吳 星,劉志剛,饒鴻猷,潘春暉
(江西省送變電工程有限公司, 江西 南昌 330032)
GIS因免維護且占地面積小,被越來越多新建工程特別是城市電網(wǎng)建設(shè)選用,但隨著GIS設(shè)備推廣,異常事件增多,GIS日常例試定檢逐漸引起關(guān)注,開展帶電檢測工作是目前日常運維的主要方式,GIS帶電檢測項目主要有SF6成分分析、SF6微水檢測、特高頻局放檢測、超聲波局放檢測等,但受設(shè)備及人員影響,帶電檢測的實施效果有所差異,文中介紹了一起利用特高頻局放檢測和超聲波局放檢測兩種方法聯(lián)合成功診斷并定位的典型案例,為現(xiàn)場開展帶電檢測工作提供先進經(jīng)驗[1-5]。
2月24日,對某500 kV變電站220 kV GIS進行帶電檢測時,發(fā)現(xiàn)220 kVⅡ母電壓互感器A相氣室存在局放信號異常,確認放電位置為220 kV GIS II母A相母線電壓互感器A相氣室法蘭與下方盆式絕緣子連接處,初步判斷為金屬墊片等異物引起的懸浮放電,建議立即停電處理。3月7日,對500 kV某變電站220 kV GIS II母A相母線電壓互感器氣室進行了更換。3月21日對更換下來的電壓互感器進行了返廠解體,法蘭與下方盆式絕緣子連接處發(fā)現(xiàn)放電痕跡,罐體內(nèi)有尼龍螺栓、墊片等異物掉落,墊片表面也存在放電痕跡,與局放試驗結(jié)果完全吻合。3月30日,按照交接試驗規(guī)程對再次更換的電壓互感器氣室進行了局放試驗,未檢測到異常局部放電信號,設(shè)備投運。
220 kVⅡ母線電壓互感器A相氣室,設(shè)備型號JDQXH-220,結(jié)構(gòu)為單相內(nèi)敷式,生產(chǎn)廠家:平高集團有限公司,出廠時間:2016年5月。設(shè)備外形及測點布置如圖1所示。
圖1 設(shè)備外觀圖及測點布置圖
特高頻信號檢測位置:1)A相電壓互感器連接刀閘氣室的盆式絕緣子澆注口;2)A相避雷器氣室連接刀閘氣室的盆式絕緣子澆注口;3)A相電壓互感器靠隔離開關(guān)的內(nèi)置傳感器;4)刀閘氣室靠近電壓互感器氣室的非氣隔絕緣子澆注口。
檢測項目:1)特高頻局放檢測;2)超聲波局放檢測;3)SF6氣體濕度及成分檢測。
檢測儀器信息見表1。
表1 檢測儀器信息
采用PDS-T90對GIS進行特高頻局部放電檢測,測試儀選擇高通濾波模式。在A相隔離開關(guān)處的內(nèi)置特高頻傳感器處(圖1中3號測點)檢測到的放電信號(特高頻PRPD及PRPS圖譜)如圖2所示,放電間隔比較均勻,信號幅值為67 dB,一個工頻周期有兩簇放電信號,相位穩(wěn)定,具有一定的對稱性,與懸浮電位典型圖譜具有很高的相似性。
圖2 A相隔離開關(guān)內(nèi)置特高頻傳感器處特高頻PRPD及PRPS圖譜
檢查空氣背景信號如圖3所示,未檢測到明顯放電信號說明局部放電來自于GIS內(nèi)部。
圖3 空氣背景信號特高頻PRPD及PRPS圖譜
在B、C相隔離開關(guān)的內(nèi)置特高頻傳感器處也檢測到的放電信號,信號幅值依次減小分別為63 dB、62 dB,圖4為B相特高頻PRPD及PRPS圖譜。檢測電壓互感器A、B、C相盆式絕緣子澆注口處(圖1中1號測點)特高頻信號,信號幅值依次減小分別63 dB、62 dB、51 dB,根據(jù)幅值定位法,判斷放電位置在A相。
圖4 B相隔離開關(guān)內(nèi)置特高頻傳感器處特高頻PRPD及PRPS圖譜
采用AIA-(2)對GIS進行超聲波局放檢測,超聲波信號檢測位置如圖5所示。
圖5 超聲波傳感器測點布置圖
超聲波測點位置:1)電壓互感器A相氣室下方法蘭靠近盆式絕緣子處測點(最強信號點);2)法蘭水平面其他測點;3)盆式絕緣子下方的法蘭測點;4)最強信號點對側(cè)測點。
1號測點的超聲波經(jīng)過軸向和徑向多點測量對比,超聲波信號(10 kHz~100 kHz)最強,幅值達100 mV,100 Hz相關(guān)性強,所測相位圖譜的每簇信號與懸浮電位典型圖譜具有很高的相似性,且A相超聲波信號最強點處局部放電幅值達到100 mV(>20 mV),如圖6、圖7所示。
圖6 1號測點信號圖譜
圖7 1號測點相位圖譜
2號測點的超聲波信號(10 kHz~100 kHz)強度為40 mV,相比較明顯減少,如圖8、圖9所示。3號測點的超聲波信號(10 kHz~100 kHz)強度為5 mV,幅值很小。4號測點的超聲波信號強度(10 kHz~100 kHz)為13 mV。根據(jù)幅值定位法,判斷放電位置在1號測點附近。
圖8 2號測點信號圖譜
圖9 2號測點相位圖譜
對1號測點的50 kHz~100 kHz超聲波信號檢查,如圖10、圖11所示,幅值達50 mV,相較之前10 kHz~100 kHz幅值100 mV,減小較大,說明放電點靠近罐體外殼。
圖10 1號測點的50kHz~100kHz信號圖譜
圖11 1號測點的50kHz~100kHz相位圖譜
聲電聯(lián)合試驗,使用PDS-G1500儀器同時接三個信號。三個信號分別是A相電壓互感器連接刀閘氣室的盆式絕緣子澆注口的特高頻信號(圖1中1號測點、黃色波形),A相隔離開關(guān)處的內(nèi)置特高頻傳感器的信號(圖1中3號測點、綠色波形),220 kVⅡ母母線電壓互感器盆式絕緣子處的超聲波信號(圖5中1號測點、紫色波形)。檢測到存在最大400 mV周期性放電信號,三個信號都具有100 Hz周期性,如圖12所示。
圖12 特高頻信號與超聲信號
檢查超聲波脈沖信號波形,如圖13所示,超聲波局部放電信號(紫色波形信號)與特高頻局部放電信號(黃、綠色波形信號)時間間隔相差11.6μs,A相內(nèi)置傳感器特高頻波形信號和B相內(nèi)置傳感器波形信號時間是同步的??梢灾莱暡ǖ穆曅盘柋忍馗哳l的電信號延遲了11.6μs,由于電信號傳播的速度3×108 m/s遠遠大于聲信號的速度,可以認定檢測到的電信號的時間就是局部放電源放電的時間,聲信號在鋁合金罐體中的傳播速度大約是6 400 m/s,于是通過計算可得放電點距離超聲波傳感器7.42 cm。
圖13 超聲波脈沖信號波形
電電聯(lián)合試驗,使用PDS-G1500儀器同時接兩個信號。信號分別是A相隔離開關(guān)處的內(nèi)置特高頻傳感器的信號(圖1中3號測點、黃色波形),220 kVⅡ母母線電壓互感器盆式絕緣子澆注口的特高頻信號(圖1中1號測點、綠色波形)。如圖14所示,黃色波形信號與綠色波形信號時間間隔相差10.6 ns,電信號傳播的速度為3×108 m/s,通過計算可得兩個檢測點距離相差3.18 m。實際現(xiàn)場兩個特高頻傳感器之間的距離為3.2 m,由此可知兩個特高頻的局部放電信號是同源信號。
圖14 特高頻脈沖信號波形
超聲局放檢測與特高頻檢測能同時檢測到有局部放電信號,采用聲電聯(lián)合和電電聯(lián)合定位,可以判斷220 kV GIS II母A相母線電壓互感器氣室法蘭與下方盆式絕緣子連接靠徑向7.4 cm處存在放電,放電原因可能是遺落的螺絲、墊片或者螺栓松動導致的懸浮放電。
建議:根據(jù)《Q/GDW 11059.1—2018氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備局部放電帶電測試技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用導則第1部分超聲波法》,當220 kV GIS設(shè)備懸浮電位放電信號幅值Vpeak>20 mV,應(yīng)停電處理。220 kVⅡ母母線電壓互感器A相氣室法蘭與下方盆式絕緣子相連的處幅值達100 mV,應(yīng)及時停電進行解體處理。在未停電處理前,運行中加強監(jiān)測,宜每月進行一次特高頻、超聲波、SF6組分、微水帶電檢測。
對220 kV GIS II母A相母線電壓互感器氣室進行了更換后,為驗證局部放電檢測結(jié)論及確認電壓互感器是否存在缺陷,3月27日,對更換下來的第一臺電壓互感器進行了返廠解體(見圖15)。
圖15 更換及返廠解體圖片
JDQXH-220型電壓互感器如圖16所示(倒裝),主要由絕緣子、屏蔽管、一次引線、均壓罩、一次及二次繞組、側(cè)屏蔽板、底屏蔽板、鐵芯、二次接線盤、爆破片、吸附劑及外筒體組成。
圖16 JDQXH-220型電壓互感器
其中,高壓部分為一次引線、絕緣子電聯(lián)接、屏蔽管及均壓罩,其余部位均為低壓端。均壓罩為均勻電場作用,屏蔽管、側(cè)屏蔽板、底屏蔽板起屏蔽PT結(jié)構(gòu)尖端作用。側(cè)屏蔽板與底屏蔽板通過接地線進行連接接地。
PT解體前,對需拆除的連接部位進行劃線標記,明確拆解位置,便于分析放電原因(見圖17)。
圖17 解體前標記放電部位
盆式絕緣子表面靠近罐體法蘭處發(fā)現(xiàn)黑色放電分解物,與盆式絕緣子連接的罐體法蘭對應(yīng)位置處也發(fā)現(xiàn)黑色分解物(見圖18)。
圖18 黑色放電分解物
盆式絕緣子表面此處黑色分解物分布形成圓形圖案與墊片尺寸相似(疑似此處存在墊片),如圖19所示。
圖19 盆式絕緣子表面黑色分解物分布
罐體底部發(fā)現(xiàn)散落三副尼龍螺栓(尼龍螺栓、螺帽、墊片、彈片)異物,尼龍螺栓都已斷裂(見圖20)
圖20 罐體內(nèi)發(fā)現(xiàn)的斷裂的尼龍螺栓
檢查發(fā)現(xiàn)電壓互感器繞組兩側(cè)低壓屏蔽罩存在三處尼龍螺栓缺失,與掉落在罐體底部的三副斷裂尼龍螺栓對應(yīng),且高壓屏蔽罩存在明顯偏移,未正中安裝(見圖21)。
圖21 低壓屏蔽罩存在三處尼龍螺栓缺失
發(fā)現(xiàn)一處墊片表面有明顯放電痕跡(見圖22)。
圖22 墊片上存在燒蝕痕跡
解體檢查情況說明,罐體法蘭與下方盆式絕緣子連接處存在放電,放電原因為金屬墊片引起的懸浮放電。
解體檢查得到的結(jié)論與局放試驗結(jié)論吻合,解體檢查的放電位置與局放試驗確定的局放源位置吻合。
結(jié)合解體發(fā)現(xiàn)的尼龍螺栓斷裂情況,判斷運輸過程中碰撞導致尼龍螺栓斷裂,墊片掉落,在電壓互感器運行過程中產(chǎn)生懸浮放電。尼龍螺栓斷裂暴露出以下可能的問題:
1)三處尼龍螺栓若為運輸過程中斷裂,廠家確實存在運輸過程中未安裝三維沖撞記錄儀的情況,應(yīng)立即整改。
2)交接試驗未嚴格按照試驗要求執(zhí)行,出現(xiàn)墊片掉落情況,耐壓試驗和局放試驗都未檢測出異常。
3)廠家這種尼龍螺栓設(shè)計是否存在強度不夠等設(shè)計問題,也未就尼龍螺栓在多大碰撞力下會斷裂的情況進行試驗分析,生產(chǎn)運輸安裝過程中無相對應(yīng)的管控要求。
該次事件是一起通過帶電檢測成功發(fā)現(xiàn)220 kV GIS內(nèi)部放電典型案例,利用特高頻局放檢測和超聲波局放檢測兩種方法聯(lián)合成功診斷并定位某500 kV變電站220 kV GIS電壓互感器氣室內(nèi)部懸浮性放電事件,對故障電壓互感器氣室進行返廠解體檢查,確認了內(nèi)部存在金屬墊片脫落引起懸浮放電,與局放檢測結(jié)果完全一致。說明了特高頻局放檢測和超聲波局放檢測的有效性和必要性。