劉坤鵬 劉曉軒 吳佩佩 曹志成 余志友 張 然
(寶武集團(tuán)環(huán)境資源科技有限公司 上海:201900)
鋼鐵工業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),也是固廢排放大戶,在其冶煉過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量粉塵。據(jù)統(tǒng)計(jì),鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生的各類粉塵總量一般為鋼鐵產(chǎn)量的8%~15%,而其中含鋅粉塵約占20%~30%[1]。2021年,全國(guó)粗鋼產(chǎn)量超10.3億噸,以此推算,每年產(chǎn)生的含鋅粉塵超過(guò)2000萬(wàn)噸以上,如何合理處置冶金塵泥已經(jīng)成為鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵[2]。
目前處理冶金塵泥的方式中,因轉(zhuǎn)底爐工藝的適應(yīng)性較好[3-4]、可靠性高、易于操作和維護(hù)、且對(duì)環(huán)境污染相對(duì)較小,具有較大應(yīng)用價(jià)值[5],更適合鋼鐵企業(yè)流程化生產(chǎn)[6-10]。轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)線采用壓球工藝對(duì)含鋅粉塵進(jìn)行成型及烘干含鋅粉塵的脫鋅處理,脫鋅后的金屬化物料返回?zé)掕F煉鋼工序得到循環(huán)利用,鋅富集于煙塵進(jìn)行收集后用于外售。由于含鋅粉塵種類多、性能差異大[11-12],必須使用粘結(jié)劑強(qiáng)化成球,以提高成球率及球團(tuán)強(qiáng)度保證轉(zhuǎn)底爐運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定及產(chǎn)品質(zhì)量[13-14]。但是,目前大多使用淀粉類粘結(jié)劑,存在添加量大(3%~7%)、生產(chǎn)成本高、成品率較低及成品粉化率高(全流程返料量高達(dá)30%~60%)[15],易導(dǎo)致轉(zhuǎn)底爐底結(jié)塊,影響排料等問(wèn)題[16]。
為改善含鋅粉塵團(tuán)塊的強(qiáng)度和還原性,提高轉(zhuǎn)底爐利用系數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本,本研究開(kāi)發(fā)了一種新型復(fù)合粘結(jié)劑,對(duì)該新型復(fù)合粘結(jié)劑進(jìn)行了試驗(yàn)室試驗(yàn),并于寶武集團(tuán)上海轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)線進(jìn)行工業(yè)中試試驗(yàn)。
本文所用的原料由轉(zhuǎn)底爐現(xiàn)場(chǎng)提供,包括現(xiàn)場(chǎng)用焦化系統(tǒng)除塵灰(CDQ粉)、高爐出鐵場(chǎng)灰、高爐二次灰、電爐除塵灰、轉(zhuǎn)爐干法灰(LT灰)、轉(zhuǎn)爐濕法灰(OG泥)、冷軋泥,以及現(xiàn)場(chǎng)消解后的電爐除塵灰和LT灰(OG泥∶LT灰質(zhì)量比為4∶1的混合灰)等。試驗(yàn)室用含鋅塵泥的化學(xué)成分如表1所示。
由表1可見(jiàn),高爐出鐵場(chǎng)灰和高爐二次灰中的鋅含量較OG泥、LT灰及電爐除塵灰的Zn含量低,通常在0.5% ~ 2.5%之間,Pb含量低于0.5%;而C含量遠(yuǎn)高于其他含鋅粉塵,分別達(dá)到6%和26%左右,可作為后續(xù)高溫還原的還原劑;此外,高爐灰中的SiO2、Al2O3、S、Cl和堿金屬含量均較高,特別是Cl、K、Na,易在還原過(guò)程中揮發(fā)進(jìn)入煙塵,最后成為次氧化鋅的主要組分之一。相比而言,電爐灰和冷軋泥的含鋅量最高,其次為轉(zhuǎn)爐塵泥(LT灰、OG泥)。這些物料中均含有較高的P、S、Cl和堿金屬含量。其中,P、S等元素較難在還原過(guò)程中脫除,最終進(jìn)入金屬化團(tuán)塊中,從而限制金屬化爐料在煉鋼中的應(yīng)用。
電爐灰、LT灰兩種干法灰、OG泥和冷軋泥兩種濕法除塵污泥的CaO含量在7%~15%之間,OG泥和冷軋泥中游離氧化鈣含量少,而干法除塵得到的電爐灰和LT灰中含有較高的游離CaO含量。
表1 試驗(yàn)室用含鋅粉塵的化學(xué)成分/(質(zhì)量分?jǐn)?shù)wt%)
冶金塵泥的粒度組成和比表面積如表2所示。除冷軋泥外,其他冶金塵泥的粒度均非常細(xì),特別是OG泥和出鐵場(chǎng)灰,0.025 mm以下含量分別為93.23%和85.58%。從比表面積來(lái)看,所有冶金塵泥的比表面積均較高,其中高爐二次灰的比表面積最低,為1919 cm2·g-1,而高爐出鐵場(chǎng)灰最高,為3752 cm2·g-1。
表2 冶金塵泥的粒度組成
由表3 CDQ粉的粒度組成可見(jiàn),CDQ粉粒度較細(xì),0.150 mm顆粒以下含量約占53%。
表3 CDQ粉的粒度組成
為了確保含鋅粉塵球團(tuán)被轉(zhuǎn)底爐還原后得到較高的金屬化率、脫鋅率、抗壓強(qiáng)度以及較低的粉化率的金屬化球團(tuán),在壓團(tuán)過(guò)程中需要嚴(yán)格把控各項(xiàng)工藝參數(shù),包括粘結(jié)劑種類選擇、粘結(jié)劑用量、球團(tuán)水分等指標(biāo)。
壓球試驗(yàn)研究和生產(chǎn)中用到的球團(tuán)成型設(shè)備壓球機(jī)洛陽(yáng)中原礦山機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的GY300-100高壓實(shí)驗(yàn)壓球機(jī),與現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)所用法國(guó)SC(sahut conreur)公司型號(hào)為MP/800/2×400的壓球機(jī)主要技術(shù)參數(shù)相通,其輥間壓力可以在0~30 MPa之間調(diào)節(jié),壓輥轉(zhuǎn)速固定8 r·min-1,所得團(tuán)塊的尺寸為25 mm×25 mm×15 mm的橢圓體型團(tuán)塊。
結(jié)合轉(zhuǎn)底爐現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)原料結(jié)構(gòu),配料方案見(jiàn)表4所示。
表4 壓球工藝參數(shù)優(yōu)化試驗(yàn)采用的配礦方案(干基)/(wt%)
每次壓球試驗(yàn)固定物料干基總重為2 kg,壓球工藝參數(shù)為:
(1)混合物料含水率13%-14%;
(2)實(shí)驗(yàn)室研究和產(chǎn)線生產(chǎn)壓球機(jī)參數(shù)一致,成型壓力20 MPa,折算線壓力為1.6 t·cm-1;
(3)粘結(jié)劑主要用于強(qiáng)化含鋅粉塵團(tuán)塊制備,提高團(tuán)塊強(qiáng)度。本研究中用到的現(xiàn)場(chǎng)用粘結(jié)劑為寶鋼轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)線采用的常規(guī)淀粉粘結(jié)劑XC-1#,YX-1#和YX-2#,均為寶武環(huán)科自主研發(fā)的復(fù)合粘結(jié)劑。
球團(tuán)質(zhì)量指標(biāo)要求見(jiàn)表5所示。
生團(tuán)塊的質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)主要有成球率、落下強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度和爆裂指數(shù);而干團(tuán)塊的質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)有干燥脫粉率、落下強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度。
(1)成球率:定義為每次壓團(tuán)試驗(yàn)一次成型所得生團(tuán)塊中≥8 mm粒級(jí)的百分含量?!? mm粒級(jí)含量越高,意味著團(tuán)塊強(qiáng)度高。
(2)落下強(qiáng)度,采用了兩種方法進(jìn)行測(cè)定:
(a)取10個(gè)外形完整的生團(tuán)塊或干團(tuán)塊,分別從0.5 m高度摔落到5 mm鋼板,記錄下各團(tuán)塊破碎1/4以上時(shí)所對(duì)應(yīng)的落下次數(shù),最終落下強(qiáng)度定義為:所有團(tuán)塊落下次數(shù)的平均值,單位為“次·(0.5 m)-1”;
(b)每次取10個(gè)外形完整的生團(tuán)塊或干團(tuán)塊,稱重記錄初始重量后,從0.5 m高處摔落至5 mm鋼板上10次,然后用8 mm方孔篩對(duì)團(tuán)塊進(jìn)行篩分,≥8 mm以上團(tuán)塊所占的百分含量定義為落下強(qiáng)度。每組試驗(yàn)重復(fù)2-3次;
(3)抗壓強(qiáng)度:取10個(gè)外形完整的生團(tuán)塊或干團(tuán)塊,依次對(duì)每個(gè)團(tuán)塊緩慢施加壓力,記錄團(tuán)塊被壓潰瞬間的強(qiáng)度,最后求取平均值;
(4)爆裂指數(shù):每取20個(gè)外形完整的生團(tuán)塊裝入底部帶孔的不銹鋼罐中,料層高度約100 mm,在鼓風(fēng)風(fēng)溫350 ℃,風(fēng)速1.5 N·m·s-1的條件下,干燥5 min后取出冷卻,稱重并記錄團(tuán)塊質(zhì)量,然后用8 mm方孔篩篩出≤ 8 mm粒級(jí),以該粒級(jí)的百分含量表征生團(tuán)塊的爆裂指數(shù)。爆裂指數(shù)越低,意味著生團(tuán)塊的熱穩(wěn)定性越好。
(5)干燥脫粉率:取一定量外形完整的生團(tuán)塊,置于105 ℃烘箱烘干6 h后取出冷卻、稱重,然后篩分、計(jì)算得到8 mm以下粒級(jí)的百分含量。該數(shù)值越高,意味著生團(tuán)塊的強(qiáng)度較差,生產(chǎn)中易在干燥中產(chǎn)生粉末,增加返料量。
(6)返料比:轉(zhuǎn)底爐在生產(chǎn)過(guò)程中各工序不滿足入爐條件的粉料返回混料機(jī)和新料混合以后重新壓球,24小時(shí)統(tǒng)計(jì)一次。
返料比=(返料皮帶秤34小時(shí)累計(jì)量/新料量)*100%
表5 轉(zhuǎn)底爐工藝對(duì)入爐球團(tuán)指標(biāo)要求
配料結(jié)構(gòu)參照表4,單一變量條件下,進(jìn)行淀粉粘結(jié)劑XC-1#和復(fù)合粘結(jié)劑YX-1#、YX-2#的壓球?qū)Ρ仍囼?yàn),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工藝控制指標(biāo),混合料含水率選擇13%~14%,同時(shí)降低復(fù)合粘結(jié)劑的配比進(jìn)行壓球,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖1、圖2和圖3所示。從圖1可以看出,采用新型復(fù)合粘結(jié)劑得到球團(tuán)表面光滑度和完整度要比常規(guī)粘結(jié)劑好。由圖2可見(jiàn),在同等添加比例3.3%的條件下,采用新型復(fù)合粘結(jié)劑的球團(tuán)指標(biāo)比常規(guī)使用的淀粉粘結(jié)劑XC-1高,特別是爆裂指數(shù)、干燥脫粉率、干球落下強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度。另外,由圖2可知,同一條件下,提高混合料水分,生球落下次數(shù)和干球抗壓強(qiáng)度等指標(biāo)均有提高,而生球團(tuán)抗壓強(qiáng)度下降是由于混合料水分增加,導(dǎo)致生球團(tuán)塑性變形能力加大;從圖2(a)和表5可知,當(dāng)復(fù)合粘結(jié)劑YX-1#、YX-2#添加比例下降至2.8%,生干球團(tuán)落下強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度略有下降,但同XC-1粘結(jié)劑添加量3.3%的指標(biāo)相差不大。而從圖2(b)可知,復(fù)合粘結(jié)劑添加比例下降時(shí),其爆裂指數(shù)和干燥脫粉率較普通淀粉粘結(jié)劑XC-1低,可較好滿足轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)需求。
圖1 不同種類粘結(jié)劑球團(tuán)形貌
圖2 粘結(jié)劑配比3.3%時(shí)球團(tuán)性能指標(biāo)對(duì)比
從圖2和圖3可知,采用新型復(fù)合粘結(jié)劑的球團(tuán)干燥脫粉率和爆裂指數(shù)都小于1%,這是由于復(fù)合粘結(jié)劑中的大分子有機(jī)物和無(wú)機(jī)粘結(jié)劑共同作用的效果,二者將含鋅粉塵顆粒通過(guò)物理包裹和靜電吸附作用連接到一起,最終形成不容易爆裂和破碎的球團(tuán)。
圖3 粘結(jié)劑配比2.8%時(shí)球團(tuán)性能指標(biāo)對(duì)比
由實(shí)驗(yàn)室階段研究可知,新型復(fù)合粘結(jié)劑YX-1#和YX-2#添加比例2.8%時(shí),各項(xiàng)指標(biāo)可滿足轉(zhuǎn)底爐產(chǎn)線生產(chǎn)需求。因此,在寶武集團(tuán)上海轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)線開(kāi)展為期5天的新型復(fù)合粘結(jié)劑中試試驗(yàn),兩種新型粘結(jié)劑各試用2.5天。壓球工藝參數(shù)和基礎(chǔ)試驗(yàn)基本一致,基礎(chǔ)試驗(yàn)結(jié)果顯示,混合料水分增加對(duì)提高球團(tuán)質(zhì)量有利,但是考慮到物料水分高升高會(huì)造成粘堵,影響產(chǎn)線順行,因此混合料含水率設(shè)置為13.5%。圖4為不同粘結(jié)劑配比下,球團(tuán)性能指標(biāo)對(duì)比。
圖4 不同復(fù)合粘結(jié)劑配比的球團(tuán)性能指標(biāo)對(duì)比
由圖4可知,兩種復(fù)合粘結(jié)劑添加比例為2.8%時(shí),生球落下次數(shù)均在8次/(0.5 m)以上;干球落下次數(shù)均超過(guò)12次/(0.5 m),干球落下強(qiáng)度均超過(guò)90%。另外,試驗(yàn)過(guò)程對(duì)兩種粘結(jié)劑所得干球抗壓強(qiáng)度進(jìn)行了測(cè)試,結(jié)果顯示,不同時(shí)間段干球平均抗壓強(qiáng)度均在200 N左右。因此,中試各項(xiàng)指標(biāo)結(jié)果趨勢(shì)和基礎(chǔ)試驗(yàn)結(jié)果一致,即復(fù)合粘結(jié)劑在添加量2.8%時(shí),球團(tuán)各項(xiàng)指標(biāo)都能滿足轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn),且經(jīng)測(cè)算,新型復(fù)合粘結(jié)劑生產(chǎn)總成本較普通淀粉粘結(jié)劑減少20%以上。
另外,由中試生產(chǎn)實(shí)踐可知,生產(chǎn)線上采用復(fù)合粘結(jié)劑的球團(tuán)質(zhì)量比常規(guī)淀粉粘結(jié)劑好,球團(tuán)規(guī)整、表面光滑且碎球少,兩種新型粘結(jié)劑使用過(guò)程中,生產(chǎn)返料均低于40%,遠(yuǎn)低于上海轉(zhuǎn)底爐產(chǎn)線50%返料比的生產(chǎn)指標(biāo)要求,且相同生產(chǎn)條件下與普通淀粉粘結(jié)劑相比,試驗(yàn)期間生產(chǎn)入爐量與產(chǎn)量均有增加,生產(chǎn)效率得以提升。
(1)中試試驗(yàn)驗(yàn)證了基礎(chǔ)試驗(yàn)研究結(jié)果,新型復(fù)合粘結(jié)劑具有添加量低、球團(tuán)質(zhì)量指標(biāo)好的優(yōu)點(diǎn),采用新型復(fù)合粘結(jié)劑可降低轉(zhuǎn)底爐粘結(jié)劑20%以上成本,粘結(jié)劑添加量、球團(tuán)爆裂指數(shù)和干燥脫粉率降低,可降低返料量,間接增加轉(zhuǎn)底爐產(chǎn)線新原料的處置量,提高設(shè)備利用率、生產(chǎn)效率;
(2)復(fù)合粘結(jié)劑YX-1#和YX-2#用量為2.8%,生產(chǎn)工藝控制含鋅粉塵含水率13.5%,壓球機(jī)壓力20 MPa,轉(zhuǎn)速8 r·min-1,球團(tuán)指標(biāo)可滿足轉(zhuǎn)底爐生產(chǎn)需求;
(3)YX-1#和YX-2#復(fù)合粘結(jié)劑經(jīng)基礎(chǔ)試驗(yàn)和半工業(yè)化中試試驗(yàn)驗(yàn)證,效果良好,對(duì)于轉(zhuǎn)底爐行業(yè)降低成本、提高生產(chǎn)效率意義重大。