許紅偉,袁平華,王穎和,王軍喜
[陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司臨猗分公司,山西 臨猗 044100]
陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司臨猗分公司(簡稱豐喜臨猗分公司)固定床造氣吹風氣余熱鍋爐+三廢混燃爐煙氣氨法脫硫系統(tǒng)始建于2019年,其脫硫塔直徑8 500 mm、高65 000 mm,脫硫塔內(nèi)設(shè)置濃縮段、吸收段、水洗段、管束除塵除霧段,塔頂設(shè)置有直排煙囪,塔外配置氧化槽和水洗槽,并建有硫酸銨綜合樓1座,樓內(nèi)有泵房、配電室及硫酸銨出料系統(tǒng)。煙氣氨法脫硫系統(tǒng)設(shè)計處理煙氣量400 000 m3/h(標態(tài),下同),包括固定床造氣吹風氣余熱鍋爐煙氣量180 000 m3/h、三廢混燃爐煙氣量220 000 m3/h,設(shè)計煙氣初始SO2含量為2 000 mg/m3,設(shè)計出口煙氣SO2含量≤35 mg/m3、顆粒物含量≤5 mg/m3、氮氧化物含量≤50 mg/m3。
豐喜臨猗分公司煙氣氨法脫硫系統(tǒng)自建成投運以來,一直運行不太穩(wěn)定,后通過多點加氨技改、在塔內(nèi)管束除塵除霧器頂增設(shè)束水器、改進擾動管材質(zhì)等,保證了脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,最終實現(xiàn)了煙氣達標排放與硫酸銨的順利產(chǎn)出。以下對有關(guān)情況作一總結(jié)。
(1)氧化槽內(nèi)溶液pH一般要求在5~6,但實際生產(chǎn)中其pH在7.0左右,一旦其pH下降,出口煙氣SO2含量短期內(nèi)就會迅速上升,有時甚至在100 mg/m3以上。
(2)脫硫塔出口煙氣顆粒物含量不穩(wěn)定,時有超標現(xiàn)象,顆粒物含量最高達27 mg/m3。
(3)脫硫塔出口煙氣帶水嚴重,由此導致脫硫塔周邊地面老是濕漉漉的,人經(jīng)過時會感覺到有水滴飄落。
(4)脫硫塔濃縮段漿液擾動管采用玻璃鋼材質(zhì)及直流噴嘴模式,運行不到3個月擾動管就會發(fā)生斷裂,造成漿液沉積、塔底堆料,導致硫酸銨無法正常結(jié)晶、硫酸銨產(chǎn)品無法產(chǎn)出。
2.1.1問題分析
豐喜臨猗分公司煙氣氨法脫硫系統(tǒng)工藝流程如圖1。脫硫系統(tǒng)運行過程中,發(fā)現(xiàn)吸收單元溶液pH高,最高達到7.8,而且不能降下來,pH稍微下降就會出現(xiàn)脫硫塔出口煙氣SO2含量超標,且實際運行中脫硫塔出口煙氣顆粒物含量一直在5 mg/m3左右,這給系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運行帶來很大的困難。
脫硫系統(tǒng)經(jīng)過一段時間的運行,吸收液的pH逐漸升高,由6.2升至7.6,但脫硫塔出口煙氣SO2含量很難控制:氨水稍微少加點或pH稍微降低點,在線監(jiān)測SO2數(shù)據(jù)時不時就會超標,系統(tǒng)不好操作控制;氨水多加點則又氨逃逸嚴重,在線顆粒物監(jiān)測數(shù)據(jù)也會超標,為避免氨逃逸與顆粒物在線監(jiān)測數(shù)據(jù)超標,實際操作中一直在壓制氨水的加入量,如此一來導致排放尾氣中SO2含量控制不穩(wěn),常有超標。
另外,脫硫塔濃縮段漿液結(jié)晶問題也困擾著操作人員。硫酸銨結(jié)晶不好,漿液中充滿白色絮狀物、晶體小、無晶核,離心機篩網(wǎng)過濾不出硫酸銨產(chǎn)品;漿液密度大,其密度達1 250 kg/m3(正常指標為1 200 kg/m3)都出不了硫酸銨產(chǎn)品,而漿液粘稠度高會導致掛壁和管道堵塞現(xiàn)象發(fā)生,必須通過事故池進行置換,但事故池容量有限,且如此操作也不是長久之計,因此,保證硫酸銨出料順暢也是當務(wù)之急。設(shè)計單位派人到現(xiàn)場調(diào)查過好幾次,分析出口煙氣顆粒物超標問題與硫酸銨結(jié)晶難問題,認為這兩方面問題均是吸收液pH較高所致。
2.1.2優(yōu)化改進措施
綜上,影響整個煙氣氨法脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運行的原因是氨水加入量過多,氨過量造成吸收液pH較高而致出口煙氣顆粒物超標與硫酸銨結(jié)晶困難無法出料。為此,豐喜臨猗分公司經(jīng)內(nèi)部討論及借鑒業(yè)內(nèi)做法,決定改變加氨方式,脫硫系統(tǒng)由一點加氨改為多點加氨,即在脫硫塔吸收段溶液回氧化槽的落液管上增設(shè)1個加氨點,利用吸收液自身的落差產(chǎn)生沖擊力使氨水能夠更加均勻地分布于氧化槽中,并借助原有預(yù)留管口在脫硫塔濃縮段也增設(shè)1個加氨點,以調(diào)節(jié)濃縮液的pH,防止?jié)饪s液pH偏低對脫硫塔造成腐蝕及影響漿液結(jié)晶。
2020年6月脫硫系統(tǒng)大修期間進行多點加氨改造后,落液管加氨點成為主要的加氨點,氧化槽內(nèi)的加氨閥開度很小,主要是為避免氧化槽上部吸收液中存在NH4HSO3,脫硫系統(tǒng)氧化率提高至99%以上(之前氧化率大致為98%);技改后吸收液pH降至6.2左右,脫硫塔出口煙氣SO2和顆粒物排放超標問題得到解決;濃縮段新增加氨點,主要是在漿液pH低的時候補加氨水,保證漿液pH在4.0左右,硫酸銨難結(jié)晶問題也得到解決,硫酸銨能較順利產(chǎn)出。
2.2.1問題分析
豐喜臨猗分公司煙氣氨法脫硫系統(tǒng)設(shè)計上的主要優(yōu)點之一是用管束除塵除霧器替代了濕式靜電除塵器,在保證脫硫塔出口煙氣顆粒物含量≤5 mg/m3的情況下,減少了工程投資,節(jié)省了系統(tǒng)運行電耗。管束除塵除霧器上、下端各設(shè)置1套絲網(wǎng)除沫器,其作用有二:一是防止大液滴進入管束除塵器中,因為管束中的氣流要保證一定的流速,大致為2.60~3.50 m/s,大的液滴達不到此流速,管束除塵器對大液滴不起作用;二是管束中帶有霧化沖洗系統(tǒng)對管束內(nèi)壁進行洗滌,由于管束中的煙氣流速較快,洗滌水會被煙氣大量帶出而造成煙氣帶水嚴重,上、下兩層絲網(wǎng)的作用是去除煙氣中的大液滴以避免出口煙氣帶水。為避免煙氣帶水現(xiàn)象發(fā)生,在脫硫塔煙囪內(nèi)壁還加裝有螺旋狀擋液環(huán)(螺旋狀擋液環(huán),即用角鐵在煙囪內(nèi)壁呈螺旋狀焊接,一直到塔頂),煙氣上升過程中與擋液環(huán)碰撞接觸,水汽由此凝結(jié)成液滴落下繼而送至脫硫塔吸收段,從而減少煙氣帶水量。但實際運行中,脫硫塔出口煙氣帶水現(xiàn)象非常嚴重,而且出口煙氣帶水還造成其顆粒物含量超標——可能是大的液滴經(jīng)過出口在線分析儀時被誤認為是顆粒物。簡言之,脫硫系統(tǒng)煙氣帶水與出口煙氣在線監(jiān)測顆粒物含量超標這兩方面的問題造成系統(tǒng)運行無法達標,無法通過驗收。
對于此問題,經(jīng)設(shè)計人員分析,初步認為是煙氣流速過快所致。為滿足管束除塵除霧器運行要求,系統(tǒng)設(shè)計時增大了塔內(nèi)煙氣流速,煙氣在流經(jīng)絲網(wǎng)除沫器時,其中的水汽在高流速下經(jīng)過下部絲網(wǎng)孔隙旋轉(zhuǎn)會產(chǎn)生大的液滴,絲網(wǎng)除沫器在此并未起到收水作用,反而可能使煙氣在經(jīng)過上部絲網(wǎng)時大的液滴被破壞,造成氣液分離不好而煙氣帶水更嚴重。若此原因成立,應(yīng)該拆除管束除塵器出口絲網(wǎng)以消除液滴。
當然,上述這種解釋只是理論上的猜想,絲網(wǎng)除沫器的絲徑為0.23 mm、密度達168 kg/m3(絲網(wǎng)密度越大,絲網(wǎng)越重、絲網(wǎng)孔數(shù)越少,除霧沫效果越好;但絲網(wǎng)密度不能過大,否則會導致阻力增大,影響系統(tǒng)運行),究竟液滴有多大誰也不得而知,絲網(wǎng)究竟是不是煙氣帶水嚴重的元兇設(shè)計人員也無法得出最終結(jié)論。但是,煙氣帶水嚴重問題必須解決,因此我們又考慮到煙囪擋水環(huán)的設(shè)計,煙囪擋水環(huán)是用∠50角鐵在煙囪內(nèi)壁呈螺旋上升焊接而成,已經(jīng)覆蓋滿了整個煙囪內(nèi)壁,煙氣無論流向哪個方向,都會觸碰到檔水環(huán),此處應(yīng)該不存在缺陷。
2.2.2優(yōu)化改進措施
為解決煙氣帶水問題,拆除管束除塵器出口絲網(wǎng)顯然不一定合適,誰也下不了決心,工程技術(shù)人員給出的理由解釋也很牽強。經(jīng)過集思廣益,有人提出借鑒冷卻涼水塔安裝束水器的原理在絲網(wǎng)上部增設(shè)束水裝置,此提議得到了大家的響應(yīng),并馬上著手安排實施。
2020年7月,脫硫系統(tǒng)大修,束水器拉到現(xiàn)場,并被安裝至管束除塵除霧器上部絲網(wǎng)上;由于引風機在脫硫塔進口還有600 Pa的余壓,因此安裝束水器增加的阻力不會影響系統(tǒng)的正常運行。為驗證效果,初步只安裝了一層束水器。絲網(wǎng)除沫器改造后運行至今,效果明顯:煙囪內(nèi)煙氣流速由技改前的11~13 m/s降至技改后的9~11 m/s,出口煙氣顆粒物在線監(jiān)測數(shù)據(jù)也合格了——基本上穩(wěn)定在3~4 mg/m3;煙氣帶水現(xiàn)象明顯減少,塔底周圍干燥,人經(jīng)過脫硫塔底不再感覺有水滴飄落。本次改造為出口煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)與煙氣氨法脫硫系統(tǒng)提供了真實可靠的數(shù)據(jù),為脫硫系統(tǒng)及造氣吹風氣系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運行奠定了堅實的基礎(chǔ)。
有了這個成功經(jīng)驗,為杜絕煙氣帶水現(xiàn)象發(fā)生,2022年8月脫硫塔大修時,在現(xiàn)有束水器上部再增設(shè)了一層束水器,且兩層束水器交錯安裝,以實現(xiàn)對氣液的徹底分離,杜絕煙氣帶水。
2.3.1問題分析
脫硫塔濃縮段擾動系統(tǒng)正常運行與否是硫酸銨結(jié)晶順利與否的關(guān)鍵。塔底擾動系統(tǒng)運行環(huán)境比較惡劣,酸性溶液會腐蝕擾動管,漿液會對擾動管產(chǎn)生磨損,擾動液量大且壓力高,擾動管承受的沖擊力大。因此,擾動管材料的選擇十分關(guān)鍵,需耐腐蝕、耐磨損、耐外力沖擊。
設(shè)計之初玻璃鋼是首選材料,它耐腐蝕耐磨損,但運行一段時間后發(fā)現(xiàn)其抗沖擊力不足,很容易折斷,折斷后會造成脫硫塔底漿液沉積,硫酸銨晶核無法長大,無法保證硫酸銨的順利產(chǎn)出。硫酸銨的特性是粘稠易結(jié)塊,擾動管斷裂后脫硫塔底物料堆積形成厚厚的一層硫酸銨物料,非常堅固,清理時用鐵锨都無法撼動,必須用高壓水槍沖洗。另外,部分物料經(jīng)濃縮泵進入濃縮管內(nèi),會堵塞濃縮管噴嘴,而濃縮液的主要作用之一是為高溫煙氣降溫,噴嘴堵塞后高溫煙氣得不到濃縮液的洗滌,會造成濃縮段集液器在高溫炙烤下產(chǎn)生裂紋而出現(xiàn)泄漏,這樣一來,會造成吸收段和濃縮段短路,吸收液未經(jīng)氧化直接進入濃縮段,使?jié)饪s液pH升高,濃縮段液位持續(xù)上漲,硫酸銨難以產(chǎn)出,整個脫硫系統(tǒng)陷入惡性循環(huán),若集液器泄漏嚴重,系統(tǒng)須停車檢修。因此,在擾動管材料的選擇上,玻璃鋼雖然耐磨耐腐蝕,但其強度差、易斷裂,從實際運行情況來看,在濃縮段如此惡劣的環(huán)境下,玻璃鋼擾動管出現(xiàn)的問題較多,運行時間短,大大影響了脫硫系統(tǒng)的正常運行。為此,找到一種替代材料來制作擾動管,延長脫硫系統(tǒng)運行時間、保證系統(tǒng)正常運行是當務(wù)之急。
2.3.2優(yōu)化改進措施
豐喜臨猗分公司經(jīng)多方調(diào)研,發(fā)現(xiàn)用雙相不銹鋼2205替代玻璃鋼作為脫硫塔擾動管材料是一種比較可行的方案。雙相不銹鋼2205是由21.0%鉻、2.5%鉬及4.5%鎳氮合金構(gòu)成的復(fù)式不銹鋼,具有高強度、良好的沖擊韌性以及良好的整體與局部的抗應(yīng)力腐蝕能力。
豐喜臨猗分公司用雙相不銹鋼2205作為脫硫塔擾動管材料的改造實施后,運行近1 a來未發(fā)生過擾動管斷裂致硫酸銨結(jié)晶困難無法出料的問題,出料系統(tǒng)運行一直很穩(wěn)定,表明在脫硫漿液系統(tǒng)復(fù)雜惡劣的工況下雙相不銹鋼2205承受住了考驗,可為今后的設(shè)計提供重要的參考。
上述改造完成后,目前豐喜臨猗分公司固定床造氣吹風氣余熱鍋爐+三廢混燃爐煙氣氨法脫硫系統(tǒng)出口煙氣煙塵濃度3~5 mg/m3、SO2含量約12 mg/m3、氮氧化物含量約30 mg/m3,硫酸銨產(chǎn)量約1 t/d(設(shè)計硫酸銨產(chǎn)量為10 t/d,但由于脫硫塔入口煙氣SO2含量太低,僅400 mg/m3左右,且因生產(chǎn)系統(tǒng)的調(diào)整,三廢混燃爐暫時停運,脫硫系統(tǒng)煙氣量只有設(shè)計值的約50%);脫硫塔出口煙氣基本上不帶水,硫酸銨出料正常,系統(tǒng)整體運行穩(wěn)定。另外,之前采用碳鋼材質(zhì)的方鋼作為脫硫塔濃縮段噴淋系統(tǒng)(噴嘴、噴淋管)大梁,一旦有脫硫液滲入到大梁里面,整個大梁就會被腐蝕破壞,現(xiàn)已將腐蝕的大梁全部更換為304不銹鋼梁,其效果還有待觀察。
煙氣氨法脫硫系統(tǒng)中,控制氨水的加入量是系統(tǒng)運行穩(wěn)定的關(guān)鍵。豐喜臨猗分公司的實踐表明,多點加氨是個不錯的選擇。如何克服煙氣帶水現(xiàn)象,在脫硫塔高度一定的情況下,降低煙氣流速促進氣液分離是關(guān)鍵,絲網(wǎng)除沫器上部增設(shè)束水器,相當于增設(shè)了折流板,煙氣經(jīng)過時其中的小液滴會變成大液滴從而沉降下來。脫硫塔擾動管所處環(huán)境比較惡劣,漿液具有腐蝕性和磨損性,而且由于漿液的沖擊性,擾動管還需具有高強度性能,顯然玻璃鋼材料無法同時具備這三種性能,雙相不銹鋼2205在強度和耐磨損性能上毋庸置疑,但其耐腐蝕性能一直有爭議,本次擾動管材質(zhì)改進驗證了雙相不銹鋼2205在硫酸銨漿液中的耐腐蝕性能,其完全可以替代玻璃鋼制作擾動管來承擔硫酸銨漿液的擾動。