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        淺談鋁電解石灰石—石膏濕法脫硫漿液鎂離子含量對系統(tǒng)的影響

        2022-12-17 08:01:12劉安業(yè)曹程凱郅建敏韓中瑞
        世界有色金屬 2022年18期
        關(guān)鍵詞:煙氣系統(tǒng)

        劉安業(yè),曹程凱,郅建敏,李 偉,韓中瑞

        (河南中孚鋁業(yè)有限公司,河南 鞏義 451200)

        在鋁電解煙氣脫硫治理工藝中,石灰石—石膏濕法脫硫是目前工業(yè)領(lǐng)域廣泛應用的工藝。其脫硫效果能達到百分之九十五以上,同時通過除塵器和吸收塔除塵,凈煙氣顆粒物的排放量可相對平穩(wěn)的達到個位數(shù)以下,完全可以穩(wěn)定達到國家目前對行業(yè)的超低排放要求。我公司石灰石—石膏濕法脫硫系統(tǒng)經(jīng)過兩年多運行,逐漸實踐探索出了一些管理、技術(shù)經(jīng)驗。特別是對吸收塔脫硫漿液的研究分析,發(fā)現(xiàn)漿液中鎂離子含量對系統(tǒng)存在諸多影響,嚴格控制鎂離子含量對系統(tǒng)穩(wěn)定運行具有重要意義。

        1 脫硫系統(tǒng)工藝簡介

        電解鋁行業(yè)煙氣脫硫系統(tǒng)應用石灰石—石膏濕法脫硫工藝,是目前中國工業(yè)煙氣脫硫工藝技術(shù)最完善,在國際上應用范圍最廣的脫硫工藝技術(shù),它以主要原材料石灰石漿液為吸收劑,工業(yè)石膏為其產(chǎn)物。系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。

        圖1 石灰石—石膏濕法脫硫工藝

        電解鋁產(chǎn)生的煙塵經(jīng)脈沖型布袋除塵器凈化除塵后,再利用煙氣凈化系統(tǒng)的高壓風機導入吸收塔,,將流入塔中后的煙塵與從噴淋層高壓噴涌出的石灰石漿液在吸收區(qū)以逆流方法進行洗滌,煙塵中的SO2與漿液中的CaCO3充分接觸,進行化學反應被去除。反應后的干凈煙氣經(jīng)三層高效屋脊式除霧器除去細小水珠后經(jīng)塔頂煙筒達標排放。

        下面結(jié)合本公司某段時間脫硫系統(tǒng)運行情況,分析漿液中鎂離子含量對系統(tǒng)的影響。

        2 脫硫系統(tǒng)化驗的重要性

        濕法脫硫系統(tǒng)運行過程中,需要定期對吸收塔漿液、石灰石粉、石膏、廢水等物料進行定期化驗,掌握系統(tǒng)運行反應的實際情況,適時做出合理調(diào)整,保障系統(tǒng)安全、平穩(wěn)、經(jīng)濟運行。

        在脫硫系統(tǒng)運行情況下,上位機畫面顯示的運行參數(shù)主要有:吸收塔內(nèi)漿液密度;漿液pH值;漿液循環(huán)泵運行電流、溫度以及出口壓力;真空皮帶脫水機的轉(zhuǎn)速、濾餅厚度;除霧器壓差;除霧器沖洗水泵電流;各個箱罐液位。直觀地反映了系統(tǒng)的當前運行情況?,F(xiàn)場操作人員可通過上位機及視頻畫面監(jiān)控、采集、分析以上這些數(shù)據(jù),從而判斷工藝運行和設(shè)備運行狀態(tài),所以各項數(shù)據(jù)必須準確無誤。日常工作中,巡檢人員需定期校驗各個儀器儀表,運行人員每班沖洗一次,煙氣在線設(shè)備定期由專業(yè)人員進行校驗。

        系統(tǒng)物料的化驗每周一次,通過對物料成分的定期化驗監(jiān)督,不僅可以判斷儀器儀表運行情況是否正常,還可以有效避免設(shè)備的故障。漿液中亞硫酸鈣的含量偏高,倘若增加了漿液的反應停留時間仍無明顯改善,則表明漿液被氧化的程度不夠,還需要檢查增氧風機的運行情況,出口壓力是否正常。石膏脫水結(jié)束后真空皮帶機濾布需加強沖洗,增強沖洗水壓力,延長沖洗時間,因為亞硫酸鈣溶液粒度較小,極易造成濾布堵塞,從而影響石膏脫水。石膏排出泵輸送的吸收塔底部漿液雜質(zhì)含量較高,旋流器沉沙嘴應定期檢查是否堵塞,包括管口的磨損情況,若磨損超過10%,旋流器下部漿液含水量就會增大,造成石膏含水量增大,需要及時更換沉沙嘴。

        石灰石中氧化鎂含量要求≤2%,化驗方法如下:

        試劑:1:1鹽酸氨-氯化銨1+4三乙醇胺硬度指示劑0.05mol/L EDTA

        步驟:

        ①稱0.1g石灰石粉記錄數(shù)據(jù)

        ②加入1ml1:1鹽酸溶解液,放置在電爐上加熱溶解

        ③加入100ml除鹽水

        ④加入10ml氨-氯化銨

        ⑤加入2ml1+4三乙醇胺調(diào)pH至10,加微量硬度指示劑(顯藍色)

        ⑥用0.05mol/L EDTA滴定溶液變藍色后讀取EDTA消耗量

        氧化鎂MgO=[MgO(總硬)-Ca(鈣硬)]/100(碳酸鈣的分子量)*40(MgO分子量)

        MgO(總硬)=EDTA消耗量*0.5/石灰石粉質(zhì)量*100%

        漿液中鎂離子含量要求<500㎎/L化驗方法如下:

        試劑:1:1鹽酸雙氧水20%三乙醇胺20%氫氧化鈉鈣紅指示劑EDTA標準液

        氯化銨-氨水緩沖液鹽酸羥胺50g/L酸性鉻藍K 5g/L茶酚綠B 5g/L

        步驟:

        ①取樣350ml,使用磁力攪拌器進行充分攪拌

        ②取樣品5ml加入到燒杯中

        ③蒸餾水加至200ml,加1ml雙氧水蓋上表面皿

        ④用電爐進行加熱,在溶液臨近沸騰時,將表面皿打開

        ⑤加入10ml1:1鹽酸后用表面皿覆蓋,持續(xù)進行加熱至10分鐘后,將溶液放置在冷水中降溫

        ⑥將溶液用溶劑過濾裝置進行過濾,定容至250ml

        ⑦取10ml加水至100ml

        ⑧加入10ml 20%三乙醇胺,20ml20%氫氧化鈉,0.1g鈣紅指示劑在磁力攪拌器上充分攪拌

        ⑨采取0.1mol/L EDTA標準液對溶液進行滴定,顏色從紫色逐漸變化至藍色后停止滴定,消耗量為aml

        ⑩空白實驗用以上步驟,消耗量為bml(除鹽水做空白樣,消耗為0ml)

        ?取10ml加水至100ml

        ?然后在溶液中加入5ml鹽酸羥氨溶液,5ml三乙醇胺溶液,10ml氯化銨-氨水緩沖液,2-3滴酸性鉻藍K指示液,6-7滴茶酚綠B指示液搖勻

        ?采用EDTA標準液(0.1mol/L)進行滴定,顏色從暗紅逐漸變?yōu)榱辆G色后結(jié)束滴定,記錄消耗量為aml

        ?空白消耗量為bml(除鹽水做空白樣,消耗為0ml)

        C2=[(c-a)-(a-b)]*C1*(250/10)*1000/V

        (C2:漿液中鎂濃度;a:滴定鎂時消耗的EDTA標準液體積;b:滴定鎂時空白消耗的EDTA標準液體積;c:滴定鈣時消耗的EDTA標準液體積;d:滴定鈣時空白消耗的EDTA標準液體積;250/10:分析樣品溶液時分取倍數(shù);C1:EDTA標準液濃度)

        3 漿液中鎂離子含量對pH值調(diào)控的影響

        吸收塔漿液pH值是濕法脫硫系統(tǒng)的重要工藝參數(shù),pH值是利用進入吸收塔的原煙氣總量及其中的SO2含量來控制石灰石漿液供應量進行調(diào)整的。塔內(nèi)漿液pH提高速率與石灰石粉純度、石灰石漿液制備濃度以及石灰石供漿泵的頻率有關(guān)。脫硫效率,石灰石粉利用率,產(chǎn)物石膏質(zhì)量等大部分脫硫工藝指標都與此有關(guān),運行中的大部分工藝參數(shù)如吸收塔塔內(nèi)液氣比、煙氣反應和停留時間等也受pH值影響。目前石灰石-石膏濕法脫硫生產(chǎn)中pH值的一般范圍是5.2-5.8。當漿液pH值高于5.8時,石灰石中的CaCO3的溶出速度降低,一定程度的阻滯了亞硫酸根-的氧化,同時漿液中半水亞硫酸鈣和CaSO3含量也會逐漸增加,極易產(chǎn)生結(jié)垢現(xiàn)象;降低pH值會阻滯煙氣中SO2的吸附,pH值小于4.0時,SO2幾乎不會被吸收塔漿液所吸收,而且還會加速塔內(nèi)設(shè)備及漿液管道的腐蝕。

        一般,我們通過調(diào)整石灰石供漿泵的流量來控制pH值,而為了增加調(diào)節(jié)pH值,也可提高石灰石漿液箱的密度,反之減量,運行中,必須維持系統(tǒng)pH值的穩(wěn)定性。電解鋁行業(yè)石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)中鎂離子含量正常范圍500~700mg/L,當鎂離子含量升至1100mg/L,吸收塔漿液pH值會逐漸降低至5.0以下,可以低至4.5以下;在向塔內(nèi)供給石灰石漿液后pH升至接近5.0后就會停滯,不再上升,并且停止供漿后pH值下降較快,若不及時處理,會導致脫硫效率明顯降低,甚至凈煙氣SO2排放瞬時超標及吸收塔塔壁及管道腐蝕等嚴重后果。

        如果出現(xiàn)漿液pH值只降不升的情況,應急處理措施需暫停向塔中供給石灰石漿液,向吸收塔排水坑中投放氫氧化鈣,通過攪拌器充分攪拌后,啟動排水坑泵打至吸收塔內(nèi),重復此項操作至pH值提高至正常范圍,同時進行石膏脫水以及廢水處理作業(yè)。

        4 漿液中鎂離子含量對脫硫效率的影響

        煙氣脫硫效率是指濕法脫硫中吸收塔反應系統(tǒng)吸收SO2能力的大小,其計算公式如下:

        式中:

        脫硫效率是代表脫硫系統(tǒng)經(jīng)濟性的重要的指標,也是印證脫硫設(shè)備運行狀況的重要數(shù)據(jù)。巡視人員能夠根據(jù)脫硫效率及時找到系統(tǒng)中的缺陷,并通過及時分析脫硫效率和系統(tǒng)的穩(wěn)定運行緊密相關(guān)的工藝參數(shù),進而使系統(tǒng)長期恒定保持較優(yōu)狀態(tài),排放煙氣達到環(huán)保要求。圖2為鎂離子含量對應的凈煙氣SO2含量。

        圖2 鎂離子含量對應的凈煙氣SO2含量

        結(jié)果顯示,漿液中鎂離子含量在500~700mg/L時,凈煙氣SO2含量較為穩(wěn)定,脫硫效率良好,鎂離子含量超過800mg/L后,SO2含量上升明顯,脫硫效率較差。表明漿液中鎂離子含量超過正常值后,脫硫效率會逐漸降低。

        5 漿液中鎂離子含量對塔內(nèi)反應的影響

        鋁電解煙塵進入吸收塔后,與從塔內(nèi)噴淋層噴涌出來的石灰石漿液在吸收區(qū)充分接觸反應,其中的SO2被大量吸收,煙塵得以充分凈化;吸收SO2后的石灰石漿液在中和區(qū)發(fā)生反應生成CaSO3,然后再在氧化區(qū)利用氧化風機帶入的氧化空氣進行強制氧化,最終結(jié)晶得到CaSO4?2H2O。脫硫過程中的主反應方程式如下:

        對不同時期吸收塔漿液取樣化驗,結(jié)果如表2。

        表2 不同Mg2+濃度對應漿液CaSO3、CaSO4含量

        化驗結(jié)果表明,隨著漿液Mg2+濃度的升高,漿液中CaSO3含量升高,CaSO4含量降低。證明鎂離子對石膏結(jié)晶反應過程產(chǎn)生抑制作用,產(chǎn)物石膏品質(zhì)降低。

        石膏品質(zhì)降低的直接影響就是石膏脫水困難,含水率較大,真空皮帶脫水機上部漿液會溢流出濾布,影響設(shè)備運行,污染生產(chǎn)現(xiàn)場,嚴重還會造成設(shè)備腐蝕。脫水困難還會使真空泵負荷增大,用電量隨之增大,提高運行成本,影響石膏外售。圖3為Mg2+濃度500mg·L-1時石膏脫水情況,含水率較低,脫水正常,呈黃白色,干散狀;圖4為Mg2+濃度1100mg·L-1時石膏脫水情況,石膏脫水困難,含水率較大,呈黑褐色,濕黏狀。

        圖3 Mg2+濃度500 mg·L-1時石膏脫水情況

        圖4 Mg2+濃度1100 mg·L-1時石膏脫水情況

        6 漿液中鎂離子含量對漿液起泡的影響

        吸收塔中的氣泡是由于表面作用力所產(chǎn)生,是較為不穩(wěn)定的體系。當漿液表面的張力越低,煙塵與漿液界面的面積越大,則氣泡所產(chǎn)生的體積也就越大。煙塵與漿液的密度相差較大,當兩者在塔內(nèi)進行連續(xù)性的充分接觸,泡沫會很快的上浮至漿液上表面,形成較穩(wěn)定的氣泡。

        石灰石屬離子物質(zhì),其中一種主要成分是MgO。氧化鎂中的鎂是以根離子的形態(tài)出現(xiàn),其化學結(jié)構(gòu)很不穩(wěn)定,大量的Mg+留存于吸收塔中,很容易與系統(tǒng)中其他的酸根離子相結(jié)合,形成另一種物質(zhì)。當其濃度超出正常范圍時,也會進行其它的化學反應。

        在吸收塔內(nèi),煙塵和漿液進行充分接觸,產(chǎn)生大量氣泡,而受到兩者密度差異的影響,氣泡會較快的上升至漿液表面,從而產(chǎn)生大量聚集且穩(wěn)定的氣泡。在系統(tǒng)中過量存在的Mg+與SO42-反應后,會產(chǎn)生大量Mg2SO4,且主要以氣泡的形式出現(xiàn)。同時由于吸收塔內(nèi)聚集氣泡體積的不斷增大,進而出現(xiàn)吸收塔泡沫持續(xù)溢流的現(xiàn)象。圖5為脫硫系統(tǒng)溢流泡沫。

        圖5 脫硫系統(tǒng)溢流泡沫

        減少吸收塔泡沫溢流最主要的辦法就是提前預防,維持系統(tǒng)平穩(wěn)運行的前提下,適當降低吸收塔液位,同時選擇適用的除泡劑(我公司使用的是聚醚類除泡劑)。

        漿液起泡的影響有:嚴重的起泡會導致吸收塔漿液中亞硫酸鹽的不斷增加,嚴重還會導致漿液中毒,加速漿液的起泡和溢出。泡沫還會在煙氣中攜帶大量的漿液,極易造成上層除霧器的結(jié)垢堵塞和腐蝕,并可能導致除霧器的坍塌。在吸收塔發(fā)生嚴重的溢流情況時,還會使廠區(qū)環(huán)境受到污染。

        因此,在運行過程中,必須及時查看漿液氣泡狀況。一旦發(fā)現(xiàn)泡沫,應采取及時降低液位,并添加高效的消泡劑等有效處置措施。

        7 結(jié)語

        濕法脫硫系統(tǒng)中漿液鎂離子含量對pH調(diào)控,脫硫效率,塔內(nèi)反應以及漿液起泡都有不同程度的影響。降低漿液中鎂離子含量的方法有嚴格把控石灰石粉品質(zhì),MgO含量≤2%;增加石膏脫水時長,并嚴禁廢水回流吸收塔,置換漿液等。

        選擇合理方法降低鎂離子含量,可以優(yōu)化漿液品質(zhì),保障系統(tǒng)平穩(wěn)高效運行;提高運行效率,減少石灰石等原材料的消耗,降低系統(tǒng)運行成本。

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