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        地鐵綜合井區(qū)間下穿高壓燃氣施工控制措施探析

        2022-12-22 06:07:44藍盛鑫
        科技創(chuàng)新與應用 2022年35期
        關鍵詞:施工

        藍盛鑫

        (中鐵四局集團第五工程有限公司,江西 九江 332005)

        地鐵綜合井區(qū)間深度大,需要穿越很多復雜的地質條件和既有管線,很多管線存在一定的危險性,尤其是高壓燃氣管線,一旦發(fā)生碰撞破裂,會引起嚴重的后果。這就需要施工單位,在正式施工前,掌握施工中存在的風險因素,并制定有針對性的施工控制措施,才能在保證地鐵綜合井區(qū)間順利完工的基礎上,避免影響高壓燃氣管道的穩(wěn)定運行?;诖?,開展地鐵綜合井區(qū)間下穿高壓燃氣的施工控制的分析研究就顯得尤為必要。

        1 工程概述

        深圳地鐵14號線綜合管廊項目位于龍崗區(qū)水官高速段,施工范圍為10#綜合井(不含)—15#綜合井(不含),4個綜合井5個區(qū)間,全長4 994 m。線路起點紅棉路平安橋南側,里程為K9+015;終點為排榜工業(yè)園公交總站處,里程為K14+140。盾構區(qū)間均為圓形隧道,內徑7.7 m,外徑8.5 m,隧道埋深在20~45 m范圍內,區(qū)間最小平面曲線為R=450 m,最大縱坡為35‰,主要位于中微風化巖層。綜合井采用明挖法,區(qū)間隧道均采用盾構法施工。本項目初步概算9.77億元,監(jiān)理下發(fā)開工令時間為2020年4月1日,竣工時間為2024年1月25日,盾構區(qū)間貫通節(jié)點為2023年4月30日。10#綜合井(不含)—15#綜合井(不含)區(qū)間總圖如圖1所示。

        圖1 10#綜合井(不含)—15#綜合井(不含)區(qū)間總圖

        2 施工風險分析

        地鐵綜合井區(qū)間下穿高壓燃氣工程具有很強的復雜性和技術性,而且存在很多安全風險,主要包括地質風險、環(huán)境風險和自身風險3個方面。

        地質分析:深圳地鐵14號線綜合管廊項目下穿了強風化角巖(塊狀)、底部少量中微風化角巖,穩(wěn)定性比較差,具有一定的觸變性,在外力的影響下,原有的地質結構容易破壞,引起坍塌、裂隙等,破壞原有管道,發(fā)生燃氣泄漏,影響居民的日常生活,而且不利于保證盾構掘進面的穩(wěn)定性。

        環(huán)境風險:本工程燃氣管位于深圳14號線管廊中心里程約K10+931處,橫崗交警大隊扣車場附近,距離正大時代華庭80 m,距離水管高速18 m,距離平鹽鐵路距離約為19 m。地鐵綜合井區(qū)間下穿高壓燃氣管道時,會對土體造成不同程度的擾動,引起土體變形,致使高壓燃氣管道發(fā)生較大的變形,甚至是開裂[1]。

        自身風險:燃氣管直徑為DN500,材質為L360雙面埋弧直縫焊接鋼管,壁厚7.9 mm,設計壓力1.6 MPa,管道埋深1.85 m,為坪山門站—市區(qū)安托山門站連接市管網(wǎng)主干線。盾構機在達到高壓燃氣管道之前,如果土體的壓力過大,或者是出土量比較少,會對前方土體造成不同程度的擠壓,致使土壓力升高,破壞高壓燃氣管道四周的土體受力平衡,單側局部荷載過大,管道就會出現(xiàn)一定的變形。反之如果土體壓力設置過小,會形成局部超挖問題,引起盾構機前方土體塌陷,也會破壞高壓燃氣管道四周的土體平衡,危及高壓燃氣管道的安全性。

        3 地鐵綜合井區(qū)間下穿高壓燃氣施工控制措施

        3.1 合理設定下穿掘進參數(shù)

        本工程高壓燃氣管道布設在V字坡溝谷底部,在盾構下穿掘進施工中,只有57環(huán)到74環(huán)內區(qū)間埋設從12 m降低到4 m,再從4 m上升到14.6 m,高壓燃氣管道和地鐵綜合井盾構區(qū)間相互之間有57°的夾角,致使盾構刀盤上方土體埋設差距比較大,最大達到4 m,大大提升了盾構掘進中土壓控制和掘進參數(shù)調整的難度。為避免破壞高壓燃氣管道,在正式下穿之前,需要在V字形坡兩側精確測放盾構機前進的路線,而且每環(huán)都需要測放出標志,以便在正式掘進中能夠實時掌握盾構機前進的位置和方向。57環(huán)到74環(huán)內區(qū)間的掘進參數(shù)設定情況如下。

        57環(huán)下穿掘進參數(shù):此環(huán)地質結構為土狀強風化角巖,在頂部存在少量全風化角巖,隧道頂部的覆土為素填土,隧道埋設深度在11.8~10.7 m之間。盾構機布設在山坡之上,在掘進中,越靠近高壓燃氣管道土體壓力越小。與此同時還要實時參考監(jiān)測數(shù)據(jù),將土倉上部壓力設定在1.1~1.0 bar之間。為避免在掘進中發(fā)生泡沫和氣體泄漏問題,土倉保壓要以實壓為主,氣壓為輔。同時為降低刀盤速度過快,過大地擾動周圍土體,需要將刀盤轉速控制在1.5~1.7 r/min之間,并用泡沫劑和高分子聚合物對挖掘出的渣土進行改良,刀盤扭矩最大不能超過5 000 kN·m,總推力控制在2 500~4 000 t之間,并做大勻速掘進。

        58環(huán)下穿掘進參數(shù):58環(huán)和57環(huán)地質條件基本相同,埋設深度在10.7~9.6 m之間,為降低對周圍土體造成的擾動,在掘進施工中,土倉上部壓力要控制在1.0~0.9 bar之間,其余的掘進參數(shù)和57環(huán)基本相同。

        59環(huán)到61環(huán)下穿掘進參數(shù):59環(huán)到61環(huán)掘進地層全部為全強風化角巖,掘進參數(shù)基本相同,只是由于隧道埋設的不同,土倉壓力需要實時調整。如59環(huán)隧道埋設深度在9.6~7.7 m之間,土倉上部壓力設定在0.9~0.7 bar之間;60環(huán)埋設在7.7~7.6 m之間,當油缸行程達到2 180刀盤左側后就開始接觸溝槽,土倉上部壓力要設定為0.7 bar,停機之前需要降低到0.3 bar[2]。但由于60環(huán)靠近溝槽,在掘進中,現(xiàn)場施工人員需要及時和監(jiān)控室進行溝通,以便及時調整盾構機的掘進參數(shù),以免土壓過大,影響溝槽的穩(wěn)定性;61環(huán)的埋深在7.6~4.1 m之間,盾構機刀盤左側已經(jīng)進入到溝槽中,需要將土倉壓力降低到0.3 bar,刀盤轉速控制在1.5 r/min左右,進入到中風化巖層區(qū)間后,將轉速降低到1.2 r/min左右。

        62環(huán)和63環(huán)下穿掘進參數(shù):在62環(huán)下部存在中風化角巖凸起問題,盾構刀盤布設在溝槽下方,埋深在4.1~4.0 m之間,土倉上部壓力為0.3 bar,土倉保壓以實壓為主;63環(huán)刀盤左側已經(jīng)離開溝槽,但右側還沒有達到溝槽下方,埋深最淺處為4.0 m,可持續(xù)保持62環(huán)的土倉壓力0.3 bar。

        64環(huán)到67環(huán)下穿掘進參數(shù):64環(huán)開始進入到土狀強風化角巖地層,盾構機油缸行程達到1 810 mm時,刀盤右側開始接觸溝槽,埋深在4.0~3.9 m之間。65環(huán)到66環(huán)埋深為3.9 m,67環(huán)埋深在3.9~6.0 m之間,土壓從0.3 bar開始逐步提升到0.5 bar。

        68環(huán)到74環(huán)下穿掘進參數(shù):從68環(huán)開始到72環(huán)刀盤開始進入到山坡下方,高程開始較大范圍波動,中風化角巖占比從20%上升到34%,埋深在6.0~13 m之間,土倉壓力從0.5 bar提升到1.2 bar,土倉保壓以氣壓輔助為主,刀盤轉速控制在1.5 r/min左右[3]。到73環(huán)后盾構機推進油缸提升到1 900 mm行程,刀盤左側開始接觸平鹽鐵路砌磚擋墻,中風化角巖占比約達39%,隧道埋深約14.2~14.6 m。本環(huán)盾構機刀盤已處于山坡上方,埋深逐步穩(wěn)定,土壓控制在1.3~1.4 bar,其他參數(shù)參考之前設定。

        3.2 合理設定下穿過程參數(shù)

        地鐵綜合井區(qū)間下穿高壓燃氣管道施工中,下穿過程參數(shù)是否科學合理,直接關系到施工的成敗,需要結合當?shù)氐貙訔l件,以及高壓燃氣管道的分布情況,選擇合適的下穿過程參數(shù),以保證施工質量和安全性。需要控制的參數(shù)包括土倉壓力、扭矩、總推力、掘進速度和注漿量5個方面[4]。

        土倉壓力:就案例工程而言,盾構機掘進的中上部地層屬于軟弱地層,在確定下穿過程參數(shù)時,如果僅按照采取理論土倉壓力,難以對出土量進行有效控制??刹扇鈮狠o助模式,將土倉壓力控制在1.3 bar左右,以保證盾構掘進中能夠順利通過次高壓燃氣。

        扭矩:在正式施工前,可將扭矩設定為5 000 kN·m,但在具體施工中,由于穿越了軟弱土層,黏性土會附著在刀盤上,引起結泥餅現(xiàn)象。掘進的距離越遠,泥餅的面積越大,會導致刀盤扭矩出現(xiàn)增大,最終會達到9000 kN·m,提升掘進的難度,增大成本。可在掘進到69環(huán)后,通過開倉的方式對泥餅進行處理,70環(huán)后刀盤扭矩恢復到正常數(shù)值。

        總推力:施工前將推力設定在4 000 t以內進行控制,實際施工過程中由于泥餅的產(chǎn)生導致刀盤切削土體能力下降,在該情況下只能增加推力(最大推力達到5 000 t)來穩(wěn)定掘進速度,盾構刀盤通過燃氣后再進行開倉處理;開倉處理后推力回落到控制范圍以內。

        掘進速度:施工過程前將掘進速度設定為20~30 mm/min,實際施工過程中基本處于該區(qū)段內,在65環(huán)時掘進速度下降到15 mm/min,通過增加推力掘進速度也沒有明顯改善,主要原因為刀盤泥餅的產(chǎn)生和地層的改變;通過開倉處理泥餅后掘進速度出現(xiàn)提升,滿足設定值[5]。

        注漿量:注漿量在該段設定為10 m3(1.5倍擴散系數(shù)),實際施工過程中根據(jù)注漿壓力和設備反應(如盾尾漏漿或漿液前串等)進行微量調節(jié),實際注漿量在8~13 m3間浮動,平均注漿量滿足設定要求。

        3.3 其他控制措施

        為保證地鐵綜合井區(qū)間能夠順利、安全和高效地下穿高壓燃氣管線,除了需要控制合理設定下穿掘進參數(shù)和下穿過程參數(shù),還需要采取其他控制措施,以減低對高壓燃氣管道造成的不良影響。主要包括以下幾點。

        第一,在整個下穿過程中,必須全過程實時監(jiān)測,及時獲得沉降觀測數(shù)據(jù),不僅需要對原地面進行監(jiān)測,還需要重新增設懸吊基礎監(jiān)測、山體位移監(jiān)測和管道原位監(jiān)測等。并由高壓燃氣管道生產(chǎn)和安裝單位,以管道本體進行24 h的應力監(jiān)測,以便及時掌握地面和高壓燃氣管線的穩(wěn)定情況,一旦超過設計值,立即停止施工,查明原因,及時處理。

        第二,地鐵綜合井區(qū)間下穿高壓燃氣具有很強的復雜性,難度大,需要考慮的因素比較多,為保證下穿的安全性,需要在地質水文勘察的基礎上,進行HSP隧道地質超前預報,以便及時掌握掘進前方60~80 m之內地質情況和既有管線分布情況,彌補原勘察存在的不足,為調整施工方案和工藝提供有效的數(shù)據(jù)。

        第三,為避免在下穿施工中,盾構上方出現(xiàn)不均勻沉降問題,需要在常規(guī)出土量、同步和二次注漿控制措施的基礎上,采取中盾徑向注入沉降補償劑的方法進行補強控制[6]。

        第四,為保證下穿施工方案能夠落實到實處,在正式施工前,需要組織參建人員,開展技術交底,將每個施工環(huán)節(jié)都告知施工人員,嚴格按照設計好的參數(shù)來施工。并有專業(yè)人員統(tǒng)一指揮,避免混亂施工,引起不必要的安全性問題。

        第五,在整個下穿中,需要制定出24 h不間斷的領導值班制度,并及時和燃氣公司溝通聯(lián)系,實時掌握風險源的具體情況,發(fā)現(xiàn)安全隱患,及時啟動緊急預案,保證施工的安全性。

        4 結束語

        綜上所述,結合實際案例,分析了地鐵綜合井區(qū)間下穿高壓燃氣的施工控制措施,分析結果表明,在地鐵綜合井區(qū)間下穿高壓燃氣施工中,存在很多安全風險,任何一個細節(jié)控制不當,都會造成嚴重的后果。在深圳地鐵14號線綜合管廊項目中,采取了合理設定下穿掘進參數(shù)、合理設定下穿過程參數(shù),并注重其他控制措施的應用,順利完成了施工任務,盾構機穿越期間地表最大變形量為-11 mm,燃氣管道懸吊基礎最大的變形量為12.2 mm,燃氣管道自身最大的變形量為6.2 mm,各種參數(shù)都達到了設計初的目的。在下穿期間,成型管片最大的垂直度偏差為-31 mm,最大的水平偏差為21 mm,管片錯臺和滲漏水情況都比較好,達到了規(guī)范和設計要求,取得了良好的施工效果,值得類似工程大量學習和借鑒。

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