李 治,王潔瓊,曾妙婷
深圳海油工程水下技術(shù)有限公司,廣東深圳 518000
海底管道安裝過程中,異物落入海底管道的狀況時有發(fā)生。異物落入海底管道后,如不及時打撈清理出來,投產(chǎn)后會隨油氣進入生產(chǎn)系統(tǒng),損傷油田生產(chǎn)設施,造成油田停產(chǎn),損失不可估量。隨著油氣開發(fā)步入深水,海底管道落物發(fā)生后,打撈清理的技術(shù)難度增大,對項目費用、工期等都會產(chǎn)生較大負面影響。目前關(guān)于鉆采階段井下落物打撈的研究較多,而關(guān)于安裝階段海底管道落物打撈方面的研究和文獻較少,因此,開展安裝階段海底管道落物打撈的探討和研究對后續(xù)項目具有實際指導意義。
某深水氣田位于南海西部(總體布置見圖1),作業(yè)水深1 220~1 560 m,是國內(nèi)首次采用典型深水開發(fā)模式進行開發(fā)的自營深水氣田。生產(chǎn)平臺采用半潛式浮式平臺,4×4張緊式系泊系統(tǒng),所處位置水深為1 432 m。
圖1 氣田總體布置
施工時,潛水員在近平臺側(cè)進行10 in(1 in=25.4 mm)SCR(P4)旋轉(zhuǎn)接頭頂部收發(fā)球筒拆除時,輔助工具定位鋼釬固定繩索意外崩斷,導致定位鋼釬掉落,疑似落入海底管道內(nèi),無法確切判定。此時,10 in海底管道系統(tǒng)回路已經(jīng)連接完成,海底管道回路端頭,即SCR管頂部(P3、P4)都在平臺位置且處于水下約30 m,如圖2所示。SCR管頂部至PLET的管道長12.413 km,其中約10 km為平管,平臺側(cè)水深約1 432 m,SCR懸掛狀態(tài)如圖3所示,10 in海底管道路由與水深關(guān)系如圖4所示,海底管道系統(tǒng)參數(shù)見表1。疑似掉落鋼釬規(guī)格:直徑38 mm,長度600 mm,質(zhì)量約5 kg,如圖5所示。
圖2 10 in海底管道回路示意
圖3 SCR懸掛狀態(tài)示意
圖4 海底管道路由與水深關(guān)系
圖5 疑似落入海底管道鋼釬
表1 海底管道系統(tǒng)參數(shù)
通過查閱相關(guān)資料得知有兩種打撈方案可供選擇。第一種,借鑒鉆探作業(yè)中對于類似桿類落物的打撈,優(yōu)選抽油桿打撈筒、活頁打撈筒等工具進行打撈;第二種,水下安裝階段,通過清管通球?qū)⒑5坠艿纼?nèi)異物清理出。兩種打撈方案對比分析如表2所示,通過比選,選擇清管通球打撈方案。
表2 兩種打撈方案對比
根據(jù)現(xiàn)場情況判斷,如果鋼釬從P4位置落入,利用P3管上部永久發(fā)球筒發(fā)球,從P3往P4通球,從下往上將鋼釬推出,鋼釬在海底管道中運行的距離最短,風險最小,是可供選擇的最優(yōu)方案,據(jù)此,在P4頂部安裝臨時收球筒,并擬定如圖6所示的通球流程。
圖6 通球流程示意
P3上部永久發(fā)球筒至P4頂部收球筒全長為59.2 km。通過海底管道系統(tǒng)清管工藝計算,清管球速度、清管泵流量和清管時間如表3所示。
表3 海底管道清管工藝計算
為減少通球時間,前57 km清管球速控制在0.5~0.75 m/s,最后2.2 km球速降低至0.1~0.25 m/s,以避免鋼釬損傷海底管道或卡死。
現(xiàn)場使用的HT400高壓清管泵,2臺泵的最大輸出流量104.9 m3/s,壓力3.45 MPa,剛好滿足清管球速度0.75 m/s的要求,如圖7所示。
圖7 HT400高壓清管泵撬
現(xiàn)場初步擬定,利用泡沫球加鉸接球的組合清管球,在球前增加鋁制圓板,以增加球的剛度,避免被鋼釬穿入的同時保證清管效果,根據(jù)DNVOS-F101,鋁板的外徑取最大公稱內(nèi)徑的最小內(nèi)徑的97%,最小內(nèi)徑計算如下:
式中:f0為橢圓度;ODmax為最大外徑,mm;ODmin為最小外徑,mm;ODnom為公稱外徑,mm;IDmin為最小內(nèi)徑,mm;tmax為最大壁厚,mm;hbead為焊縫余高,mm。
通過計算,最終鋁板直徑為199.43 mm,計算過程見表4,鉸接清管球如圖8所示。
圖8 選定的鉸接清管球
表4 通球鋁板直徑計算
清管通球打撈落物方案的風險識別及應對措施如表5所示。
表5 風險及應對措施
鉸接球過彎管模擬示意如圖9所示,旁通及通球模擬示意如圖10所示。
圖9 鉸接球過彎管模擬示意
圖10 旁通及通球模擬示意
考慮到清管球被刺穿、被壓縮以及鋼釬楔入的風險,通球前進行了陸地模擬測試,在陸地預制了1條1∶200的10 in海底管道系統(tǒng)(見圖11),按照選定的方案進行清管模擬,以驗證上述方案的可靠性。
圖11 陸地模擬實驗
通過陸地試驗,泡沫球、鉸接球的清管組合能夠順利將鋼釬清出;泡沫球、鉸接球單獨清管,同樣能夠清出鋼釬。
與此同時,海上也進行了泡沫球耐壓試驗,將泡沫球固定在工具吊籃上,從甲板入水,ROV從水下50 m開始同步下放觀察,以確認泡沫球在不同水深的壓縮形變量。當泡沫球下放至100 m水深時,受水壓壓縮已發(fā)生肉眼可見的變形;當下放至200 m水深時,形變量已達到30%左右;當下放至1 400 m時,形變量超過50%。
結(jié)合試驗模擬結(jié)果,最終確定不發(fā)泡沫球,直接發(fā)鉸接球清管的打撈方案。最終,經(jīng)過39.5 h的通球作業(yè),成功將鋼釬(見圖12)從海底管道中打撈出來。
圖12 打撈出的鋼釬
海洋工程項目往往是整個團隊協(xié)同作業(yè),對應急情況的處置不及時會導致大范圍的船舶待機。由于海洋工程安裝船舶日費較高,因此,加強應急管理能力建設,提升突發(fā)情況的響應速度和處置能力,對海洋工程企業(yè)尤為重要。通過南海某深水項目實例分析,提出三個方面應急管理能力建設的意見。
(1)現(xiàn)場管理方面。作業(yè)前進行技術(shù)交底、風險分析、班組級別的工前會議,對風險進行宣貫,保證每位作業(yè)人員清楚落物的風險;作業(yè)過程中,勞保用品等容易掉落的物品都系好防落繩、安全繩,杜絕落物風險;作業(yè)后,及時做好管口的封蓋防護。
(2)組織管理方面。加強施工隊伍建設,提升施工單位應急響應能力,陸地資源比海上容易協(xié)調(diào),各項模擬作業(yè)較海上容易實現(xiàn),發(fā)生應急情況時,陸地需要和海上保持高效聯(lián)動,快速響應,通過建模測試等獲取第一手的試驗數(shù)據(jù),為海上現(xiàn)場決策提供參考依據(jù)。
(3)技術(shù)管理及革新。一方面,該類應急事件發(fā)生后,設計人員在制訂方案時宜盡可能優(yōu)先考慮選用現(xiàn)場的資源設備,使用成熟的技術(shù)方案,減少新設備動復員的時間成本,規(guī)避選用不成熟方案而產(chǎn)生次生風險;另一方面,SCR由J-lay船鋪設完成后只能懸掛在水面以下30 m處,之后由空氣潛水員在其端頭安裝短節(jié),水面下作業(yè)視野受限,人員行動受限,增加了發(fā)生落物的風險;通過安裝船舶吊機、平臺吊機和平臺絞車協(xié)助,將SCR端頭懸掛到海平面以上,或使用軟管替代SCR,通過抽拉上平臺甲板,可杜絕落物風險,從技術(shù)源頭上降低此類突發(fā)事件的發(fā)生。