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        基于GuardLogix 控制器的變頻器改造及應用

        2023-02-21 03:59:48袁久舟
        設備管理與維修 2023年1期
        關鍵詞:變頻器設備

        袁久舟,王 冶

        (上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司,山東青島 266555)

        0 引言

        上汽通用五菱青島基地目前有A、B、C 三條生產線,隨著產品的多樣化需求,多種新車型相繼加入生產,現(xiàn)有設備無法滿足整體產能,實際生產過程中設備電氣化的老舊、改善遺留的線束、圖紙混亂等造成停線率較高,是影響產能輸出的主要因素。由于近年電氣自動化的迅速發(fā)展,老舊的電氣設備已經被市場所淘汰,關鍵配件缺失,導致維修成本過高。老舊的設備已失去了維修價值,不能體現(xiàn)公司“低成本,高價值”的核心價值觀。

        1 現(xiàn)設備控制系統(tǒng)概述

        總裝車間BDC 平臺車身存儲區(qū)車身來自于涂裝車間,PLC主站GuardLogix 控制器下DNB 模塊與SEW 變頻器通過總線通信,實現(xiàn)現(xiàn)場機運設備的運轉?;藬y帶車身進入平臺前,首先通過射頻識別(Radio-Frequency Identification,RFID)讀寫頭讀出滑撬編號,清除RFID 電子標簽內的VSN 車身碼(清除滑撬上一次攜帶的VSN 車身碼),然后將自動掃碼槍掃描的VSN車身碼寫入電子標簽內,此車身信息將隨滑撬進入車身存儲區(qū)。設備布局如圖1 所示,線框區(qū)域設備為此次改造部分。

        圖1 設備布局

        控制器根據存儲區(qū)內的車身信息劃分車型、屬線,并將滑撬編號、屬線、車型及訂單號顯示在CIMPLICITY 控制監(jiān)控系統(tǒng)中,由PLC 程序控制將車身分配到A、B 或C 線,人員根據生產計劃參與干預,由HDY-2 設備根據屬線將車身上線,設備控制流程如圖2 所示。

        圖2 設備控制流程

        2 設備現(xiàn)狀

        A、B 線車身輸送設備是2008 年以前完工的一期項目,距今已有13 年,多數SEW 變頻器、動力線纜及控制總線都已達到使用年限,使用中故障頻繁,嚴重影響產能輸出,主要存在以下4 個問題:

        (1)A、B 線車身輸送設備變頻器在同一個DNB 模塊下,報警后同時影響A、B 線車身輸出。

        (2)生產過程中變頻器功率模塊、通信模塊頻繁損壞,總線問題頻出,致使DNB 報警節(jié)點丟失及BUSOFF。

        (3)SEW 變頻器維修成本高,配件采購周期長。

        (4)現(xiàn)場已經過多次改動,線束走向混亂,故障排查困難。

        3 項目改造目標

        (1)使用三菱變頻器端子控制替代SEW 變頻器總線控制電機運行。

        (2)利用現(xiàn)有PLC 主站的ENB 以太網模塊配置AB-1734 AENTR POINT I/O 子站PLC 控制變頻器運行,同時采集設備檢測開關、維修開關及變頻器反饋信號,實現(xiàn)閉環(huán)控制。

        (3)為使驗證過程不影響產能輸出,具備SEW 變頻器和三菱變頻器雙控功能,可直接切換至SEW 變頻器控制,以防驗證過程中三菱變頻器出現(xiàn)問題。

        (4)A、B 線上線點設備使用雙子站分開控制,避免故障后彼此影響。

        (5)項目改造驗證完成后,完善8 段(槽)DNB 報警,在DNB中刪除原SEW 變頻器節(jié)點,只保留在用設備,防止遺留報警影響故障原因判斷。

        4 項目改造方案及關鍵技術

        4.1 SEW 一體式變頻器與三菱變頻器控制比對

        4.1.1 SEW 變頻器介紹

        SEW 變頻器主要由主模塊、MFD32 模塊(通信模塊)和MOVIMOT 變頻模塊(功率模塊)等部分組成(圖3)。

        圖3 SEW 一體式變頻器

        (1)主模塊:主要功能是與外線及電機連接,包括電源線、控制線及通信總線。

        (2)頻率調整旋鈕:項目變頻器最高頻率設定為100 Hz(撥輪開關撥至“10”)。

        (3)功率模塊:用于整流逆變等功能的實現(xiàn),使用時變頻器功率必須與電機功率一致,即功率模塊銘牌與電機銘牌參數一致。

        (4)動力線輸出:變頻器與電機間的10 芯連接線(包括電機動力線、抱閘線及熱敏電阻線)。

        (5)總線進入:DNB 模塊與變頻器之間的9 芯通信線(除通信線外,還包括兩組24 V 電源:安全24 V 和SEW 變頻器供電)。

        (6)信號輸入點:共6 個,可用于到位、減速等信號的輸入。

        (7)通信模塊:變頻器的總線接口模塊,為變頻器與系統(tǒng)的DNB 模塊建立通信。

        (8)動力線進入:電機動力電源4 芯。

        (9)維修開關:切斷380 V 動力電,用于作業(yè)時的能量鎖定。

        SEW 變頻器采用總線控制,通過PLC 程序直接控制變頻器輸出,并且變頻器運行狀態(tài)實時反饋至PLC,變頻器自帶6 個輸入點,用于設備信號的采集。SEW 變頻器接入DeviceNet 總線后,通過RSlogix 軟件中的RSNetWorx for DeviceNet 軟件進行組態(tài),在SEW 官網下載對應的EDS 文件來識別硬件,同時下載對應的UDT(用戶自定義數據類型)便于PLC 編程控制使用。HDG-14 設備的數據類型,SEW 變頻器輸入、輸出控制標簽說明如圖4、圖5 所示。

        圖4 SEW 變頻器輸入信號

        圖5 SEW 變頻器輸出信號

        4.1.2 三菱變頻器介紹

        三菱變頻器主要產品有500、700 及800等系列,每個系列有A、D、E、F、S 等型號,目前市場上使用最多的是A700、D700、E700 及F700。根據使用要求、場合及電機容量選型變頻器,此項目共涉及9 臺電機,均為0.75 kW,故使用FR-E740-0.75KW-CHT 變頻器。實際使用過程中變頻器容量可大于電機容量,通過參數調整實現(xiàn)匹配。項目中的三菱變頻器利用端子控制,使用PLC 輸出點直接控制變頻器輸入端子,從而控制變頻器的轉向和速度,同時把變頻器運行狀態(tài)通過輸出端子反饋到PLC 輸入端子,其相關運行數據及參數會通過變頻器顯示屏體現(xiàn)。

        4.2 變頻器替代方案

        4.2.1 維修開關替代

        SEW 變頻器維修開關斷電后,即變頻器380 V 動力電斷電,同時PLC 內部“I.Ready”標簽會置0,反饋變頻器通斷電狀態(tài)。而三菱變頻器自身無維修開關,故需要額外增加斷路器控制變頻器斷電,并增加斷路器輔助觸點反饋斷路器通斷電狀態(tài)。

        4.2.2 變頻器輸出信號替代

        SEW 變頻器頻率輸出由PLC 內部O.SpecialVFD 標簽提供頻率輸出給電機,頻率為正值時電機正轉,負值時反轉;頻率輸出過程中I.Enabled 標簽會置1,反饋變頻器處在運行狀態(tài),運行中的加減速時間由“O.Ramp”標簽給予。而三菱變頻器頻率由RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)接線端子給予,轉向由STF(正轉)、STR(反轉)接線端子給予;頻率輸出過程中FU(頻率檢測)接線端子與輸出公共端SE 形成置1 信號,加減速時間由面板設置參數給予(具體參數設置,參見三菱變頻器E700 用戶使用手冊)。FU頻率檢測輸出端子可通過P42(正轉)、P43(反轉)進行頻率設定,運行頻率超過設定值FU 端子置1;一般應用在控制電機抱閘吸合,特別是升降設備,為了防止變頻器沒有頻率或低頻率導致設備失速墜落,往往根據載重設置一個合適的頻率,運行頻率到達設定值后控制抱閘打開,消除升降設備失速墜落的隱患。

        4.2.3 電機抱閘控制替代

        SEW 變頻器內部集成整流模塊,PLC 內部控制O.BrakeRelease 標簽置1 后,能直接輸出直流電控制電機抱閘線圈,實現(xiàn)電機制動;三菱變頻器內部沒有整流模塊,需要外加整流模塊控制抱閘線圈。改造中,使用PLC 輸出點控制變頻器輸出時,PLC也同時輸出控制抱閘接觸器線圈吸合,由接觸器主觸頭給整流模塊供電,從而控制抱閘吸合打開,使電機運行。電機停止和運行時,抱閘接觸器輔助觸頭反饋給PLC 輸入點告知自身閉合狀態(tài),以保證變頻器頻率輸出與抱閘開閉的同步。

        SEW 抱閘一般為AC 150~400 V 供電,個別為DC 24 V 供電。SEW 整流塊與抱閘的接線:1、3、5 接抱閘線圈的白、紅、藍;2、3 接交流電源(圖6)。注意:變頻控制的輸入電源不能直接從電機接線端子取電給整流塊。

        圖6 抱閘接線

        4.2.4 變頻器運行故障反饋替代

        SEW 變頻器運行故障時,PLC 內部I.FaultWarn 標簽會被置1,同時在“I.FaultCode”標簽中顯示故障代碼,從而精準反饋具體報警內容,具體報警內容根據代碼查看SEW 變頻器用戶使用手冊;三菱變頻器運行故障后,會將變頻器輸出端子A、C 置1,B、C 置0,報警代碼會在變頻器顯示屏上顯示,根據報警代碼在三菱變頻器用戶使用手冊中查找具體報警內容。

        4.2.5 信號輸入點、輸出點的替代

        SEW 變頻器輸出及反饋均由PLC 通過總線控制傳送、接收信號,且SEW 變頻器自帶信號輸入點(I.DI0~I.DI5 共6 個),用于采集現(xiàn)場設備狀態(tài)信號,如滾床占位、減速、到位等;三菱變頻器輸入、輸出端子必須與PLC 輸出、輸入配合形成閉環(huán)控制,因此項目中增加了以太網遠程AB-1734 AENTR POINT I/O 子站,并將其PLC 輸入點配合電子接線盒安裝到設備區(qū)域使用,以便提高現(xiàn)場應用的便利性。

        4.2.5.1 IO 分配

        根據IO 分配表計算所需IO 模塊數量(每個模塊8 個點),并有輸入、輸出預留點,以備后期增加功能使用,設備IO 分配見圖7、圖8。RCP_A 電控柜9 個輸入模塊,5 個輸出模塊;RCP_B電控柜8 個輸入模塊,4 個輸出模塊

        圖7 RCP_A 電控柜IO 分配表

        圖8 RCP_B 電控柜IO 分配表

        4.2.5.2 AB-1734 AENTR POINT I/O 子站PLC 配置方法

        PLC 是一種用于自動化控制的數字運算控制器,可將用戶程序進行儲存與執(zhí)行。可編程控制器由中央處理器CPU、存儲器、輸入單元、輸出單元、電源、數字模擬轉換等功能單元組成。本項目采用AB 品牌的PLC,主站硬件基本結構如圖9 所示。

        圖9 GuardLogix 主站硬件基本結構

        ENB 作為通信模塊,在控制系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色:往上,它是PLC 與上位之間通信的中介;往下,它是現(xiàn)場設備的中間管理者。通信模塊是上位機、下位機及各模塊與PLC實現(xiàn)通信的橋梁,項目使用中1756-EN2T 模塊實現(xiàn)主站PLC 與AB-1734 AENTR POINT I/O 子站(圖10)。

        圖10 AB-1734 AENTR POINT I/O 子站

        DeviceNet 類似于EtherNet/IP 和ControlNet 的另一種通信協(xié)議,可選擇125 kbps、250 kbps 及500 kbps 三種波特率,每個PLC 機架下可以使用多個DNB 主站,單一DNB 主站最多有64個節(jié)點,節(jié)點地址(在DeviceNet 中稱為MAC ID)由0 到63,DNB 模塊本身占用1 個節(jié)點,即單一DNB 主站下最多可以掛63 個設備,可以在高噪聲的環(huán)境下使用。項目中1756-DNB/E模塊作為主站PLC 與SEW 變頻器間的通信橋梁。

        (1)AB-1734 AENTR POINT I/O 子站的IP 地址設置。

        方法1:適配器首先會讀取撥碼開關,以確定撥碼開關是否設置有效,可以通過3 位拇指開關設置IP 節(jié)點地址,按“+”或“-”鍵可以更改,有效設置范圍從001~254,當設置了一個有效數字時,適配器IP 地址是192.168.1.×××(其中×××表示適配器設置的數字)。

        方法2:使用動態(tài)主機配置協(xié)議DHCP 服務器,適配器設置為無效數字(即000 或大于254)自動啟用DHCP,打開Rockwell Automation BootP/DHCP Server 軟件進行設置,如圖11 所示。

        圖11 BootP DHCP Server 軟件IP 設置

        撥碼開關用于設置以太網適配器模塊IP 地址,默認網段為:192.168.1.×××(即192.168.1.1~192.168.1.254),如若使用其他網段IP 地址需將撥碼撥至無效數字,并使用BOOTP-DHCP Server 軟件掃描設備MAC 地址,在沒有IP 地址沖突的情況下,可通過軟件隨意設置IP,無論是使用撥碼開關設置還是使用軟件設置,設置前適配器及電源模塊必須供電,并將設備使用以太網線與電腦相連,且必須保證所設IP、電腦與主站ENB 模塊在同一網段內。若使用了舊模塊,遺失了IP 地址,可將適配器模塊通電狀態(tài)下將撥碼撥至“888”,斷電后上電,將其恢復出廠設置即可。

        (2)AB-1734 AENTR POINT I/O 子站的組態(tài)配置。打開RS logix5000 編程軟件,UpLoad 上傳最新PLC 程序到電腦,程序下線后開始組態(tài)模塊。組態(tài)前需要根據版本、型號在羅克韋爾官方網站下載AOP(Add On Profiles,附加配置文件:用于組態(tài)和配置硬件模塊,為項目中配置設備節(jié)省時間)及EDS(Electronic Date Sheets,電子數據表:配置工具中使用的文本文件,可幫助識別硬件產品,實現(xiàn)輕松調試)配置文件。

        以RCP_A 柜內子站模塊為例,首先進行適配器組態(tài),ENB 模塊位于主站的第11 槽,AB-1734 AENTR Point I/O 適配器本身要占用Point I/O 框架的一個槽位,Chassis Size 等于實際控制器I/O模塊數加上1(圖12),Chassis Size=15 則最多可以組態(tài)14 個I/O模塊,適配器永遠在0 槽上,且版本設置必須與硬件一致。

        圖12 AB-1734 AENTR POINT 適配器組態(tài)

        其次,根據硬件版本、型號及槽位逐個進行I/O 模塊的組態(tài)如圖13 所示。

        圖13 AB-1734 AENTR POINT IO 模塊組態(tài)

        組態(tài)完成后將程序DownLoad 下載到PLC 中,下載過程中PLC 會停止運行,DownLoad 下載完成后,所配置的所有Point I/O 模塊上都有黃色警示符號,指示模塊上有故障出現(xiàn),打開Connection 頁面查看故障信息,發(fā)現(xiàn)雖然已經設置了模塊的框架大小為15,但適配器仍只記住了默認值1,需要手動在線改變框架大小,使之前的設置生效(圖14)。打開Chassis Sice 頁面,點擊Set Chassis Sice Module 后就完成了設置,Point I/O 模塊上的黃色警示符號也同步消失,表示模塊組態(tài)成功。

        圖14 AB-1734 AENTR POINT IO 模塊機架使能

        (3)AB-1734 AENTR POINT I/O 子站的程序監(jiān)控如圖15 所示。

        圖15 AB-1734 AENTR POINT I/O 子站的硬件狀態(tài)

        標簽ENET_BDC01.ENetCommOK 為主站ENB 模塊通信狀態(tài),通信正常為1,異常為0,是子站通信狀態(tài)的必要條件。程序中使用GSV 指令獲取AB-1734 AENTR POINT I/O 子站的適配器硬件狀態(tài),并將狀態(tài)結果寫入BDC01_RCP_A_Diag.AdapterStatus(數據類型INT)標簽中,其等于0 時BDC01_RCP_A_Diag.CommOK 置1,表示AB-1734 AENTR POINT I/O 子站適配器硬件正常;其后,使用BTD 位于分配指令將組態(tài)后自動生成的RCP_A:I.SlotStatusBits0_31(數據類型DINT)標簽中14 個IO 模塊(RCP_A 柜9 個輸入模塊,5 個輸出模塊)的硬件狀態(tài)寫入BDC01_RCP_A_DiagFault(數據類型DINT),其等于0 時,RCP_A.CommOK 置1,表示AB-1734 AENTR POINT I/O 子站IO 模塊硬件正常,AB-1734 AENTR POINT I/O 子站的適配器硬件狀態(tài)是其IO 模塊硬件狀態(tài)的必要條件。

        5 三菱變頻器與PLC 的接線及控制方案

        三菱變頻器默認設置為漏型邏輯,而此PLC 屬于源型輸入、輸出,需在變頻器斷電情況下,將變頻器設置成源型邏輯,即將其漏型邏輯(SINK)上的跨接器轉換至源型邏輯(SOURCE)上,否則不可將PLC 輸出端子直接接到變頻器輸入端子上使用。也可將PLC 輸出給中間繼電器,由中間繼電器觸點將信號轉變成開關量來控制變頻器。以RCP_A 柜HDG-14PRB 變頻器為例(圖16),其他設備變頻器接線均相同。

        圖16 三菱變頻器接線

        設備自動控制的PLC 程序與原程序是一致的,只有輸入、輸出信號的切換。如圖17、圖18 所示,第一段程序,RCP_A.CommOK 為1 時表示AB-1734 AENTR POINT I/O 子站的硬件正常,通過COP 指令將輸入、輸出模塊硬件自動生成的標簽實時復制到RCP_A(自定義UDT 數據類型);反之,RCP_A.CommOK為0 時表示子站硬件異常,通過FLL 指令將RCP_A 內填充0,防止故障恢復后設備的異常動作。

        根據IO 分配表,HDG-14 設備中,輸入梯形圖如圖17 所示,RCP_A.I.F1202EJ_1 至RCP_A.I.F1202EJ_8 共8 個輸入點,其中1~6 共6 個輸入點替代原HDG-14 設備SEW 變頻器上的6 個輸入點,即HDG_14.PRB.VFD.I.DI0~HDG_14.PRB.VFD.I.DI5,RCP_A.I.F1202EJ_7 為電機維修開關的通斷狀態(tài)反饋,RCP_A.I.F1202EJ_8為預留輸入點,RCP_A.I.HDG_14PRB_FU 為三菱變頻器頻率到達反饋,RCP_A.I.E107CB 為控制三菱變頻器通斷電的斷路器,RCP_A.I.HDG_14PRB_VFD 為三菱變頻器故障報警反饋。

        HDG-14 設備中,輸出梯形圖如圖18 所示,RCP_A.O.HDG_14PRB_STF 控制三菱變頻器正轉使能輸出,RCP_A.O.HDG_14PRB_STR 控制變頻器反轉使能輸出,RCP_A.O.HDG_14PRB_RL 控制變頻器低頻率運轉,RCP_A.O.HDG_14PRB_RM 控制變頻器中頻率運轉,RCP_A.O.HDG_14PRB_RH 控制變頻器高頻運轉,RCP_A.O.F677C 控制抱閘接觸器線圈,頻率反饋到達和正反轉使能輸出是抱閘接觸器線圈通斷的必要條件。

        HDG-14 設備中,抱閘接觸器報警梯形圖如圖19 所示,HDG_14.PRB.VFD.RunEnable 置1 時,變頻器控制電機允許運行;當RCP_A.O.F677C 置0 時電機抱閘線圈斷開,同時接觸器常閉輔助觸點RCP_A.I.F677C 閉合狀態(tài)為1,如若常閉輔助觸點為0,則0.5 s 后F677C_Not_On.DN 置1,設備自鎖報警并停止運行,同時通過JSR 指令將報警內容“HDG-14 滾床設備抱閘接觸器沒有斷開”反饋至觸摸屏;反之,報警“HDG-14 滾床設備抱閘接觸器沒有吸合”,保證電機啟停與其抱閘接觸器開閉的一致性。

        圖19 AB-1734 AENTR POINT 抱閘接觸器報警程序

        6 項目驗證切換方案

        (1)將SEW 變頻器通信模6 個輸入信號分別切換到F1202EJ號電子接線盒的1~6 點上,此時電機仍受控于SEW 變頻器,只是使用了AB-1734 AENTR POINT I/O 子站輸入點采集信號(此項作業(yè)用時短,可在生產線休息時間切換)。

        (2)將三菱變頻器控制電機線、抱閘線并聯(lián)接到電機上,每個變頻器臨時接2 個維修開關,用于三菱變頻器輸出斷電和抱閘斷電,同時臨時外接整流塊,用于啟用三菱變頻器控制時的抱閘整流源,此項作業(yè)為了保障設備的正常運行,三菱變頻器一旦驗證失敗,便于快速切換至原SEW 變頻器使用(圖20)。

        圖20 SEW 變頻器與三菱變頻器硬件快速切換方案

        啟用三菱變頻器:SEW 變頻器斷路器斷電→拔下SEW 變頻器插頭→電機斷路器和抱閘斷路器上電→三菱變頻器斷路器上電。

        啟用SEW 變頻器:三菱變頻器斷路器斷電→電機斷路器和抱閘斷路器斷電→插上SEW 變頻器插頭→SEW 變頻器斷路器上電。

        7 項目改造后的規(guī)整

        切換至三菱變頻器穩(wěn)定運行一段時間后,拆除所有臨時維修開關、整流塊及線束,將整流塊安裝到電機接線盒內部,并將線束規(guī)整到橋架內。拆除SEW 變頻器,規(guī)整原DNB 模塊及ENB模塊下設備通信,盡量縮短總線長度,同時將電子接線盒及電機維修開關固定到原SEW 變頻器底座上。同步更新設備布局圖、控制柜走線圖、柜內布置圖及元器件明細等。

        8 結束語

        設備改造自2020 年10 月開始、12 月結束,歷時2 個月,驗證過程一次成功,至今設備運行穩(wěn)定,從根本上消除了DNB 模塊通信報警頻出的現(xiàn)象,保證產能輸出,并積累豐富的改造經驗。

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