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        閉式水系統(tǒng)夏季水溫高分析與綜合整治

        2023-01-03 03:13:12廖世偉
        設(shè)備管理與維修 2022年19期
        關(guān)鍵詞:開(kāi)式冷器冷卻塔

        廖世偉

        (國(guó)能蚌埠發(fā)電有限公司,安徽蚌埠 233000)

        0 引言

        閉式水系統(tǒng)是電站重要的換熱系統(tǒng),對(duì)于一般火電機(jī)組來(lái)說(shuō),70%以上的輔機(jī)軸承都是靠閉式水系統(tǒng)來(lái)冷卻的,因此閉式水系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)機(jī)組非常重要。在夏季發(fā)生閉式水溫度高影響用戶設(shè)備運(yùn)行,特別是進(jìn)行過(guò)許多輔機(jī)冷卻改造的電廠較為常見(jiàn)。針對(duì)某電廠1#機(jī)組閉式水系統(tǒng)夏季水溫高異常問(wèn)題,提出了一系列綜合整治措施,以期為同類機(jī)組提供借鑒。

        1 系統(tǒng)設(shè)備及故障問(wèn)題

        1.1 系統(tǒng)概況

        某電廠1#機(jī)組為630 MW 超臨界單軸中間再熱凝汽式汽輪機(jī)組,配套的閉式水系統(tǒng)采用帶板式換熱器的閉式循環(huán)供水系統(tǒng),機(jī)組配2 臺(tái)閉式水泵(2×100%)、2 臺(tái)閉式冷卻器(2×100%)、1 臺(tái)閉式水箱。用戶主要分汽機(jī)側(cè)水用戶和鍋爐側(cè)水用戶(圖1、圖2)。

        圖1 汽機(jī)側(cè)閉式水用戶系統(tǒng)圖

        圖2 鍋爐側(cè)閉式水用戶系統(tǒng)圖

        1.2 閉式水溫度高問(wèn)題

        機(jī)組自2008 年底投產(chǎn)以來(lái),隨著歷次技改,閉式水系統(tǒng)增加了很多用戶,冷卻用戶的增加,導(dǎo)致閉式水溫度增加(表1)。由圖3 可以看出,1#機(jī)閉式水溫度逐年呈逐年增加的趨勢(shì),夏季最高溫度和平均溫度較投產(chǎn)時(shí)明顯升高。由于閉式水夏季溫度高,造成許多重要用戶,如小機(jī)油系統(tǒng)、撈渣機(jī)、引風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、前置泵等重要設(shè)備超溫運(yùn)行,許多用戶設(shè)備因?yàn)槌瑴?,不得不把冷卻水調(diào)門全開(kāi),造成閉式水系統(tǒng)壓力下降,進(jìn)一步降低閉式水系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

        圖3 1#機(jī)閉式冷卻系統(tǒng)夏季水溫度各年度變化趨勢(shì)

        表1 閉式水用戶增加清單

        2 閉式水溫度高原因排查和分析

        由于閉式水用戶增加造成閉式水溫度高是一個(gè)既定事實(shí),把這個(gè)客觀因素視作不可抗拒因素,根據(jù)“人機(jī)料法環(huán)”分析出其他因素,主要有:換熱用戶調(diào)整方式不合理、閉冷器換熱效果差、開(kāi)式泵運(yùn)行方式不合理、冷卻塔填料堵塞、閥門內(nèi)漏等原因,下面分別對(duì)這些因素進(jìn)行分析。

        2.1 換熱用戶調(diào)整方式不合理

        由于閉式水系統(tǒng)沒(méi)有流量測(cè)點(diǎn),為了解各閉式水用戶設(shè)備用水情況,聯(lián)合電科院到廠進(jìn)行用戶流量測(cè)量,測(cè)量結(jié)果見(jiàn)表2。由表2 可以看出,熱負(fù)荷較高的有空壓機(jī)、氫冷器等,前置泵電機(jī)冷卻水用戶流量偏高。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)用戶的投運(yùn)調(diào)整方式進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)有采用1 用1 備的用戶,冷卻水兩側(cè)都投運(yùn),實(shí)際被冷卻介質(zhì),如潤(rùn)滑油等,只通過(guò)運(yùn)行的換熱器,大量閉式水沒(méi)有發(fā)揮冷卻作用,該方式存在不合理項(xiàng)。

        表2 涉及閉式水系統(tǒng)主要管道、用戶流量測(cè)量值

        由于運(yùn)行調(diào)整需要,一般會(huì)把備用冷卻水投上,如小機(jī)潤(rùn)滑油板式換熱器、密封油空氫側(cè)管式換熱器等,目的是保證緊急情況下能及時(shí)切換冷油器,保障機(jī)組安全。因此,造成閉式水系統(tǒng)用戶流量增加,導(dǎo)致閉式水夏季壓力低,影響其他用戶的換熱效果。

        2.2 閉冷器換熱效果差

        1#機(jī)組閉冷器隨著歷次檢修,因一些板式換熱器損壞、變形,被陸續(xù)抽出,導(dǎo)致?lián)Q熱面積減少較多。通過(guò)查詢發(fā)現(xiàn),兩臺(tái)閉冷器原設(shè)計(jì)為458 片,經(jīng)過(guò)多次檢修后,A、B 換熱器只剩下345 片和356 片,同時(shí)由于熱負(fù)荷的增加,原設(shè)計(jì)的換熱面積已經(jīng)不能滿足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求。

        2.3 開(kāi)式水泵投用方式不合理

        原設(shè)計(jì)有開(kāi)式水泵,用于增加開(kāi)式水側(cè)流量,加強(qiáng)換熱從而降低閉式水溫度。但是為了節(jié)能考慮,開(kāi)式泵全年未投運(yùn),這樣的方式在閉式水溫度不高能滿足現(xiàn)場(chǎng)需要時(shí)可行,但是在夏季溫度高時(shí),依然強(qiáng)調(diào)節(jié)能而不投運(yùn)開(kāi)式泵,顯得有些不合理。

        2.4 冷卻塔填料堵塞

        閉式水需要靠開(kāi)式水來(lái)冷卻,如果開(kāi)式水溫度高,閉式水則不能降低太多溫度。從圖4 可以看出,冷卻塔填料有淤泥堵塞,除霧器也有許多泥垢,最終導(dǎo)致空氣在冷卻塔內(nèi)上升流動(dòng)不暢,影響了換熱,導(dǎo)致開(kāi)式水溫度高,閉式水也隨之升高。

        圖4 冷卻塔填料堵塞情況

        2.5 閥門內(nèi)漏

        閥門內(nèi)漏導(dǎo)致系統(tǒng)壓力下降,系統(tǒng)為了彌補(bǔ)缺失的流量會(huì)加強(qiáng)泵出力,而用戶側(cè)則會(huì)加大調(diào)門開(kāi)度,從而影響閉式水溫?,F(xiàn)場(chǎng)檢查閉冷器旁路電動(dòng)門內(nèi)漏嚴(yán)重,這部分流量水未經(jīng)過(guò)閉冷器降溫,導(dǎo)致閉式水溫偏高。

        3 閉冷器換熱分析及熱力計(jì)算

        3.1 閉冷器換熱分析

        由于閉冷器換熱片減少了100 張,且閉式水用戶較投產(chǎn)時(shí)增加了許多,因此當(dāng)前的閉冷器不能滿足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求,應(yīng)重新進(jìn)行選型。選型不僅要考慮換熱效果,還應(yīng)考慮現(xiàn)場(chǎng)安裝條件和后期維護(hù)等。

        3.2 閉冷器換熱部分計(jì)算

        板式換熱器是一種高效緊湊型熱交換設(shè)備,具有傳熱效率高、阻力損失小、結(jié)構(gòu)緊湊、拆裝方便、操作靈活等優(yōu)點(diǎn)。目前板式換熱器的選型計(jì)算如下:

        式中 F——換熱面積,m2

        Wq——換熱量,W

        K——傳熱系數(shù),W/(m2·℃)

        ΔT——平均對(duì)數(shù)溫差,℃

        根據(jù)選定換熱系統(tǒng)的有關(guān)參數(shù),計(jì)算換熱量、平均對(duì)數(shù)溫差,設(shè)定傳熱系數(shù),求出換熱面積。選定熱器型式,計(jì)算板間流速,通過(guò)傳熱特性曲線及流阻特性曲線,查出實(shí)際傳熱系數(shù)及壓降。若實(shí)際傳熱系數(shù)小于設(shè)定傳熱系數(shù),則應(yīng)降低設(shè)定傳熱系數(shù),重新計(jì)算。若實(shí)際傳熱系數(shù)大于設(shè)定傳熱系數(shù),而實(shí)際壓降大于設(shè)定壓降,則應(yīng)進(jìn)一步降低設(shè)定傳熱系數(shù),增大換熱面積,重新計(jì)算。經(jīng)過(guò)反復(fù)校核,直到計(jì)算結(jié)果滿足換熱系統(tǒng)的要求,最終確定換熱器型號(hào)及換熱面積大小。

        3.3 閉冷器換熱計(jì)算結(jié)果

        通過(guò)計(jì)算及綜合選擇得到所需閉冷器參數(shù),見(jiàn)表3。

        表3 板式換熱器計(jì)算結(jié)果

        4 綜合整治

        4.1 換熱用戶調(diào)整方式不合理整治

        綜合考慮設(shè)備安全與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,提出改進(jìn)方案。對(duì)于A、B小機(jī)4 臺(tái)冷油器、空側(cè)密封油2 臺(tái)冷油器、氫側(cè)密封油2 臺(tái)冷油器,采用備用冷油器的前隔離門保持開(kāi)、出口隔離門關(guān)閉的方式運(yùn)行,這樣既保證了較少的閥門操作,避免緊急情況切換不及時(shí),同時(shí)又避免了備用冷卻器泄壓造成的閉式水壓力損耗。因?yàn)榍袚Q冷油器時(shí)運(yùn)行人員必須就地手動(dòng)切換,因此只多1 個(gè)手動(dòng)閥門的打開(kāi)時(shí)間對(duì)應(yīng)急切換影響不大。

        對(duì)于A、B 前置泵電機(jī)水冷卻器,其閥門均為手動(dòng)門,水流量偏大,采用節(jié)流方式運(yùn)行,既要保證電機(jī)有足夠水冷卻,又要避免其流量過(guò)大造成浪費(fèi),最后對(duì)閥門進(jìn)行節(jié)流至70%,并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行做適當(dāng)調(diào)整。

        4.2 閉冷器換熱效果差整治

        根據(jù)換熱器相關(guān)數(shù)值計(jì)算,算出所需的換熱面積為1150 m2,通過(guò)物資采購(gòu)流程,采購(gòu)到型號(hào)為BR500-1.0-1150-E 的板式換熱器。為了節(jié)約資金,只更換1 臺(tái)板式換熱器,即1A 閉冷器,然后1B 閉冷器作為原閉冷器備用。

        從圖5 可以看出,因?yàn)閾Q熱面積增加,新閉冷器尺寸比原閉冷器明顯要大,不僅長(zhǎng)度增加,高度也增加了。新?lián)Q閉冷器在不變更主要部件的條件下,板式換熱器的壽命可以保證安全運(yùn)行30年,換熱面積留有20%余量,且污染系數(shù)為0.9。

        圖5 1A 閉冷器改造現(xiàn)場(chǎng)

        對(duì)于1B 閉冷器,則進(jìn)行板片清洗,利用1A 換下的板片作為備件對(duì)1B 進(jìn)行補(bǔ)充。

        4.3 開(kāi)式水泵投用方式不合理整治

        開(kāi)式水泵因?yàn)楣?jié)能考慮,選擇全年不投運(yùn),這樣的投運(yùn)方式存在不合理??梢愿鶕?jù)閉式水系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)來(lái)考慮投用開(kāi)式水泵(表4)。

        表4 開(kāi)式水泵投運(yùn)方式

        4.4 冷卻塔填料堵塞整治

        冷卻塔填料堵塞,可以通過(guò)填料倒翻和更換堵塞嚴(yán)重的填料來(lái)解決,以提高冷卻塔填料空氣的通透性,降低水溫。利用C 修機(jī)會(huì),對(duì)冷卻水塔內(nèi)區(qū)舊的4250 m3填料全部倒翻,倒翻后對(duì)能繼續(xù)使用的填料按要求重新布放到原來(lái)區(qū)域,剔除破損的舊填料,并運(yùn)出水塔。拆除需更換的舊填料5000 m2×1.25 m(高),合計(jì)6250 m3;安裝布置全新的新型淋水填料合計(jì)6250 m3(圖6)。

        圖6 冷卻塔填料更換現(xiàn)場(chǎng)

        現(xiàn)場(chǎng)安裝防絮網(wǎng),防止季節(jié)性柳絮、楊絮等進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng)造成填料堵塞,保證冷卻塔的換熱效果(圖7)。

        圖7 冷卻塔前池鋪設(shè)防絮網(wǎng)

        4.5 閥門內(nèi)漏整治

        利用檢修機(jī)會(huì)對(duì)查出的內(nèi)漏閥門進(jìn)行檢修整治,降低閉冷器出口水溫,同時(shí)減少不必要的流量損耗。主要檢修消漏的閥門有:閉冷器旁路電動(dòng)門、閉式水母管放空氣門、閉式水母管放水閥、定冷水減溫器旁路門、閉式水泵放空氣門等。

        5 效果檢查

        5.1 各整治項(xiàng)目的效果情況

        (1)通過(guò)調(diào)整閉式水用戶調(diào)整方式,許多備用冷卻器不再通冷卻水,在調(diào)門全開(kāi)的情況下,在高負(fù)荷、高溫天氣下,經(jīng)過(guò)計(jì)算,可以減少流量損耗150 余噸水,占總流量的10%。

        (2)閉冷器換熱效果差整治后,閉冷器端差由2.3 ℃下降到了1.1 ℃,減溫效果明顯。

        (3)開(kāi)式水泵投用方式不合理整治,通過(guò)靈活變通調(diào)整,啟動(dòng)開(kāi)式水保障了閉式水降溫效果,在高溫天氣下開(kāi)式投運(yùn),閉式水溫度能降低1.5~3.0 ℃,有效控制閉式水系統(tǒng)溫度。

        (4)冷卻塔填料堵塞整治后,冷卻塔對(duì)循環(huán)水的降溫效果明顯,溫差由之前6.5 ℃提高到了7.6 ℃,比2#機(jī)冷卻塔出口溫度低1 ℃左右(圖8)。

        圖8 1#、2#機(jī)冷卻塔出口水溫對(duì)比

        (5)檢修和處理閥門內(nèi)漏問(wèn)題后,經(jīng)過(guò)計(jì)算,可以減少約35 t/h 的流量損失。

        5.2 閉式水溫高問(wèn)題整治最終效果

        經(jīng)過(guò)一系列的問(wèn)題排查、分析及整治,從截至到目前的運(yùn)行數(shù)據(jù)來(lái)看,綜合整治后的閉式水系統(tǒng)水溫明顯下降,系統(tǒng)穩(wěn)定性得到加強(qiáng),效果明顯(圖9)。

        圖9 1#機(jī)歷年6 月份閉式水溫度變化趨勢(shì)

        6 結(jié)論

        閉式水用戶增加而導(dǎo)致水溫高,應(yīng)重新校驗(yàn)閉冷器的換熱量,偏差較大時(shí)應(yīng)進(jìn)行技改調(diào)整。改善冷卻塔的冷卻條件,是降低閉式水溫的有效方法,也是根本方法。優(yōu)化冷水用戶運(yùn)行方式減少不必要的流量損失,保證閉式水系統(tǒng)壓力穩(wěn)定,是非常重要的調(diào)整手段。及時(shí)消除閉式水系統(tǒng)缺陷,是閉式水溫度保持正常穩(wěn)定的有力保障。

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