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        某300MW發(fā)電機瓦振超標分析及處理

        2022-12-23 05:15:18
        機電信息 2022年24期
        關(guān)鍵詞:臺板軸系共振

        李 浩

        (中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司西北電力試驗研究院,陜西 西安 710021)

        0 引言

        某電廠2號機組為東方汽輪機廠生產(chǎn)的330 MW汽輪機,電機為東方電機廠生產(chǎn)的330 MW氫冷發(fā)電機。軸系布置如圖1所示,1、2號軸承為高中壓轉(zhuǎn)子支撐軸承,3、4號軸承為低壓轉(zhuǎn)子支撐軸承,5、6號軸承為發(fā)電機轉(zhuǎn)子支撐軸承。該機組于2018年出現(xiàn)發(fā)電機轉(zhuǎn)子線圈接地故障,現(xiàn)場消除設(shè)備缺陷(未返廠),檢修后發(fā)電機5瓦軸承振動超過50 μm,超出標準值。

        圖1 軸系布置示意圖

        1 振動特征

        表1為定速3 000 r/min振動列表,圖2~圖7為啟動過程中5、6瓦相對軸振動和軸承振動Bode圖。由圖表可以看出,發(fā)電機振動狀況有以下特點:

        表1 機組3 000 r/min各瓦振動列表

        圖2 5瓦X向相對軸振動Bode圖

        圖3 5瓦Y向相對軸振動Bode圖

        圖4 6瓦X向相對軸振動Bode圖

        圖5 6瓦Y向相對軸振動Bode圖

        圖6 5瓦軸承振動Bode圖

        圖7 6瓦軸承振動Bode圖

        (1)機組沖轉(zhuǎn)過程,發(fā)電機軸瓦軸振動良好;

        (2)振動主要為基頻分量;

        (3)5、6瓦軸承振動在2 700 r/min轉(zhuǎn)速下快速增大,2 963 r/min轉(zhuǎn)速下達到最大值,工作轉(zhuǎn)速下,5瓦軸承振動超標;

        (4)軸承振動增大時,對應(yīng)軸瓦的軸振動基本穩(wěn)定,甚至有減小趨勢。

        2 振動分析

        由測試數(shù)據(jù)可知,發(fā)電機5、6瓦軸振動、軸承振動都以基頻振動分量為主,振動變化也主要表現(xiàn)為基頻振動分量。該振動為普通強迫振動,引起該類型振動的主要原因有轉(zhuǎn)子平衡狀況變化或支承剛度變化[1]。

        5、6瓦軸承振動在2 700 r/min轉(zhuǎn)速下快速增大,2 963 r/min轉(zhuǎn)速下達到最大值;軸承振動增大時,對應(yīng)軸瓦的軸振動基本穩(wěn)定,甚至有減小趨勢。判斷5、6瓦軸承振動原因為發(fā)電機端蓋軸承在工作轉(zhuǎn)速附近出現(xiàn)結(jié)構(gòu)共振[2-4]。

        圖8與圖9為檢修前5、6瓦軸承振動Bode圖,可以看出,檢修前,3 000 r/min左右未出現(xiàn)峰值,說明檢修后,發(fā)電機軸承支承剛度降低,產(chǎn)生結(jié)構(gòu)共振現(xiàn)象,引起發(fā)電機軸承振動超標現(xiàn)象。

        圖8 檢修前5瓦軸承振動Bode圖

        圖9 檢修前6瓦軸承振動Bode圖

        現(xiàn)場測量5、6瓦軸承振動特性,發(fā)現(xiàn)從機頭看5瓦左側(cè)臺板處差別振動超過40 μm,說明此處發(fā)電機臺板與水泥基礎(chǔ)連接狀況不良,是導(dǎo)致檢修后支承剛度降低的原因之一。

        電廠利用檢修機會,檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)電機端蓋安裝出現(xiàn)翹曲,未能與發(fā)電機定子貼合緊密,導(dǎo)致端蓋連接剛度降低,是造成支承剛度降低的另一個原因。

        查閱檢修前數(shù)據(jù),5瓦相對軸振動最大為70 μm,檢修后振動相比檢修前增大15 μm,說明檢修后轉(zhuǎn)子平衡狀況發(fā)生變化[1]。

        本次檢修處理發(fā)電機接地故障的過程中,拆卸了發(fā)電機兩端護環(huán),并對磨損嚴重的線圈進行了切除,線圈和護環(huán)恢復(fù)后,發(fā)電機平衡狀況會發(fā)生改變;低發(fā)聯(lián)軸器復(fù)找中心,也會引起軸系平衡狀況變化。

        3 振動處理

        發(fā)電機臺板與水泥基礎(chǔ)連接狀況不良和發(fā)電機端蓋安裝翹曲均會造成支承剛度降低,引起結(jié)構(gòu)共振現(xiàn)象。現(xiàn)場緊固發(fā)電機地腳螺栓,振動無明顯改善;重新安裝調(diào)整發(fā)電機端蓋,時間長,影響發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)效益,且效果存在不可預(yù)見性。而在發(fā)電機定子及氫冷器上安裝附加質(zhì)量,通過附加質(zhì)量吸收振動能量,能夠降低發(fā)電機軸承振動[2,3,5]。實際中,采用在發(fā)電機定子及氫冷器上放置沙袋的方式,總重量約為3 t,5瓦軸承振動降低至50 μm以內(nèi)(表2)。

        針對軸系平衡狀況變化進行動平衡試驗,在低發(fā)聯(lián)軸器增加配重[6],配重質(zhì)量約為1 539 g,振動得到改善,發(fā)電機軸承振動降低至優(yōu)秀值以內(nèi)(表2),機組能夠安全穩(wěn)定運行。

        表2 振動處理后振動列表

        4 結(jié)論

        (1)發(fā)電機臺板與水泥基礎(chǔ)連接狀況不良,端蓋安裝未能與定子貼合緊密,均會造成支承剛度降低,使定子共振轉(zhuǎn)速降低,導(dǎo)致工作轉(zhuǎn)速落在共振轉(zhuǎn)速區(qū)間內(nèi),引起瓦振超標。

        (2)拆卸發(fā)電機兩端護環(huán),對磨損嚴重的線圈進行了較多切除,低發(fā)聯(lián)軸器復(fù)找中心,均會導(dǎo)致不平衡質(zhì)量變化,引起軸振增大。

        (3)在發(fā)電機定子及氫冷器上安裝附加質(zhì)量,吸收振動能量,能夠有效降低發(fā)電機振動;利用現(xiàn)場動平衡技術(shù),減小不平衡質(zhì)量,可以達到改善發(fā)電機振動的目的。

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