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        延長碳五加氫石油樹脂催化劑使用周期的工藝優(yōu)化方法

        2023-01-05 00:11:48黃曉龍徐魏春劉焱平樓佳偉
        浙江化工 2022年2期
        關(guān)鍵詞:石油樹脂氧化鋁進料

        黃曉龍,徐魏春,劉焱平,樓佳偉

        (恒河材料科技股份有限公司,浙江 寧波 315200)

        碳五加氫石油樹脂具有良好的耐水性、耐化學(xué)藥品性、色號淺、穩(wěn)定性高、相容性好。工業(yè)生產(chǎn)的碳五加氫石油樹脂,以乙烯裝置副產(chǎn)裂解碳五為主要原料,經(jīng)原料預(yù)處理、熱聚反應(yīng)、陽離子聚合、中和水洗、樹脂加氫、汽提精制、造粒包裝后得到成品。

        由于裂解碳五原料中主要雙烯組分異戊二烯、間戊二烯、環(huán)戊二烯等約占35%,熱聚反應(yīng)收率約37%,催化劑聚合反應(yīng)收率約為76%,加之在高溫活性氧化鋁脫氯過程[1]和高溫高壓加氫反應(yīng)中會有少量樹脂發(fā)生裂解反應(yīng),因此碳五加氫石油樹脂的總收率約為30%。碳五加氫石油樹脂生產(chǎn)工藝流程長、反應(yīng)壓力高,涉及中和水洗[2],樹脂液含有較高濃度氯離子,對設(shè)備的等級要求比較高,鈀催化劑比較昂貴。以上各種因素導(dǎo)致碳五加氫石油樹脂裝置投入和運行成本高。目前國內(nèi)碳五加氫石油樹脂主要生產(chǎn)商有揚子伊士曼化工有限公司、中國石油蘭州石油化工有限公司、恒河材料科技股份有限公司三家企業(yè)。

        碳五加氫石油樹脂的加氫催化劑為Pd/Al2O3催化劑,其主要優(yōu)點是活性高、樹脂降解率低。目前國內(nèi)使用的Pd/Al2O3催化劑均為國外進口,由于進口催化劑周期長、成本高,一定程度上制約了生產(chǎn)裝置平穩(wěn)運行。因此延長催化劑的使用周期,成為保證生產(chǎn)裝置平穩(wěn)運行以及降低成本的重要課題。

        1 碳五加氫石油樹脂裝置簡述

        1.1 工藝流程

        裂解碳五通過原料預(yù)處理脫除碳四、炔烴等輕組分,再經(jīng)過脫除重組分后獲得精制碳五料送至熱聚反應(yīng)單元。熱聚反應(yīng)產(chǎn)物脫除碳五抽余油后得到中間產(chǎn)品C10、C15、C20等有機烴混合物。在路易斯酸催化劑三氯化鋁的作用下進行陽離子聚合反應(yīng)生成高粘度粗樹脂液。然后通過加氫白油稀釋、氫氧化鈉水溶液中和、水洗為中性樹脂液。中性樹脂液再經(jīng)過高溫活性氧化鋁脫除有機氯離子后進行加氫精制。加氫后的精制樹脂液通過閃蒸單元和汽提單元后送至造粒成品單元,生產(chǎn)出合格的碳五加氫石油樹脂產(chǎn)品。

        1.2 裝置運行中存在的問題

        通過對裝置的運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)加氫反應(yīng)單元Pd/Al2O3催化劑鈀的有效催化能力為1 kg金屬鈀能夠催化加氫約550 t 碳五加氫石油樹脂產(chǎn)品,催化劑使用周期較為穩(wěn)定。通過對廢舊催化劑的研究和分析,發(fā)現(xiàn)造成Pd/Al2O3催化劑中毒失活的主要因素有:

        ⑴陽離子聚合反應(yīng)的樹脂液粘度[3]:高粘度樹脂不易進入催化劑活性表面且不易被溶劑稀釋,吸附到催化劑表面影響催化劑活性。

        ⑵加氫反應(yīng)器進料水含量:水容易將活性氧化鋁中的固體微小雜質(zhì)帶入反應(yīng)器,造成催化劑表面結(jié)焦結(jié)垢,對催化劑活性產(chǎn)生致命影響。

        ⑶原料中氯元素[4]:陽離子聚合時使用的三氯化鋁催化劑,樹脂中含有氯元素[5],以及鐵等重金屬雜質(zhì)吸附到催化劑表面,導(dǎo)致催化劑中毒失活[6]。

        由于Pd/Al2O3催化劑為進口催化劑,其采購周期長、成本高,造成碳五加氫石油樹脂利潤空間小,資本回收周期長,因此需從工藝優(yōu)化角度研究延長Pd/Al2O3催化劑的使用周期。通過對加氫反應(yīng)進料進行提純,降低各類致使催化中毒的物質(zhì)含量,從而延長Pd/Al2O3催化劑的使用周期。

        2 工藝優(yōu)化

        2.1 陽離子聚合反應(yīng)工藝優(yōu)化

        增加1 臺陽離子聚合反應(yīng)釜,由原來的2 臺聚合反應(yīng)釜增加到3 臺。3 臺聚合反應(yīng)釜可以增加聚合反應(yīng)停留時間,實現(xiàn)在提高聚合反應(yīng)收率的同時通過調(diào)節(jié)三個反應(yīng)釜的不同工藝操作參數(shù),控制合適的聚合反應(yīng)粘度。

        另外,催化劑三氯化鋁的添加方式,可分為干式添加和濕式添加。但無論哪種添加方法,目的就是要實現(xiàn)催化劑連續(xù)穩(wěn)定加入,從而減少局部爆聚反應(yīng)的發(fā)生,有效控制大分子鏈樹脂的生成、減小大分子鏈樹脂吸附催化劑表面的幾率。同時根據(jù)聚合反應(yīng)的在線粘度指標,在1 號陽離子聚合反應(yīng)釜中摻兌2%~20%的加氫白油。在粘度合適的情況下,盡可能提高聚合反應(yīng)加氫白油的摻兌量,使樹脂液能夠得到有效的稀釋,減少大分子鏈樹脂以及凝膠物質(zhì)的產(chǎn)生。降低大分子鏈樹脂在催化劑表面的吸附幾率。

        2.2 中和水洗單元工藝優(yōu)化

        將陽離子聚合出料與加氫白油的配比由1:1.4~1:1.8 提升到1:2~1:3.2,可以有效控制中和、水洗單元乳化現(xiàn)象的發(fā)生[2]。為了更進一步提高水洗質(zhì)量和控制水洗后樹脂液中水分含量。在水洗系統(tǒng)[7]的一級水洗進料和二級水洗進料增加變頻動態(tài)混合器,根據(jù)水洗情況合理調(diào)節(jié)電機頻率,控制水洗質(zhì)量,進一步控制水洗乳化率。

        水洗后增加一臺沉降緩沖罐,使樹脂液沉降停留時間提高5 h 以上,再增加一套真空脫水系統(tǒng)降低樹脂液中的水含量。

        通過以上兩種工藝優(yōu)化可將樹脂液中水含量控制在120 ppm 以內(nèi)。

        2.3 活性氧化鋁脫氯單元工藝優(yōu)化

        通過對生產(chǎn)中失活的催化劑進行分析,發(fā)現(xiàn)失活催化劑表面含有大量的無機鹽,這是造成Pd/Al2O3催化劑失活的最重要原因。這些無機鹽主要來自活性氧化鋁脫氯系統(tǒng)中的固體微小雜質(zhì)。活性氧化鋁脫氯單元進料首先要嚴格控制水含量。在水洗系統(tǒng)后增加緩沖沉降脫水和真空脫水系統(tǒng),可以控制活性氧化鋁進料水含量小于120 ppm。在氧化鋁出口增加一臺保溫沉降罐,增加鋁床出口樹脂液的停留時間,脫除樹脂液中的氧化鋁固體雜質(zhì),將加氫反應(yīng)器進料樹脂液的濁度由原來的10~15 NTU 降低到8 NTU 以下。

        2.4 加氫反應(yīng)器的工藝設(shè)備優(yōu)化

        普通汽油、柴油、煤油、渣油等加氫反應(yīng)單元均設(shè)置有循環(huán)氫系統(tǒng)。但碳五加氫石油樹脂由于其物料特定性質(zhì),反應(yīng)器系統(tǒng)未設(shè)置循環(huán)氫系統(tǒng),采用氫氣與樹脂液混合的方式進入固定床反應(yīng)器。其催化劑失活主要發(fā)生在床層催化劑上部,中下部催化劑受影響較小,但中下部催化劑沒有新的氫氣補充反應(yīng),使得中下部催化劑未能有效利用。通過實驗裝置運行分析,可對反應(yīng)器進行工藝優(yōu)化,在反應(yīng)器床層中部增加一路新氫補充運行,可將整個催化劑使用周期提高20%以上。

        2.5 其他優(yōu)化技術(shù)

        一種工藝處理方法是將中和水洗后樹脂液通過特定的催化劑床層[8],在適當?shù)墓に嚄l件下將樹脂液中殘留的硫、氯和固體雜物等脫除。之后再對樹脂液進行催化加氫處理,得到碳五加氫石油樹脂。該工藝方法能滿足石油樹脂加氫過程對原料所含毒物量的限制要求、提高催化劑使用周期、提高催化劑穩(wěn)定性、降低能耗和設(shè)備投資,得到相容性好、顏色淺的高品質(zhì)碳五加氫石油樹脂。

        另一種工藝方法是研制新的碳五石油樹脂加氫催化劑[9],實現(xiàn)催化劑國產(chǎn)化。催化劑由載體和負載在載體上的活性組分組成。該催化劑可以有效催化碳五石油樹脂加氫反應(yīng),加氫后的石油樹脂品質(zhì)較好;催化劑穩(wěn)定性高、適應(yīng)性好,可以在碳五石油樹脂原料中含有較多S、Cl 等雜質(zhì)的條件下保持長時間的高催化活性,不需要對石油樹脂原料進行脫除雜質(zhì)預(yù)處理,加氫工藝簡單,具有較高的工業(yè)應(yīng)用價值。

        3 結(jié)語

        碳五加氫石油樹脂生產(chǎn)工藝流程復(fù)雜,工藝反應(yīng)條件苛刻,加氫樹脂產(chǎn)品總收率低,產(chǎn)生的副產(chǎn)品抽余油和溶劑油較多。生產(chǎn)工藝設(shè)備受高壓、臨氫系統(tǒng)以及催化系統(tǒng)三氯化鋁的影響,對設(shè)備質(zhì)量要求高。且原料預(yù)處理中使用的復(fù)合型阻聚劑[10]、加氫反應(yīng)使用的Pd/Al2O3催化劑等價格昂貴。碳五加氫石油樹脂產(chǎn)品市場利潤低,近年來國內(nèi)并沒有新增碳五加氫石油樹脂裝置項目。碳五加氫石油樹脂裝置能在市場中長期生存發(fā)展,首要的任務(wù)就是要通過對生產(chǎn)工藝和設(shè)備的優(yōu)化改造,提高催化劑的使用周期,降低生產(chǎn)運行成本。通過采取聚合工藝優(yōu)化、中和水洗工藝優(yōu)化、活性氧化鋁脫氯工藝優(yōu)化以及對加氫反應(yīng)器進行工藝設(shè)備優(yōu)化,能將催化劑使用周期提高25%以上,從而使生產(chǎn)成本降低、產(chǎn)品利潤增加,有利于碳五加氫石油樹脂裝置長期穩(wěn)定生產(chǎn)運營。

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