劉 聰
(中條山集團篦子溝礦業(yè)有限公司選礦廠,山西 運城 043700)
原礦倉礦石(粒度小于600mm)由TZ-5514振動給礦機進入KK凸-700/130旋回破碎機進行旋回破碎,破碎后粒度為130mm~150mm,破碎后的礦石經(jīng)由1#皮帶運輸機送入PYB-2100標準型圓錐破碎機進行中碎破碎。破碎后粒度為20mm~40mm,后礦石經(jīng)由2#皮帶運輸機送入PYD-2100短頭型圓錐破碎機進行細碎破碎,破碎后粒度為15mm~25mm,后礦石經(jīng)由3#皮帶送入SZZ-1800X3600振動篩,經(jīng)振動篩篩分后,篩上大于20mm粒度的不合格礦石送入5#皮帶運輸機,再經(jīng)由6#皮帶運輸機送到2#皮帶運輸機上,進入PYD-2100短頭型圓錐破碎機進行二次細碎破碎,振動篩下小于20mm粒度的合格礦石送入7#皮帶運輸機,或經(jīng)由8#皮帶運輸機送入1#﹑2#﹑3#﹑4#粉礦倉,為磨礦作業(yè)做好準備。流程圖見圖1。
圖1 碎礦工段生產(chǎn)工藝流程圖
現(xiàn)使用破碎與篩分設備。
粗碎圓錐破碎機型號KK凸-700/130,處理能力為300~400t/h,電機功率130KW,最大排礦粒度130mm~200mm。
中碎圓錐破碎機型號PYB-2100,處理能力為250~300t/h,電機功率280KW,最大排礦粒度20mm~70mm。
細碎圓錐破碎機型號PYD-2100,處理能力為110~300t/h,電機功率280KW,最大排礦粒度15mm~30mm。
篩分設備為2臺SZZ-1800×3600振動篩,篩孔尺寸為22×40mm方形篩孔,材質為錳鋼,處理能力300t/h,電機功率15KW,篩面傾角26°±2°,振幅4mm,振次750次/min。
選礦廠現(xiàn)有流程的各項技術參數(shù)為:三臺破碎機排礦口尺寸:旋廻破碎機:130mm,中碎破碎機:30mm,細碎破碎機:13mm,調整周期為:旋廻破碎機:每月一次,中碎破碎機:每周一次,細碎破碎機:每周一次。入磨粒度合格率為72%左右(8#皮帶測量)。各項技術參數(shù)見表1。
表1 碎礦技術參數(shù)
選礦廠在正常開機情況下(3臺破碎機,2臺振動篩同時開機),采取緊急停運輸帶方式,分別在1#﹑2#﹑3#﹑6#﹑8#皮帶上刮取物料進行稱重及篩分,篩分采用20×20mm篩網(wǎng)人工篩分,8#皮帶的粒度合格率即球磨機的入磨粒度合格率。同時對磨浮車間球磨機臺效進行監(jiān)測,監(jiān)測方法為觀測磨浮核子稱電子顯示數(shù)值,具體監(jiān)測結果見表2。
表2 碎礦各條運輸帶及球磨臺效監(jiān)測數(shù)據(jù)
以上是各條皮帶的測量結果,通過統(tǒng)計將各條皮帶的合格率和生產(chǎn)能力平均值統(tǒng)計如表3。
表3 碎礦各條運輸帶及球磨臺效監(jiān)測數(shù)據(jù)平均值統(tǒng)計
從監(jiān)測結果可以發(fā)現(xiàn),①現(xiàn)有流程中雙篩的篩分效率非常高,平均值達到了93.75%。②三臺破碎機生產(chǎn)能力較低,仍有提高空間,可以適當提高處理礦量。③三臺破碎機排礦口尺寸分配不合理,可以適當減小各臺破碎機排礦口尺寸,達到減小破碎粒度,提高粒度合格率的目的。④球磨機臺效受破碎粒度影響較大,粒度合格率越高則球磨機臺效也越高,故需要進一步提高入磨合格率。
選礦廠根據(jù)之前監(jiān)測的數(shù)據(jù)情況將三臺破碎機的排礦口進行了重新調整,旋廻破碎機排礦口尺寸由130mm調整為110mm,中碎排礦口尺寸由30mm調整為27mm,細碎排礦口尺寸由13mm調整為11mm,同時為了確保破碎粒度持續(xù)穩(wěn)定,選礦廠將三臺破碎機排礦口調整周期也進行了調整:旋廻破碎機:每半月一次,中碎破碎機:每周兩次,細碎破碎機:每周兩次。
選礦廠對雙篩篩孔尺寸進行了調整,將原有篩板(篩孔尺寸22mm×40mm)更換為新篩板(篩孔尺寸23mm×25mm),通過縮小篩孔尺寸的方法減小破碎粒度,提高粒度合格率。
對策實施后,選礦廠又對現(xiàn)場流程進行了一次考察,考察結果見表4。
表4 實施后碎礦各條運輸帶監(jiān)測數(shù)據(jù)
從監(jiān)測數(shù)據(jù)可以看出,對策實施后篩分效率平均值為95.45%,較實施前篩分效率93.75%提高了1.7%,同時粒度合格率由之前的73.2%提高到了80.2%,球磨機臺效由36.5t/h提高到了37.3t/h,試驗取得了圓滿成功。
工業(yè)試驗表明,入磨合格率對球磨機臺效影響較大,當入磨合格率達到80%左右時,球磨機臺效能夠提高至37.3t/h。
通過重新調整三臺破碎機排礦口尺寸﹑同時縮短調整周期,以及更換篩孔尺寸為23mm×25mm新篩板的方法,最終達到了入磨合格率80%,球磨機臺效37t/h的試驗目的。