陳 鑫,安 然 (上汽大眾汽車有限公司南京分公司,江蘇南京 211100)
隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展,涂裝外觀質(zhì)量逐漸變?yōu)槭袌龈偁幍闹攸c。電泳縮孔問題是汽車涂裝過程中常見的缺陷,它不僅影響涂裝外觀質(zhì)量,而且還會降低車身防腐性能,因此該缺陷越來越受到各車廠涂裝車間的重視。電泳縮孔產(chǎn)生的原因較多,需通過仔細排查與分析,才有可能找到問題的根源,從而制定解決方案。
某油漆車間在車身涂裝過程中發(fā)現(xiàn),三平面及門檻部位均存在較大較多的縮孔,需要經(jīng)過重新打磨和面漆噴涂后才可以遮蓋,這不僅嚴重影響了電泳車身的表面質(zhì)量,而且還降低了生產(chǎn)效率和增加了運行成本,如何從根本上解決問題值得深究。
電泳縮孔一般分為污染縮孔和氣泡縮孔兩種。1)污染縮孔。污染縮孔產(chǎn)生的原因可能是由于槽體或通道內(nèi)受到油污等污染,致使車身受到污染;或是車身折邊內(nèi)殘余的油污飛濺,使?jié)衲顟B(tài)下的電泳涂層受到了污染。2)氣泡縮孔。氣泡縮孔產(chǎn)生的原因可能是因為槽體內(nèi)泵體循環(huán)、車身運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的泡沫、溶劑氣泡等未及時排出,即使進入烘房前也未能及時沖洗完全;或是車身上電過程過于激烈,造成氣泡型露底縮孔。因此,找到污染源是解決縮孔缺陷問題的重點,從而制定解決措施。
1.1.1 三平面縮孔
根據(jù)縮孔分布的特點分析,由于車身側(cè)面縮孔較少,而三平面存在大量的縮孔,所以槽體內(nèi)受到污染的可能性較小,可能性更高的是槽體未能及時趕走涂層內(nèi)的氣泡,而造成氣泡縮孔。為了驗證這一猜想的正確性,采取分步驗證的方法。第一步,采取現(xiàn)場槽液進行掛板縮孔實驗,掛板上無縮孔存在,所以可以確定槽內(nèi)無污染;第二步,進行分段實驗,逐步縮小污染源的范圍。實驗?zāi)康氖侵饕炞C污染縮孔與電泳氣泡縮孔的影響程度,為后續(xù)措施的制定指明方向。表1為平面電泳縮孔的驗證實驗。
表1 平面電泳縮孔驗證實驗Table 1 The verification experiments for planar ED craters
由表1可見,在1#實驗中,前蓋在槽體的位置影響了電泳縮孔數(shù)量,即槽體的循環(huán)對電泳車身三平面的縮孔有較大的影響,車身三平面的電泳縮孔部分為氣泡縮孔;在2#實驗中,電泳烘房內(nèi)循環(huán)風的狀態(tài)可以改變縮孔的數(shù)量,結(jié)合3#實驗,可以得出,電泳車身三平面的縮孔大部分是由車身本體內(nèi)油污和水的混合物在高溫下沸騰而飛濺至車身表面所致,通過循環(huán)風量的調(diào)整,可以使縮孔情況得到改善,這說明電泳車身三平面的縮孔為油污縮孔。
1.1.2 門檻縮孔
門檻縮孔主要分布在門檻的上部和下部,數(shù)量較多。造成門檻縮孔的原因較為簡單,門檻上部是由于局部特點,受到四門的遮擋作用,不能受到槽液的有效沖刷,門檻部位的氣泡未能及時被趕走,從而造成氣泡縮孔;而門檻的下部則是由于折邊內(nèi)存在不能完全被清洗掉的剩余油污,其經(jīng)過電泳烘房高溫烘烤后,沸騰飛濺。為了使分析結(jié)論更加準確可靠,通過實驗進行驗證和分析,門檻電泳縮孔驗證實驗見表2。實驗結(jié)果,門檻上部縮孔為氣泡縮孔,下部為污染縮孔。
表2 門檻電泳縮孔驗證實驗Table 2 The verification experiments for threshold ED craters
1.2.1 三平面和門檻上部氣泡縮孔的解決
a.電泳槽體循環(huán)的調(diào)整
槽體內(nèi)的氣泡是通過槽內(nèi)的循環(huán)系統(tǒng)被帶出槽體外的,所以只有改善槽體的循環(huán)狀態(tài),就可以更好地趕走槽內(nèi)的氣泡。電泳槽體的循環(huán)由七臺循環(huán)泵共同作用,在循環(huán)泵功率不變的情況下,從槽體內(nèi)的循環(huán)的實施者——噴管和噴嘴入手。
(1) 電泳槽體側(cè)噴管的改造
為了增加驅(qū)趕氣泡的力度,可以通過有效減小噴嘴與車體的距離來實現(xiàn),提高液體對門檻及三平面的沖刷強度。將電泳主槽側(cè)面噴嘴更改為彎管加文丘里噴嘴形式(圖1和圖2),具體需求:文丘里噴嘴60個,短接頭30個,雙直角彎管30個,扎帶不計。
圖1 雙直角彎管圖示Figure 1 The diagram of the double right-angle albow pipe
圖2 側(cè)面噴嘴圖示Figure 2 The diagram of the side nozzle
(2) 電泳槽體底部噴嘴改造
為了加強液體對前蓋的沖刷作用,將底部噴嘴進行最大限度的延長,減少噴嘴到前蓋的有效距離,并且將部分噴管的位置由0°變?yōu)?0°或75°。底部噴嘴圖示見圖3。
圖3 底部噴嘴圖示Figure 3 The diagram of the bottom nozzle
通過側(cè)面及底部噴嘴的調(diào)整,改善了槽體內(nèi)部循環(huán)的狀態(tài),從而加大了槽液循環(huán)對車身表面氣泡的驅(qū)趕力度。圖4為槽體噴嘴延長示意圖。
圖4 槽體噴嘴延長示意圖Figure 4 The nozzle extension diagram of tank
b.上電方式的優(yōu)化
通過對產(chǎn)品車上電過程進行跟蹤,發(fā)現(xiàn)車體在上電過程中有間隙存在,以及不同電壓段銜接時并不是連續(xù)平緩的,而是呈現(xiàn)脈沖狀,這樣則會在上電的過程產(chǎn)生大量的氣泡,所以消除電壓脈沖的現(xiàn)象是解決氣泡的關(guān)鍵。通過對整流器的上電方式進行改變,即后段電壓的初始值為前段電壓的最終值,從而使得車體上電過程為連續(xù)狀,避免了脈沖現(xiàn)象。圖5為優(yōu)化前電壓曲線,圖6為優(yōu)化后電壓曲線。
圖5 優(yōu)化前電壓曲線Figure 5 Voltage curve before optimization
圖6 優(yōu)化后電壓曲線Figure 6 Voltage curve after optimization
1.2.2 三平面污染縮孔的解決
a.電泳烘房風嘴開閉狀態(tài)的調(diào)整
通過實驗,對電泳烘房內(nèi)風嘴進行調(diào)整后,發(fā)現(xiàn)其對電泳縮孔的改善并無明顯作用,故維持原始狀態(tài),僅把接近烘房導軌的風口進行封閉,避免風嘴將浮灰吹至車身表面。
b.電泳烘房循環(huán)風量的調(diào)整
(1) 對烘房各階段電泳漆膜揮發(fā)量進行了模擬實驗(見表3)。
電泳漆膜揮發(fā)量實驗結(jié)果見表4。
表4 電泳漆膜揮發(fā)量實驗結(jié)果Table 4 The test result of the volatile loss of ED film
(2) 對電泳烘房的廢氣排放量進行了比對實驗(見表5)。
表5 電泳烘房的廢氣排放量實驗Table 5 The test of the exhaust emission quantity from ED oven
如果現(xiàn)在烘房實際廢氣排放量和設(shè)計廢氣排放量一樣,顯然3、4區(qū)揮發(fā)比例最高,但是排放比例與之不匹配,所以廢氣濃度最高。
根據(jù)實驗得到的數(shù)據(jù),對電泳烘房的循環(huán)風進行了調(diào)整(見表6)。通過循環(huán)風量的調(diào)整,總結(jié)得出3區(qū)循環(huán)風風機頻率從50 Hz降低到38 Hz,增加3區(qū)新鮮風供風量、排風量和烘房內(nèi)總新鮮風供風量,對提高烘房內(nèi)空氣潔凈程度有較大幫助,對減少縮孔數(shù)量,減小縮孔尺寸以及提高電泳漆膜表面清潔度都有效;同時烘房總新鮮風的過濾棉需每周更換,這也是避免縮孔產(chǎn)生的基本保證。
表6 電泳烘房循環(huán)風調(diào)整跟蹤表Table 6 The list of the adjustment for ED oven recirculation air
c.電泳烘房溫度的調(diào)整
因為電泳成膜是在電泳烘房的3區(qū)開始的,所以適當降低烘房3區(qū)溫度設(shè)定,使3區(qū)揮發(fā)物濃度降低,既有利于提高該區(qū)域的清潔度,又有利于減少2區(qū)出口位置揮發(fā)物的凝結(jié)。通過幾輪實驗的驗證,在確保烘烤質(zhì)量的情況下,將電泳3區(qū)的烘烤溫度由200 ℃降至185 ℃,對電泳縮孔的改善也起到了重要作用。
1.2.3 門檻下部污染縮孔的解決
因為油污縮孔的根本原因就是由于車身折邊內(nèi)的油污與水的混合,在電泳烘房高溫的作用下,飛濺至車身表面所致,而折邊內(nèi)的油污是在車身內(nèi)外板之間,通過預處理很難去除干凈,所以嘗試通過減少油污的儲存空間,從而減少油污的飛濺。
通過與車身車間協(xié)調(diào),將四門及前蓋在的折邊下邊緣打膠直至溢膠后,發(fā)現(xiàn)前蓋縮孔情況有很大的改善,尤其在門檻部位幾乎無縮孔產(chǎn)生。但是若將折邊膠水打膠至溢膠狀態(tài)的話,膠水的狀態(tài)將會呈現(xiàn)出波浪的狀態(tài),且膠水量過大對機器人的要求也會變得更高,需要擦拭溢出的膠水,所以只能分步進行膠水的提升。通過對車身折邊膠進行優(yōu)化,對電泳三平面及門檻縮孔的改善起到了一定的作用。
由于折邊膠的優(yōu)化不能完全地解決門檻縮孔的問題,故針對門檻位置制作了門檻縮孔擋板(圖7)。經(jīng)過實驗驗證,門檻添加了縮孔擋板之后,門檻縮孔數(shù)量幾乎為零。
圖7 擋板圖示Figure 7 The baffle plate diagram
1.2.4 材料本身的優(yōu)化
通過增加防縮孔劑及優(yōu)化色漿,已經(jīng)達到了由材料本身的調(diào)整來改善縮孔狀態(tài)的目的,目前色漿轉(zhuǎn)化率已達100 %。
通過實驗分析,制定了有效的控制電泳縮孔的措施,電泳縮孔狀態(tài)被控制在可接受的范圍內(nèi),同時電泳防腐狀態(tài)及質(zhì)量得到了提升,電泳打磨生產(chǎn)成本得到了降低,操作環(huán)境得以改善。
電泳大縮孔數(shù)量下降至個位數(shù),門檻縮孔也基本降為零。通過電泳縮孔狀態(tài)的改善,取消了三平面的電泳重打磨處理,提高了電泳車身的防腐性能,同時也改善了電泳車身的表面質(zhì)量狀態(tài),為后續(xù)的面漆施工提供了良好的基礎(chǔ)。
電泳縮孔狀態(tài)的改善減少了電泳打磨的工作量,節(jié)約生產(chǎn)節(jié)拍5 s/車,減少了砂紙的使用量,節(jié)約成本2元/臺,一年可為油漆車間降低成本近47萬元。
通過電泳縮孔的改善,保證了電泳車身的防腐性能,提高了電泳車身的表面質(zhì)量狀態(tài),減少了操作人員的工作量且改善了操作環(huán)境,并為油漆車間降低了運行成本。電泳縮孔的改善對實際問題的認知與解決都積累了很多的寶貴經(jīng)驗,希望可以將此推廣至其他油漆車間,能夠為大家少走彎路,提高工作效率,提供堅實的基礎(chǔ)。