任明星,王 揚
(陜西長青能源化工有限公司,陜西寶雞 721400)
火炬系統(tǒng)接受全廠各個工段在事故狀態(tài)下、開車過程中、正常狀態(tài)下排放出來的可燃氣體,最大程度地將排放的有害氣體燃燒成無害或危害程度較低的氣體,保證整個工廠設備和人員的安全及環(huán)保要求[1]?;鹁嫦到y(tǒng)設5套火炬:事故火炬、開工火炬、丙烯火炬、干酸性氣火炬、濕酸性氣火炬。濕酸性氣火炬是化工廠里重要的防空火炬,在實際生產(chǎn)中,由于H2S和NH3會發(fā)生反應生成(NH4)HS,如果不及時處理,管道內(nèi)會析出晶體,如果不能及時排液,會出現(xiàn)排液不暢堵塞等情況[2]。
全廠各工段排放的濕酸性氣體通過濕酸性氣火炬總管進入火炬界區(qū)后,經(jīng)過阻火器進入濕酸分液罐和火炬筒體,最后在火炬頭進行燃燒,濕酸性氣火炬尺寸為DN250,設計最大排放體積流量為4 000 m3/h。
在硫回收裝置停車階段酸性氣體由變換裝置連續(xù)排放,經(jīng)過廢氣安全閥放空,最大排放體積流量為935 m3/h,排放壓力為0.098 MPa,排放溫度為70 ℃,其主要成分為H2、CO、CO2等。
分液罐是火炬系統(tǒng)的重要組成部分,當火炬設置在距離裝置一定距離時,火炬氣會在輸送過程中產(chǎn)生凝液。因此,在火炬氣進入火炬筒體前需要設置分液罐。分液罐起到分離凝液的作用,以免液滴夾帶到火炬頭,造成火雨現(xiàn)象。
濕酸性氣火炬分液罐(簡稱濕酸分液罐)的主要參數(shù)為:儲罐形式為立式儲罐,操作溫度為70 ℃,操作介質(zhì)為濕酸性氣火炬氣,操作壓力為0.05 MPa,規(guī)格為Ф250 mm×8 000 mm。
濕酸分液罐采用立式結構,體積較小,酸性氣放空時氣體在放空管冷凝造成帶液較多,導致濕酸分液罐液位上漲較快。原始設計是通過濕酸分液罐底部手動閥進行排液,由于濕酸分液罐體積較小,液位難以通過調(diào)整手動閥開度來精確控制,易造成液位下降較快引起液位大幅度波動。同時,由于濕酸氣放空量不穩(wěn)定導致排凝閥開度無法保持統(tǒng)一,通過手動閥不能實現(xiàn)濕酸分液罐液位穩(wěn)定,手動排液時還會造成液位過低、濕酸氣竄出,給現(xiàn)場安全生產(chǎn)造成威脅,對火炬系統(tǒng)的穩(wěn)定運行產(chǎn)生影響[3-4]。
為保證濕酸分液罐液位的穩(wěn)定性,不出現(xiàn)濕酸分液罐高液位時火炬帶液及低液位時濕酸氣竄出至火炬現(xiàn)場的情況,將濕酸分液罐實現(xiàn)溢流自動排液,在濕酸分液罐排液管道一次閥后增加三通,在三通上部出口增加連通管道。為防止?jié)袼釟鈴倪B通管道竄至排液管道,通過計算濕酸氣排放壓力,為溢流管道設計了U形彎,連通管道U形彎處長期存在積水,可能會在冬季低溫時段造成結冰及氨結晶,因此從濕酸分液罐就地液位計伴熱管道處就近接伴熱蒸汽,管道做保溫處理,保證連通管道正常排液。
依據(jù)原濕酸性氣火炬管道選材標準,新增加的連通管道材質(zhì)為DN25不銹鋼;新增濕酸分液罐溢流閥,濕酸性氣火炬排液閥二次閥,濕酸性氣火炬溢流管伴熱閥。管道設計高度為2 m。
改造后的濕酸分液罐排液管線見圖1。
圖1 改造后的濕酸分液罐排液管線
實踐證明改造完成后的濕酸分液罐排液閥門開度調(diào)整較少,可以實現(xiàn)濕酸分液罐自動排液,液位高度基本穩(wěn)定在1 800 mm左右,保證了濕酸性氣火炬的穩(wěn)定運行,濕酸分液罐的排放效率、安全性和穩(wěn)定性均有所提高。