本孔返漿并與其他孔串漿的現(xiàn)象,為保證注漿質(zhì)量而且避免漿液的浪費,采用了多次注漿的方式,控制注漿質(zhì)量[7-8]。副井430~455m 和455~473 m 破碎帶注漿實際注入量分別超出設(shè)計注入量194%和293%。
3.2.1 試驗過程
在主井600 m 以深的深井地層中,對注漿過程進行實時跟蹤,繪制P-t曲線,若注漿P-t曲線符合深井裂隙注漿規(guī)律,則保持注漿;若發(fā)現(xiàn)已經(jīng)注入一定的注漿量,P-t曲線出現(xiàn)異常情況,則立即調(diào)整,按照多次復(fù)注的思路,進行復(fù)注施工。在以上思路的基礎(chǔ)上,選取10、12號孔的深部層位,進行工業(yè)性試驗,具體P-t曲線如圖2和圖3所示。
由10 號孔668~703 m 首次注漿的P-t曲線圖可以看到,在注漿初期出現(xiàn)了平緩升壓的趨勢,開始注漿200 min后,壓力在14~15 MPa 波動,表現(xiàn)出未升壓型曲線的趨勢,由于曲線類型表現(xiàn)不能達到最佳的注漿效果,注漿102 m3以后停止了第1 次注漿。第2 次注漿的P-t曲線雖然壓力波動范圍更大一些,但整體仍屬于未升壓型曲線,注漿90 m3以后停止注漿。第3 次注漿的P-t曲線呈現(xiàn)出波動升壓的趨勢,并且順利升至注漿終壓,達到了注漿結(jié)束的標準。
由12 號孔668~703 m 注漿過程P-t曲線圖來看,首次注漿因現(xiàn)場操作失誤而提前結(jié)束試驗,第2次注漿體現(xiàn)出了持續(xù)升壓的態(tài)勢,但由于在350 min左右出現(xiàn)了較大幅度的降壓現(xiàn)象,所以結(jié)束了第2次注漿。第3次注漿則明顯地出現(xiàn)了波動升壓的趨勢,達到了注漿終壓。
結(jié)合10號孔、12號孔注漿過程來看,在前兩次注漿過程中,P-t曲線表現(xiàn)均不理想,因此,結(jié)合黏土水泥漿深井裂隙注漿模擬試驗中總結(jié)出的規(guī)律,多次復(fù)注往往在節(jié)省漿液量的基礎(chǔ)上,達到較好的注漿效果,所以選擇在100 m3左右的注漿量時停止注漿,在后面的復(fù)注中,P-t曲線出現(xiàn)了較好的趨勢,達到注漿終壓并保持穩(wěn)定。因此,當(dāng)注漿過程中,P-t曲線初始表現(xiàn)不佳時,通過多次復(fù)注往往能夠取得較好的注漿效果。
3.2.2 試驗結(jié)果分析
通過對主井深部地層注漿后的取心及力學(xué)性能測試試驗,可以看出在高靜水壓力和高注漿壓力環(huán)境下形成的黏土水泥漿試塊,其抗壓強度要比在試驗室中配制的大,可見深部裂隙環(huán)境下的黏土水泥漿能達到更好的固結(jié)程度和注漿效果。
通過在鐵礦主井600 m 以深地層的工業(yè)性試驗研究中得出的以下幾個結(jié)論:
(1)平緩升壓型、直接升壓型和波動升壓型P-t曲線是注漿效果較好的曲線形式,平緩型曲線往往不能達到設(shè)計注漿終壓。
(2)當(dāng)初次注漿P-t曲線形式不佳時,采用多次復(fù)注的形式進行注漿,往往能夠在節(jié)省漿液的情況下達到較好的注漿效果。
檢驗時采用壓水試驗的方式,在地質(zhì)報告中經(jīng)過計算所獲取的井筒涌水量為312.92 m3/h,注漿后實測井筒涌水量3.37 m3/h,試驗結(jié)果能夠在一定程度上反映出井筒掘砌至注漿段注漿施工情況,井下查看黏土水泥漿通過破碎帶裂隙注漿效果顯著。
(1)在進行煤礦井筒建設(shè)時,地面預(yù)注漿施工工藝應(yīng)用廣泛,本次研究把這種方法應(yīng)用于某金屬礦立井井筒,將金屬礦地層與煤礦地層注漿的真實情況展示出來,指出異同之處,為地面預(yù)注漿技術(shù)應(yīng)用于金屬礦山領(lǐng)域提供了現(xiàn)場實踐數(shù)據(jù),參考價值較大,能夠促進該項技術(shù)的優(yōu)化。
(2)在設(shè)計地面預(yù)注漿時,要充分考慮金屬礦地層的特點,應(yīng)遵循多布孔、小段高、高壓力原理,可以使注漿堵水具有更高的可靠性。
(3)造孔施工工藝復(fù)雜,漏漿難以避免,注漿升壓緩慢較為常見,加之破碎帶屬于特殊地層,為了使設(shè)計終壓的目標能夠順利完成,要重復(fù)注漿,鉆探是一項難度較大的工作,在進行注漿施工時不論是研究還是控制都要加大力度。
(4)破碎帶地層巖石破碎的情況十分嚴重,節(jié)理處于裂隙發(fā)育狀態(tài),擠壓揉皺情況較為嚴重,在施工時要以破碎帶作為重點和難點,采用壓水試驗對其進行初步檢測,對地面進行預(yù)注漿,可以降低涌水量的數(shù)值,最后實測井筒涌水量3.37 m3/h,符合驗收要求。