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        ZB48 型機(jī)組YB618 入口部位的綜合改進(jìn)與應(yīng)用

        2023-02-21 03:59:48易文超喻樹洪吳永新雷國(guó)星
        設(shè)備管理與維修 2023年1期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備

        易文超,喻樹洪,項(xiàng) 穎,吳永新,雷國(guó)星,房 華

        (湖南中煙工業(yè)責(zé)任有限公司長(zhǎng)沙卷煙廠,湖南長(zhǎng)沙 410034)

        0 引言

        國(guó)產(chǎn)ZB48 高速包裝機(jī)是中國(guó)煙草總公司引進(jìn)德國(guó)FOCKE 公司技術(shù),由中煙機(jī)械技術(shù)中心有限責(zé)任公司和上海煙草機(jī)械制造有限責(zé)任公司制造的高速雙軌包裝機(jī)組。ZB48 機(jī)型設(shè)計(jì)生產(chǎn)速度為800 包/min[1]。目前國(guó)產(chǎn)ZB48 高速包裝機(jī)普遍存在運(yùn)行不穩(wěn)定的問題,減少國(guó)產(chǎn)設(shè)備停機(jī)次數(shù)已成為行業(yè)內(nèi)亟待解決的問題[2]。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,長(zhǎng)沙卷煙廠發(fā)現(xiàn)ZB48 機(jī)組YB618 入口部位卡煙是國(guó)產(chǎn)超高速的常見故障[3],這在很大程度上影響著設(shè)備的運(yùn)行效率并存在一定質(zhì)量隱患,有必要運(yùn)用設(shè)備維修技巧[4]正確認(rèn)識(shí)并處理好該部位各部件間的配合關(guān)系,以提高設(shè)備運(yùn)行效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

        1 存在的問題

        目前ZB48 機(jī)組YB618 條盒包裝機(jī)入口部位制動(dòng)機(jī)構(gòu)采用壓縮空氣驅(qū)動(dòng)雙氣囊制動(dòng)煙包,改善制動(dòng)機(jī)構(gòu)的反應(yīng)速度和制動(dòng)效果,但也存在影響設(shè)備運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量隱患的問題。

        (1)入口輸送上皮帶頻繁脫落產(chǎn)生質(zhì)量缺陷產(chǎn)品。在運(yùn)行過(guò)程中,入口輸送上皮帶頻繁出現(xiàn)滑出皮帶輪從而脫離的現(xiàn)象,發(fā)生該故障后煙包背部均有磨損痕跡,甚至有不合格煙包進(jìn)入條包。統(tǒng)計(jì)顯示,每次有1~2 件煙包存在不同程度的質(zhì)量缺陷。

        (2)入口剎車部位制動(dòng)機(jī)構(gòu)造成煙盒皺褶。設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中如果制動(dòng)氣囊對(duì)煙包的夾持力度不足,煙包在剎車氣囊夾持停頓時(shí)將向前躥動(dòng),導(dǎo)致入口頻繁卡煙并有擠壞的爛包煙進(jìn)入條包。為防止YB618 入口通道處煙組的最前端兩包煙制動(dòng)時(shí)向前躥動(dòng),根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備條件只能調(diào)大制動(dòng)氣囊氣壓,但氣囊對(duì)煙包夾持力度(氣壓)過(guò)大會(huì)造成煙包有擠壓痕跡、形成煙盒皺褶(表1)。

        表1 缺陷煙包風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表

        由表1 和表2 可以看出,該ZB48 機(jī)組的YB618 入口卡煙較頻繁直接影響著設(shè)備的運(yùn)行效率,同時(shí)存在較大的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。因此,急需對(duì)該部位進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)改進(jìn),以確保產(chǎn)品質(zhì)量合格率及設(shè)備有效作業(yè)率。

        表2 2020 年某一時(shí)期YB618 部位平均日運(yùn)行情況

        2 原因分析

        2.1 剎車氣囊壓力對(duì)設(shè)備運(yùn)行及質(zhì)量影響

        當(dāng)YB618 入口剎車部位出現(xiàn)煙包夾持不住造成卡煙時(shí),為保證YB618 入口剎車能有足夠的制動(dòng)力,通常會(huì)調(diào)大剎車氣囊充氣使用的壓縮空氣壓力,加大剎車制動(dòng)力度。但因兩個(gè)氣囊作用到煙包上的接觸面較小,容易造成煙包出現(xiàn)被擠壓痕跡質(zhì)量缺陷,而且氣壓不穩(wěn)定或氣囊磨損后易造成剎車不住而煙包出現(xiàn)卡堵、爛包現(xiàn)象(圖1)。

        圖1 剎車氣囊對(duì)煙包壓力示意

        2.2 輸送上皮帶擺動(dòng)過(guò)大皮帶易脫落

        YB618 入口處剎車氣囊充氣制動(dòng)時(shí)會(huì)推動(dòng)煙包橫向移動(dòng),同時(shí)會(huì)帶動(dòng)上皮帶向一側(cè)偏移,從而在運(yùn)行中會(huì)造成輸送皮帶的頻繁擺動(dòng),導(dǎo)致皮帶自動(dòng)運(yùn)行不穩(wěn)定,在下輸送輥處皮帶擺動(dòng)過(guò)大時(shí)容易脫出導(dǎo)輥,造成煙包輸送故障(圖2)。

        圖2 YB618 入口上皮帶受煙包摩擦力方向示意

        3 設(shè)計(jì)思路與方案選擇及實(shí)施

        ZB48 機(jī)組YB618 入口部位由于設(shè)備設(shè)計(jì)問題存在著較多的設(shè)備及質(zhì)量隱患。為此,通過(guò)對(duì)該部位的改進(jìn)解決煙包停不住和皮帶脫落的設(shè)備問題,以及煙包制動(dòng)時(shí)有煙包擠壓痕跡的質(zhì)量隱患,提高設(shè)備運(yùn)行效率,減少?gòu)U煙廢包。

        3.1 改進(jìn)剎車板結(jié)構(gòu)及氣囊材料

        3.1.1 煙包輸送及剎車過(guò)程中的受力分析

        (1)煙包在通道中與輸送皮帶同步運(yùn)動(dòng)時(shí),受到上下皮帶的靜摩擦力F1(0<F1≤F1max)。其中,F(xiàn)max為最大靜摩擦力,與輸送皮帶對(duì)煙包組的正壓力Fn1有關(guān),F(xiàn)1max≈μ1×Fn1;μ1為輸送皮帶與煙包包裝薄膜之間的摩擦因數(shù)。

        (2)煙包組運(yùn)動(dòng)到剎車氣囊位置,氣囊工作(壓力Fn2=pS),產(chǎn)生滑動(dòng)摩擦力F2=μ2×Fn2,當(dāng)其大于輸送皮帶給煙包組的靜摩擦力F1,煙包減速直到靜止;μ2為氣囊與煙包包裝薄膜之間的摩擦因數(shù)。

        3.1.2 可改進(jìn)因素分析

        3.1.2.1 減小輸送上皮帶對(duì)煙包組的壓力

        由于煙包組自身重力固定,通過(guò)減小輸送上皮帶對(duì)煙包組的壓力來(lái)輸送皮帶對(duì)煙包組的正壓力Fn1,從而減小上下皮帶對(duì)煙包組的最大靜摩擦力Fmax,但會(huì)引起煙包組上下兩層煙包之間摩擦力偏小、后續(xù)煙包碰撞剎車位置靜止?fàn)顟B(tài)的煙包組后回彈,導(dǎo)致煙包跌落或傾斜,造成卡煙。

        3.1.2.2 減小輸送皮帶與煙包包裝薄膜之間的摩擦因數(shù)

        由于輸送皮帶表面有特殊材料的植絨處理,以保證能同時(shí)輸送帶動(dòng)煙包通道中的多組煙包,因此不宜過(guò)多降低輸送皮帶表面的摩擦因數(shù)μ1,且皮帶表面材料重新選擇、制作工藝較為復(fù)雜,難以掌握。

        3.1.2.3 增大剎車氣囊面積

        通過(guò)增大剎車氣囊面積S 來(lái)增大氣囊對(duì)運(yùn)動(dòng)煙包組施加的壓力Fn2,從而增大氣囊對(duì)煙包組的滑動(dòng)摩擦力F2。

        原剎車板為雙孔設(shè)計(jì),氣囊充氣后為兩個(gè)作用面,當(dāng)原剎車裝置工作時(shí)紅色剎車氣囊作用到煙包后使得雙層煙包的上下煙包同時(shí)受力(圖3)。但主要受力區(qū)域在上下兩包煙的邊緣位置,邊緣位置硬度較大,且剎車氣囊面積偏小,需要較大的氣壓,這造成煙包邊緣位置受力較大,煙包頂部或底部邊緣容易變形皺褶。由于煙包的形變不同直接影響另一包煙的受力情況,從而造成制動(dòng)效果不穩(wěn)定。

        圖3 改進(jìn)前后的剎車板及煙包制動(dòng)效果

        將原雙孔設(shè)計(jì)剎車板改進(jìn)成四孔剎車板后,由原來(lái)的每個(gè)孔制動(dòng)兩包煙改進(jìn)成每個(gè)孔制動(dòng)一包煙(圖4)。氣囊充氣作用到4 包煙包的壓力都很均衡穩(wěn)定,制動(dòng)力作用到煙包正中部位,煙包邊緣不會(huì)因受力而變形皺褶,且制動(dòng)時(shí)煙包的有效制動(dòng)受力面變大,煙包的制動(dòng)效果穩(wěn)定性更好(圖5)。

        圖4 改進(jìn)前后的剎車板及煙包制動(dòng)效果

        圖5 改進(jìn)前后的剎車板結(jié)構(gòu)對(duì)比

        輸送皮帶對(duì)煙包組最大靜摩擦力F1=F1max≈μ1×Fn1,以20 包煙為例:其中正壓力Fn1約為(20 包煙的重力+皮帶對(duì)煙包壓力)20×30×10+20×1.5=36 N;μ1約為0.8,計(jì)算可得F1為28.8 N。當(dāng)包煙數(shù)為30、40、50 時(shí)(通道中后續(xù)煙包堆積),F(xiàn)1分別約為43.2 N、57.6 N 和72 N。

        改進(jìn)前剎車面積約1672 mm2,改進(jìn)后約2595 mm2。雙向拉伸聚酯薄膜(BOPET)的摩擦因數(shù)μ2約為0.2,如果氣壓設(shè)置為1.5 bar(150 kPa),則剎車力Fn2約389.4 N(改進(jìn)前約250.8 N)。則剎車力F2由改進(jìn)前約50.16 N,變?yōu)楦倪M(jìn)后的77.88 N 左右??梢钥闯?,改進(jìn)前剎車面積偏小,氣囊對(duì)煙包組的滑動(dòng)摩擦力F2偏小,在YB618 入口煙包較少時(shí)可以有效制動(dòng),當(dāng)通道中煙包堆積時(shí),不足以完全制動(dòng)煙包組,改進(jìn)后則F2明顯大于F1,可以有效減速制動(dòng)煙包。

        3.1.2.4 增大氣囊壓強(qiáng)p

        根據(jù)上述公式可以反向計(jì)算出要達(dá)到與剎車氣囊面積S 同樣的效果,氣囊的壓縮空氣壓強(qiáng)需要達(dá)到2.1 bar(210 kPa)以上。在實(shí)際操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn),增大氣壓雖然能改善剎車剎不住的問題,但是會(huì)帶來(lái)煙支皺、氣囊使用壽命短等一系列問題。

        3.1.2.5 更換新的剎車氣囊材料,增大氣囊與煙包摩擦因數(shù)

        不同的剎車氣囊材料,其摩擦因數(shù)μ2不同:PU(合成革)為0.3,鋼為0.12~0.18,PVC 約0.4,且耐摩擦橡膠約0.32、尼龍0.15~0.25。

        通過(guò)對(duì)比試驗(yàn),使用PVC 材料[5]的氣囊皮更耐磨、耐用,使用時(shí)間較長(zhǎng),在四孔充氣充分的狀態(tài)下可以保證有足夠的制動(dòng)力、降低維修頻次。因此本項(xiàng)目選用PVC 材料制作剎車氣囊進(jìn)行試驗(yàn)。

        3.2 增加皮帶齒輪擋圈

        針對(duì)煙包輸送上皮帶經(jīng)常跑偏脫落皮帶輪的問題,將原無(wú)擋圈皮帶齒輪兩側(cè)各安裝一個(gè)擋圈,保障皮帶始終在皮帶輪內(nèi)傳動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn),有效避免皮帶脫落造成的皮帶磨損(圖6~圖7)。

        圖6 改進(jìn)后的下輸送輥

        圖7 改進(jìn)后下輸送輥的擋圈零件

        4 應(yīng)用效果

        皮帶輪擋圈于2020 年1 月份確定零件圖紙并加工完成后上機(jī)使用,而剎車板于2020 年1月份設(shè)計(jì)圖紙,4 月份零件制作,5 月份完成零件加工改進(jìn)并試用,6 月份完全投入上機(jī)使用。該ZB48 機(jī)組2020 年5—8 月份YB618 部位平均每天的運(yùn)行情況見表3,改進(jìn)前后機(jī)臺(tái)生產(chǎn)效率對(duì)比見圖8。

        圖8 改進(jìn)前后的生產(chǎn)效率對(duì)比

        表3 2020 年5—8 月份YB618 部位每天的運(yùn)行情況

        (1)改進(jìn)后生產(chǎn)效率保證在11 箱/h 左右,7 月份的生產(chǎn)效率更是達(dá)到了11.51 箱/h。不僅解決了YB618 入口卡煙問題,同時(shí)也杜絕了皺褶煙包以及爛包煙的產(chǎn)生,消除了該部位皺紋煙支的質(zhì)量隱患。

        (2)改進(jìn)后該部位產(chǎn)生的卡煙停機(jī)故障率降低80%以上,制動(dòng)機(jī)構(gòu)工作時(shí)缺陷煙包產(chǎn)生率為0。

        (3)設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),達(dá)到了預(yù)期效果。

        5 結(jié)論

        ZB48 機(jī)組YB618 入口剎車部位制動(dòng)機(jī)構(gòu)的成功改進(jìn),能夠解決國(guó)產(chǎn)超高速包裝機(jī)的該部位產(chǎn)生煙包皺褶和制動(dòng)效果不佳而造成卡煙的通病,使得國(guó)產(chǎn)超高速包裝設(shè)備在保質(zhì)提速的工作中邁出了重要一步,為后續(xù)國(guó)產(chǎn)超高速設(shè)備的性能提升指明了方向,給進(jìn)口超高速包裝機(jī)改進(jìn)提供明確的方向。

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