李剛 楊穎 周建勛
(武昆股份軋鋼廠)
昆鋼軋鋼廠高二線是一條全連續(xù)式高速線材生產(chǎn)線,年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力45 萬(wàn)噸,主要生產(chǎn)Φ6 ~Φ20 mm 建筑用材和各類工業(yè)線材,2022年高二線開發(fā)生產(chǎn)了Φ12.5 mmSWRH82B 預(yù)應(yīng)力鋼絞線用盤條,檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)盤條抗拉強(qiáng)度均勻性不好,同圈性能見表1 差異較大,影響用戶使用。
表1 同圈抗拉強(qiáng)度對(duì)比表
高二線吐絲圈徑設(shè)置為1 850 mm,計(jì)算得知Φ12.5 mmSWRH82B 一圈的長(zhǎng)度約為5.8 m,對(duì)應(yīng)鑄坯的長(zhǎng)度為2.6 cm,2.6 cm 長(zhǎng)幾乎等同為在鋼坯上的位置相同,不會(huì)出現(xiàn)成分偏析,因此判斷化學(xué)成分偏析不是影響同圈抗拉強(qiáng)度差異大的原因。
分析表1 中同圈抗拉強(qiáng)度最大值和最小值對(duì)應(yīng)盤條位置,發(fā)現(xiàn)處于風(fēng)冷輥道邊部搭接點(diǎn)和中部非搭接點(diǎn)。測(cè)量盤條在輥道邊部搭接點(diǎn)和中部非搭接點(diǎn)的溫度,搭接點(diǎn)溫度高于非搭接點(diǎn)49—77 ℃,測(cè)量2#風(fēng)機(jī)的風(fēng)速,結(jié)果如表2 所示。
表2 2#風(fēng)機(jī)風(fēng)速測(cè)試表
從2#風(fēng)機(jī)的風(fēng)速測(cè)試結(jié)果來看,相同頻率下,風(fēng)冷輥道邊部風(fēng)速低于輥道中間風(fēng)速,而盤條經(jīng)吐絲機(jī)吐出后散布在風(fēng)冷線時(shí),呈中間疏、兩邊密的狀態(tài),加之兩邊密的搭接點(diǎn)處風(fēng)速反而低,導(dǎo)致此時(shí)同圈盤條中部與邊部的冷卻速度不同,這也就是SWRH82B 盤條同圈性能差異大的原因。
根據(jù)牛頓冷卻定律Φ=qA=AhΔt=Δt/(1/hA),流體與固體表面之間的換熱能力,與換熱過程中流體的物理性質(zhì)、換熱表面的形狀、部位以及流體的流速等都有密切關(guān)系,物體表面附近的流體的流速愈大,其表面對(duì)流換熱系數(shù)也愈大[1]。
分別測(cè)量風(fēng)冷線10 臺(tái)風(fēng)機(jī)的出風(fēng)口尺寸,如圖1 所示,測(cè)量結(jié)果見表3。
圖1 風(fēng)機(jī)出風(fēng)口尺寸示意圖
表3 風(fēng)口尺寸測(cè)量表
高二線風(fēng)冷輥道因出風(fēng)面積過大,實(shí)測(cè)平均風(fēng)速較慢,導(dǎo)致?lián)Q熱系數(shù)處在范圍內(nèi)低限值,造成換熱效果特別是邊緣部位不好,考慮對(duì)風(fēng)冷線進(jìn)行改進(jìn)見圖2,擬通過提高風(fēng)速來改善SWRH82B 盤條同圈性能差異[2]。
圖2 風(fēng)冷線改進(jìn)方案示意圖
改進(jìn)方案是用45×45 的角鐵對(duì)出風(fēng)口進(jìn)行焊接封堵,縮小出風(fēng)口面積到1.15 m2,給予系統(tǒng)阻力的同時(shí)使壓力提升,提高風(fēng)速,提升風(fēng)冷線邊部冷卻效果。
通過對(duì)高二線風(fēng)冷輥道進(jìn)行改進(jìn),1—10#風(fēng)機(jī)風(fēng)速,特別是邊緣部位風(fēng)速明顯提升,盤條邊部搭接點(diǎn)與中部非搭接點(diǎn)的平均溫度差異縮小到36 ℃,冷卻速度差異變小,SWRH82B 盤條同圈抗拉強(qiáng)度差異控制在40 MPa 以內(nèi),風(fēng)冷線改進(jìn)取得較好效果見表4、表5。
表4 2#風(fēng)機(jī)改進(jìn)后風(fēng)速測(cè)試表
表5 改進(jìn)后同圈抗拉強(qiáng)度對(duì)比表
(1)對(duì)Φ12.5 mmSWRH82B 盤條的同圈性能差異進(jìn)行分析研究,發(fā)現(xiàn)盤條搭接點(diǎn)和非搭接點(diǎn)的風(fēng)速存在較大差異,導(dǎo)致冷卻速度不同,造成同圈性能差偏大。
(2)通過改進(jìn)風(fēng)冷線,縮窄風(fēng)機(jī)出風(fēng)口面積,使得風(fēng)壓提升,提高了風(fēng)速,特別是邊緣部位的風(fēng)速,改進(jìn)后,風(fēng)機(jī)風(fēng)速提高20—30 m/s,盤條邊部搭接點(diǎn)與中部非搭接點(diǎn)的平均溫度差異縮小到36 ℃,減少了盤條邊緣部位和中間部位的冷卻速度。
(3)風(fēng)冷線改進(jìn)后,SWRH82B 盤條同圈抗拉強(qiáng)度差異控制在30 MPa 以內(nèi),同圈性能差異改善效果顯著。