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        鑄鋼殼體砂型鑄造工藝數(shù)值模擬及優(yōu)化

        2023-01-11 01:47:52胡騰騰賈麗敏于延龍李春海趙海波宋東君譚建波
        河北工業(yè)科技 2022年6期
        關(guān)鍵詞:工藝

        胡騰騰,賈麗敏,于延龍,李春海,趙海波,宋東君,譚建波

        (1.河北科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,河北石家莊 050018;2.河北省材料近凈成形技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,河北石家莊 050018;3.石家莊工業(yè)泵廠有限公司,河北石家莊 050100;4.唐山曹妃甸冀東裝備機(jī)械熱加工有限公司,河北唐山 063200)

        鑄鋼件廣泛應(yīng)用于礦山機(jī)械、運(yùn)輸、機(jī)車牽引、起重機(jī)械和風(fēng)電領(lǐng)域[1-5]。因砂型鑄造適用性廣、生產(chǎn)成本低,所以在很多鑄鋼件的生產(chǎn)中仍被使用[6-8]。鄭寶堂[9]對(duì)鐵路貨車17型車鉤鉤體鑄鋼件工藝方案模擬得較好,其鑄造工藝參數(shù):澆注溫度為1 580 ℃,充型30 s時(shí),澆注速度為75 cm/s。韓寶等[10]對(duì)輪軸鑄鋼件鑄造工藝進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)并進(jìn)行了數(shù)值模擬,其研究結(jié)果:澆注溫度為1 570 ℃,澆注速度為10 kg/s。劉晨等[11]采用計(jì)算機(jī)模擬的方法優(yōu)化了橫梁鑄鋼件砂型鑄造工藝,在澆注溫度為1 550 ℃時(shí),工藝出品率為72%。砂型鑄造殼體鑄鋼件加工余量大,生產(chǎn)過程中容易產(chǎn)生氣孔、夾雜、澆不足及縮孔、縮松等缺陷,導(dǎo)致鑄件合格率較低,筆者通過ProCAST軟件模擬鑄造工藝參數(shù)對(duì)鑄鋼殼體鑄件孔隙體積大小的影響,為鑄鋼殼體砂型鑄造工藝設(shè)計(jì)提供理論指導(dǎo),從而減少試驗(yàn)工作量,降低鑄件試制周期和費(fèi)用,減少鑄件缺陷,提高鑄件質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

        1 鑄造工藝設(shè)計(jì)

        1.1 化學(xué)成分

        殼體鑄件采用ZG270-500,該合金具有一定的塑性及韌性,強(qiáng)度和硬度較高,微觀組織為奧氏體和鐵素體,具有良好的機(jī)械加工性能,同時(shí)還可承受較大載荷,其化學(xué)構(gòu)成見表1。

        表1 ZG270-500合金殼體的化學(xué)構(gòu)成Tab.1 Chemical composition of ZG270-500 alloy shaft housing 單位:%

        1.2 結(jié)構(gòu)模型

        圖1 殼體鑄件圖Fig.1 Shell casting drawing

        1.3 澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        依據(jù)分型面的選擇原則,初步設(shè)計(jì)了2種鑄造工藝方案,第1種工藝方案將內(nèi)澆道設(shè)計(jì)在鑄件底座處,如圖2所示;第2種工藝方案將內(nèi)澆道放置在鑄件圓筒狀部位,如圖3所示。此2種工藝造型簡(jiǎn)單,便于操作。由于鑄件為鑄鋼件,澆注系統(tǒng)采用開放式澆注系統(tǒng),該澆注系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)為充型平穩(wěn),避免紊流,可以減少金屬液氧化。

        圖2 第1種工藝方案Fig.2 The first process scheme

        圖3 第2種工藝方案Fig.3 The second process scheme

        采用底注塞桿鋼水包澆注,孔徑為40 mm,查閱鑄造工藝手冊(cè),可知澆孔平均流量速度為27 kg/s。澆注時(shí)間按式(1)計(jì)算:

        (1)

        式中:t為澆注時(shí)間;GL為型內(nèi)鋼液質(zhì)量,GL=450 kg;N為同時(shí)澆注的澆包數(shù),N=1;n為1個(gè)澆包內(nèi)的澆孔數(shù),n=1;q為平均澆注速度。

        根據(jù)式(1)可以計(jì)算出,t=16.7 s。

        澆注時(shí)間是否合適,可用鋼液在型內(nèi)的上升速度驗(yàn)算,見式(2):

        (2)

        式中:v為鋼液在鑄型內(nèi)的上升速度;C為鑄件在型腔內(nèi)的高度,C=356 mm;t為澆注時(shí)間,t=16.7 s。

        根據(jù)式(2)計(jì)算得出鋼液在型內(nèi)的上升速度為21.3 mm/s。

        選擇的澆注系統(tǒng)各組元截面積比如式(3)所示:

        烏有先生團(tuán)團(tuán)臉,酒糟鼻,胖胖的,就像廟里的彌勒佛,蓄起頭發(fā)胡子,換下僧袍轉(zhuǎn)行做起道士,艱難的棋局令人費(fèi)神,弄得他臉上層層油汗。子虛先生清癯、瘦削,好像一只打坐的鶴似的,烏有出子慢吞吞的,他卻很快,閃電似的,手指將棋子掣出來,穩(wěn)穩(wěn)地彈到棋盤上,棋子就放在他們身邊一個(gè)荒廢的鳥巢里。聽到有少年提到媼婦譜,子虛轉(zhuǎn)過臉,淡淡地說:“你會(huì)下棋?”

        ∑A阻∶∑A直∶∑A橫∶∑A內(nèi)=
        1∶(1.8~2.0)∶(1.8~2.0)∶(2.0~2.5),

        (3)

        包孔直徑Φ=40 mm,根據(jù)式(3)計(jì)算得∑A阻=1 256 mm2;∑A內(nèi)=2 763 mm2;∑A直=2 386 mm2,Φ直=55 mm。

        2 澆注過程數(shù)值模擬

        2.1 模擬前處理

        將澆注系統(tǒng)繪制完成之后,使用ProCAST軟件對(duì)殼體進(jìn)行網(wǎng)格劃分,選取合適的網(wǎng)格步長(zhǎng),從而保證在數(shù)值模擬分析流程獲得精確的總時(shí)間及模擬仿真結(jié)果[12-17]。在 Visual-Mesh 工作頁面下導(dǎo)入鑄件,鑄件網(wǎng)格步長(zhǎng)設(shè)置為30 mm,劃分的面網(wǎng)格總數(shù)為12 722個(gè),體網(wǎng)格總數(shù)為45 906個(gè)。利用Mesh的 Checks 流程從 1D,2D再到 3D依次檢查網(wǎng)格劃分出現(xiàn)的裂紋、交叉、破損、體重疊、結(jié)合面的配合等問題,在網(wǎng)格劃分階段對(duì)這些缺陷進(jìn)行全面修復(fù),完成最終體網(wǎng)格的建立。在前處理階段,設(shè)置鑄件材料為Medium-Carbon AISI 1040(ZG270-500),樹脂砂造型、制芯,型砂、砂芯材料為硅砂。其砂型溫度為25 ℃,冷卻方式為COINC,金屬和砂型的換熱系數(shù)為1 000 W/(m2·K)。依次設(shè)置重力加速度、邊界條件、冷卻方式等參數(shù)。

        2.2 金屬液充型和凝固過程的模擬和分析

        設(shè)置澆注溫度為1 560 ℃,澆注速度為1.6 m/s。設(shè)定完成后,使用模擬軟件對(duì)2種方案進(jìn)行仿真數(shù)值模擬,模擬結(jié)果如圖4、圖5所示。由圖4、圖5可以看出,在殼體筒狀部位的上方出現(xiàn)了澆不足缺陷,因此,在澆不足的部位設(shè)計(jì)了2個(gè)明冒口,并進(jìn)行了模擬,方案1的溫度場(chǎng)如圖6所示,孔隙分布圖如圖7所示。方案2的溫度場(chǎng)如圖8所示,孔隙分布圖如圖9所示。方案1的孔隙體積為 28.23 cm3,方案 2的孔隙體積為 50.58 cm3,由于缺陷太多,導(dǎo)致殼體鑄件無法使用。

        圖4 方案1的充型結(jié)果Fig.4 Filling results and defects of scheme 1

        圖5 方案2的充型結(jié)果Fig.5 Filling results and defects of scheme 2

        圖6 方案1的溫度場(chǎng)Fig.6 Temperature field of scheme 1

        圖7 方案1孔隙分布圖Fig.7 Pore distribution of scheme 1

        圖8 方案2的溫度場(chǎng)Fig.8 Temperature field of scheme 2

        圖9 方案2孔隙分布圖Fig.9 Pore distribution of scheme 2

        3 優(yōu)化工藝方案及模擬結(jié)果分析

        3.1 工藝優(yōu)化

        由于方案1和方案2在殼體筒狀部位的上方出現(xiàn)了澆不足缺陷,通過分析圖7和圖9,方案1和方案2孔隙類缺陷也比較多,而且,在實(shí)際生產(chǎn)中底座處也出現(xiàn)縮松,為此設(shè)計(jì)了第3種方案(見圖10),內(nèi)澆口位置進(jìn)行了調(diào)整,設(shè)計(jì)了4個(gè)明冒口,其中2個(gè)明冒口直徑為110 mm,高為350 mm。另2個(gè)明冒口為臺(tái)階狀,下部直徑為200 mm,高為32.5 mm,上部直徑為135 mm,高為330 mm。

        圖10 第3種工藝方案Fig.10 The third process scheme

        第3種工藝方案的充型過程,如圖11所示。當(dāng)金屬液進(jìn)入鑄型型腔時(shí),金屬液向內(nèi)澆口下部、內(nèi)澆口右側(cè)同時(shí)充填,然后自下而上填充,充型過程由下而上,有利于型腔中氣體的排出,減少鑄件中氣孔的形成。從充型過程溫度分布來看,鑄件在整個(gè)充型過程中,基本上鑄件底座部分溫度低,圓筒狀部位溫度高,當(dāng)初始澆注溫度為1 560 ℃,充型剛結(jié)束時(shí)的最低溫度約1 100 ℃。從充型過程的溫度場(chǎng)可以看出,金屬液在內(nèi)澆道處的溫度稍微高一些。 在澆注初期,金屬液的溫度下降比較快,而隨著澆注的不斷進(jìn)行,金屬液的溫度下降速率降低,基本處于穩(wěn)定階段。即金屬液在澆注初期, 熱量散失相對(duì)而言比較嚴(yán)重, 而隨著澆注時(shí)間的增加,熱量散失相對(duì)而言比較小。

        圖11 方案3的充型過程Fig.11 Filling process of scheme 3

        金屬液的凝固過程如圖12所示。 整體上看,鑄件完全凝固需要的時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng), 凝固速度比充型要慢得多。鑄件在整個(gè)凝固過程中的溫度分布,基本上由底座向圓筒狀部位溫度逐漸升高,底座部位溫度較低,先凝固,圓筒狀部位溫度較高,即鑄件薄壁處先凝固,壁厚較大處后凝固,在后凝固的部位設(shè)置了冒口,加強(qiáng)了補(bǔ)縮,凝固結(jié)束后,鑄件無缺陷出現(xiàn),證明此工藝合理。

        圖12 方案3的凝固過程Fig.12 Freezing process of scheme 3

        3.2 工藝參數(shù)優(yōu)化

        3.2.1 正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        在砂型鑄造中,澆注溫度和澆注速度是鑄造工藝中的2個(gè)重要參數(shù),為了得到較合理的澆注溫度和澆注速度,在第3種工藝方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行了正交試驗(yàn),設(shè)計(jì)的虛擬正交試驗(yàn)因素水平表見表2。

        表2 試驗(yàn)因素水平表Tab.2 Factor level table of orthogonal experiment

        3.2.2 極差分析

        該試驗(yàn)的極差分析結(jié)果見表3。

        表3 極差分析結(jié)果Tab.3 Range analysis results

        從表3中可以看出各因素對(duì)缺陷孔隙體積的極差,澆注溫度對(duì)應(yīng)的極差為2.290,大于澆注速度對(duì)應(yīng)的極差0.844,說明澆注溫度對(duì)孔隙體積影響較大;隨著澆注溫度的增加,孔隙體積先減小后增大,而隨著澆注速度的增加,孔隙體積先減小后增大。根據(jù)極差分析可以得到,2個(gè)因素對(duì)殼體鑄件質(zhì)量的影響程度排序是:澆注溫度>澆注速度。最優(yōu)的組合參數(shù)為澆注溫度 1 560 ℃,澆注速度1.6 m/s??紫斗植紙D如圖13所示,可知?dú)んw鑄件孔隙缺陷體積為1.416 cm3,比第1種和第2種方案的孔隙缺陷體積都少。

        圖13 方案3優(yōu)化后的孔隙分布圖Fig.13 Optimized pore distribution of scheme 3

        經(jīng)工藝改進(jìn)后,鑄件合格率由原來的81%提高到96%,工藝出品率為66%。

        4 結(jié) 語

        依據(jù)殼體鑄件的工藝特點(diǎn),設(shè)計(jì)了3種澆注工藝方案,利用計(jì)算機(jī)模擬軟件研究了澆注溫度、澆注速度對(duì)砂型鑄造殼體充型、凝固過程及鑄件孔隙體積的影響;研究結(jié)果可為殼體類鑄鋼件砂型鑄造工藝的設(shè)計(jì)提供參考依據(jù),縮短試制周期,降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。所得結(jié)論如下:

        1)第1種和第2種工藝方案,在鑄件上方均出現(xiàn)了澆不足鑄造缺陷,第3種工藝方案,縮孔、縮松缺陷體積明顯減少,方案較好;

        2)第3種工藝方案中,影響孔隙缺陷體積的主次因素順序?yàn)闈沧囟?澆注速度,澆注溫度對(duì)試驗(yàn)結(jié)果有顯著性影響。在澆注溫度為1 560 ℃、澆注速度為1.6 m/s時(shí),殼體鑄件孔隙缺陷體積最少,為1.416 cm3,鑄件合格率為96%。

        不足之處在于模擬軟件對(duì)砂型鑄造型腔內(nèi)涂料層的參數(shù)設(shè)置與實(shí)際生產(chǎn)有一定差別,未來可以在模擬中加入對(duì)涂料層材料及厚度的設(shè)置,從而使模擬結(jié)果更加貼合實(shí)際。另外,本研究是針對(duì)澆注位置、鑄造工藝參數(shù)對(duì)殼體鑄鋼件砂型鑄造充型及凝固過程的影響進(jìn)行了模擬和分析,未來將對(duì)凝固過程產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力問題進(jìn)行研究。

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