劉 聰
(中條山集團(tuán)篦子溝礦業(yè)有限公司選礦廠,山西 運(yùn)城 043700)
原礦倉礦石(粒度小于600mm)由TZ-5514振動(dòng)給礦機(jī)進(jìn)入KK凸-700/130旋回破碎機(jī)進(jìn)行旋回破碎,破碎后粒度為130mm~150mm,破碎后的礦石經(jīng)由1#皮帶運(yùn)輸機(jī)送入PYB-2100標(biāo)準(zhǔn)型圓錐破碎機(jī)進(jìn)行中碎破碎。破碎后粒度為20mm~40mm,后礦石經(jīng)由2#皮帶運(yùn)輸機(jī)送入PYD-2100短頭型圓錐破碎機(jī)進(jìn)行細(xì)碎破碎,破碎后粒度為15mm~25mm,后礦石經(jīng)由3#皮帶送入SZZ-1800X3600振動(dòng)篩,經(jīng)振動(dòng)篩篩分后,篩上大于20mm粒度的不合格礦石送入5#皮帶運(yùn)輸機(jī),再經(jīng)由6#皮帶運(yùn)輸機(jī)送到2#皮帶運(yùn)輸機(jī)上,進(jìn)入PYD-2100短頭型圓錐破碎機(jī)進(jìn)行二次細(xì)碎破碎,振動(dòng)篩下小于20mm粒度的合格礦石送入7#皮帶運(yùn)輸機(jī),或經(jīng)由8#皮帶運(yùn)輸機(jī)送入1#﹑2#﹑3#﹑4#粉礦倉,為磨礦作業(yè)做好準(zhǔn)備。流程圖見圖1。
圖1 碎礦工段生產(chǎn)工藝流程圖
現(xiàn)使用破碎與篩分設(shè)備。
粗碎圓錐破碎機(jī)型號(hào)KK凸-700/130,處理能力為300~400t/h,電機(jī)功率130KW,最大排礦粒度130mm~200mm。
中碎圓錐破碎機(jī)型號(hào)PYB-2100,處理能力為250~300t/h,電機(jī)功率280KW,最大排礦粒度20mm~70mm。
細(xì)碎圓錐破碎機(jī)型號(hào)PYD-2100,處理能力為110~300t/h,電機(jī)功率280KW,最大排礦粒度15mm~30mm。
篩分設(shè)備為2臺(tái)SZZ-1800×3600振動(dòng)篩,篩孔尺寸為22×40mm方形篩孔,材質(zhì)為錳鋼,處理能力300t/h,電機(jī)功率15KW,篩面傾角26°±2°,振幅4mm,振次750次/min。
選礦廠現(xiàn)有流程的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)為:三臺(tái)破碎機(jī)排礦口尺寸:旋廻破碎機(jī):130mm,中碎破碎機(jī):30mm,細(xì)碎破碎機(jī):13mm,調(diào)整周期為:旋廻破碎機(jī):每月一次,中碎破碎機(jī):每周一次,細(xì)碎破碎機(jī):每周一次。入磨粒度合格率為72%左右(8#皮帶測(cè)量)。各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 碎礦技術(shù)參數(shù)
選礦廠在正常開機(jī)情況下(3臺(tái)破碎機(jī),2臺(tái)振動(dòng)篩同時(shí)開機(jī)),采取緊急停運(yùn)輸帶方式,分別在1#﹑2#﹑3#﹑6#﹑8#皮帶上刮取物料進(jìn)行稱重及篩分,篩分采用20×20mm篩網(wǎng)人工篩分,8#皮帶的粒度合格率即球磨機(jī)的入磨粒度合格率。同時(shí)對(duì)磨浮車間球磨機(jī)臺(tái)效進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)方法為觀測(cè)磨浮核子稱電子顯示數(shù)值,具體監(jiān)測(cè)結(jié)果見表2。
表2 碎礦各條運(yùn)輸帶及球磨臺(tái)效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
以上是各條皮帶的測(cè)量結(jié)果,通過統(tǒng)計(jì)將各條皮帶的合格率和生產(chǎn)能力平均值統(tǒng)計(jì)如表3。
表3 碎礦各條運(yùn)輸帶及球磨臺(tái)效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)平均值統(tǒng)計(jì)
從監(jiān)測(cè)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),①現(xiàn)有流程中雙篩的篩分效率非常高,平均值達(dá)到了93.75%。②三臺(tái)破碎機(jī)生產(chǎn)能力較低,仍有提高空間,可以適當(dāng)提高處理礦量。③三臺(tái)破碎機(jī)排礦口尺寸分配不合理,可以適當(dāng)減小各臺(tái)破碎機(jī)排礦口尺寸,達(dá)到減小破碎粒度,提高粒度合格率的目的。④球磨機(jī)臺(tái)效受破碎粒度影響較大,粒度合格率越高則球磨機(jī)臺(tái)效也越高,故需要進(jìn)一步提高入磨合格率。
選礦廠根據(jù)之前監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)情況將三臺(tái)破碎機(jī)的排礦口進(jìn)行了重新調(diào)整,旋廻破碎機(jī)排礦口尺寸由130mm調(diào)整為110mm,中碎排礦口尺寸由30mm調(diào)整為27mm,細(xì)碎排礦口尺寸由13mm調(diào)整為11mm,同時(shí)為了確保破碎粒度持續(xù)穩(wěn)定,選礦廠將三臺(tái)破碎機(jī)排礦口調(diào)整周期也進(jìn)行了調(diào)整:旋廻破碎機(jī):每半月一次,中碎破碎機(jī):每周兩次,細(xì)碎破碎機(jī):每周兩次。
選礦廠對(duì)雙篩篩孔尺寸進(jìn)行了調(diào)整,將原有篩板(篩孔尺寸22mm×40mm)更換為新篩板(篩孔尺寸23mm×25mm),通過縮小篩孔尺寸的方法減小破碎粒度,提高粒度合格率。
對(duì)策實(shí)施后,選礦廠又對(duì)現(xiàn)場(chǎng)流程進(jìn)行了一次考察,考察結(jié)果見表4。
表4 實(shí)施后碎礦各條運(yùn)輸帶監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
從監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可以看出,對(duì)策實(shí)施后篩分效率平均值為95.45%,較實(shí)施前篩分效率93.75%提高了1.7%,同時(shí)粒度合格率由之前的73.2%提高到了80.2%,球磨機(jī)臺(tái)效由36.5t/h提高到了37.3t/h,試驗(yàn)取得了圓滿成功。
工業(yè)試驗(yàn)表明,入磨合格率對(duì)球磨機(jī)臺(tái)效影響較大,當(dāng)入磨合格率達(dá)到80%左右時(shí),球磨機(jī)臺(tái)效能夠提高至37.3t/h。
通過重新調(diào)整三臺(tái)破碎機(jī)排礦口尺寸﹑同時(shí)縮短調(diào)整周期,以及更換篩孔尺寸為23mm×25mm新篩板的方法,最終達(dá)到了入磨合格率80%,球磨機(jī)臺(tái)效37t/h的試驗(yàn)?zāi)康摹?/p>