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        高頻電源在火電廠電除塵改造中的應(yīng)用

        2023-01-31 11:56:22黃礎(chǔ)曉
        黑龍江電力 2022年6期
        關(guān)鍵詞:電除塵電暈控制柜

        黃礎(chǔ)曉

        (廣東省粵瀧發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 羅定 527200)

        0 引 言

        某電廠與2臺發(fā)電機組鍋爐配套的BE240/2-4型靜電除塵器,每臺靜電除塵器處理煙氣量為84 000 m3/h,分2路進(jìn)入2個進(jìn)口喇叭,設(shè)置雙室四電場,經(jīng)多孔均流板分別流入室內(nèi),沿著氣流方向途經(jīng)8個通電單元(4個電場)后,再經(jīng)豎置槽形板折流,分別從2個出口喇叭流出,凈化后的煙氣經(jīng)出口煙道,由2臺引風(fēng)機排出。設(shè)計除塵效率大于等于99.6%,除塵器出口排放設(shè)計值小于等于35 mg/m3。每臺電除塵器配套8臺高壓控制柜、2臺低壓控制柜。高壓控制柜使用的供電電源采用輸入為兩相的可控硅工頻相控電源,2臺鍋爐共同配備一套上位機系統(tǒng),于2003年投運,目前已運行十余年。由于設(shè)備老化、系統(tǒng)硬件等原因,存在嚴(yán)重的電暈封閉、電暈功率輸出不足問題,加上控制器的控制系統(tǒng)是20世紀(jì)90年代的控制技術(shù),控制器的硬件、軟件系統(tǒng)不能滿足對電場閃絡(luò)的精確捕捉和控制,在反電暈、電暈封閉和節(jié)能控制上都已不能滿足現(xiàn)階段的排放要求,且控制柜故障率高,影響電除塵系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。從節(jié)能降耗和節(jié)約成本上探索新的除塵技術(shù)對電除塵器進(jìn)行改造成為當(dāng)前的緊急任務(wù)。經(jīng)過多方考察調(diào)研,此次改造方案最終采用了高頻電源。

        1 調(diào)制型高頻電源原理和特點

        1.1 工作原理

        調(diào)制型高頻電源是將三相交流電經(jīng)整流和濾波后得到的約 530 V的直流電源,再用很高的調(diào)制頻率調(diào)制出不同的工作頻率[1]。為改造原有工頻電源,需要調(diào)制出50 Hz的工作頻率,送至原工頻變壓器升壓整流后形成高頻高壓脈動輸出,為ESP提供供電電源[2]。調(diào)制型高頻電源系統(tǒng)電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 高頻電源系統(tǒng)電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

        1.2 調(diào)制型高頻電源特點

        1)二次電壓、二次電流平滑,閃絡(luò)恢復(fù)速度快[3]。與工頻50/60 Hz高壓電源相比,高頻電源純直流供電時的輸出電壓紋波小于5%,遠(yuǎn)小于工頻電源35%~45%的紋波百分比[4],其閃絡(luò)電壓高,平均運行電壓可達(dá)工頻電源的1.3倍,運行電流可達(dá)工頻電源的2倍,在同樣的電場里,能夠輸入更多的功率,從而能夠有效提高除塵效率。高頻電源與常規(guī)電源供電輸出對比如圖2所示。

        圖2 高頻電源與常規(guī)電源供電輸出電壓對比

        2)配置靈活多變。高頻電源和傳統(tǒng)電源融為一體,載波頻率最大可達(dá)40 kHz,調(diào)制頻率可從幾赫茲到幾千赫茲。這一特點搭配中高頻變壓器組成高頻電源[5],也可以用常規(guī)變壓器,組成混合型高頻電源?;旌闲透哳l電源便于運用在產(chǎn)品的升級改造中,不用改動現(xiàn)場變壓器及控制室至本體的電纜,只需替換原高壓控制器,即可使原電源由常規(guī)電源升級為高頻電源,改造成本低,改造工期短。

        3)運行穩(wěn)定,電暈功率輸出強。采用電流“硬開關(guān)”調(diào)制,對負(fù)載波動不敏感,電暈功率輸出能力更強,因此,使用高頻電源比使用常規(guī)電源的電除塵器具有更高的除塵效率。

        4)三相平衡,無諧波。高頻電源采用三相電源平衡輸入,對電網(wǎng)無污染,屬于綠色電源。效率與功率因數(shù)高,效率通常大于93%,功率因數(shù)通常大于90%,比工頻電源節(jié)能20%以上,設(shè)備運行數(shù)年后節(jié)省的電費相當(dāng)于收回全部投資。

        2 1號鍋爐電除塵的技術(shù)改造方案

        2.1 現(xiàn)有電除塵器的配置及存在問題

        某電廠現(xiàn)有與1號鍋爐電除塵配套的8臺高壓控制柜和2臺低壓控制柜。高壓控制柜型號為GGAJ02H-1.0 A/72 kV,低壓控制柜型號為DDJX4045F1,高壓控制柜為早期的8位H型控制柜,于2003年投運。目前電除塵電控系統(tǒng)已出現(xiàn)以下問題。

        1)第一電場的二次電壓偏高,二次電流很低,當(dāng)煙氣中的含塵濃度高到一定程度時,將電場電暈極附近的場強減少到電暈的起始值,導(dǎo)致電暈電流大幅下降,甚至趨近于零,出現(xiàn)嚴(yán)重的電暈封閉問題,導(dǎo)致電暈功率輸出不足,影響除塵效率。

        2)控制器的控制系統(tǒng)是20世紀(jì)90年代的控制技術(shù),控制器的硬件、軟件系統(tǒng)均不能滿足對電場閃絡(luò)的精確捕捉和控制要求,并且在反電暈、電暈封閉和節(jié)能控制上都已不能滿足現(xiàn)階段的要求?,F(xiàn)有控制柜故障率高,影響電除塵系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

        3)部分電除塵保溫層加熱器的控制狀態(tài)與實際狀態(tài)不符,以及部分電除塵振打器的振打效果不良,現(xiàn)場振打?qū)嶋H高度與控制器顯示高度不符,當(dāng)高度全部調(diào)至30 cm左右時,振打開路,影響除塵效率。

        2.2 改造方案

        為解決某電廠電除塵效率低、耗電量大及控制柜故障率高等問題,電廠組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和廠家論證,充分考慮改造工程的特點和現(xiàn)場實際情況,在滿足舊系統(tǒng)全部功能、配置要求的基礎(chǔ)上,對系統(tǒng)設(shè)計、配套設(shè)備和布置等進(jìn)行優(yōu)化,選取最安全、經(jīng)濟、環(huán)保的方案。最終對1號鍋爐電除塵改造,確定了以下方案。

        1)采用高頻電源對1號鍋爐電除塵第一、第二電場的4臺工頻電源進(jìn)行改造。改造過程中不更換整流變壓器,沿用原有控制柜至整流變壓器的電纜,用4臺調(diào)制型高頻電源控制柜對原第一、第二電場的4臺工頻控制柜進(jìn)行更換。并對1號鍋爐電除塵控制系統(tǒng)的銅母排進(jìn)行整體更換。

        2)用新型工頻高壓控制柜對1號鍋爐電除塵第三、四電場的4臺舊H型工頻高壓控制柜進(jìn)行改造,改造過程中不更換整流變壓器,沿用原有控制柜至整流變壓器的電纜,只用4臺新型工頻高壓控制柜對原4臺舊H型工頻高壓控制柜進(jìn)行更換。

        3)對1號鍋爐電除塵的低壓加熱控制柜和電磁振打控制柜進(jìn)行更換,采用新型低壓加熱控制柜及電磁振打控制柜對原有低壓控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。采用最新型的振打、加熱控制方式,具有不同程度的振打功能可供選擇。對1號鍋爐電除塵器進(jìn)行高低壓連鎖功能設(shè)計,使每個電場具備“斷電振打”功能,大幅提升振打效果,減少二次揚塵,從而提高除塵效率。

        4)在不影響現(xiàn)有系統(tǒng)監(jiān)控、操作模式情況下,將1號鍋爐電除塵高低壓控制系統(tǒng)的信號接入現(xiàn)有2號鍋爐電除塵控制系統(tǒng)后臺,實現(xiàn)對鍋爐的電除塵高低壓控制系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)視及操作功能。

        3 關(guān)鍵技術(shù)主要創(chuàng)新點及技術(shù)比較

        3.1 關(guān)鍵技術(shù)主要創(chuàng)新點

        此次1號鍋爐電除塵器改造中,對1~4號高壓柜采用分體式高頻電源進(jìn)行改造,該類型電源僅對控制柜進(jìn)行改造,無需更換整流變壓器及電纜,改造便捷,節(jié)省改造成本,減少施工量。

        對5~8號高壓柜采用HV32高壓控制柜進(jìn)行改造,也僅改造控制柜即可。在控制上采用獨有的數(shù)理統(tǒng)計算法和實時數(shù)據(jù)庫的形式,根據(jù)不同煙氣工況做出自適應(yīng),能很好地克制末電場的反電暈現(xiàn)象,且運行更加穩(wěn)定,原有控制柜經(jīng)常跳停的故障不再出現(xiàn)[5]。采用DZK32電磁振打控制系統(tǒng),使電磁振打控制更為自動化、數(shù)字化。高頻電源結(jié)合優(yōu)化后的控制系統(tǒng)[6],充分考慮改造工程的特點和現(xiàn)場實際情況,在滿足舊系統(tǒng)全部功能、配置要求的基礎(chǔ)上,選取最安全、經(jīng)濟、環(huán)保的方案,對系統(tǒng)設(shè)計、配套設(shè)備和布置等進(jìn)行優(yōu)化。

        3.2 與當(dāng)前國內(nèi)外同類技術(shù)綜合比較

        目前,國內(nèi)大部分電源改造采用一體式高頻電源改造[7],需要更換控制柜、變壓器及電纜,改造工作量大、成本高,高頻電源要安裝在除塵器頂部,不便于操作、檢修,且控制設(shè)備在戶外容易老化,給系統(tǒng)的穩(wěn)定性帶來風(fēng)險。采用分體式進(jìn)行改造[8],可以避免上述問題,僅更換一個控制柜便能達(dá)到改造目的。

        HV32電除塵控制系統(tǒng)配備先進(jìn)的32位高速處理器,使控制系統(tǒng)在處理速度和效率上達(dá)到國際先進(jìn)水平;控制器有強大的數(shù)據(jù)處理能力,通過觸摸屏終端與HV32控制器的數(shù)據(jù)傳輸,在控制柜觸摸終端上能隨時方便地進(jìn)行電場曲線的制作、實時數(shù)據(jù)的查看,歷史報警記錄的查詢??刂破饔袕姶蟮耐ㄓ嵞芰?,不僅可在觸摸屏上顯示所有數(shù)據(jù),還可將數(shù)據(jù)上傳至上位機系統(tǒng),并預(yù)留DCS接口。1號鍋爐電控系統(tǒng)經(jīng)過改造后,大幅提升了電除塵控制系統(tǒng)的控制處理能力,目前除塵器出口的含塵濃度由原來的大于30 mg/m降低至23~25 mg/m,提效顯著。

        4 改造后的運行情況和效果評估

        4.1 改造后運行參數(shù)情況

        2020年11月,某電廠完成1號鍋爐電除塵控制柜改造,并正式投入運行。電廠空載運行參數(shù)見表1,電廠帶負(fù)荷運行參數(shù)見表2。

        從表1、表2得出:

        表1 電場空載運行參數(shù)

        表2 電場帶負(fù)荷運行參數(shù)

        1)1號鍋爐改造后的控制系統(tǒng)閃絡(luò)特性好,閃絡(luò)無電流沖擊,對火花響應(yīng)靈敏,電場閃絡(luò)后能快速恢復(fù)電場能量[9],電場電壓恢復(fù)快,損失小,能有效抑制反電暈,脈沖波形可隨工況靈活調(diào)制。

        2)電除塵各電場改造后,相比原有控制柜,在二次電壓、電流輸出上大幅提升,有效地消除了前電場的電暈封閉[10]現(xiàn)象;并且運行更加穩(wěn)定,原有控制柜經(jīng)常跳停的故障不再出現(xiàn)。高頻電源結(jié)合優(yōu)化后的控制系統(tǒng)[11],提高了電場電壓,降低了火花率,電除塵升壓正常,運行電流降低,提高了電除塵效果,降低了能耗,減少了廠用電和煙塵排放,實現(xiàn)降耗節(jié)能和效率提高。

        4.2 改造前后煙塵濃度效果對比

        1號鍋爐電除塵高低壓系統(tǒng)改造前后參數(shù)對比見表3??梢钥闯觯?號鍋爐電除塵高低壓系統(tǒng)改造前,在鍋爐負(fù)荷為106 MW,煙氣流量為589 km3/h時,1號鍋爐除塵器出口(即原煙氣入口)粉塵濃度為33.5 mg/m3左右;1號鍋爐電除塵高低壓系統(tǒng)改造后,在鍋爐負(fù)荷為115 MW,煙氣流量為533 km3/h時,1號鍋爐除塵器出口粉塵濃度降低為22.7 mg/m3左右。從改造前后的運行參數(shù)對比可以看出,某電廠1號鍋爐電除塵系統(tǒng)經(jīng)過改造后,高低壓控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定,電暈功率相比原有工頻電源有顯著提升,除塵器出口的含塵濃度由原來的大于30 mg/m3降低至23~25 mg/m,1號電除塵器除塵效率提升至99.8%,大幅降低了除塵器出口的粉塵排放量。

        表3 改造前后煙塵濃度效果對比

        5 結(jié) 語

        該文研究了高頻電源在某火電廠電除塵改造中的應(yīng)用情況,通過改造前后效果對比可知,改造后電除塵控制柜二次電壓、電流輸出值大幅提升,有效抑制了電場的電暈封閉現(xiàn)象,系統(tǒng)運行更加穩(wěn)定。同時,改造后的電除塵煙氣入口含塵濃度明顯下降,除塵效率高達(dá)99.8%。實踐證明,高頻電源應(yīng)用在火電廠電除塵中,對環(huán)境效益和提高設(shè)備可靠性方面均有良好的促進(jìn)作用,可在行業(yè)推廣。

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