陳念輝,王東鋒,高 悅
(中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司,浙江 杭州,311122)
某水電項目位于烏干達吉奧加尼羅河左岸,安裝6臺單機容量100 MW的豎軸混流式水輪機組,設(shè)計年發(fā)電量43.09億kWh。機組額定水頭59.83 m,單機流量188 m3/s。樞紐建筑物有攔河閘壩、引水隧洞、地下廠房、尾水隧洞及尾水調(diào)壓室等。項目2009年完成前期規(guī)劃、項目建議書和可研設(shè)計,2011年對施工圖設(shè)計階段以EPC模式進行國際公開招標。
該水電站6臺機滿發(fā)額定流量1 098 m3/s,單條尾水隧洞長約8.3 km,屬典型的低水頭、大流量、長尾水隧洞的電站。按托馬臨界斷面積計算時,調(diào)壓室斷面積達2 702.52 m2,尾水調(diào)壓室設(shè)計是工程關(guān)鍵技術(shù)難點之一,因此投標設(shè)計階段對尾水調(diào)壓室布置方案進行了充分研究,提出優(yōu)化改進方案。
本工程引水隧洞共6條,單洞長約379.18 m;尾水支洞共6條,直徑7.7 m,單洞長約276.81 m,并在每條尾水支洞上各設(shè)置一扇檢修閘門,閘門槽位于主變洞底板以下;尾水主洞共2條,三機一洞,直徑12.5 m,單洞長約8 300 m長。
尾水支洞與主洞之間設(shè)置尾水調(diào)壓室,為通倉布置的長廊式結(jié)構(gòu)。尾水調(diào)壓室位于主變洞下游約225 m,圍巖為花崗片麻巖,以Ⅲ~Ⅱ類圍巖為主,洞室開挖尺寸為200 m×20 m×29 m(長×寬×高),底板高程943.00 m,頂拱高程972.00 m,上覆巖體厚度約35 m。此外,在調(diào)壓室底部設(shè)置3條調(diào)壓隧洞,類似于下室結(jié)構(gòu),用于解決最低涌浪問題,調(diào)壓隧洞平行于尾水隧洞布置,中心間距40.5 m。每條調(diào)壓隧洞長2 000 m,洞徑12 m,底板高程943.00 m,縱坡為0。調(diào)壓隧洞沿線每隔500 m設(shè)置DN300通氣孔至地表。尾水調(diào)壓室原結(jié)構(gòu)設(shè)計方案詳見圖1。
圖1 尾水調(diào)壓室招標設(shè)計方案Fig.1 Design scheme of the tailrace surge chamber in the bidding documents
原設(shè)計方案總體上符合低水頭、大流量、長尾水工程尾水調(diào)壓室選型及布置的一般認識,但通過初步分析,發(fā)現(xiàn)存在如下問題:
(1)原方案6條尾水支洞共用一個長廊調(diào)壓室,且調(diào)壓室為通倉布置,即6臺機組為一個水力單元,這對機組運行穩(wěn)定干擾影響較大,且檢修不便。若某一條尾水隧洞放空檢修,則6臺機組需全部停機,從經(jīng)濟效益來講,對發(fā)電利用小時數(shù)高的工程影響較大。此外,從施工工期來看,必須待6扇尾水檢修閘門全部施工完畢并下閘擋水后,才能進行首臺機組的充水發(fā)電,不利于提高首臺機組發(fā)電的工期保證率。
(2)分析招標文件,當(dāng)6臺機同時甩負荷時,尾調(diào)最低涌浪值僅高于尾水支管及尾水隧洞洞頂以上1.05 m的水深,不滿足規(guī)范中不小于2 m的要求,安全裕度不夠。當(dāng)發(fā)生最低涌浪時,尾水支洞與尾水主洞都存在進氣的可能性,這是尾水管道設(shè)計所不允許的。
(3)原方案設(shè)計的3條調(diào)壓隧洞,類似于調(diào)壓室的下室結(jié)構(gòu),其主要目的是抑制尾水調(diào)壓室最低涌浪,防止調(diào)壓室底板拉空而導(dǎo)致空氣進入尾水隧洞。若僅從水力過渡過程計算來看,原方案的布置方式基本可行。但根據(jù)調(diào)壓室設(shè)計規(guī)范要求,下室底板坡度不小于1%,洞頂坡度不小于1.5%,而該方案調(diào)壓隧洞底板、洞頂?shù)目v坡均為0,且單條調(diào)壓隧洞長度達2 000 m,在發(fā)生水位波動的情況下,調(diào)壓隧洞內(nèi)存在水流不暢的可能性,且遠離調(diào)壓室的洞段存在來不及補水或回流發(fā)生斷流等情況,其作為調(diào)壓室下室的功能得不到充分發(fā)揮,因此需研究縮短調(diào)壓隧洞長度的可能性。
為解決、改善尾水調(diào)壓室原設(shè)計方案存在問題和不利影響,投標文件編制階段對尾水調(diào)壓室的結(jié)構(gòu)布置方案進行優(yōu)化設(shè)計,主要包括進一步復(fù)核尾水調(diào)壓室穩(wěn)定斷面及涌浪高度,將通倉調(diào)壓室分隔為兩個獨立的水力單元,大幅縮短調(diào)壓隧洞長度,并將尾水檢修閘門調(diào)整為與尾水調(diào)壓室結(jié)合布置。
根據(jù)投標階段對工程樞紐布局的總體優(yōu)化,進行尾水調(diào)壓室設(shè)置條件的判別計算,以尾水管內(nèi)不產(chǎn)生液柱分離(即尾水管內(nèi)最大真空度不大于8 m水頭)為前提,按照規(guī)范公式計算,當(dāng)壓力尾水道及尾水管總長度Lw>435 m,則需要設(shè)置尾水調(diào)壓室。本工程尾水系統(tǒng)總長約8.4 km,遠大于該臨界值,因此需要設(shè)置尾水調(diào)壓室。
另根據(jù)國外水電站工程的設(shè)計經(jīng)驗,設(shè)置下游調(diào)壓室的判別條件為尾水系統(tǒng)的∑LV>1 800 m2/s。本工程尾水隧洞平均流速約3.2 m/s,因此∑LV值約26 880 m2/s,遠大于臨界值,需設(shè)置尾水調(diào)壓室。
調(diào)壓室水位波動時,一般均采用托馬(Thomas)準則對調(diào)壓室所需穩(wěn)定斷面面積進行計算,確保小波動穩(wěn)定。若小波動穩(wěn)定性得不到保證,則大波動必然不能衰減、收斂。根據(jù)規(guī)范要求按孤立電站運行,采用托馬公式進行小波動穩(wěn)定性計算。
當(dāng)拆分為兩個獨立的調(diào)壓室時,托馬穩(wěn)定面積F計算值為2 529 m2,最終取值應(yīng)結(jié)合尾水調(diào)壓室結(jié)構(gòu)布置、涌浪計算、小波動穩(wěn)定等確定,且不應(yīng)小于計算穩(wěn)定斷面值。投標階段經(jīng)多方案試算和比選,尾水調(diào)壓室穩(wěn)定斷面取2 848 m2,以將調(diào)壓室長度及跨度、最高及最低涌浪控制在較合適范圍內(nèi)。
維持簡單式調(diào)壓室結(jié)構(gòu)型式,借鑒類似工程經(jīng)驗,將原方案的單個長廊調(diào)壓室拆分為兩個相互獨立的調(diào)壓室,即將6臺機組分為兩個水力單元,這也符合大斷面、長尾水隧洞工程的一般洞機組合方案,機組運行維護條件得到極大改善。圍巖穩(wěn)定條件較好,調(diào)壓室仍采用長廊結(jié)構(gòu),橫斷面為城門洞型,邊墻設(shè)置40 cm厚鋼筋混凝土薄襯砌結(jié)構(gòu)。
此外,由于下游尾水位較低,而機組安裝高程較高(吸出高度-23 m),水力過渡過程計算表明,原方案機組尾水管進口最小壓力不滿足要求。因此在分析進廠交通洞縱坡可行的前提下,將機組安裝高程降低15 m,以達到減小尾水管進口負壓的目的。同時將原上翹的尾水肘管改為水平布置,則尾水調(diào)壓室與尾水支洞末端交叉處底板(長度65.1 m)高程可降低約20 m,而尾水調(diào)壓室長廊洞室端部的底板(長度79.9 m)高程設(shè)置則考慮功能及工程投資,僅需降低6 m,既能滿足底板高程略低于最低涌浪的要求,同時也減少石方開挖約4.7萬m3。
經(jīng)上述初步調(diào)整及托馬穩(wěn)定斷面計算,結(jié)合尾水調(diào)壓室結(jié)構(gòu)布置、涌浪計算等多方案比選,最終將單個調(diào)壓室跨度由20 m加至21 m,長度145 m,高度42.5~63 m,兩個調(diào)壓室間預(yù)留21.4 m寬巖梗,巖梗上方兩個調(diào)壓室連通,與調(diào)壓室交通洞連接。尾水調(diào)壓室優(yōu)化設(shè)計方案詳見圖2。
圖2 尾水調(diào)壓室優(yōu)化設(shè)計方案Fig.2 Optimized design scheme of the tailrace surge chamber
據(jù)前文分析,原設(shè)計調(diào)壓隧洞結(jié)構(gòu)存在的水力學(xué)問題,需研究采用合理措施來替代調(diào)壓隧洞功能。因此,投標階段考慮將原設(shè)計的3條單長各2 000 m的調(diào)壓隧洞調(diào)整為僅布置2條各50 m長的調(diào)壓隧洞,其底板高程與長廊兩端底板高程相同。作為優(yōu)化后的下室結(jié)構(gòu),底板縱坡1%,頂板縱坡1.5%,可形成較好的水體和氣體流通條件。經(jīng)過渡過程計算,尾水調(diào)壓室最低涌浪及尾水管負壓均滿足要求,且大大降低了工程投資,經(jīng)濟性優(yōu)勢明顯。
原方案將尾水檢修閘門結(jié)合主變洞一起布置,該布置方式有工程實例,雖可取消單設(shè)尾閘洞室,但加大了主變洞的跨度規(guī)模,且因采用封閉結(jié)構(gòu)的液壓閘門,自身的檢修條件也受到限制,需6臺機組全部停機才能進行檢修。因此,參考類似工程經(jīng)驗,將尾水檢修閘門全部移到尾水調(diào)壓室內(nèi),即沿尾調(diào)室上游邊墻設(shè)置混凝土門槽結(jié)構(gòu),閘門檢修平臺高程則按高于2臺機運行發(fā)生事故甩負荷的最高涌浪進行設(shè)置,既保證各扇閘門的檢修條件,也合理控制了檢修平臺高程,避免調(diào)壓室高度增加。
尾水調(diào)壓室結(jié)構(gòu)布置方案優(yōu)化后,經(jīng)過渡過程計算,尾水管進口最小壓力、尾水調(diào)壓室最高及最低涌浪出現(xiàn)在同一工況,即上游最高發(fā)電水位1 030.00 m、下游平均水位960.00 m,2臺機正常運行,第3臺機開機增至滿負荷時,在最不利時間點,3臺機同時發(fā)生事故甩負荷。尾水管進口最小壓力值為1.89 m,滿足真空度的控制要求,且有較大裕度;尾水調(diào)壓室最高涌浪975.70 m,最低涌浪938.05 m,優(yōu)化調(diào)整后的尾水調(diào)壓室涌浪滿足要求。尾水調(diào)壓室優(yōu)化后涌浪及尾水管壓力極值計算值詳見圖3和圖4。
圖3 尾水調(diào)壓室涌浪Fig.3 Surge in the tailrace chamber
圖4 尾水管進口壓力Fig.4 Pressure at the inlet of the draft tube
本項目EPC投標階段,通過對原設(shè)計方案的認真研究,以及對工程布置特點、關(guān)鍵技術(shù)難點的總體把握,針對低水頭、大流量、長尾水隧洞調(diào)壓室開展了復(fù)核和優(yōu)化工作。該尾水調(diào)壓室屬于大型簡單式調(diào)壓室,且采用大跨度的長廊式結(jié)構(gòu),從洞室穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)設(shè)計、水力條件及運行穩(wěn)定等方面,均存在較大的技術(shù)難度。由于投標階段周期短,且基礎(chǔ)資料有限,投標提出的優(yōu)化方案還有待在實施階段進一步開展深化工作。