李興崗 包從佼 蔣濟(jì)軍 尹志勇 李俊龍
(玉溪新興鋼鐵有限公司)
隨著云南省社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整,省內(nèi)鋼材市場對板材的需求量逐年上升,近年來年均增幅達(dá)20 %以上;但當(dāng)前昆鋼的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是以建筑鋼為主,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一,在日趨激烈的市場競爭中已不具備競爭力;為優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升公司產(chǎn)品綜合競爭能力,決定開展玉鋼板坯提速增質(zhì)的研究,提高中寬帶系列產(chǎn)品的品質(zhì)和產(chǎn)量,使其更能適應(yīng)市場競爭的發(fā)展戰(zhàn)略需要。
根據(jù)熱軋板帶材的發(fā)展形勢,板帶的外觀“美”已成為市場競爭的重要指標(biāo)。熱軋帶鋼產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)主要包括尺寸與形狀精度、表面質(zhì)量、力學(xué)性能三個(gè)方面。連鑄坯的質(zhì)量很大程度上決定著帶鋼力學(xué)性能、表面質(zhì)量。在生產(chǎn)過程中,板坯經(jīng)常出現(xiàn)外形及質(zhì)量缺陷,導(dǎo)致帶鋼破邊率、冷彎裂紋率較高。玉鋼煉鋼目前主要生產(chǎn)180 mm×500 mm ~180 mm×710 mm 斷面的板坯,但連鑄生產(chǎn)過程中,澆鑄速度一直局限于1.2 m/min ~1.3 m/min,很難繼續(xù)有更高的突破。拉速過低、鑄坯質(zhì)量缺陷,嚴(yán)重影響到板坯的生產(chǎn)效率,同時(shí)造成帶鋼降價(jià)銷售、玉帶形象受損。針對以上原因?qū)Π迮魃a(chǎn)工藝進(jìn)一步優(yōu)化,充分釋放板坯鑄機(jī)產(chǎn)能并提高鑄坯質(zhì)量。
從帶鋼產(chǎn)品存在冷彎裂紋、破邊等情況,檢查連鑄坯是否存在質(zhì)量缺陷,對100 爐鋼約5 500噸鋼進(jìn)行鑄坯表面質(zhì)量檢查,發(fā)現(xiàn)部分連鑄坯存在表面裂紋,輕微鼓肚、劃痕等外形缺陷,如圖1所示。
圖1 缺陷鑄坯外觀
從鑄坯低倍酸浸樣中可以看出,鑄坯存在內(nèi)部缺陷,有細(xì)條狀硫化物、球型或不規(guī)則形狀的氧化物、中心偏析、中心裂紋等,如圖2 所示。
圖2 板坯低倍組織
(1)分析鑄坯外觀缺陷,鑄坯存在局部縱裂紋,由于澆鑄過程結(jié)晶器液面不穩(wěn)定、鋼中硫元素超標(biāo)造成。鑄坯鼓肚由于鑄坯導(dǎo)向區(qū)域輥縫調(diào)整不當(dāng),設(shè)備檢修不到位造成。表面劃痕是由于澆鑄過程中段位堆渣,鑄坯冷卻狀況不好造成的。應(yīng)規(guī)范優(yōu)化澆鑄工藝,強(qiáng)化連鑄設(shè)備檢修,保證鑄坯外觀尺寸。
(2)非金屬夾雜物對鋼材的性能會(huì)造成不良影響,鋼中非金屬夾雜物含量高,會(huì)使鋼的加工性能變壞,破壞鋼材的連續(xù)性,形成裂紋源。煉鋼應(yīng)盡量去除硫元素,減少硫化物量,提高鋼材的性能。煉鋼廠脫硫任務(wù)主要在脫硫站,應(yīng)優(yōu)化脫硫工藝,提高脫后硫的合格率及穩(wěn)定性。同時(shí),應(yīng)提高轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)合格率,降低鋼水的氧化性,減少脫氧產(chǎn)物的產(chǎn)生。適當(dāng)延長吹氬時(shí)間,讓夾雜物充分上浮。澆鑄過程規(guī)范操作,減少澆鑄操作不當(dāng)產(chǎn)生的夾雜物。
(3)鑄坯中存在中心偏析、中心裂紋,產(chǎn)生的原因較為復(fù)雜,從可知可控角度淺析,鑄坯中心呈不連續(xù)的黑點(diǎn),由硫化物含量高、澆鑄溫度偏高造成。應(yīng)盡量去除有害元素硫、控制合理的澆鑄溫度。
(1)生產(chǎn)過程中,連鑄坯成分的硫含量不穩(wěn)定,存在硫超標(biāo)的情況,硫高會(huì)因“熱脆”導(dǎo)致裂紋發(fā)生漏鋼事故,硫含量超內(nèi)控的爐次拉速只能控制在1.0 m/min 以下,成品硫高成為鑄機(jī)提速的卡點(diǎn)。
(2)生產(chǎn)中偶有結(jié)水口的現(xiàn)象,更有甚者把水口結(jié)死,鑄機(jī)非計(jì)劃停澆,影響鑄機(jī)的生產(chǎn)。結(jié)水口嚴(yán)重爐次,停澆后對水口拆解,水口中存在高熔點(diǎn)物質(zhì)Al2O3,如圖3 所示,說明脫氧產(chǎn)物上浮不良,喂入Al 線超量,鋼水脫氧過度,可澆性差。影響鑄機(jī)的正常生產(chǎn),對提高鑄機(jī)的產(chǎn)量不利。
圖3 中包下水口異物
(3)1#板坯連鑄機(jī)機(jī)型為二機(jī)二流直弧型連續(xù)彎連續(xù)矯直板坯連鑄機(jī),該設(shè)備投產(chǎn)已使用近16 年的時(shí)間,設(shè)備老化及設(shè)計(jì)技術(shù)落后。在生產(chǎn)過程中,機(jī)械振動(dòng)振幅精度低,左右偏擺弧度較大,鑄坯易產(chǎn)生縱向及橫向裂紋,在拉速1.15 m/min ~1.20 m/min 時(shí)存在設(shè)備共振現(xiàn)象,該現(xiàn)象經(jīng)過多次調(diào)整改進(jìn)后仍然得不到有效解決,該機(jī)械振動(dòng)拉速一直無法得到根本性提高,且設(shè)備維修率高,維修成本較大。同時(shí)由于設(shè)備所處地點(diǎn)狹窄且空間受限,設(shè)備的點(diǎn)檢、維護(hù)非常困難。由于點(diǎn)檢困難,冷卻及潤滑不到位導(dǎo)致振動(dòng)減速機(jī)、蝶環(huán)、板簧等損壞的情況時(shí)有發(fā)生,從而被迫更換振動(dòng)框架或?qū)е律a(chǎn)中斷。給設(shè)備維護(hù)、檢修、生產(chǎn)帶來較大影響,板坯連鑄機(jī)作業(yè)率低。
由于釩鈦礦冶煉的特點(diǎn),鐵水經(jīng)常出現(xiàn)低溫、高硫情況。鐵水脫硫的重任體現(xiàn)在煉鋼脫硫站,噴吹脫硫的脫硫效率、脫后硫的合格率直接影響鋼坯中的硫含量。針對鐵水成分、溫度不穩(wěn)定的現(xiàn)狀,優(yōu)化脫硫劑的配比、脫硫工藝參數(shù)及開展?fàn)t后洗渣脫硫等工作,保證成品硫穩(wěn)定、合格。
(1)優(yōu)化脫硫劑配比
通過對標(biāo)找差,發(fā)現(xiàn)玉鋼的脫硫劑用量大,脫后硫不穩(wěn)定,扒渣鐵損高、脫硫效率低。為了提高脫硫效率,玉鋼煉鋼廠協(xié)同昆鋼濮耐公司共同對脫硫劑的質(zhì)量進(jìn)行改善,經(jīng)過多次的實(shí)驗(yàn)對比,有目的的調(diào)整脫硫劑的成分配比,找到脫硫效率較高的成分配比,降低了脫硫劑的用量,提高了脫硫效率。為降低生產(chǎn)成本,脫硫劑采用成本最低的CaO 系。根據(jù)CaO 脫硫的特點(diǎn),從提高脫硫劑CaO 含量及活性度;增加CaF2含量,破壞石灰粉粒表面生成致密的硅酸二鈣(2CaO·SiO2);提高脫硫劑的細(xì)度,增加比表面積;加入提高硫活度的元素Al 等方面入手,試驗(yàn)出脫硫能力更強(qiáng)的脫硫劑。
(2)優(yōu)化噴槍槍位
生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)脫后硫不高,但倒?fàn)t硫高的情況,排除廢鋼及加入輔料等因素的影響,發(fā)現(xiàn)存在脫后硫不具代表性,鐵包中的噴吹鐵水不均勻的情況。在不產(chǎn)生噴濺的前提下,噴槍槍位插入深度應(yīng)盡量加大,在包底不留死角,使脫硫劑和鐵水充分混合反應(yīng),保證噴吹脫硫的動(dòng)力學(xué)條件,噴槍插入深度直接影響到脫硫效果。經(jīng)過跟蹤實(shí)踐:鐵水在鐵包內(nèi)的凈空高度需保證≥500 mm,脫硫噴吹槍位距包底的距離控制在100 ~150 mm,脫后硫代表性較強(qiáng)。
(3)爐后造渣脫硫
玉鋼沒有精煉爐,出鋼后處理手段有限,生產(chǎn)節(jié)奏緊張時(shí),偶有倒?fàn)t硫高的現(xiàn)象,開展?fàn)t后渣洗脫硫操作,經(jīng)過現(xiàn)場跟蹤研究,倒?fàn)t終點(diǎn)硫高,需要進(jìn)行爐后渣洗脫硫的爐次,要求提高終點(diǎn)出鋼溫度10 ℃以上,加入渣洗料后吹氬要求軟吹7 min,使用包蓋蓋住,減少與空氣接觸,盡量營造還原氣氛,造白渣。石灰加入量按100 ~200 kg/爐控制,保證石灰充分熔化是關(guān)鍵;爐后鋁線加入量嚴(yán)格按氬前氧參考值控制,確保吹氬時(shí)間,防止鑄機(jī)出現(xiàn)結(jié)水口現(xiàn)象。
玉鋼采用提釩煉鋼模式,熱量不足,鋼水氧化性強(qiáng),經(jīng)常出現(xiàn)氧含量不穩(wěn)定的情況,氬后氧含量控制過高,板材上出現(xiàn)破邊的概率高;脫氧過深則導(dǎo)致鋼水氧含量偏低,可澆性差,澆鑄過程中Al2O3熔點(diǎn)(2 030 ℃)過高,在澆鑄過程中凝固析出,造成中包插入水口“結(jié)水口”澆鑄不暢的現(xiàn)象,同時(shí)由于吹氬操作的不規(guī)范,容易導(dǎo)致鋼水溫度、成分不均勻,鋼水夾雜物不能充分上浮,影響鋼水質(zhì)量。為解決上述問題,開展優(yōu)化煉鋼脫氧吹氬工藝,以保證鋼水質(zhì)量。
(1)降低鋼水終點(diǎn)氧化性,減少夾雜物量
在轉(zhuǎn)爐吹練過程中,由于不斷向熔池供氧,使鋼水中溶解了一定數(shù)量的氧,達(dá)到終點(diǎn)時(shí),跟據(jù)C-O 平衡理論可知,終點(diǎn)C 含量越低,鋼水氧化性就越強(qiáng),鋼水的氧化性影響鋼的潔凈度。鋼中氧含量低,對減少鋼液中的氧化夾雜物有利,能很好的控制板坯的潔凈度。冶煉板坯時(shí),合理控制廢鋼用量,使熱量略有富裕,對提高一次拉碳率有利。為了提高爐長的操作技能,常態(tài)化開展?fàn)t長拉碳實(shí)作考評,提高爐長對終點(diǎn)的把控能力,降低鋼水終點(diǎn)氧化性,減少夾雜物量。
(2)強(qiáng)化脫氧吹氬操作
在無精煉設(shè)備的情況下,脫氧和吹氬操作更為重要,脫氧吹氬環(huán)節(jié)是冶煉工序質(zhì)量控制的最后一環(huán),決定著鋼水去向連鑄的最終成分、溫度情況。合理脫氧,將氧含量控制20 ~40 PPm,保證鋼水質(zhì)量,為板坯生產(chǎn)提供高質(zhì)量鋼水,同時(shí)為連鑄澆鑄創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)條件,確保板坯澆鑄的順行。吹氬攪拌能達(dá)到加速夾雜的析出,均勻鋼水成分、溫度,去除一定量的氣體含量,保證鋼水質(zhì)量,為后續(xù)的澆鑄和軋制創(chuàng)造良好條件。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐規(guī)定板坯生產(chǎn)吹氬時(shí)間由≥5 min 提高至≥8 min,在出鋼過程要求吹氬壓力控制為0.6 MPa ~0.7 MPa,到站吹氬壓力控制為0.3 MPa ~0.5 MPa,氬泡直徑控制在20 ~30 cm 為宜。
鋼水溫度是決定連鑄順利與否的首要因素,同時(shí)它又在很大程度上決定了連鑄坯的質(zhì)量,過高和過低的鋼水澆鑄溫度都會(huì)對連鑄帶來不利影響。鋼水澆鑄溫度過高,增加非金屬夾雜,影響板坯內(nèi)在質(zhì)量;鑄坯柱狀晶發(fā)達(dá),鑄坯組織質(zhì)量變差;中心偏析加重,易產(chǎn)生中心線裂紋;澆鑄拉速慢,鑄機(jī)機(jī)時(shí)產(chǎn)量低。鋼水澆鑄溫度過低,容易發(fā)生水口堵塞,澆鑄中斷;鑄坯表面容易結(jié)疤、夾渣、產(chǎn)生裂紋等缺陷;非金屬夾雜不易上浮,影響鑄坯內(nèi)在質(zhì)量。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐,嚴(yán)格控制鋼水氬前氬后溫度,保證中包溫度在1 540 ℃~1 550 ℃,拉速較快,鑄坯組織良好,如遇有包底、新鋼包、返修包氬后溫度提高10 ~20 ℃,保證澆鑄后期生產(chǎn)正常。
針對板坯生產(chǎn)過程中相關(guān)問題、鑄坯存在表面質(zhì)量及外形尺寸缺陷,從澆鑄工藝和設(shè)備兩方面制定了相關(guān)的控制措施。
(1)澆鑄工藝控制
板坯采取全程保護(hù)澆鑄,嚴(yán)禁大包敞開澆鑄,鋼包長水口插入鋼水內(nèi)深度要求≥150 mm,確保中包包蓋完好,中包覆蓋劑按要求合理使用,澆鑄過程中認(rèn)真檢查中包內(nèi)鋼水情況,確保鋼水不裸露,不結(jié)冷鋼。板坯大包澆鑄原則上要求全程保證中間包滿包澆鑄,中間包內(nèi)鋼液面要求必須≥700 mm,保證鋼水內(nèi)的夾雜物充分上浮。中包必須嚴(yán)格執(zhí)行排渣制度,尤其在使用≥16 h 的中間包時(shí),中間包內(nèi)渣層厚度達(dá)到120 mm 時(shí)必須進(jìn)行中間包排渣操作。規(guī)范加渣撈渣操作,確保結(jié)晶器內(nèi)渣層潔凈,出現(xiàn)渣圈時(shí)及時(shí)撈出,并清理干凈。嚴(yán)格按工藝要求調(diào)整結(jié)晶器倒錐度,調(diào)整過程中嚴(yán)格按“上拉下頂式”調(diào)整,保證鑄坯外形尺寸的精度。優(yōu)化二冷工藝,確保冷卻均勻,加強(qiáng)二冷設(shè)備的維護(hù),杜絕鑄坯表面缺陷,保證鑄坯冷卻效果和質(zhì)量。
(2)設(shè)備改進(jìn)
連鑄板坯設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜,且設(shè)備情況對鑄坯質(zhì)量起決定性作用。將連鑄機(jī)振動(dòng)框架由正弦振動(dòng)改為非正弦振動(dòng)并改成自動(dòng)液面澆鑄,同步對中包烘烤、油汽潤滑及二冷配水閥門、管路的進(jìn)行升級改造。同時(shí)加大設(shè)備維護(hù)點(diǎn)檢力度,利用停機(jī)時(shí)間做好各段位的檢修維護(hù)工作,避免澆鑄過程中段位堆渣。
(1)通過對脫硫工藝的優(yōu)化,解決了釩鈦鐵水硫高、溫度低及生產(chǎn)節(jié)奏不均衡等問題,使脫后硫合格率達(dá)92 %,成品硫合格率達(dá)96 %,且未出現(xiàn)因硫高判廢的爐次,鑄坯未出現(xiàn)硫高產(chǎn)生裂紋的情況,為帶鋼提供優(yōu)質(zhì)鑄坯。脫硫劑配比優(yōu)化后,脫硫劑用量明顯降低,脫硫效率提高,脫硫扒渣鐵損從33.8 kg/ t 鐵降低到17.3 kg/ t 鐵,脫硫效率從65 %提高到78 %。脫硫噴吹槍位優(yōu)化后,脫后鐵水更均勻,基本沒有出現(xiàn)一倒硫比脫后脫后硫高的情況(廢鋼及其他原輔影響除外)。爐后造渣脫硫解決了因生產(chǎn)節(jié)奏緊張、發(fā)生異常情況導(dǎo)致硫高的問題,保證鑄坯硫含量合格。
(2)通過優(yōu)化煉鋼終點(diǎn)控制制度,使半鋼冶煉一倒合格率提高到90 %,一倒出鋼率達(dá)60 %,鋼水氧化性明顯降低,Al 線的用量從1.1 kg/t鋼降低到0.92 kg/t 鋼。加上對脫氧吹氬工藝的優(yōu)化規(guī)范,嚴(yán)格控制吹氬力度、時(shí)間,使夾雜物充分上浮,降低鋼中非金屬夾雜物含量。鋼水氧量含嚴(yán)格按20 ~40 ppm 控制,鋼水的可澆性好,基本沒有結(jié)水口的情況發(fā)生,同時(shí)鑄坯的質(zhì)量明顯改善,如圖4 所示,帶鋼破邊比例降低到0.3 %。
圖4 板坯低倍組織
(3)根據(jù)澆鑄溫降,制定合理的鋼水澆鑄溫度,嚴(yán)格控制中包溫度在1 540 ~1 550 ℃,鑄坯組織的中心偏析、中心裂紋明顯減少,澆鑄拉速也得到提高。
(4)規(guī)范澆鑄工藝后,減少了因操作不當(dāng)產(chǎn)生的夾雜,連鑄坯外形尺寸精度得以提高。設(shè)備改造后,采用非正弦振動(dòng)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)振動(dòng)曲線根據(jù)工藝需要的任意調(diào)整,顯著提高連鑄坯的質(zhì)量、軋制的成材率、鑄機(jī)作業(yè)率,降低振動(dòng)框架修復(fù)和更換的維護(hù)費(fèi)用、漏鋼事故的發(fā)生率,鋼水正常的情況下拉速控制在1.40 ~1.50 m/min,如圖5 所示,日均產(chǎn)量可達(dá)2 800 噸。
圖5 板坯澆鑄工藝參數(shù)顯示
(1)本文分析了連鑄坯存在表面裂紋、輕微鼓肚、劃痕等表面缺陷及鑄坯內(nèi)部存在非金屬夾雜物、中心偏析、中心裂紋等內(nèi)部缺陷原因,制定了優(yōu)化脫硫工藝、煉鋼終點(diǎn)及吹氬工藝、鋼水澆鑄溫度、連鑄澆鑄工藝等改善措施,有害元素S 得到了有效控制,非金屬夾雜明顯減少,鑄坯質(zhì)量得到改善,帶鋼軋制破邊比例由2.5 %降至0.3 %,冷彎合格率從86.3 %提高到98.5 %,帶鋼質(zhì)量有大幅度的提升。
(2)影響連鑄機(jī)提速是因?yàn)槌善妨蚋摺搴笱鹾靠刂撇缓侠?、連鑄設(shè)備落后老化造成,通過優(yōu)化脫硫工藝,優(yōu)化脫氧吹氬工藝,升級改造連鑄設(shè)備,提高了鋼水的可澆性、潔凈度,澆鑄拉速由1.25 m/min 提升至1.45 m/min,月均產(chǎn)能提升到8 萬噸以上,產(chǎn)能得到充分釋放。