王興壽
(云南天安化工有限公司,云南 安寧 650309)
云南天安化工有限公司(簡稱天安化工)500 kt/a合成氨項目配套1套Shell氣化裝置,其飛灰過濾器(S1501)設(shè)置有24組濾棒,S1501反吹系統(tǒng)配置有24臺快開角閥(簡稱反吹閥),即1組濾棒頂部安裝1臺反吹閥——反吹系統(tǒng)利用快開角閥的快開特性,將超高壓高溫的氮氣吹入過濾系統(tǒng)以清潔濾棒,從而使濾棒能起到更好的過濾作用。如果反吹系統(tǒng)出現(xiàn)問題,將可能導致濾棒損壞、粗合成氣過濾不合格、氮氣管網(wǎng)壓力不穩(wěn)定等一系列影響氣化裝置正常運行的問題,嚴重時將導致氣化裝置事故停車??傊?,快開角閥的正常工作對于飛灰過濾器的長期穩(wěn)定運行起著至關(guān)重要的作用。
S1501反吹系統(tǒng)24臺快開角閥采用西門子S7-400PLC系統(tǒng)控制,正常生產(chǎn)時每臺角閥間隔12 min動作反吹濾棒1次,快開角閥每次開關(guān)時間為250 ms,每2臺快開角閥啟閉間隔時間為30 s,要求快開角閥打開時間<100 ms、關(guān)閉時間<100 ms;快開角閥工作氣源壓力為0.85 MPa,反吹氮氣壓力7.82 MPa、溫度225 ℃,粗合成氣壓力3.9 MPa、溫度345 ℃;快開角閥前后壓差3.9 MPa左右??梢钥吹剑创甸y長期在高溫高壓下高頻率、高強度地快速動作。由于S1501反吹閥的快開、快關(guān)、高壓差及其結(jié)構(gòu)特性,其在高速動作過程中因?qū)﹂y座密封、閥內(nèi)件的沖擊而產(chǎn)生較大的閥體震動,嚴重影響反吹閥的使用壽命,曾出現(xiàn)過因震動大而閥門密封損壞、波紋管破裂、閥桿斷裂、閥芯(閥蓋)螺栓松動、氣缸桿斷裂、氣缸活塞螺栓松動等一系列影響反吹閥正常工作的問題。
天安化工Shell氣化裝置自2008年投產(chǎn)以來,生產(chǎn)中陸續(xù)發(fā)生過S1501反吹閥開關(guān)不靈活、外漏、內(nèi)漏、閥桿斷裂、閥座損壞、波紋管與內(nèi)部閥桿摩擦嚴重造成波紋管破損密封失效、閥內(nèi)件沖刷嚴重等問題,需頻繁在線更換反吹閥(不停設(shè)備,只是關(guān)閉反吹閥前后截止閥進行更換),增加了維護工作量與運行成本及安全風險。2022年以前,天安化工對S1501反吹閥主要進行了如下改進或嘗試:① 因閥桿細2012—2013年曾出現(xiàn)過3次使用中反吹閥閥桿斷裂的現(xiàn)象,于是將閥桿由原來的M24×3 mm加粗為M30×3 mm;② 為降低反吹閥維護成本,嘗試過國內(nèi)某公司生產(chǎn)的“兩段式”波紋管,線下試驗發(fā)現(xiàn)沒有現(xiàn)役“一體式”波紋管密封性好,且其機械強度達不到設(shè)計要求,故未安裝至現(xiàn)場使用;③ 整個控制閥的PLC系統(tǒng)硬件、軟件增加了“冗余”,現(xiàn)場重新安裝了手動控制箱,以便在自動控制失效時現(xiàn)場進行手動操作(逐一按順序操控反吹閥)。運行至2022年2月,24臺快開角閥已動作約3.6萬次,陸續(xù)出現(xiàn)內(nèi)漏(閥座密封損壞)、外漏(波紋管破裂)現(xiàn)象。為此,天安化工立項并于2022年5月完成快開角閥的改造(尤其是加裝減震裝置來提升快開角閥的使用壽命)、閥門內(nèi)件的更新工作。以下對有關(guān)情況作一簡介。
(1)通過對快開角閥損壞的閥座密封環(huán)進行分析,密封環(huán)材料(聚苯并咪唑,簡稱PBI,是一種特種工程塑料,被認為是目前耐熱性能最好的塑料)及設(shè)計、加工方面存在缺陷,或材料配方不適合快開角閥工況——與原廠密封環(huán)外觀顏色有明顯差異,進口原廠密封環(huán)顏色偏灰色,國產(chǎn)密封環(huán)顏色偏黑色。
(2)實測發(fā)現(xiàn),進口原廠閥座設(shè)計預壓縮量為0.3 mm,國產(chǎn)閥座設(shè)計預壓縮量為0.6 mm,相較于快開角閥密封環(huán)原設(shè)計壓縮量偏大,導致閥門軸向密封比壓偏大;閥座與閥座定位環(huán)設(shè)計為過渡配合,間隙量為-0.013 mm,間隙設(shè)計值偏小,閥座熱膨脹間隙不夠;隔離環(huán)與密封環(huán)的安裝配合尺寸設(shè)計不合適。上述原因會導致快開角閥在高頻、高速動作時閥芯對閥座產(chǎn)生較大的沖擊而造成閥座徑向擠壓破裂脫落。
(3)S1501反吹系統(tǒng)通過快開角閥間斷用7.82 MPa、225 ℃的超高壓高溫氮氣反吹過濾元件,閥門氣源采用0.85 MPa氮氣[0.85 MPa氮氣是為閥門氣缸上下運動(開或關(guān))提供動力源的通過前系統(tǒng)減壓而來的,7.82 MPa、225 ℃氮氣是流過閥芯的工作介質(zhì),二者分別由空分裝置氮氣系統(tǒng)不同壓力等級氮氣管網(wǎng)提供],加之閥門開關(guān)動作過程較快——250 ms,這些都會對快開角閥氣缸上蓋及下蓋、閥座密封環(huán)、閥桿及波紋管、開合螺母等部件產(chǎn)生較大的沖擊力——通過廠家模擬測試及理論計算,閥門工作時,在閥門與活塞桿處會產(chǎn)生3~5 t的沖擊力。另外,由于管道支撐固定位置有限,較大的沖擊力還會引起閥門產(chǎn)生較大的震動。
(4)生產(chǎn)廠家為防止快開角閥閥桿過細而斷裂,將快開角閥閥桿由原來的φ30 mm加粗至φ32 mm,波紋管上法蘭蓋孔φ36 mm,閥桿工作時理論上左右偏心只有2 mm;實際安裝稍有不同心,疊加震動時左右擺動就會加劇波紋管與閥桿的摩擦,導致波紋管破損(摩擦損壞的波紋管局部裂紋為肉眼可見極小的一條不規(guī)則細長小裂痕),介質(zhì)從破損處流出而造成閥門外漏。波紋管安裝時“對中性”不好,會出現(xiàn)偏心現(xiàn)象,造成波紋管磨損或者密封失效而造成泄漏。出現(xiàn)故障時24臺快開角閥“對中性”統(tǒng)計見表1(注:C系列閥門為第三代產(chǎn)品,即閥門4根固定支撐桿縮短,在原A/B系列閥門固定支撐的1/2處通過改造就固定在法蘭盤上,原A/B系列閥門基本上是固定在閥門底部接近閥芯上部;此舉的主要目的是使閥門動作過程整體晃動減小,從而避免振動大而造成閥桿與波紋管摩擦、氣缸出現(xiàn)異常抖動而影響其使用效果)。可以看到,A、B、D、E、G、H、L、N、P、Q、R、S、T、U這14臺快開角閥波紋管與法蘭蓋孔內(nèi)壁最小間隙均小于2 mm,而H、N閥波紋管幾乎與法蘭蓋孔內(nèi)壁摩擦。
表1 快開角閥閥桿與波紋管“對中性”統(tǒng)計 mm
(1)在保證快開角閥及工藝參數(shù)正常的情況下,工藝人員按頗爾公司(Pall Corporation)的技術(shù)數(shù)據(jù)適當降低反吹閥的氣源壓力,減小閥門關(guān)閥時對閥座密封環(huán)的沖擊。
(2)現(xiàn)場選擇具有代表性的2~3臺反吹閥,電磁閥排氣孔增加阻尼器(φ6 mm),收集數(shù)據(jù),待其運行正常后,進行剩余電磁閥排氣孔阻尼器安裝,減小關(guān)閥時對閥座密封環(huán)的沖擊。
(3)若波紋管發(fā)生輕微泄漏,會有微量的7.82 MPa、225 ℃超高壓高溫氮氣流出,為及時判斷波紋管是否泄漏,準備一定數(shù)量的手持式帶探頭分析儀,用遮擋物遮住波紋管四周進行“欠氧分析”。
(4)準備一定數(shù)量的快開角閥在現(xiàn)場,當閥門出現(xiàn)故障時予以在線更換。
(5)正常情況下反吹氣加熱器(E3051)氮氣流量約2 000 m3/h(標態(tài)),若閥門內(nèi)漏氮氣流量至少增加300 m3/h,此時查看DCS畫面流量數(shù)據(jù)應(yīng)該有明顯的上升趨勢,因此,在DCS中一定流量范圍內(nèi)設(shè)置報警提示此氮氣流量的變化,以利操作人員快速作出反應(yīng)。
通過對損壞的5個快開角閥閥座密封環(huán)進行分析,其損壞形狀[約3 cm(長)×1 cm(寬)的均勻裂痕]即截面基本一致,懷疑為閥座密封環(huán)材料強度不夠、韌性不足。實際測量進口原廠閥座預壓縮量為0.30 mm,國產(chǎn)閥座預壓縮量為0.60 mm,國產(chǎn)閥座預壓縮量較大,易造成閥門過渡配合,間隙量為-0.013 mm,間隙量比原廠進口的稍小,膨脹系數(shù)不夠,在高溫、高壓差、高頻率、高速狀態(tài)下閥門動作就會形成較大的沖擊力。簡言之,由于國產(chǎn)閥座預壓縮量設(shè)計不合理,閥門動作過程中沖擊力集中在閥座和閥座金屬環(huán)處,易造成閥座密封環(huán)損壞。通過與廠家進行技術(shù)交流與探討,將快開角閥閥座材質(zhì)由PBI升級為PEEK CF30[PEEK CF30是添加30%碳纖維的PEEK(聚醚醚酮)改性材料,通過添加碳纖維提高PEEK材料的耐磨性和抗摩擦性能,材料有更高的導熱率,機械性能好,并具有較高的彈性模量、機械強度、耐蠕變性和耐磨性;PEEK CF30材料沖擊強度[1]為5 kJ/m2,為PBI材料的2倍,韌性更好,在高速高頻沖擊下不容易損壞;長期工作溫度可達310 ℃,滿足介質(zhì)是粗合成氣以及高壓差(約4.0 MPa)的使用工況及技術(shù)要求]。
經(jīng)理論計算,將快開角閥閥座預壓縮量由0.6 mm調(diào)整為0.35 mm,并適當增加閥座密封面寬度邊緣——車30°倒角,減小閥座的工作密封比壓;閥座與閥體調(diào)整間隙為0.5 mm;閥座與閥座定位環(huán)調(diào)整為間隙配合,間隙0.35 mm,以保證閥座熱膨脹量及避免閥芯受到?jīng)_擊后的損壞破裂。
經(jīng)與廠家技術(shù)人員溝通,將快開角閥閥桿尺寸由原設(shè)計的φ32 mm改為φ30 mm,這樣既可保證閥桿的機械強度,又可增大閥桿與波紋管的間隙,其間隙理論上可達到2 mm,可避免閥門動作時閥桿與波紋管內(nèi)壁相互摩擦而影響波紋管的使用壽命,以免造成閥門外漏。
天安化工通過前期對其他單位快開角閥加裝減震器使用效果進行調(diào)研,結(jié)合自身快開角閥實際使用情況,決定對24臺快開角閥全部加裝減震器,減小閥門動作時產(chǎn)生的震動,預防閥門故障。減震器工作原理為:當角閥活塞向上運動時,上腔室形成一個液壓腔室,液壓油在設(shè)定調(diào)節(jié)通道中節(jié)流流通,產(chǎn)生液壓阻尼,減緩或降低氣缸活塞對缸蓋的沖擊;當角閥活塞向下運動時,下腔室形成一個液壓腔室,液壓油在設(shè)定調(diào)節(jié)通道中節(jié)流流通,產(chǎn)生液壓阻尼,減緩或降低氣缸作用力對閥芯、閥座的沖擊;并設(shè)定角閥活塞向上和向下運動時產(chǎn)生的液壓阻尼都在活塞行程的最后3 mm左右,以保證閥門開關(guān)速度不受影響,氮氣噴吹性能得到保證。廠家給出的理論計算結(jié)果為,角閥震動可減小50%~60%??扉_角閥加裝減震器前后閥門運行正常后隨機進行在線反吹效果(壓差)的統(tǒng)計,見表2??梢钥闯觯杭友b減震器前后壓差變化趨勢基本一致;在外部條件、工況一定時,安裝減震器后產(chǎn)生的壓差比安裝前略大一點,這是由于加裝減震器后閥門啟閉大概延時8 ms所致(如果不滿足工況要求,可以分別適當調(diào)整減震器頂部閥門開/關(guān)的阻尼限流螺栓,以滿足使用需求)。
表2 加裝減震器前后快開角閥壓差對比 Bar
為徹底解決快開角閥上下動作過程中波紋管與法蘭蓋孔內(nèi)壁摩擦的問題,進行設(shè)計改進:在法蘭孔上部分增設(shè)兩瓣左右對稱的耐磨導向套,閥門由閥芯導向環(huán)、上法蘭孔兩瓣對稱耐磨導向套、波紋管尾端與開合螺母螺紋連接,3個“支撐點”形成一條直線,即使閥門因震動大波紋管晃動也不會造成摩擦其內(nèi)外壁。
快開角閥運行至今已使用15 a以上,由于歷次拆卸維修以及高溫導致的支撐桿變形,4根固定支撐桿達不到原來設(shè)計的505 mm[2],對于變形嚴重的固定支撐桿需進行車床精加工,保證4根固定支撐桿長度一致;對于變形較小的,剪切適當?shù)你~薄板予以墊起,矯正高度,保證安裝的“同心度”;定制專用工裝,確保安裝過程中閥門波紋管不受額外的應(yīng)力,防止波紋管變形或損壞而縮短其使用壽命。
嚴格執(zhí)行檢修規(guī)程:① 氣缸活塞桿與減震器連接處加裝防松墊片、涂螺紋緊固劑;② 活塞V型密封圈更換過程中,涂抹潤滑脂,使用專用的安槽工具;③ 測試閥門全開、全關(guān)動作情況及氣缸密封情況,復核角閥活塞行程、閥桿對中是否在許可范圍內(nèi);④ 進行閥門低壓氣體密封試驗,完成后吹干閥體內(nèi)部的水,安裝法蘭密封保護套。通過以上檢修規(guī)程的嚴格把控保證快開角閥活塞的行程在19.5~20.0 mm。
通過上述措施嚴控快開角閥檢修質(zhì)量,維修完成后24臺快開角閥閥桿與波紋管“對中性”統(tǒng)計情況見表3??梢钥闯?,快開角閥波紋管與法蘭蓋孔內(nèi)壁最小間隙均大于或接近2 mm,波紋管不會與波紋管上法蘭蓋孔內(nèi)壁摩擦,解決了因摩擦而造成的波紋管受損問題。
表3 嚴控檢修質(zhì)量后“對中性”統(tǒng)計 mm
隨著國內(nèi)閥門制造廠家在技術(shù)、材料方面瓶頸問題的突破,目前市場上生產(chǎn)的第二代減震器現(xiàn)場使用情況較好,能滿足快開角閥的使用需求,加裝減震器可以在較大程度上減少快開角閥故障,減少其運行維護成本。天安化工飛灰過濾器(S1501)反吹系統(tǒng)快開角閥經(jīng)上述改進后,再未出現(xiàn)過異常的閥座損壞及波紋管磨損破裂情況;目前天安化工已完成全部反吹閥加裝減震器的改造工作,加裝減震器后快開角閥的震動非常小,幾乎聽不到閥門缸體及閥芯、閥座撞擊的聲音,減震效果明顯;快開角閥運行中反吹效果佳,動作時氮氣壓降及飛灰過濾器各工藝參數(shù)、壓降均正常??傊ㄟ^對S1501反吹系統(tǒng)快開角閥運行數(shù)據(jù)的收集、對比與評估,改進后快開角閥的使用壽命得到有效提升,助力了飛灰過濾器反吹系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)運行。