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        易燃煤層綜采工作面停采撤架期間防滅火實踐

        2022-12-14 09:27:52梁志杰孟郡伯宋彥東
        山西焦煤科技 2022年10期
        關(guān)鍵詞:液態(tài)鉆桿粉煤灰

        梁志杰,劉 揚,張 輝,孟郡伯,宋彥東

        (1.華能煤業(yè)有限公司 陜西礦業(yè)分公司, 陜西 咸陽 711300;2.中煤科工集團 沈陽研究院有限公司, 遼寧 沈陽 110000; 3.陜西旬邑青崗坪礦業(yè)有限公司, 陜西 咸陽 711300)

        煤層自燃是威脅礦山安全生產(chǎn)的五大災害之一。我國煤礦主要是井工開采,工作面煤炭采出后在工作面后方頂板垮落的地方形成采空區(qū),采空區(qū)內(nèi)遺留大量煤炭資源,遺煤在頂板垮落區(qū)域內(nèi)會形成半封閉狀態(tài),工作面回撤過程中采空區(qū)內(nèi)的遺煤極易發(fā)生自燃,威脅礦山安全生產(chǎn)[1]. 扎煤公司五牧場礦四區(qū)段工作面自開采以來受煤層賦存、斷層等復雜因素影響,采空區(qū)積存大量的瓦斯等有害氣體,同時,煤層發(fā)火期短、低溫氧化能力強,存在火災隱患,在工作面回撤期間接連出現(xiàn)CO檢測指標超限的現(xiàn)象。因此,該礦實施防滅火措施,以順利回撤全部液壓支架,保障安全生產(chǎn)。

        1 工程概況

        1.1 綜放工作面自燃情況

        五牧場煤礦12#煤一采區(qū)四區(qū)段煤層自然發(fā)火期為1—3個月,屬I類容易自燃煤層。工作面設計走向長1 380 m,傾斜寬216 m,工作面平均坡度21°,最大坡度30°,煤層平均厚度11.48 m,設計可采儲量275萬t,采用綜放開采,采高3 m,放高8.48 m,工作面內(nèi)安設液壓支架144臺,工作面采用下行通風,工作面絕對瓦斯涌出量0.306 m3/min. 工作面推進879 m,剩余走向長度501 m,采出煤量154萬t. 工作面在回撤過程中,由于工作面坡度大、斜距長,鋪網(wǎng)工作用時較長,頂板破碎,回撤通道需打錨桿、錨索、W鋼帶支護,造成回撤準備時間長達35天。

        四區(qū)段工作面回撤期間CO持續(xù)升高,并檢測出煤炭加速氧化標志性氣體C2H4(乙烯)。工作面回撤134#支架時,回撤空間頂板冒落,采空區(qū)內(nèi)CO在40#支架附近涌出,2日后回撤工作面CO濃度持續(xù)升高。為保證安全,停止四區(qū)段回撤,暫時封閉工作面,采取不間斷向采空區(qū)注入氮氣117天后,封閉區(qū)內(nèi)O2濃度在1%左右,N2濃度95%左右,CH4濃度小于1%. 在封閉區(qū)域內(nèi)CO及C2H4檢測數(shù)據(jù)為零后,啟封工作面,對工作面支架尾梁后部采空區(qū)噴灑噴涂材料封堵采空區(qū),對35#—59#支架間漏風嚴重地段向采空區(qū)壓注充填材料。在二次回撤過程中,工作面CO再次持續(xù)升高,工作面停止回撤,停止向工作面供風,在工作面內(nèi)CO濃度2 200×10-6、CH4濃度5.2%、溫度21 ℃,根據(jù)工作面內(nèi)有害氣體變化情況,對工作面重新進行封閉。

        1.2 自然發(fā)火原因分析

        采空區(qū)遺煤氧化升溫產(chǎn)生高溫點有3種可能[2]:1) 工作面過渡支架支護段不能放頂煤,上隅角采用錨桿、錨索支護,冒落不充分,形成較大的漏風條帶通道,造成137#支架尾梁后部煤炭氧化升溫產(chǎn)生高溫點(支架撤出后熱氣消失)。2) 50#支架附近處于煤巖交界地帶,頂板巖層厚,頂煤放不出來,采空區(qū)遺煤多,大塊矸石形成漏風供氧通道,致使此段附近采空區(qū)遺煤氧化嚴重。3) 由于工作面長期處于緩慢推進狀態(tài),工作面后部采空區(qū)60 m范圍持續(xù)供氧時間達3.5個月,4月份工作面只推進13.6 m,5月份推進20 m,超過煤炭自然發(fā)火期,工作面后方采空區(qū)大范圍煤炭氧化升溫產(chǎn)生高溫點。

        2 防滅火工程

        針對四區(qū)段綜放工作面目前面臨的防滅火形勢,采用在下順槽退后工作面10 m施工一平行于工作面的防火道。通過防火道施工滅火鉆孔,壓注液態(tài)CO2給采空區(qū)降溫滅火。降溫滅火后需要在防火道內(nèi)施工壓注鉆孔,壓注隔絕空氣的粉煤灰膠體。

        2.1 防火道工程

        在下順槽退后工作面10 m,12#煤層頂層施工一平行于工作面的防火道(圖1). 防火道沿煤層傾向長213 m,斷面2.5 m×2.5 m,坡度16°~25°30′,防火道采用錨、網(wǎng)、梁的支護形式。

        圖1 壓注液態(tài)CO2鉆孔剖面示意圖

        2.2 壓注液態(tài)CO2工程

        1) CO2降溫原理。CO2常溫常壓下是一種無色、無味、無毒、抑爆、不可燃的惰性氣體。在常溫下,性質(zhì)穩(wěn)定,不易與其他元素直接化合,極微溶于水。而液態(tài)CO2是-42 ℃,性質(zhì)穩(wěn)定,具有強性降溫作用,1 m3液態(tài)CO2可以產(chǎn)生600 m3氣態(tài)CO2,可以快速惰化采空區(qū)[3].

        2) 鉆探施工。對應工作面CO涌出嚴重地點(120#、100#、50#支架)施工3個d63 mm鉆孔,通過鉆桿向采空區(qū)壓注液態(tài)CO2,利用液態(tài)CO2的強性降溫作用,快速降低采空區(qū)溫度,消除高溫點。施工鉆孔參數(shù)見表1.

        表1 壓注液態(tài)CO2鉆孔參數(shù)表

        鉆探過程中先使用d42 mm外平式鉆桿、d63 mm三翼金剛石復合片鉆頭鉆進至預定位置,抽出鉆桿,換成d58 mm外平式薄壁鉆桿、d58 mm環(huán)形鉆頭在原孔位置繼續(xù)鉆進至預定位置(進入采空區(qū)后鉆不動為止),d58 mm外平式薄壁鉆桿留在鉆孔內(nèi)作為壓注液態(tài)CO2套管使用。鉆孔施工完成后,退鉆桿0.5 m,用高壓水清洗鉆孔,在每個鉆孔管頭安設一個d64 mm高壓閥門。高壓閥門使用法蘭盤用d64 mm高壓管與CO2增壓器聯(lián)接,薄壁鉆桿管頭用8#鐵線與支護錨桿連接固定二道??卓诓捎镁郯滨シ饪状饪?.0 m.

        3) 壓注液態(tài)CO2

        采用液態(tài)CO2槽車、MKDZ-LZ-500型礦用液態(tài)CO2直注式防滅火裝置(5個液態(tài)CO2罐車、1臺增壓器),在防火道內(nèi)壓注液態(tài)CO2,由上向下進行,即先注120#支架處鉆孔再壓注100#支架處鉆孔,最后壓注50#支架處鉆孔。液態(tài)CO2罐車運輸至防火道內(nèi)壓注地點后,將罐車與增壓器聯(lián)接,增壓器與鉆孔鉆桿聯(lián)接(使用d64 mm高壓管聯(lián)接),打開閥門,通過鉆桿將CO2壓注到采空區(qū)。3個鉆孔共需壓注液態(tài)CO2100 t,對應120#支架的鉆孔壓注液態(tài)CO240 t,對應100#、50#支架的鉆孔壓注液態(tài)CO2各30 t. 壓注液態(tài)CO2工藝平面圖見圖2.

        2.3 壓注粉煤灰膠體

        1) 鉆探施工。

        在防火道內(nèi)向采空區(qū)方向打鉆,利用鉆孔向采空區(qū)壓注粉煤灰膠體。在防火道內(nèi)每隔6 m,平行施工一個鉆孔,防火道兩端鉆孔呈扇形布置。共計施工鉆孔數(shù)量36個,鉆孔平均長度57 m,鉆孔平均進入采空區(qū)37 m.

        鉆進過程中先使用d42 mm外平式鉆桿、d50 mm三翼金剛石復合片鉆頭鉆進至預定位置,在鉆進過程中每隔10 m(10根鉆桿)使用氣體取樣泵對鉆孔進行取樣(每個鉆孔取4個氣樣);鉆探至設計孔深后,換d42 mm外平式薄壁鉆桿、d42 mm環(huán)形鉆頭在原孔位置繼續(xù)鉆進至預定位置,將溫度傳感器探頭沿鉆桿順至終孔位置,檢測完終孔位置溫度后,退出溫度傳感器探頭10 m,繼續(xù)檢測,依次退出溫度傳感器探頭4次,每次檢測溫度時間不低于5 min,d42 mm薄壁鉆桿留在鉆孔內(nèi),作為注漿管使用。鉆進至終孔位置后,將鉆桿退出0.5 m,并使用高壓水沖孔5 min,鉆孔施工完成后在每個鉆孔管口安設絲堵,防止采空區(qū)有害氣體泄漏。根據(jù)檢測出鉆孔內(nèi)相應位置的CO、C2H4(通過地面色譜儀分析CO、C2H4濃度)、溫度情況,調(diào)節(jié)此鉆孔壓注粉煤灰鉆桿出口位置及注膠量。終孔后采用封孔劑封孔,封孔長度2.0 m.

        圖2 壓注液態(tài)CO2工藝平面圖

        2) 壓注粉煤灰膠體。

        通過向采空區(qū)內(nèi)壓注粉煤灰膠體采用一次壓注,在采空區(qū)40 m范圍形成粉煤灰膠體隔離帶,防止采空區(qū)漏風、供氧。壓注粉煤灰膠體設備由儲料罐、螺旋送料器、攪拌池、攪拌器、注膠機和分流器組成。鉆孔內(nèi)溫度T、CO濃度、C2H4濃度較高,應加大注漿量,若鉆桿未達到預定位置,或注漿量未達到規(guī)定數(shù)量,應在原鉆孔附近補打鉆孔壓注泥漿,確保注膠效果。

        為了保證防滅火效果,鉆孔必須達到一定的注漿量,注漿量計算公式:

        Q=L×B×h×R

        (1)

        式中,Q為注漿量,m3;L為工作面長度,取216 m;B為需充填寬度,取40 m;h為采空區(qū)高度,取8 m;R為采空區(qū)孔隙率,取10%. 代入計算得Q=6 900 m3.

        單孔注漿量:6 900÷36個孔=191.67 m3,取200 m3.

        2.4 啟封工作面注氮

        啟封后,使用風筒、快速噴涂材料封堵23#支架以下支架后尾梁金屬網(wǎng)空間,在關(guān)鍵部位進行補噴膠體。控制迎頭風量,以保障工作面內(nèi)回撤迎頭CH4、CO、O2濃度不超限為原則,根據(jù)工作面內(nèi)O2濃度含量調(diào)節(jié)注氮量。在工作面第3次開啟后持續(xù)觀測CH4濃度小于1%,CO檢測數(shù)據(jù)為零,C2H4檢測數(shù)據(jù)為零,20天后順利撤出所有剩余液壓支架。

        3 結(jié) 語

        通過集成應用“液態(tài)二氧化碳降溫,壓注粉煤灰膠體為主,封堵采空區(qū)減小漏風、注氮”的綜合治理技術(shù),取得了良好的應用效果,有效解決了易燃煤層工作面停采撤架過程中容易產(chǎn)生的煤火災害。

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