付玉平
(山東黃金歸來莊礦業(yè)有限公司,山東 臨沂 276000)
山東某全泥氰化-炭漿吸附提金選礦廠設(shè)計(jì)處理能力2000t/d,碎磨采用一段開路破碎和兩段一閉路磨礦工藝流程,磨礦產(chǎn)品細(xì)度要求-0.074mm含量≥95%。因原礦含泥含水量較高、礦石黏度大,為防止顎式破碎機(jī)在粗碎作業(yè)過程中噎料堵塞,將破碎機(jī)排礦口寬度調(diào)整為16cm,不僅增加了磨礦作業(yè)電耗,而且導(dǎo)致磨礦產(chǎn)品細(xì)度降低、旋流器返砂量大、球磨機(jī)負(fù)荷重,與“多碎少磨”理論相背離[1-2]。為降低碎磨電耗、提高磨礦產(chǎn)品細(xì)度,對(duì)碎磨系統(tǒng)進(jìn)行了流程考查[3-5],并針對(duì)流程考查中發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)碎磨設(shè)備結(jié)構(gòu)和工藝流程進(jìn)行了技術(shù)改造,取得了較好的效果。
該選礦廠破碎工藝采用一段開路破碎流程,原礦經(jīng)格篩預(yù)先篩分后通過美卓C100顎式破碎機(jī)進(jìn)行破碎,破碎后物料經(jīng)皮帶運(yùn)送至粉礦倉存儲(chǔ);磨礦采用兩段一閉路工藝流程,一段磨機(jī)為一臺(tái)Φ5.5m×3.5m半自磨機(jī),二段磨機(jī)為一臺(tái)MQY4060溢流型球磨機(jī),配套FX350-pu×10旋流器組成閉路磨礦系統(tǒng),最終磨礦細(xì)度要求-0.074mm含量≥95%。
碎磨工藝流程及取樣點(diǎn)布置見圖1。
圖1 碎磨工藝流程及取樣點(diǎn)布置圖
破碎產(chǎn)品取自碎磨工段#2皮帶,取樣時(shí)C100顎式破碎機(jī)松邊排礦口寬度16cm。破碎產(chǎn)品水分含量7.96%,粒度分析結(jié)果見表1。
表1 破碎產(chǎn)品粒度篩析結(jié)果
由表1數(shù)據(jù)可知:破碎產(chǎn)品中最大粒度約為200mm,其中+160mm粒級(jí)產(chǎn)率8.76%;-60mm+15mm粒級(jí)最多,產(chǎn)率為26.48%,其次為-15mm+6mm粒級(jí)產(chǎn)率16.60%;-0.074mm粒級(jí)細(xì)泥含量10.89%。
2.2.1 取樣篩分分析結(jié)果
考查期間磨機(jī)處理量90.11t/h,磨礦作業(yè)流程考查各取樣點(diǎn)樣品粒度篩析結(jié)果見表2。
表2 磨礦作業(yè)流程考查粒度篩析結(jié)果
由取樣篩分?jǐn)?shù)據(jù)可知:半自磨機(jī)磨礦濃度較低,排礦濃度62.24%,產(chǎn)品中-1mm+0.074mm粒級(jí)含量最高,-0.074mm粒級(jí)含量34.25%;經(jīng)過二段閉路磨礦,系統(tǒng)中-1mm+0.074mm粒級(jí)含量由旋流器沉砂中的77.46%降至球磨機(jī)排礦中的68.57%,-0.074mm粒級(jí)相應(yīng)由20.88%升至30.84%;旋流器溢流中-0.074mm粒級(jí)產(chǎn)率94.37%,與磨礦細(xì)度-0.074mm粒級(jí)≥95%的要求稍有差距。
2.2.2 旋流器分級(jí)效率及磨機(jī)負(fù)荷
磨礦作業(yè)流程考查過程中一段半自磨機(jī)充球率11.64%,二段球磨機(jī)鋼球充填率29.28%。旋流器分級(jí)效率及返砂比見表3,磨機(jī)負(fù)荷見表4。
表3 旋流器分級(jí)效率及返砂比
表4 磨機(jī)負(fù)荷
通過考查分析可知,一段磨礦半自磨機(jī)按新生-200目含量計(jì)算磨機(jī)利用系數(shù)僅為0.27t/m3·h,流程考查期間其實(shí)際功率平均825kW,為額定功率的63.46%。二段閉路磨礦中旋流器分級(jí)量效率及質(zhì)效率分別為43.67%和42.46%,分級(jí)效率仍有較大提升空間;旋流器分級(jí)返砂比達(dá)到583%,球磨機(jī)按新生-200目含量計(jì)算磨機(jī)利用系數(shù)僅為0.75t/m3·h;流程考查期間球磨機(jī)實(shí)際功率平均1310kW,是額定功率的87.33%。
(1)原礦含泥含水量較高、礦石黏度大,該部分泥料在破碎過程中無需破碎即可進(jìn)入磨礦系統(tǒng),進(jìn)入破碎系統(tǒng)后反而增加了破碎機(jī)堵塞的概率。為防止顎式破碎機(jī)在粗碎作業(yè)過程中噎料堵塞,將破碎機(jī)排礦口寬度調(diào)整為16cm,導(dǎo)致半自磨給礦粒度較粗,半自磨機(jī)磨礦電耗、球耗均居高不下。
(2)二段閉路磨礦系統(tǒng)中由于旋流器給礦較粗,同時(shí)溢流產(chǎn)品粒度要求較細(xì),導(dǎo)致旋流器循環(huán)負(fù)荷一直維持在600%左右,大量不合格粒級(jí)礦石經(jīng)旋流器分級(jí)后又返回二段閉路磨礦系統(tǒng),礦漿快速通過球磨機(jī),造成球磨機(jī)磨礦時(shí)間相對(duì)縮短,新生-200目含量?jī)H為0.75t/m3·h,惡化了球磨機(jī)的磨礦效果,磨礦細(xì)度很難保證-200目含量達(dá)到95%。
(3)由于采用兩段一閉路磨礦工藝,旋流器與球磨機(jī)組成閉路磨礦系統(tǒng),旋流器沉砂直接進(jìn)入球磨機(jī)進(jìn)行再磨,旋流器返砂量的增加直接增加了球磨機(jī)負(fù)荷,而對(duì)半自磨負(fù)荷無任何影響,實(shí)際運(yùn)行過程中一段半自磨有效負(fù)荷偏低,效能利用不足,而二段球磨機(jī)有效負(fù)荷較高,球磨電機(jī)溫度偏高,容易造成設(shè)備事故。
為解決流程考查中查明的問題,對(duì)破碎系統(tǒng)及閉路磨礦系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造。
原礦重型板式給料機(jī)鏈條與破碎機(jī)進(jìn)料口之間原為鋼板溜槽(如圖2)連接,原礦通過溜槽全部進(jìn)入顎式破碎機(jī)進(jìn)行破碎,由于原礦含泥含水且黏度較高,破碎過程中易堵塞排礦口。為將原礦中不需破碎的泥料預(yù)先去除,將破碎機(jī)給料溜槽更換為篩縫15cm固定條篩,使<15cm合格粒級(jí)原礦不經(jīng)破碎直接落至#1皮帶,減少進(jìn)入破碎機(jī)內(nèi)合格粒級(jí)及含泥原礦量,縮短破碎時(shí)間。
圖2 顎式破碎機(jī)給料溜槽
依據(jù)“多碎少磨”理論并結(jié)合現(xiàn)有工藝流程,在增加破碎預(yù)先篩分的基礎(chǔ)上,對(duì)破碎機(jī)排礦口寬度進(jìn)行了調(diào)節(jié),將排礦口寬度由16cm逐漸調(diào)整至11cm,每一排礦口寬度下碎磨作業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行后對(duì)半自磨及球磨機(jī)功率進(jìn)行跟蹤記錄,通過對(duì)排礦口寬度與破碎運(yùn)行時(shí)間、磨機(jī)電耗分析找出最佳排礦口寬度,最終確定破碎機(jī)排礦口寬度為12cm。
磨礦工序FX350-pu×10旋流器組開啟7臺(tái)即滿足生產(chǎn)需要,其余3臺(tái)作為備用,旋流器沉砂全部自流進(jìn)入溢流型球磨機(jī)進(jìn)行二段磨礦作業(yè)。為調(diào)節(jié)半自磨機(jī)-球磨機(jī)負(fù)荷分配,將旋流器組中#5、#6旋流器外移,并單獨(dú)加裝沉砂箱,將其沉砂通過管道自流引入半自磨進(jìn)料端,技改后磨礦-分級(jí)系統(tǒng)如圖3所示。通過技術(shù)改造,正常生產(chǎn)中有2臺(tái)旋流器沉砂進(jìn)入半自磨進(jìn)行磨礦,其余5臺(tái)旋流器沉砂進(jìn)入球磨機(jī)進(jìn)行再磨,不僅有效降低了球磨機(jī)負(fù)荷,增加物料在球磨中的磨礦時(shí)間,而且充分利用半自磨富余能力進(jìn)行磨礦,使整體磨礦效果得以提高。
圖3 技改后磨礦-分級(jí)系統(tǒng)示意圖
3.4.1 破碎作業(yè)時(shí)間及產(chǎn)品粒度
技改后由于泥料經(jīng)預(yù)先篩分直接給入#1皮帶,破碎物料以石礦為主,顎式破碎機(jī)不再因礦黏含水而堵塞,大大縮短了破碎機(jī)運(yùn)行時(shí)間,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明破碎機(jī)每天運(yùn)行時(shí)間由改造前的579分鐘縮短為改造后的363分鐘,平均減少上料時(shí)間216分鐘。破碎產(chǎn)品粒度分析見表5。
表5 技改后破碎產(chǎn)品粒度分析
由表5可知,調(diào)整破碎機(jī)排礦口寬度至12cm后,破碎產(chǎn)品中+100mm粒級(jí)含量由技改前的15.31%下降至3.43%,-60mm+15mm粒級(jí)含量由技改前的25.44%提高至30.07%,破碎產(chǎn)品P(80)由改造前的84.15mm下降至59.92mm。
3.4.2 磨礦流程取樣篩析
技改后對(duì)磨礦流程進(jìn)行了取樣篩析,取樣過程中磨礦處理量94.84t/h,旋流器開啟7臺(tái),其中2臺(tái)沉砂進(jìn)入半自磨。半自磨排礦粒度篩析結(jié)果見表6,旋流器分級(jí)效率見表7。
表6 技改后半自磨排礦粒度篩析結(jié)果
表7 技改后旋流器分級(jí)效率
由取樣數(shù)據(jù)可知,在處理量提高4.73t/h的情況下,半自磨排礦中-0.074mm粒級(jí)含量由技改前的34.25%增加至36.63%;旋流器分級(jí)量效率及質(zhì)效率分別由技改前的43.67%、42.66%提高至54.68%、53.37%;返砂比由技改前的583%下降至433%。磨礦產(chǎn)品由技改前的-0.074mm含量94.37%提高至95.32%。
3.4.3 磨機(jī)負(fù)荷變化
技改后磨機(jī)負(fù)荷變化情況見表8。
表8 技改后磨機(jī)負(fù)荷變化
通過將旋流器沉砂分配至半自磨機(jī),半自磨運(yùn)行功率由825kW上升至939kW,球磨機(jī)運(yùn)行功率由1310kW下降至1092kW,有效負(fù)荷由87.33%降至72.80%,徹底解決了球磨機(jī)因負(fù)荷過重造成的電機(jī)發(fā)熱等問題。
山東某全泥氰化選礦廠通過增加原礦預(yù)先篩分、減小破碎機(jī)排礦口寬度、合理分配兩段磨礦負(fù)荷等技改措施,解決了因原礦含泥含水帶來的破碎機(jī)堵料、碎磨電耗高、磨礦負(fù)荷分配不均、球磨電機(jī)發(fā)熱等問題,處理量由90.11t/h提高至94.84t/h,碎磨總電耗由31.52度/t下降到29.13度/t,磨礦細(xì)度由-0.074mm含量94.37%提高至95.32%,實(shí)現(xiàn)了提產(chǎn)降耗的目標(biāo)。