王 飛 宮衛(wèi)平 宋傳忠
勝利石油管理局有限公司勝利發(fā)電廠 山東東營(yíng) 257000
2018年11月至2019年5月間,某發(fā)電廠完成1號(hào)至4號(hào)爐干除渣改造工程。改造后,四臺(tái)干除渣系統(tǒng)在進(jìn)行爐渣濕放過(guò)程中頻繁發(fā)生揚(yáng)塵問(wèn)題,造成環(huán)境污染,同時(shí)也影響操作人員的身體健康,以及企業(yè)的發(fā)展。在國(guó)家對(duì)安全環(huán)保政策制度嚴(yán)苛的情況下,該發(fā)電廠放渣過(guò)程中揚(yáng)塵的治理已經(jīng)刻不容緩。
GBZ 2.1—2007《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 化學(xué)有害因素》規(guī)定,15 min內(nèi)空氣中矽塵濃度短時(shí)暴露閾值為1 mg/m3,8 h時(shí)間加權(quán)濃度平均值閾值為0.7 mg/m3,對(duì)于粉塵,以超限倍數(shù)判定是否超標(biāo),煤塵、煤矽塵最大超限倍數(shù)不大于2。簡(jiǎn)言之,短時(shí)間空氣中矽塵濃度在2 mg/m3以下達(dá)標(biāo)。筆者對(duì)該發(fā)電廠鍋爐爐渣濕放揚(yáng)塵問(wèn)題進(jìn)行分析和改進(jìn)。
該發(fā)電廠一期2×220 MW、二期2×300 MW機(jī)組除渣系統(tǒng)改造項(xiàng)目將一期、二期鍋爐原有的水力除渣裝置拆除,并于每臺(tái)鍋爐底部增設(shè)一套全新的干式除渣系統(tǒng),進(jìn)行風(fēng)冷干式排渣機(jī)+碎渣機(jī)+渣倉(cāng)+汽車(chē)外運(yùn)系統(tǒng)+其它必需系統(tǒng)的改造。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際空間布置情況,1號(hào)爐經(jīng)兩級(jí)鋼帶除渣機(jī)直接輸送至渣倉(cāng)內(nèi),2號(hào)至4號(hào)爐經(jīng)一級(jí)鋼帶直接輸送至渣倉(cāng)內(nèi)。
爐底渣經(jīng)渣井落在干式排渣裝置的輸送鋼帶上,在輸送過(guò)程中,通過(guò)自然冷風(fēng)將含有大量熱量的高溫?zé)嵩鋮s為可以直接儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)睦湓?。冷卻用空氣利用鍋爐爐膛負(fù)壓作用,從風(fēng)冷干式排渣機(jī)外部吸入干式排渣機(jī)內(nèi)部。被渣加熱后的熱空氣直接進(jìn)入爐膛,將熱渣從鍋爐中帶走的熱量再帶回爐膛內(nèi),從而減少鍋爐的熱量損失。
爐底渣在干式排渣機(jī)中冷卻到一定溫度,再經(jīng)過(guò)碎渣機(jī)破碎后,進(jìn)入渣倉(cāng)貯存。渣倉(cāng)內(nèi)的干渣通過(guò)攪拌機(jī)或散裝機(jī),定期裝車(chē)運(yùn)送至綜合利用場(chǎng)所或貯灰場(chǎng)。
鍋爐底部高溫爐渣經(jīng)風(fēng)冷后由鋼帶輸送機(jī)輸送至渣倉(cāng),改造后的鍋爐尾部省煤器干輸灰系統(tǒng)收集到的大顆粒飛灰也經(jīng)正壓氣力輸灰系統(tǒng)送入渣倉(cāng)。由此,改造后1號(hào)至4號(hào)爐渣倉(cāng)不僅儲(chǔ)存爐渣,同時(shí)還儲(chǔ)存爐灰,成為灰渣倉(cāng)。放渣系統(tǒng)有濕放渣和干放渣兩種方式。在濕放渣方式下,原設(shè)計(jì)的容積式旋轉(zhuǎn)給料閥可能發(fā)生卡堵,落渣管頻繁堵塞,部分電廠已將容積式旋轉(zhuǎn)給料閥拆除。進(jìn)行充分調(diào)研后,為避免容積式旋轉(zhuǎn)給料閥卡堵和落渣管堵塞,在干除渣改造過(guò)程中不選裝給料閥。由此,在爐渣濕放方式下,渣倉(cāng)底部灰渣通過(guò)插板門(mén)直接作用于雙軸攪拌機(jī)前端箱體上。爐渣干放方式下,也沒(méi)有設(shè)計(jì)給料閥,采用直通方式由插板門(mén)控制。兩者不同在于爐渣干放應(yīng)用于罐車(chē),爐渣濕放應(yīng)用于槽車(chē)。
雙軸攪拌機(jī)通過(guò)兩個(gè)旋轉(zhuǎn)軸帶動(dòng)一定角度的葉輪做圓周運(yùn)動(dòng),推動(dòng)攪拌機(jī)箱體下部物料運(yùn)動(dòng)。設(shè)計(jì)安裝的雙軸攪拌機(jī)始端箱體上部安裝有噴淋霧化裝置,共三排12個(gè)噴頭,實(shí)現(xiàn)伴濕功能。
灰渣倉(cāng)中的物料由爐渣和爐灰兩部分組成,物料組分不同,爐灰的比表面積大于爐渣的比表面積。在沒(méi)有給料閥的情況下,影響雙軸攪拌機(jī)出力的因素包括攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速、葉輪尺寸、葉輪磨損程度、葉輪數(shù)量、葉輪角度、渣倉(cāng)料位、插板門(mén)開(kāi)度、物料粒徑等,影響伴濕混合程度的因素包括噴嘴出力、噴嘴數(shù)量、噴嘴形式、噴水壓力、混合時(shí)間、混合角度、撲集面積等。
反映濕放渣時(shí)渣水混合程度的指標(biāo)為渣水比,即渣水混合物中渣量與水量的質(zhì)量比值。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)測(cè)算,當(dāng)渣水比小于7.6時(shí),不易產(chǎn)生揚(yáng)塵現(xiàn)象。為了調(diào)查揚(yáng)塵產(chǎn)生的原因,進(jìn)行多組試驗(yàn)。
因雙軸攪拌機(jī)內(nèi)的工作環(huán)境較差,導(dǎo)致噴嘴不同程度堵塞。試驗(yàn)一將雙軸攪拌機(jī)內(nèi)噴嘴按中軸線分為兩組,分別采用不同最大通流直徑的噴嘴,觀察噴嘴的堵塞情況。試驗(yàn)一結(jié)果如表1和圖1所示。
圖1 試驗(yàn)一結(jié)果
通過(guò)試驗(yàn)一可以看出,隨著噴嘴最大通流直徑的增大,噴嘴開(kāi)始堵塞的時(shí)間明顯延后,小噴嘴更容易堵塞,導(dǎo)致水量不足。
分析試驗(yàn)一兩組試驗(yàn),結(jié)果顯示最大通流直徑大的噴嘴水量大,不易堵塞,可以維持較長(zhǎng)時(shí)間的合適渣水比。
噴嘴的形式多種多樣,霧化擴(kuò)散角度大小不同,霧化的面積也有區(qū)別。試驗(yàn)二更換不同霧化擴(kuò)散角度的噴嘴,采用計(jì)算渣水比,并觀察現(xiàn)象。試驗(yàn)二結(jié)果如表2和圖2所示。
通過(guò)試驗(yàn)二可以看出,90°噴嘴擴(kuò)散角度會(huì)導(dǎo)致部分渣水比大于7.6,渣水混合不均。120°及以上噴嘴擴(kuò)散角度可以保證渣水比不超7.6,渣水混合均勻。
表1 試驗(yàn)一結(jié)果
表2 試驗(yàn)二結(jié)果
圖2 試驗(yàn)二結(jié)果
由試驗(yàn)一結(jié)果可知,當(dāng)前使用2.8 mm最大通流直徑噴嘴較小,容易堵塞,對(duì)此采用人為控制的方式來(lái)確定噴嘴堵塞情況與渣水比或揚(yáng)塵的關(guān)系。雙軸攪拌機(jī)現(xiàn)為三級(jí)噴水,每級(jí)有4個(gè)噴嘴,共計(jì)12個(gè)噴嘴。試驗(yàn)三將噴嘴逐一封堵,模擬堵塞情況進(jìn)行試驗(yàn),每封堵一個(gè)噴嘴進(jìn)行三次試驗(yàn),測(cè)量渣水比。試驗(yàn)三結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 試驗(yàn)三結(jié)果
通過(guò)試驗(yàn)三可以看出,12個(gè)噴嘴中封堵1個(gè),就有可能導(dǎo)致渣水比過(guò)大,進(jìn)而引起揚(yáng)塵。噴嘴富余量不足,使渣水混合效果差,導(dǎo)致?lián)P塵。
試驗(yàn)四保持噴嘴暢通,放渣過(guò)程中進(jìn)行增壓水泵單雙泵運(yùn)行,測(cè)量渣水比。試驗(yàn)四結(jié)果如表4和圖3所示。
表4 試驗(yàn)四結(jié)果
通過(guò)試驗(yàn)四可以看出,不啟動(dòng)或運(yùn)行一臺(tái)增壓水泵,不能滿足所有放渣工況的噴水量,伴濕水量不足,可能導(dǎo)致渣水比大于7.6,進(jìn)而引起渣水混合不均。兩臺(tái)增壓水泵同時(shí)運(yùn)行,才能滿足所有工況的供水,使渣水混合均勻。
圖3 試驗(yàn)四結(jié)果
綜合試驗(yàn)結(jié)果,確認(rèn)伴濕水量不足、混合不均、混合效果差是造成爐渣濕放過(guò)程中揚(yáng)塵的根源。
針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題根源,結(jié)合實(shí)際放渣流程,提出相應(yīng)的改進(jìn)思路。
(1) 對(duì)雙軸攪拌機(jī)噴淋裝置進(jìn)行改造,通過(guò)增加雙軸攪拌機(jī)伴濕捕集水量,延長(zhǎng)混合時(shí)間,擴(kuò)大混合區(qū)域,增強(qiáng)混合效果,解決渣水比不匹配、混合效果差的問(wèn)題。
(2) 完善噴嘴布置,針對(duì)伴濕區(qū)和捕集區(qū)、箱體內(nèi)料位差異化,對(duì)各噴淋支管?chē)娮鞌?shù)量、噴嘴角度進(jìn)行差異化設(shè)計(jì),在一定水量的前提下實(shí)現(xiàn)伴濕,使捕集效果最大化。
(3) 采用柔性連接延長(zhǎng)排渣口,改變排渣口與槽車(chē)的垂直高度,消除落渣過(guò)程中的二次揚(yáng)塵,同時(shí)減小落渣口漏風(fēng)量。
(4) 擴(kuò)展干放渣中吸塵風(fēng)機(jī)的工作范圍。吸塵風(fēng)機(jī)可以選擇性應(yīng)用于干放渣或濕放渣工藝,在攪拌機(jī)箱體內(nèi)建立負(fù)壓,抽吸沒(méi)有捕集到的揚(yáng)塵,以及爐渣冷卻后產(chǎn)生的水蒸汽。
(5) 優(yōu)化系統(tǒng)布置,完善重要監(jiān)視表計(jì),提高運(yùn)行方式的靈活性和可操作性,降低人員勞動(dòng)強(qiáng)度。
改進(jìn)思路總的技術(shù)路線是伴濕+捕集+帆布兜底+干放渣吸塵風(fēng)機(jī)在濕放渣工藝中的應(yīng)用。
選用不同最大通流直徑的噴嘴和不同的噴嘴數(shù)量進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表5。
由試驗(yàn)結(jié)果可以明顯看出,選用最大通流直徑為4 mm的噴嘴,連續(xù)工作14 d未發(fā)生堵塞現(xiàn)象,渣水比符合要求,并且14 d已長(zhǎng)于檢修人員檢查清理一次噴嘴的時(shí)間周期。由此決定選用50W型廣角噴嘴,最大通流直徑為4 mm,噴嘴擴(kuò)散角度為120°,可以有效減少噴嘴堵塞次數(shù),提高渣水混合均勻程度。
表5 噴嘴對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果
雙軸攪拌機(jī)有效長(zhǎng)度為2 100 mm,有效寬度為1 200 mm,噴嘴距離攪拌機(jī)內(nèi)葉片高度為110 mm,噴嘴擴(kuò)散角度為120°,由此得有效水霧直徑為380 mm。根據(jù)噴嘴數(shù)量與噴嘴布置有效距離、有效水霧直徑的關(guān)系,保留一定裕度,使水霧覆蓋率達(dá)到100%,計(jì)算并向上取整得到長(zhǎng)度方向上需布置噴嘴數(shù)量為6個(gè),寬度方向上需布置噴嘴數(shù)量為4個(gè),則共需布置噴嘴數(shù)量為24個(gè)。
(1) 增加噴淋支管數(shù)量,由三級(jí)增加至六級(jí),增加混合層級(jí)。
(2) 增大第一級(jí)至最后一級(jí)噴淋支管的間距,延長(zhǎng)混合時(shí)間。
(3) 增加噴淋?chē)娮鞌?shù)量,由之前的12個(gè)增加至24個(gè),增大伴濕噴淋水量。
(4) 改變噴嘴型號(hào),由原來(lái)的16M型優(yōu)化為50W型,合理增大噴嘴出力,結(jié)合伴濕區(qū)與捕集區(qū)特點(diǎn)優(yōu)化噴嘴布置方式。
(5) 結(jié)合伴濕區(qū)與捕集區(qū)的不同,選擇不同擴(kuò)散角度的廣角噴嘴,擴(kuò)大捕集面積及捕集區(qū)。
(6) 通過(guò)控制噴嘴出力,優(yōu)化噴淋母管壓力,在渣水比一定的情況下最大限度發(fā)揮噴嘴效果。
(7) 對(duì)不同噴淋支管?chē)娮斓陌惭b角度進(jìn)行差異化安裝,對(duì)攪拌機(jī)噴嘴上部空間揚(yáng)塵進(jìn)行有效捕集,消滅逃逸的揚(yáng)塵。
(8) 攪拌機(jī)下排渣口用帆布包裹,帆布上下高度大于1.5 m,抑制灰渣下落過(guò)程中的二次揚(yáng)塵,同時(shí)減小排渣時(shí)落渣口漏風(fēng)量。
(9) 將干放渣的吸塵風(fēng)機(jī)應(yīng)用于濕放渣工藝,吸塵風(fēng)機(jī)入口與攪拌機(jī)排渣口上部箱體連接,通過(guò)吸塵風(fēng)機(jī)在攪拌機(jī)箱體內(nèi)建立負(fù)壓區(qū),抽吸箱體內(nèi)水蒸汽和逃逸的揚(yáng)塵,用于冷卻鋼帶上的高溫爐渣?;以鋮s作用和灰渣下落增速降壓作用,使柔性排渣口收縮,減小排渣口風(fēng)量的漏入。在吸塵風(fēng)機(jī)的作用下,柔性排渣口再度收縮。由此,可以根據(jù)灰渣量自動(dòng)控制流通截面,只允許無(wú)塵灰渣通過(guò),少量逃逸的揚(yáng)塵和產(chǎn)生的水蒸汽被包裹在帆布兜內(nèi)。
(10) 在噴淋水濾網(wǎng)前、增壓泵后安裝就地壓力表,在實(shí)現(xiàn)對(duì)參數(shù)有效監(jiān)控的同時(shí),判斷、檢查、清理濾網(wǎng)堵塞情況。
(11) 在并列運(yùn)行的兩臺(tái)管道增壓泵出口設(shè)置逆止閥,優(yōu)化運(yùn)行方式,可隨時(shí)保證水量需求,消除一臺(tái)泵運(yùn)行另一臺(tái)泵倒轉(zhuǎn)的問(wèn)題,避免兩臺(tái)泵同時(shí)運(yùn)行所增加的電耗。
(12) 每根噴淋支管的兩端與兩個(gè)噴淋母管聯(lián)箱連接,一個(gè)聯(lián)箱接開(kāi)式水,另一個(gè)聯(lián)箱接脫硫廢水,這樣通過(guò)對(duì)空的噴淋支管消壓作用,避免不同水源互相串流和閥門(mén)不嚴(yán)密造成串流的問(wèn)題。
(13) 噴淋母管采用316不銹鋼,噴嘴直接采用304不銹鋼,可以有效預(yù)防脫硫廢水對(duì)噴淋裝置的腐蝕。噴淋母管端部用法蘭盤(pán)封堵,有利于脫硫廢水中沉積物的清理。
優(yōu)化改進(jìn)后,對(duì)濕渣排放現(xiàn)場(chǎng)矽塵濃度進(jìn)行測(cè)量記錄,7月匯總見(jiàn)表6,8月匯總見(jiàn)表7。
表6 優(yōu)化改進(jìn)后7月現(xiàn)場(chǎng)矽塵濃度
表7 優(yōu)化改進(jìn)后8月現(xiàn)場(chǎng)矽塵濃度
由匯總可以看出,優(yōu)化該機(jī)后放渣過(guò)程中矽塵濃度均小于2 mg/m3,符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),即未發(fā)生濕放渣揚(yáng)塵事件。
通過(guò)對(duì)發(fā)電廠鍋爐爐渣濕放揚(yáng)塵的分析和改進(jìn),解決了爐渣濕放過(guò)程中揚(yáng)塵的問(wèn)題,避免了污染環(huán)境事件,改善了操作人員的工作環(huán)境。同時(shí)消除了脫硫廢水與工業(yè)水在串聯(lián)系統(tǒng)中的安全隱患,避免了不同介質(zhì)、不同壓力下的串流,以及閥門(mén)內(nèi)漏造成的串流,消除了裝置性違章,實(shí)現(xiàn)了裝置安全本質(zhì)化。
通過(guò)優(yōu)化運(yùn)行方式,降低人員勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短兩臺(tái)增壓水泵同時(shí)運(yùn)行的時(shí)間,降低電耗。解決了伴濕捕集混合效果差的問(wèn)題,避免了因柔性連接被高溫爐渣燒損的問(wèn)題。在渣水比一定的條件下,大幅減小用水量。
通過(guò)分析和改進(jìn),利用現(xiàn)有資源和條件,基于技術(shù)創(chuàng)新和系統(tǒng)優(yōu)化,用少量投入獲得較好效果,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益最大化。